黃 強
(霍州煤電集團有限責(zé)任公司, 山西 霍州 031400)
煤炭綜采工作面的作業(yè)環(huán)境極為惡劣,“少人化”及“無人化”現(xiàn)已成為影響煤礦安全、高效生產(chǎn)的關(guān)鍵[1-2]。采煤機作為煤炭掘進的重要設(shè)備,其自動化水平的高低關(guān)乎煤炭企業(yè)的煤炭產(chǎn)量和效率,必須引起高度重視。智能控制技術(shù)的發(fā)展,使得遠程監(jiān)控系統(tǒng)的應(yīng)用較為廣泛,并且在應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)取得了很好的應(yīng)用效果,得到了各界的認可[3-5]。智能監(jiān)控系統(tǒng)的主要功能是實時監(jiān)測某設(shè)備的運行狀態(tài),實現(xiàn)設(shè)備的遠程控制功能[6]。因此,針對某煤炭企業(yè)采煤機對于智能控制系統(tǒng)的需求,開展采煤機智能監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計與應(yīng)用研究工作具有重要的意義。
近年來采煤機械設(shè)備更新?lián)Q代極為迅速,大部分煤炭均實現(xiàn)了綜合機械化水平。采煤機作為綜采工作面的重要組成設(shè)備,其與液壓支架和刮板輸送機一起實現(xiàn)煤炭的掘進工作,如圖1 所示為采煤機的工況。采煤機正常運行時,通過牽引部分的左右輪和刮板輸送機的銷軌嚙合,使得采煤機具有往復(fù)運行的功能,左右油缸伸縮配合工作實現(xiàn)采煤機滾筒高度的實時調(diào)整,以適應(yīng)煤層的波動。進行煤炭掘進時,采煤機前后滾筒分別截割頂煤和底煤,經(jīng)滾筒上的螺旋葉片將截割之后的煤炭裝入刮板輸送機。之后刮板輸送機將煤炭輸送至轉(zhuǎn)載機中,經(jīng)破碎機由橋式轉(zhuǎn)載機將煤輸送到帶式輸送機上,完成綜采工作面的采煤、轉(zhuǎn)運和輸送工作。
圖1 采煤機工作環(huán)境
采煤機長期工作于潮濕、振動、腐蝕氣體等復(fù)雜環(huán)境中,其監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計要求極高,基于此,監(jiān)控系統(tǒng)劃分為包括機載系統(tǒng)和遠程系統(tǒng)兩部分組成,監(jiān)控系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)如圖2 所示。采煤機監(jiān)控系統(tǒng)主要由機載監(jiān)控系統(tǒng)、順槽監(jiān)控系統(tǒng)和地面監(jiān)控系統(tǒng)組成,三者之間通過無線通信模式實現(xiàn)數(shù)據(jù)的相互傳輸。機載監(jiān)控系統(tǒng)通過無線交換網(wǎng)絡(luò)向順槽監(jiān)控系統(tǒng)傳輸控制信號,順槽控制器與地面調(diào)度室控制器之間采用光纖以太網(wǎng)連接。監(jiān)控系統(tǒng)方案技術(shù)先進,涉及分層構(gòu)造、功能成組、數(shù)據(jù)傳輸?shù)燃夹g(shù)。
圖2 監(jiān)控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成
3.1.1 控制器
采煤機機載監(jiān)控系統(tǒng)的控制核心是控制器,為了滿足監(jiān)控系統(tǒng)的功能要求,控制器內(nèi)部設(shè)計了信號輸入、數(shù)據(jù)處理、邊界預(yù)測、路徑優(yōu)化、狀態(tài)監(jiān)視、故障處理等模塊。為了適應(yīng)采煤機控制系統(tǒng)惡劣的工作環(huán)境,控制器選擇至關(guān)重要,本系統(tǒng)采用技術(shù)較為成熟的PLC,其具有很好的擴展性能和工作穩(wěn)定性,結(jié)合監(jiān)控系統(tǒng)實際需求,選擇了SIMATIC S7-300 系列PLC。
3.1.2 傳感器
監(jiān)控系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息來源于采煤機對應(yīng)位置的各種傳感器,由各種傳感器融合成為完整的傳感器數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),為監(jiān)控系統(tǒng)提供采煤機實時運行狀態(tài)數(shù)據(jù)。
系統(tǒng)涉及的傳感器包括位移傳感器和傾角傳感器,用于采集采煤機行走箱和機身,實現(xiàn)機身的定位;各種電流互感器用于監(jiān)控采煤機左、右截割電機和牽引電機等的電流;各種溫度傳感器用于監(jiān)控采煤機左、右截割電機和牽引電機等的溫度。
3.1.3 交換機
采煤機工作環(huán)境惡劣,涉及潮濕、易燃易爆等,光纜鋪設(shè)極為困難,為了確保采煤機信號傳輸?shù)目煽啃?,采用MESH 技術(shù),設(shè)計本安型無線交換機。本安型無線交換機安裝于液壓支架和順槽頂板的間隔位置,實現(xiàn)兩者之間的信息通訊。新設(shè)計的交換機既能夠?qū)崿F(xiàn)相鄰接點之間的通訊,也能夠跳過實現(xiàn)間隔節(jié)點之間的通訊,交換機正常運行時,即便某個節(jié)點出現(xiàn)通訊故障,也不會危及其他無線網(wǎng)絡(luò)的正常運行,具有很好的冗余性,大大提高了監(jiān)控系統(tǒng)通訊的可靠性。
采煤機監(jiān)控系統(tǒng)中的順槽監(jiān)控系統(tǒng)主要功能是實現(xiàn)機載監(jiān)控系統(tǒng)與地面監(jiān)控中心之間的數(shù)據(jù)傳輸,順槽監(jiān)控系統(tǒng)需要布置于煤礦井下工作面中的運輸巷中,既能夠接收采煤機機載控制器及傳感器采集的數(shù)據(jù)信息,還能夠進行數(shù)據(jù)的預(yù)處理之后在機載監(jiān)控系統(tǒng)與地面監(jiān)控系統(tǒng)之間進行傳輸通訊,實現(xiàn)采煤機地面監(jiān)控中心遠程監(jiān)測和控制井下采煤機的功能。
3.2.1 集控中心
順槽監(jiān)控系統(tǒng)集控中心包括WinCC 監(jiān)控、虛擬數(shù)字化監(jiān)控、視頻監(jiān)視和無線信息傳輸?shù)饶K,共同完成采煤機運行狀態(tài)數(shù)據(jù)的采集處理。WinCC 監(jiān)控模塊讀取順槽控制器數(shù)據(jù)使用的是S7 協(xié)議,以便于監(jiān)控人員及時獲取采煤機的運行狀態(tài)信息;虛擬數(shù)字化監(jiān)控模塊能夠使用OPC 訪問順槽監(jiān)控系統(tǒng)控制器PLC 獲取的采煤機運行參數(shù),基于此虛擬出采煤機的運行動畫,實現(xiàn)采煤機遠程動作的監(jiān)視;相較于傳統(tǒng)的數(shù)字顯示,三維動畫顯示具有很好的直觀效果。
3.2.2 視頻監(jiān)視平臺
采煤機順槽監(jiān)控系統(tǒng)中的視頻監(jiān)視模塊作為智能監(jiān)控系統(tǒng)的輔助系統(tǒng),借助井下采煤機攝像儀實現(xiàn)采煤機工作狀態(tài)及環(huán)境的畫面監(jiān)視,并顯示于順槽監(jiān)控系統(tǒng)的主控計算機中。監(jiān)控界面具有很好的位置切換性能,根據(jù)監(jiān)控人員的要求獲得采煤機各個位置的運行環(huán)境工況。無線信息傳輸模塊的主要功能是實時輸送采煤機運行狀態(tài),實現(xiàn)數(shù)據(jù)信息的無線傳輸,包括采煤機的工況信息和視頻信息兩部分內(nèi)容。采煤機視頻監(jiān)測界面如圖3 所示。
圖3 采煤機視頻監(jiān)測界面
采煤機地面監(jiān)控中心是智能監(jiān)控系統(tǒng)的重要組成部分,能夠存儲井下采煤機的實時運行數(shù)據(jù),還能實現(xiàn)遠程控制采煤機運行參數(shù)的功能。監(jiān)控系統(tǒng)地面監(jiān)控中心配置4 臺工控機,使用以太網(wǎng)實時采集采煤機的運行狀態(tài)信息。4 臺工控機分別用于監(jiān)控系統(tǒng)的WinCC 監(jiān)控、虛擬數(shù)字化監(jiān)控、視頻監(jiān)視和無線信息傳輸?shù)饶K的正常運行,實時顯示井下采煤機的運行工況。采煤機地面監(jiān)控系統(tǒng)的運行界面如圖4 所示。
圖4 地面監(jiān)控系統(tǒng)主界面
為了驗證采煤機智能監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計的合理性,將其應(yīng)用于某煤礦企業(yè)服役的采煤機中進行試運行,進行為期4 個月的跟蹤記錄。結(jié)果表明,智能監(jiān)控系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠,實現(xiàn)了采煤機的實時監(jiān)測與遠程控制功能。統(tǒng)計結(jié)果顯示,智能監(jiān)控系統(tǒng)的應(yīng)用,采煤機故障次數(shù)降低了近30%,提高了采煤機近15%的有效工作時間,節(jié)約了綜采工作面設(shè)備運行維護人員2~3 名,降低了煤炭企業(yè)的經(jīng)濟開支和煤炭掘進成本,預(yù)計為煤炭企業(yè)新增經(jīng)濟效益近100萬元/年,取得了很好的應(yīng)用效果。