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        濕法制酸工藝中熔鹽泵的故障分析

        2022-05-11 15:38:50張慶亮
        山西化工 2022年2期
        關鍵詞:壓蓋泵體襯套

        張慶亮,王 鑫

        (山西潞安煤基清潔能源有限責任公司,山西 長治 046200)

        1 概述

        熔鹽是化工生產中常見的無機熱載體,具有較好的熱穩(wěn)定性和流動性、無腐蝕性、比熱容大、換熱效率高、不燃不爆等特點,所以廣泛應用于化工生產中。潞安煤基清潔能源有限責任公司硫回收裝置采用奧地利P&P 公司SOP 濕法制酸工藝生產濃硫酸。該工藝采用三元熔鹽為熱載體,吸收轉化工序的反應熱用于預熱工藝氣,實現(xiàn)余熱利用,節(jié)能降耗。三元熔鹽是由硝酸鉀(KNO3),亞硝酸鈉(NaNO2)和硝酸鈉(NaNO3)按53∶40∶7 比例配制而成,平均分子量89.2,熔點142℃,150℃時密度1 976 kg/m3,熔鹽具有較好的熱穩(wěn)定性和流動性,且有無腐蝕性、比熱容大、換熱效率高、不燃等特點,是高溫能量傳遞的首選介質。

        熔鹽系統(tǒng)的穩(wěn)定是SOP 濕法制酸裝置運行的必要條件。使用過程中,熔鹽系統(tǒng)出現(xiàn)過熔鹽閥失靈、換熱器堵塞、管道泄漏、熔鹽泵振動大、熔點升高等問題。技術人員采取一系列措施解決了問題,保證了SOP 濕法制酸裝置平穩(wěn)運行。

        2 熔鹽泵性能參數(shù)

        制造廠:江蘇雙達泵閥集團有限公司,結構形式:立式液下離心泵,型號:SLG80-200,溫度:240℃,出口壓力:0.75 MPa,額定揚程:40 m,使用介質:熔鹽,泵軸材料:雙相不銹鋼2205,額定功率:45 kW,額定轉速:2 950 r/min。

        3 熔鹽泵結構

        SLG 型高溫液下泵(熔鹽泵)是立式泵,主要由泵體、泵蓋、葉輪、泵軸、接管、出液管、軸承體、電機架、軸承座、底座、聯(lián)軸器、立式電機等組成,結構如圖1所示。泵底座以下稱之液下部分,安裝時被插入熔鹽罐(槽)中,泵體、葉輪、泵蓋都浸在液面之下,泵運轉時葉輪就能把溶鹽抽送出去。軸承體內裝有兩個滾動軸承,由稀油冷卻潤滑,稀油通過一個特殊結構循環(huán)經過軸承回到油室內,軸承體內設有冷卻夾套,以降低潤滑油和軸承的溫度。軸承體下面的軸承座設有冷卻夾套,以阻止液下部分的熱量向軸承體傳導。由于這樣雙重冷卻保證了泵在高溫下正常工作。

        圖1 熔鹽泵結構(單位:mm)

        4 存在的問題

        2020 年3 月30 日制酸單元熔鹽泵P461B 泵運行出現(xiàn)異響,對泵軸承轉動聲音檢查無異常,對泵軸承箱油位檢查正常,檢查泵填料壓蓋螺栓有松動現(xiàn)象,隨即對填料壓蓋進行緊固檢查,緊固過程中螺栓從填料函中松脫,填料壓蓋脫落,停泵后對泵進行盤車正常,且盤車較為平順,考慮到泵填料起密封作用,結合前期問題處理經驗,懷疑故障原因為填料壓蓋與軸套碰撞摩擦問題,對填料壓蓋進行拆除并進行5%頻率啟動,觀察運轉存在轉動阻滯現(xiàn)象,異響依然存在,隨即進行拆檢。

        2021 年7 月28 日熔鹽泵B 泵軸承處運行過程中存在摩擦聲,對泵振值測量發(fā)現(xiàn)振幅存在間斷上漲趨勢(振幅1.9 mm/s~44.9 mm/s)隨即軸承箱出現(xiàn)冒煙、軸承箱溫度上漲現(xiàn)象(冒煙前溫度44.2 ℃,冒煙后每秒上漲0.1 ℃/s),泵出口遠傳壓力表壓力指示開始下降,檢查泵發(fā)現(xiàn)泵聯(lián)軸器仍處于轉動狀態(tài),填料函與軸承箱處軸不轉動,判斷為泵軸在軸承箱處發(fā)生斷裂,制酸反應器催化劑床層超溫,制酸裝置緊急停車。同類泵參數(shù)及故障拆檢情況對比,如表1所示

        表1 同類泵參數(shù)及故障拆檢情況對比

        針對同類故障問題我們也詢問了采用類似系統(tǒng)的陽煤太化新材料,盤錦等廠的熔鹽泵運行情況,在陽煤太化熔鹽系統(tǒng)投用初期因濟南華威泵選型無泵體伴熱,曾出現(xiàn)過葉輪脫落問題,更換泵后,運行暫未暴露出太多問題,經網上查找資料發(fā)現(xiàn),類比其他廠檢修拆卸情況,熔鹽泵中間襯套及軸套磨損問題是制約熔鹽泵穩(wěn)定運行的關鍵因素。

        5 原因分析

        對比分析發(fā)現(xiàn),我廠熔鹽泵與桂林水泵廠的故障類似,結合昆明電纜股份有限公司對于高溫熔鹽泵運行中出現(xiàn)的問題分析:導致熔鹽泵軸套磨損嚴重,滑動軸承軸承壽命太短的主要原因為軸不對中或對中不良、填料太緊引起過度摩擦致泵振動、潤滑液體中含有未知的腐蝕性物質或雜質等。熔鹽泵P461A 更換新泵前運行數(shù)據表,如第244 頁表2 所示。

        表2 熔鹽泵P461A 更換新泵前運行數(shù)據表

        5.1 不對中或對中不良

        分析原因:熔鹽泵軸徑向定位的兩個軸承座分別設計在中筒和底筒上,造成安裝中筒、底筒和熔鹽泵軸時對三者的同軸度要求非常高,使三者的加工精度、定位精度和裝配精度要求都很高,加之熔鹽泵軸屬于細長軸,任何一個環(huán)節(jié)不到位,都易造成泵軸彎曲,進而導致泵的異常損壞。

        解決措施:將熔鹽泵軸徑向定位的兩個軸承座,從原來的中筒和底筒上改為都設在底筒上,以降低加工精度、定位精度和裝配精度要求。

        5.2 過度摩擦導致泵震動大

        分析原因:滑動軸承材質選取問題;填料緊固過緊。

        解決措施:根據熔鹽泵軸的轉速,摩擦副的摩擦因素,以及滑動軸承的高溫工作環(huán)境和工作介質,滑動軸承的材料選用球墨鑄鐵。針對滑動軸承材料改造已與廠家進行技術溝通,廠家技術人員將就中間軸、襯套進行嘗試改造;在確保不漏介質的情況下根據運行情況調整填料壓緊度。

        5.3 滑動軸承潤滑不到位(介質沖洗潤滑)

        分析原因:熔鹽中有雜質導致潤滑輸送管堵塞;滑動軸承潤滑輸送管不通暢。

        解決措施:對熔鹽介質定期分析熔點;加大熔鹽泵體伴熱,確保泵體溫度,防止?jié)櫥斔凸軙惩ā?/p>

        6 新改熔鹽泵運行效果

        針對以上問題與設備廠家對熔鹽泵P461 泵體進行了改造,更換后運行數(shù)據,如第244 頁表3 所示。改造項目如下:

        表3 熔鹽泵P461 更換新泵后運行數(shù)據表

        1)泵軸整體加粗;

        2)中間襯套及下部襯套材質改為硬質合金,增強耐磨性;

        3)冷卻水管及蒸汽伴熱管都相應加粗,增大介質流量;

        4)增大了軸承箱容積,軸承箱內冷卻水改為雙管路,同時給潤滑油及泵軸進行冷卻;

        5)對泵體下部襯套及夾套伴熱管進行了優(yōu)化;

        熔鹽泵P461A 更換新泵前運行數(shù)據表:

        6.1 電機振值

        徑向最高達到7.3 mm/s,徑向平均振值3.4 mm/s,軸向平均振值3.8 mm/s;

        6.2 泵體振值

        徑向振值最高達到3.1 mm/s,徑向平均振值1.9 mm/s,軸向平均振值1.5 mm/s。

        熔鹽泵P461A 更換新泵運行測量數(shù)據表:

        6.3 電機振值

        徑向振值最高達到5.2 mm/s,徑向平均振值2.5 mm/s,軸向平均振值1.2 mm/s;

        泵體振值:

        徑向振值最高達到2.3 mm/s,徑向平均振值1.2 mm/s,軸向平均振值1.4 mm/s。

        改造后對泵電機、軸承箱及填料函溫度監(jiān)測均在正常范圍內,振動明顯比改造更換前降低,提高了泵的持續(xù)穩(wěn)定運行能力,證明本次熔鹽泵P461 改造更換較為成功,達到了預期要求。

        7 結語

        熔鹽泵是SOP 濕法制酸運行中的關鍵設備,一旦損壞將會使整個硫回收裝置停車,而硫回收裝置全面停車會造成一周時間經濟損失,但更重要的是酸性氣無法處理直接排放大氣,造成環(huán)境污染。所以要特別重視熔鹽泵日常維護保養(yǎng),要對可能發(fā)生的問題提前做好應急處置措施,在實踐中不斷總結經驗,更好的服務生產。

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