肖 飛,王 偉,栗廣生,馮 哲,葉明松
(東風柳州汽車有限公司,廣西 柳州 545005)
關(guān)鍵字:載貨車;舒適性;二次開發(fā);懸置系統(tǒng)
平順性作為舒適性的主要組成部分,已成為各大車企競爭的內(nèi)容之一,直接影響用戶的購車意向。由于國內(nèi)整車開發(fā)水平的限制,往往在整車試驗階段才發(fā)現(xiàn)舒適性問題,有的甚至在售后爆發(fā)批量問題后才意識到問題的嚴重性,造成的經(jīng)濟損失不可估量。利用ADAMS虛擬仿真軟件,可在設(shè)計階段進行舒適性虛擬仿真優(yōu)化,得到彈性元件的最優(yōu)參數(shù)值,可以提高一次設(shè)計成功率,縮短開發(fā)周期,降低開發(fā)成本。本文基于ADAMS虛擬仿真平臺,對故障車駕駛室懸置參數(shù)進行仿真優(yōu)化,得到最優(yōu)解,并實現(xiàn)工程化應(yīng)用。
參考GB/T 4970-2009《汽車平順性試驗方法》,對整車進行C級路面舒適性測試,車速選取30 km/h、35 km/h、40 km/h、45 km/h、50 km/h、55 km/h、60 km/h、65 km/h、70 km/h、75 km/h、80 km/h、85 km/h、90 km/h、95 km/h、100 km/h,測試駕駛員坐墊處的加權(quán)加速度均方根值即平順性值,傳感器布置如圖1所示。
圖1 座椅三向傳感器布置示意圖
測試得到的平順性值如表1所示。
表1 C級路面平順性數(shù)值
從測試結(jié)果看,車速80 km/h時,三向加速度加權(quán)值達1.37 m/s,最大值出現(xiàn)在車速100 km/h時,最大值達1.49 m/s,根據(jù)GB/T 4970-2009法規(guī)可知,該車舒適性較差,需要對其進行整改。
為了查找導致舒適性差的原因,對整車進行振動傳遞路徑分析,分別測試駕駛室懸置系統(tǒng)和前懸架系統(tǒng)主、被動端振動加速度,測試結(jié)果如圖2所示。
圖2 懸架及駕駛室懸置隔振率
從測試結(jié)果看,前懸架隔振率在60%以上,隔振效果較好。駕駛室后懸隔振率在50%以上,駕駛室前懸隔振率不到30%,隔振效果較差,故可判斷駕駛室懸置減振不足是導致該車舒適性差的主要原因。因此,考慮對駕駛室懸置隔振率影響較大的剛度及減振器阻尼等參數(shù)進行優(yōu)化。
利用ADAMS/Car軟件中的專家模式建立各系統(tǒng)模板,建模遵循“模板→子系統(tǒng)→整車”的規(guī)則。為了使仿真模型更加準確,對車架進行柔性化處理,在有限元Hypermesh軟件中將車架進行模態(tài)分析生成模態(tài)中性文件(mnf格式),導入ADAMS/car中創(chuàng)建生成柔性車架子系統(tǒng)。柔性體車架子系統(tǒng)如圖3所示。
鋼板彈簧模型的建立是建模的重要部分之一,板簧是懸架重要組成部分,對整車模型準確性有很大的影響。建立整車模型鋼板彈簧一般采用離散梁法、有限元法、三段梁法這三種基本方法。本次建模前后懸板簧子系統(tǒng)均采用三段梁法,建模時考慮板簧動剛度,動剛度由板簧實測而得。板簧動靜剛度測試實驗臺和測試結(jié)果如圖4、圖5所示。
圖3 柔性體車架子系統(tǒng)
圖4 板簧動靜剛度測試實驗臺
圖5 不同振動頻率下板簧動剛度系數(shù)隨振幅變化曲線
結(jié)合路面激勵頻率與板簧動剛度測試結(jié)果,取板簧頻率為3 Hz時的測量結(jié)果為板簧模型垂向動剛度輸入值。利用MATLAB多項式擬合方法擬合出板簧動剛度變化曲線力與位移關(guān)系表達式,將擬合出的結(jié)果作為ADAMS/Car板簧三段梁垂向剛度參數(shù)。
其他各模塊根據(jù)實車進行相應(yīng)的簡化處理,最終建立的整車剛?cè)狁詈隙囿w動力學模型如圖6所示。
圖6 整車模型
為了仿真的可行性,同時方便仿真與實測對比,選用具有明顯特征的搓板路和扭曲路作為對比路況。采集路面信息,并在ADAMS建立虛擬路面,如圖7—圖10所示。
圖7 搓板路
圖8 虛擬搓板路
圖9 扭曲路
圖10 虛擬扭曲路
為了驗證整車模型的準確程度,需要對比不同路況和不同車速、測點位置的試驗和仿真結(jié)果。本文對比8 km/h車速時扭曲路和搓板路前板簧轉(zhuǎn)耳對應(yīng)車架位置、前板簧后吊耳對應(yīng)車架位置、座椅導軌位置,共三個位置的垂向振動加速度實測值與仿真值。司機座椅導軌位置對比結(jié)果圖11、圖12所示。
圖11 車速8 km/h扭曲路仿真與實測對比
從對比結(jié)果可知,車速8 km/h扭曲路仿真與試驗加速度的趨勢基本一致,加速度波動范圍基本在-4 m/s~3 m/s,車速8 km/h搓板路仿真與試驗加速度波動范圍基本在-10 m/s~15 m/s。因整車路試試驗和仿真時間沒有一一對應(yīng),所以在時間上有錯開。仿真與實測誤差值在10%以內(nèi),吻合度較好,滿足后續(xù)車型開發(fā)優(yōu)化的要求。
圖12 車速8 km/h搓板路仿真與實測對比
通過CATIA軟件駕駛室及其懸置三維模型進行簡化,導入ADAMS中。根據(jù)實車建立各運動部件之間的連接,輸入各零部件質(zhì)量、質(zhì)心位置、轉(zhuǎn)動慣量信息。
為了對駕駛室懸置阻尼進行優(yōu)化,阻尼采用力的形式輸入。考慮已知阻尼參數(shù)是非線性的離散點而ADAMS只能對連續(xù)變化的變量進行優(yōu)化求解,為了解決這一問題,需要將非線性離散變量轉(zhuǎn)換成連續(xù)變量函數(shù)進行優(yōu)化求解。本文采用阻尼力的非線性模型為
其中,f為減振器的阻尼力,N;為減振器的阻尼系數(shù),N.s/mm;為減振器的阻尼特性指數(shù);為減振器阻尼非對稱系數(shù);sgn()為速度的符號函數(shù),它的含義是>0時,函數(shù)值為1;=0時,函數(shù)值為0;<0時,函數(shù)值為-1。
根據(jù)前后懸置減振器速度和阻尼力實測數(shù)據(jù),用M ATLAB擬合得出阻尼力非線性模型,得到駕駛室前懸置各系數(shù)為=-0.015、=-50.030 3、=0.645 8,后懸各系數(shù)為=-0.034 5、=-158.798 6、=0.063 45。
3.2.1 設(shè)計變量選取
擬合系數(shù)和前后懸置彈簧剛度共有8個基本參數(shù)(前懸剛度)、(后懸剛度)、(前懸阻尼系數(shù))、(后懸阻尼系數(shù))、(前減震器阻尼非對稱系數(shù))、(后減震器阻尼非對稱系數(shù))、(前減震器阻尼特性指數(shù))、(后減震器阻尼特性指數(shù))影響懸置系統(tǒng)的減振能力。為了減小設(shè)計變量、縮短優(yōu)化計算時間,先對8個設(shè)計變量進行靈敏度分析。靈敏度分析結(jié)果表明,、、、、、對駕駛室質(zhì)心振動加速度影響靈敏度比較大,而參數(shù)、幾乎沒有影響。因此選擇、、、、、為本文的設(shè)計研究變量。
3.2.2 設(shè)計變量約束條件設(shè)置
綜合考慮生產(chǎn)簡易、樣件試制、樣件安裝的難易程度以及經(jīng)濟成本等實際情況和保證模型達到靜平衡和懸置設(shè)計基本要求,依據(jù)相關(guān)文獻,確定前懸剛度范圍為35 N/mm~105 N/mm,后懸剛度值范圍為12.5 N/mm~37.5 N/mm,前懸阻尼系數(shù)范圍為-0.157 65~-0.052 55,后懸阻尼系數(shù)范圍為-0.050 1~-0.016 7,前懸阻尼特性指數(shù)范圍為0.322 7~0.968 1,后懸阻尼特性指數(shù)范圍為0.317 35~0.952 05。
3.2.3 優(yōu)化目標確定
整車的舒適性能是指當車輛受到外部激勵時,駕乘人員的乘坐舒適性。當經(jīng)過各懸置系統(tǒng)減振后,傳遞到駕駛室的振動能量越低,說明匹配的懸置剛度和阻尼曲線越好,減振性能越好。本文研究駕駛室懸置系統(tǒng)剛度阻尼匹配時,對駕駛室進行了簡化處理為一個質(zhì)點。而在整車舒適性研究中一般關(guān)注垂向振動加速度幅值,所以選取質(zhì)心處的垂直方向振動加速度功率譜密度為優(yōu)化設(shè)計目標。
3.2.4 優(yōu)化計算及結(jié)果分析
圖13 優(yōu)化前后垂向振動加速度功率譜密度曲線
本文的優(yōu)化研究是在振動模塊中進行的受迫振動分析。以懸置下支座質(zhì)心點為輸入通道位置點輸入垂直向上的位移激振,激振方式采用正弦 掃頻,相位為0,幅值為10。以駕駛室質(zhì)心位置為加速度輸出通道。采用最優(yōu)化研究方法得到優(yōu)化前后質(zhì)心處的振動加速度值功率譜密度如圖13所示。
從優(yōu)化前后曲線對比可知,優(yōu)化后振動加速度功率譜密度幅值明顯下降,得到優(yōu)化前后各參數(shù)值如表2所示。優(yōu)化前后阻尼曲線如圖14、圖15所示。
表2 駕駛室前后懸阻尼優(yōu)化參數(shù)表
圖14 駕駛室前懸阻尼優(yōu)化前后對比
圖15 駕駛室后懸阻尼優(yōu)化前后對比
從優(yōu)化前后的阻尼曲線可知,前懸阻尼降低很多,后懸阻尼變化較小。
整車模型中輸入優(yōu)化后參數(shù),進行仿真,得到優(yōu)化前后仿真曲線如圖16、圖17所示。
圖16 車速8 km/h搓板路優(yōu)化前后仿真對比
圖17 車速8 km/h扭曲路優(yōu)化前后仿真對比
從對比可知,優(yōu)化后振動加速度減小35.2%,說明在頻域條件下的優(yōu)化結(jié)果在整車中驗證是有效的。
參考《汽車平順性試驗方法》(GB/T 4970-2009),優(yōu)化后測試的駕駛員坐墊處的向、向、向加權(quán)加速度均方根值即平順性值,優(yōu)化后平順性值如表3所示,根據(jù)優(yōu)化懸置參數(shù)試制樣件,裝車驗證,優(yōu)化前后平順性對比數(shù)據(jù)如圖18所示。
圖18 優(yōu)化前后平順性對比
表3 優(yōu)化后C級路面平順性值
優(yōu)化后舒適性值明顯減小,車速80 km/h由原來的1.37 m/s降至0.92 m/s,車速100 km/h由原來的1.49 m/s降至0.97 m/s,降幅分別達32.8%和34.9%,說明優(yōu)化方案可應(yīng)用于工程實踐。
本文針對某載貨車舒適性差的問題,采用虛擬樣機仿真技術(shù),對駕駛室懸置參數(shù)進行了優(yōu)化,并在實車中得到了驗證,提高了整車舒適性能。研究過程中得到以下結(jié)論:
(1)整車舒適性問題可通過振動傳遞路徑分析分析找到問題點,是查找此類問題原因的有效方法。
(2)建立了剛?cè)狁詈系恼嚩囿w動力學模型,模型考慮了板簧動剛度,通過與實車試驗對比,仿真與實測誤差值在10%以內(nèi),吻合度較好,滿足后續(xù)車型開發(fā)優(yōu)化的要求。
(3)實現(xiàn)了用力模塊來代替減振器阻尼的方法,建立了阻尼非線性模型,并在虛擬仿真中得到應(yīng)用,具有較高的工程應(yīng)用價值。
(4)整車開發(fā)中虛擬樣機技術(shù)的應(yīng)用是縮短開發(fā)周期、降低成本的有效方法。