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        選煤廠集中控制系統(tǒng)優(yōu)化改造

        2022-05-12 07:00:36歐陽(yáng)子文
        機(jī)械管理開發(fā) 2022年2期
        關(guān)鍵詞:重介傳輸速率選煤廠

        歐陽(yáng)子文

        (西山煤電馬蘭礦選煤廠, 山西 古交 030200)

        引言

        選煤廠主要用以對(duì)礦井生產(chǎn)的原煤進(jìn)行加工、處理以及洗選,可去除原煤中的矸石、灰分等成分,改善原煤的品質(zhì)[1-3]。隨著選煤設(shè)備及工藝的不斷更新,選煤廠已基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化控制,對(duì)集中控制系統(tǒng)提出了更高的要求[4-6]。因此,根據(jù)選煤廠的實(shí)際生產(chǎn)情況對(duì)集中控制系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造,在滿足選煤廠煤炭洗選需要的同時(shí),提高集中控制系統(tǒng)故障定位能力、通信效率以及控制系統(tǒng)的靈活性,為選煤廠高效生產(chǎn)創(chuàng)造良好條件。

        1 選煤廠洗選及集中控制系統(tǒng)概況

        山西某選煤廠設(shè)計(jì)洗選能力為280 萬(wàn)t,洗選流程為:塊煤(粒徑25~200 mm)用重介淺槽分選,末煤(粒徑1.5~25 mm)用重介旋流器分選,粗煤泥(粒徑0.2~1.5 mm)用粗煤泥離心機(jī)脫水,細(xì)煤泥(粒徑0.2 mm 以下)用加壓過(guò)濾機(jī)脫水回收。選煤廠各個(gè)系統(tǒng)控制均采用SLC500 系列單片機(jī)進(jìn)行控制,基本實(shí)現(xiàn)了各個(gè)環(huán)節(jié)自動(dòng)化生產(chǎn)。

        選煤廠集中控制系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)洗選系統(tǒng)設(shè)備的啟停、聯(lián)鎖控制。選煤廠采用浮選通知系統(tǒng),可提升選煤廠精煤產(chǎn)量,提升產(chǎn)品品質(zhì)。萬(wàn)噸倉(cāng)控制系統(tǒng)可提升選煤廠原煤存儲(chǔ)、運(yùn)輸能力,并依據(jù)煤倉(cāng)內(nèi)實(shí)際情況控制給煤機(jī)、帶式輸送機(jī)工作狀態(tài),實(shí)現(xiàn)煤倉(cāng)儲(chǔ)煤量調(diào)節(jié)。

        隨著選煤廠洗選設(shè)備以及工藝改造更新,傳統(tǒng)的集中控制系統(tǒng)在數(shù)據(jù)傳輸速率、傳輸效率等方面已無(wú)法滿足當(dāng)前煤炭洗選設(shè)備的需求,需要對(duì)集中控制系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造,以便提升控制系統(tǒng)與現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備間的通信能力、故障定位能力,達(dá)到控制系統(tǒng)靈活性目的,提高煤炭洗選效果。

        2 集中控制系統(tǒng)優(yōu)化改造

        2.1 優(yōu)化改造方案

        導(dǎo)致選煤廠集中控制系統(tǒng)通信能力不足的主要原因是系統(tǒng)通信協(xié)議多樣,且現(xiàn)場(chǎng)分控制系統(tǒng)有其各自對(duì)應(yīng)的上位機(jī),不僅增加了現(xiàn)場(chǎng)控制難度,而且容易導(dǎo)致誤操作。由于現(xiàn)場(chǎng)控制的工控機(jī)均不同程度地存在使用時(shí)間長(zhǎng)、反應(yīng)速度慢、可靠性差以及抗干擾能力不強(qiáng)等問(wèn)題,因此,提出下述兩種優(yōu)化方案。

        2.1.1 優(yōu)化改造方案一

        通過(guò)DH+網(wǎng)絡(luò)對(duì)選煤廠集中控制系統(tǒng)通信系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一管理,并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)控制需要將通信網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)劃分為上位機(jī)系統(tǒng)(信息層)、控制層以及PLC設(shè)備層等,具體現(xiàn)場(chǎng)改造后的集中控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1 所示。

        圖1 DH+網(wǎng)絡(luò)改造后集控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

        該技術(shù)方案的改造原理是:在原集中控制系統(tǒng)中增加控制層,控制層可對(duì)原控制系統(tǒng)中的不同通信協(xié)議進(jìn)行整合。采用此改造方案具有改造成本低的優(yōu)點(diǎn),但是通信系統(tǒng)傳輸速率仍舊為10 Mbit/s,存在效率低的問(wèn)題,同時(shí)未能徹底解決原集中控制系統(tǒng)中存在的通信速度慢、系統(tǒng)可靠性差等問(wèn)題。

        2.1.2 優(yōu)化改造方案二

        優(yōu)化改造方案二是在方案一的基礎(chǔ)上,通過(guò)升級(jí)現(xiàn)有的控制設(shè)備來(lái)實(shí)現(xiàn)集中控制系統(tǒng)優(yōu)化,升級(jí)的主要設(shè)備為PLC 控制器內(nèi)部的CPU。具體改造內(nèi)容包括如下:

        1)將選煤廠的集中控制系統(tǒng)主控分站、浮選系統(tǒng)以及重介旋流器分選等PLC 控制設(shè)備中的CPU型號(hào),由L542 型升級(jí)改造為L(zhǎng)551 型。

        2)將萬(wàn)噸倉(cāng)控制系統(tǒng)從選煤廠集中控制系統(tǒng)中取出,并依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)控制需要,在萬(wàn)噸倉(cāng)控制系統(tǒng)中增加1727-SN 掃描模塊、1747-ASB 配適器模塊。采用優(yōu)化改造方案后選煤廠集中控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖2所示。

        圖2 工業(yè)以太網(wǎng)改造后集控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

        采用以太網(wǎng)通信系統(tǒng)將選煤廠浮選系統(tǒng)以及重介旋流器分選等系統(tǒng)上位機(jī)集中到集中控制系統(tǒng)上位機(jī)上,集中控制系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)選煤廠各個(gè)洗選系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、參數(shù)等的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、記錄以及控制。通過(guò)將各個(gè)系統(tǒng)集中控制連接到集中控制系統(tǒng)后,可有效解決多個(gè)上位機(jī)誤操作和信息無(wú)法融合等問(wèn)題。同時(shí)采用以太網(wǎng)通信技術(shù)可大幅提升集中控制系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的傳輸速率,由10 Mbit/s 提升至1 000 Mbit/s,可為后續(xù)選煤廠智能化構(gòu)建提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。通過(guò)綜合分析,最終確定采用方案二作為選煤廠集中控制系統(tǒng)改造方案。

        2.2 重介分選控制系統(tǒng)優(yōu)化

        重介系統(tǒng)是選煤廠系統(tǒng)的重要組成部分,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn),選煤廠重介系統(tǒng)存在過(guò)載保護(hù)功能不全問(wèn)題,當(dāng)PLC 故障時(shí)難以有效控制系統(tǒng)啟停。為此,重點(diǎn)對(duì)重介系統(tǒng)控制系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。

        2.2.1 過(guò)載保護(hù)優(yōu)化

        選煤廠帶式輸送機(jī)具備跑偏、拉繩以及遺煤保護(hù)功能,同時(shí)上位機(jī)可顯示帶式輸送機(jī)運(yùn)行故障類型,但是現(xiàn)實(shí)應(yīng)用過(guò)程中,受繼電器故障影響,往往會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)停止運(yùn)行,但是上位機(jī)上卻未能及時(shí)報(bào)警并反映故障類型。因此,需要將繼電器真實(shí)動(dòng)作信號(hào)反映到上位機(jī)上,具體優(yōu)化改造方案為:在PLC控制器上增加專用開關(guān)量并確認(rèn)開關(guān)量地址信息;當(dāng)繼電器動(dòng)作后,與熱繼電器對(duì)應(yīng)的PLC 開關(guān)閉合信號(hào)會(huì)傳輸給上位機(jī)操作系統(tǒng),并通過(guò)PLC 控制下位機(jī),確保系統(tǒng)可平穩(wěn)停止運(yùn)行;考慮到選煤廠使用的繼電器設(shè)備老舊,為確保重介系統(tǒng)安全運(yùn)行,對(duì)繼電器二次配電接線方式進(jìn)行改造,提升二次保護(hù)能力。

        通過(guò)上述改造后,系統(tǒng)可真實(shí)獲取到停機(jī)信號(hào),并將信號(hào)傳輸給控制系統(tǒng)上位機(jī),為后續(xù)的故障排查以及修復(fù)提供指導(dǎo),以利于提升選煤廠生產(chǎn)效率。

        2.2.2 應(yīng)急控制系統(tǒng)優(yōu)化

        作業(yè)人員可通過(guò)上位機(jī)控制重介系統(tǒng)運(yùn)行,但是當(dāng)上位機(jī)控制系統(tǒng)運(yùn)行失效時(shí),若采用短接方式控制重介系統(tǒng)運(yùn)行,則存在一定的安全隱患。為此,對(duì)重介系統(tǒng)短接控制進(jìn)行優(yōu)化,如圖3 所示。

        由圖3 可以看出,將21 號(hào)/23 號(hào)短接時(shí)后可配有KM、FR 等保護(hù)裝置,確保重介系統(tǒng)在無(wú)PLC 控制時(shí)仍可安全運(yùn)行。

        圖3 重介系統(tǒng)短接控制優(yōu)化

        3 結(jié)語(yǔ)

        隨著選煤廠煤炭洗選設(shè)備以及洗選工藝的不斷改進(jìn),在一定程度上提升了選煤廠的生產(chǎn)效率。集中控制系統(tǒng)作為選煤廠自動(dòng)化控制的核心,系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性以及運(yùn)行效率直接影響選煤廠的生產(chǎn)效益和安全保障能力。文中針對(duì)山西某選煤廠集中控制系統(tǒng)存在的通信速率差、重介系統(tǒng)可靠性不足等問(wèn)題,采用工業(yè)以太網(wǎng)對(duì)控制系統(tǒng)進(jìn)行改造,將系統(tǒng)傳輸速率由10 Mbit/s 提升至1 000 Mbit/s,為后續(xù)選煤廠智能化建設(shè)提供基礎(chǔ)。對(duì)重介系統(tǒng)故障保護(hù)以及緊急控制進(jìn)行改造,提高了重介系統(tǒng)運(yùn)行可靠性。

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