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        某選煤廠矸石入倉系統(tǒng)改造

        2022-05-12 07:00:12尹學輝
        機械管理開發(fā) 2022年2期
        關鍵詞:故障設備

        尹學輝

        (晉能控股煤業(yè)集團大地選煤工程有限責任公司, 山西 大同 037038)

        1 背景情況

        某選煤廠屬礦井型動力煤選煤廠,選煤廠服務年限同礦井為60.4 年,年處理原煤10.0 Mt,日處理能力為30 303.03 t,小時處理能力為1 893.94 t。選煤工藝為:150~25(13)mm 塊煤采用重介淺槽分選,25(13)~1.5 mm 末煤脫泥有壓三產(chǎn)品重介旋流器分選,1.5~0.25 mm 粗煤泥螺旋分選,-0.25 mm 煤泥水濃縮+加壓過濾+壓濾回收的聯(lián)合工藝。作為生產(chǎn)的靈活性原煤分級環(huán)節(jié)有6 mm 脫粉作業(yè)。隨著調試運行以來,矸石配倉刮板機磨損嚴重,現(xiàn)有的刮板機已無法滿足生產(chǎn)需要,多次出現(xiàn)刮板鏈條落、脫現(xiàn)象,嚴重影響正常生產(chǎn),急需對其進行改造。

        2 現(xiàn)狀分析

        2.1 刮板機的工作原理

        將敞開的溜槽,作為煤炭、矸石或物料等的承受件,刮煤棒固定在鏈條上作為牽引構件。當電機啟動后通過減速機給驅動鏈輪一個傳動扭矩,驅動鏈輪旋轉,使刮板鏈循環(huán)運行帶動物料沿著溜槽移動,使物料在機頭或溜槽中間閘板位置卸料。刮板鏈繞過鏈輪作無級閉合循環(huán)運行,完成物料的輸送。刮板機示意圖,如圖1 所示。

        圖1 刮板機示意圖

        2.2 選煤廠矸石進倉刮板機常見故障

        在實際生產(chǎn)過程中因刮煤棒長時間在煤炭上方運行,磨損不一致,導致底襯板上的矸石粉末無法刮走,導致物料越聚越多,造成飄鏈現(xiàn)象;刮板機在運行中部分矸石隨刮板鏈一起運動,最終卡在鏈輪與鏈條間造成鏈條、連接環(huán)、鏈輪非正常咬合,形成跳鏈現(xiàn)象;跳鏈未及時發(fā)現(xiàn),刮板機繼續(xù)運行,最終導致鏈條完全從鏈輪中跳出。選煤廠常見故障如圖2 所示。

        圖2 選煤廠刮板機常見故障圖

        2.3 因刮板機故障影響生產(chǎn)次數(shù)及時間

        因現(xiàn)場作業(yè)空間制約,每次處理飄鏈或跳鏈現(xiàn)象從停煤到開始帶煤需0.5 h 左右,每次處理掉鏈問題從停煤到開始帶煤需2 h 左右。抽調選煤廠集控臺賬下頁表1,記錄一個月內刮板機出現(xiàn)故障停煤次數(shù)。

        表1 選煤廠集控臺賬

        根據(jù)記錄顯示,一個月內因刮板機故障影響帶煤次數(shù),飄鏈8 次;跳鏈7 次;掉鏈4 次;其他故障1 次,影響時間3 min,可忽略不計。共計影響生產(chǎn)時間如下:單月影響生產(chǎn)時間=飄鏈次數(shù)×處理時間+跳鏈次數(shù)×處理時間+掉鏈次數(shù)×處理時間=8×0.5 h+7×0.5 h+4×2 h=15.5 h;全年影響生產(chǎn)時間=12×單月影響生產(chǎn)時間=12×15.5 h=186 h。

        應安全需要,全廠設備運轉閉鎖(即下游設備停車,上有設備全部停車),矸石進倉刮板機為生產(chǎn)最后一個設備,所以當矸石進倉刮板機出現(xiàn)故障停車時,上游設備及水、介質系統(tǒng)全部停止,嚴重影響選煤廠設備開機率,進而影響生產(chǎn)能力,急需進行改造。

        3 實施改造

        3.1 制訂方案

        選煤廠技術人員通過現(xiàn)場調查得出刮板機故障頻繁原因如下:刮板機安裝空間小,不利于維護;刮板機質量問題造成磨損快;矸石量大,且粒度大;刮板機自身原因導致鏈條出現(xiàn)故障概率大。

        經(jīng)分析,上述原因均不可避免,因此無法從根本上解決刮板機反復出現(xiàn)問題,因此選煤廠決定整體對矸石配倉設備進行改造。因膠帶輸送機具有效率高、設備故障少、適用范圍廣和運輸維護成本低等優(yōu)點[1],并且能夠滿足現(xiàn)場安裝和使用條件,所以決定將刮板機更換為膠帶輸送機。

        3.2 實施

        將原刮板機拆除,并測量現(xiàn)有場地空間,決定安裝一部膠帶輸送機(機長18.3 m,與原刮板機一致),具體數(shù)據(jù)見表2。

        表2 膠帶輸送機設計托輥間距經(jīng)驗數(shù)據(jù)

        該皮帶應用于矸石配倉皮帶,因物料堆積密度大于1.6t/m3,因此安裝托輥間距為承載托輥1000mm,回程支撐托輥間距3 000 mm。皮帶安裝示意圖,如圖3 所示。

        圖3 皮帶安裝示意圖

        為了防止浪費,決定采用原刮板機電機作為膠帶輸送機的動力裝置,因該皮帶上游皮帶寬為1 200 mm,轉速為3.15 m/s,防止所安裝膠帶輸送機處理能力不足,導致選煤廠無法滿負荷進行洗選,所以新安裝膠帶輸送機需新配備減速機使其皮帶轉速匹配,因其轉載物料為矸石且粒度較大,對膠帶的沖擊力較大,為保證其使用壽命選用膠帶輸送機EP400-1200×5×(4.5+1.5)[2]。

        根據(jù)所設計要求,施工人員安裝設備,并且在皮帶上方安裝蓋板,防止物料及煤塵四濺,具體如圖4 所示。

        圖4 安裝的膠帶輸送機現(xiàn)場圖

        4 改造效果

        將矸石倉上轉載刮板機改為膠帶輸送機后,設備運行正常,且運行2 個月以來,膠帶輸送機僅出現(xiàn)一次因崗位工打掃衛(wèi)生觸碰拉繩開關導致全場停車的事故。由此表明,該項改造從根本上解決了因矸石進倉設備故障導致頻繁停車的情況,保證了設備的開機率,給選煤廠帶來了較大的經(jīng)濟效益。

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