董俊杰,竇博文,余 濤,李 青,俞家良,陳創(chuàng)佳,李重陽(yáng)
(1.南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電有限公司檢修試驗(yàn)分公司,廣東省廣州市 511442;2.深圳蓄能發(fā)電有限公司,廣東省深圳市 518116)
作為抽水蓄能機(jī)組勵(lì)磁系統(tǒng)的重要組成部分,滅磁開(kāi)關(guān)(又稱磁場(chǎng)斷路器)對(duì)機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要性毋庸置疑[1]。滅磁開(kāi)關(guān)在機(jī)組正常行動(dòng)中,是勵(lì)磁系統(tǒng)功率單元與轉(zhuǎn)子繞組導(dǎo)通和關(guān)斷的唯一通道[2];其在勵(lì)磁系統(tǒng)滅磁過(guò)程中也起著非常重要的作用,作為一種移能型開(kāi)關(guān),滅磁開(kāi)關(guān)本身并不消耗能量,而是將磁場(chǎng)能量轉(zhuǎn)移到滅磁電阻中衰耗掉[3,4]。因此,滅磁開(kāi)關(guān)能否在機(jī)組運(yùn)行或故障時(shí)靈敏可靠地動(dòng)作,對(duì)于保證機(jī)組安全和區(qū)域電網(wǎng)穩(wěn)定意義重大。
此外,對(duì)于日調(diào)節(jié)型抽水蓄能電站機(jī)組而言,運(yùn)行工況復(fù)雜多樣[5],機(jī)組啟停一次滅磁開(kāi)關(guān)合分兩次,且日啟停頻繁,滅磁開(kāi)關(guān)動(dòng)作次數(shù)亦相應(yīng)增加[6,7],因此,其滅磁開(kāi)關(guān)性能面臨的考驗(yàn)較常規(guī)機(jī)組而言也更加嚴(yán)峻。本文結(jié)合某大型抽水蓄能電站機(jī)組在啟停過(guò)程中,發(fā)生滅磁開(kāi)關(guān)合閘異常導(dǎo)致機(jī)組正常啟停失敗的情況進(jìn)行原因分析和查找,最終提出解決方法并驗(yàn)證其有效性。
某大型抽水蓄能電站發(fā)電電動(dòng)機(jī)型號(hào)為:SFD300-14/6630,主要參數(shù)如表1所示,其勵(lì)磁設(shè)備采用ABB公司UNITROL 6800靜態(tài)勵(lì)磁系統(tǒng),由調(diào)節(jié)控制單元、整流單元、滅磁及過(guò)壓保護(hù)回路、交流側(cè)斷路器和勵(lì)磁變壓器等組成。其中,滅磁開(kāi)關(guān)采用瑞士賽雪龍公司型號(hào)為HPB 45M-82S高速單斷口直流斷路器,額定電壓2000V,額定電流4500 A,合閘線圈額定電壓DC 220V,具有快速分閘、恒定弧壓、雙分閘線圈可靠分閘等特點(diǎn),其結(jié)構(gòu)如圖1所示[8]。
圖1 HPB 45M-82S開(kāi)關(guān)結(jié)構(gòu)Figure 1 The structure of HPB 45M-82S
表1 發(fā)電電動(dòng)機(jī)主要參數(shù)Table 1 Main parameters of generator motor
勵(lì)磁開(kāi)關(guān)合閘異常情況在機(jī)組不同運(yùn)行工況均有發(fā)生,雖頻次不多,但仍給電站生產(chǎn)造成一定影響。因該類故障現(xiàn)象基本一致,以某次機(jī)組泵工況停機(jī)投電制動(dòng)過(guò)程中滅磁開(kāi)關(guān)合閘失敗,引發(fā)勵(lì)磁系統(tǒng)故障,進(jìn)而導(dǎo)致機(jī)組電氣事故停機(jī)為例說(shuō)明。
某日08:01,3號(hào)機(jī)停泵過(guò)程中勵(lì)磁系統(tǒng)故障導(dǎo)致機(jī)組電氣事故停機(jī)。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)在停機(jī)過(guò)程中,電氣制動(dòng)、勵(lì)磁投入后,滅磁開(kāi)關(guān)合閘約150ms后分開(kāi),觸發(fā)機(jī)組電氣事故停機(jī)。截取事故時(shí)部分監(jiān)控記錄的事件日志情況如表2所示,從表中可以看出滅磁開(kāi)關(guān)在合閘時(shí),出現(xiàn)了合位信號(hào)抖動(dòng)的情況。
表2 事故時(shí)的事件日志Table 2 The eventlog of the accident
事故后,檢查滅磁開(kāi)關(guān)本體及二次合閘控制回路各元器件,開(kāi)關(guān)本體航空插頭內(nèi)的插針及接線均良好,二次回路絕緣正常,各端子亦無(wú)松動(dòng)跡象,各元器件檢查均未發(fā)現(xiàn)明顯異常。對(duì)開(kāi)關(guān)本體合閘線圈電阻進(jìn)行測(cè)量,其阻值為40.8Ω(標(biāo)準(zhǔn)值:39 ± 8%,環(huán)境溫度20℃),滿足要求?;芈芳伴_(kāi)關(guān)本體檢查并未確定故障原因,考慮復(fù)現(xiàn)故障,通過(guò)錄波器錄取故障關(guān)鍵信息加以分析判斷。
根據(jù)上述故障現(xiàn)象,選擇將接入監(jiān)控的開(kāi)關(guān)本體合位信號(hào)(即常開(kāi)觸點(diǎn),回路電壓24V DC)及合閘線圈電壓信號(hào)接入錄波儀,如圖2所示。圖中Q02為滅磁開(kāi)關(guān)編號(hào),其分合閘線圈正向得電合閘,反向得電分閘。通過(guò)程序控制滅磁開(kāi)關(guān)合分閘,并錄取上述信號(hào)波形。通過(guò)多次分合試驗(yàn),最終復(fù)現(xiàn)一次故障并錄取波形,正常合閘時(shí)的錄波情況如圖3所示,合閘異常錄波情況如圖4所示。
圖2 錄波信號(hào)選取Figure 2 Recording signal selected
圖3 正常合閘錄波Figure 3 Normal closing recorded wave
圖4 異常合閘錄波Figure 4 Abnormal closing recorded wave
從合閘成功波形可以看出,合閘線圈得電持續(xù)時(shí)間184.0ms,合位信號(hào)在線圈得電150.0ms后出現(xiàn),即在合位信號(hào)出現(xiàn)后34.0ms撤掉合閘線圈電壓,多次合閘成功的波形類似,合閘線圈得電持續(xù)時(shí)間均在180.0 ~ 190.0ms。而合閘失敗的情況,合閘線圈得電持續(xù)時(shí)間167.2ms,合位信號(hào)也在線圈得電149.2ms后出現(xiàn),即在合位信號(hào)出現(xiàn)后18.0ms撤掉合閘線圈電壓,但撤掉合閘線圈電壓146.0ms后合位信號(hào)消失,開(kāi)關(guān)未合上。此外,從兩次試驗(yàn)錄波還可看出,在合位信號(hào)第一次出現(xiàn)后的約5ms內(nèi)均存在抖動(dòng)情況,與監(jiān)控事件日志基本一致。
綜合查閱的相關(guān)技術(shù)資料和開(kāi)關(guān)動(dòng)作原理分析,滅磁開(kāi)關(guān)在合閘時(shí)的抖動(dòng),是由于開(kāi)關(guān)在合閘過(guò)程中作用力較大,推桿在推動(dòng)動(dòng)觸頭及輔助觸點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)行程中產(chǎn)生的正常現(xiàn)象,并不影響開(kāi)關(guān)的正常使用。此外,關(guān)于在正常、異常合閘情況下,合閘線圈加壓時(shí)間差異的問(wèn)題,經(jīng)核查勵(lì)磁系統(tǒng)相關(guān)程序后發(fā)現(xiàn),合閘信號(hào)返回的條件是合位信號(hào)出現(xiàn),出于保護(hù)線圈,延長(zhǎng)線圈使用壽命之目的,在合位信號(hào)出現(xiàn)后將合閘線圈電壓撤掉;如合位信號(hào)不出現(xiàn),勵(lì)磁系統(tǒng)將在達(dá)到設(shè)定的時(shí)間保護(hù)定值(1.4s)后,發(fā)令撤掉合閘線圈電壓(圖2中繼電器K10失磁)。
根據(jù)上述故障錄波情況分析,不排除如下可能的情況:在滅磁開(kāi)關(guān)合閘過(guò)程的最后一段行程時(shí),開(kāi)關(guān)雖未合閘到位,但合位信號(hào)已經(jīng)出現(xiàn),勵(lì)磁程序在收到合位信號(hào)后撤掉合閘線圈電壓,動(dòng)觸頭在最后一段行程時(shí)因合閘線圈失電而失去動(dòng)力,導(dǎo)致合閘失敗。
據(jù)此,查閱滅磁開(kāi)關(guān)手冊(cè),其合閘特性曲線(環(huán)境溫度25℃)如圖5所示[8],圖中A為合閘線圈電流,B為主觸頭,C為常開(kāi)輔助觸點(diǎn),D為常閉輔助觸點(diǎn)。從合閘特性曲線圖可明顯看出,在開(kāi)關(guān)合閘過(guò)程中,其常開(kāi)輔助觸點(diǎn)先于主觸頭合上(ta 圖5 合閘特性曲線Figure 5 Closing characteristic curve 綜合上述分析及多次合閘試驗(yàn)結(jié)果,基本可得出如下結(jié)論:本次滅磁開(kāi)關(guān)合閘異常,主要是由于合閘線圈帶電時(shí)間過(guò)短,存在一定概率會(huì)出現(xiàn),在主觸頭尚未達(dá)到合閘穩(wěn)定狀態(tài)而合位信號(hào)已出現(xiàn)的情況下,勵(lì)磁系統(tǒng)收到合位信號(hào)后跳開(kāi)合閘線圈,主觸頭在即將接近合閘穩(wěn)態(tài)時(shí)因合閘線圈失電而失去合閘動(dòng)力返回,致使合閘失敗。 根據(jù)滅磁開(kāi)關(guān)手冊(cè)建議,合閘脈沖持續(xù)時(shí)間宜設(shè)置在0.5~1s[8];而勵(lì)磁程序通過(guò)合位信號(hào)來(lái)關(guān)閉合閘脈沖的邏輯,使得合閘線圈帶電時(shí)間最長(zhǎng)也不足0.2s,這與滅磁開(kāi)關(guān)廠家的要求不符。經(jīng)反復(fù)研究并征得設(shè)備廠家許可后,最終提出通過(guò)增加勵(lì)磁程序延時(shí)予以解決——在合閘過(guò)程中,勵(lì)磁系統(tǒng)在收到滅磁開(kāi)關(guān)合位信號(hào)后延遲400ms再撤去合閘脈沖,即將合閘脈沖寬度在原邏輯基礎(chǔ)上增加400ms。 在對(duì)一臺(tái)機(jī)組的勵(lì)磁系統(tǒng)相關(guān)程序修改后,進(jìn)行了150余次的合閘試驗(yàn),均未出現(xiàn)合閘失敗的情況,每次的錄波結(jié)果差異不大,如圖6所示。合閘線圈在帶電152ms時(shí),勵(lì)磁系統(tǒng)在收到合位信號(hào),然后延時(shí)408ms撤掉合閘線圈電壓,合閘線圈在整個(gè)合閘過(guò)程中帶電約560ms,滿足滅磁開(kāi)關(guān)使用要求。 圖6 程序修改后正常合閘錄波Figure 6 Normal closing recorded wave after program modified 經(jīng)上述處理后的機(jī)組在隨后的一段時(shí)間運(yùn)行效果理想,合閘異?,F(xiàn)象再未出現(xiàn),鑒于此,對(duì)剩下的三臺(tái)機(jī)組做了同樣處理。全廠四臺(tái)機(jī)組的勵(lì)磁程序修改至今,已累計(jì)啟停兩千余臺(tái)次,四臺(tái)滅磁開(kāi)關(guān)累計(jì)動(dòng)作近五千臺(tái)次,但同類型的合閘失敗情況未再?gòu)?fù)發(fā)。 試驗(yàn)及實(shí)踐均證明,增加合閘脈沖寬度的解決方法是行之有效的,既保證了滅磁開(kāi)關(guān)合閘的可靠性,又在一定程度上避免了合閘線圈帶電時(shí)間過(guò)長(zhǎng)影響使用壽命的問(wèn)題,同時(shí)也提高了電站機(jī)組運(yùn)行的穩(wěn)定性。 文章針對(duì)一起滅磁開(kāi)關(guān)合閘異?,F(xiàn)象,從多個(gè)角度入手排查故障原因,最終找到問(wèn)題的癥結(jié)所在,提出有針對(duì)性的解決辦法,并經(jīng)試驗(yàn)和實(shí)踐證明是切實(shí)可行的。本文從側(cè)面反映出主設(shè)備廠家對(duì)所引入的設(shè)備了解不深,對(duì)設(shè)備特性把握不足,易導(dǎo)致設(shè)備間協(xié)同工作時(shí)出現(xiàn)不暢的現(xiàn)象;此外,對(duì)于使用賽雪龍公司該類型開(kāi)關(guān)的用戶而言,本文經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)亦具有一定的借鑒和參考意義。4 處理措施及驗(yàn)證
4.1 處理措施
4.2 驗(yàn)證
5 結(jié)束語(yǔ)