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        低滲透油田水平井化學(xué)堵水工藝優(yōu)化與應(yīng)用

        2022-05-09 02:30:16韓增軍大慶油田有限責(zé)任公司第九采油廠
        石油石化節(jié)能 2022年4期
        關(guān)鍵詞:成膠封口巖心

        韓增軍(大慶油田有限責(zé)任公司第九采油廠)

        1 概述

        大慶油田已步入開發(fā)中后期,面臨產(chǎn)能下降、含水增多、井況條件日趨復(fù)雜的開發(fā)困境,致密油、頁巖油等低滲透非常規(guī)油氣資源的有效開采,將成為提升大慶油田產(chǎn)能和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的有效支撐。為進(jìn)一步提高低滲透油田開發(fā)效果[1-2],自2006年開始在敖油田開展水平井開發(fā)試驗(yàn),以實(shí)現(xiàn)低滲透油田的規(guī)模開發(fā)、有效動(dòng)用,提高油井產(chǎn)能[3]。截至2018年8月,該油田共有水平油井31口,日產(chǎn)液量90.4 t,日產(chǎn)油量53.2 t,平均單井日產(chǎn)油1.7 t,開發(fā)效果良好。

        但伴隨油井生產(chǎn)時(shí)間的不斷累積,部分水平井出現(xiàn)嚴(yán)重的水淹、水竄問題,產(chǎn)油量大幅降低,油井經(jīng)濟(jì)效益下降,穩(wěn)產(chǎn)難度加大[4]。從見水類型上看,主要見注入水(24口,占總數(shù)77.4%);從含水率的分布上看,含水大于80%的井有8口,占總數(shù)的25.8%,嚴(yán)重制約了水平井的高效開發(fā),為此亟需進(jìn)行水平井控水,以降低水平井的見水現(xiàn)狀[5-6]。目前控水主要采取注水調(diào)整和水平井機(jī)械堵水兩種方式,注水調(diào)整初期見效好,但多次調(diào)整后效果逐漸變差;機(jī)械堵水存在局限性,僅能從井筒內(nèi)堵水,無法實(shí)現(xiàn)井筒外的有效封堵[7]。因此需進(jìn)行水平井化學(xué)堵水研究,從根本上轉(zhuǎn)變水平井控水思路,由“井筒控制”轉(zhuǎn)向“地層控制”。敖油田水平井具體含水情況見表1。

        表1 敖油田水平井含水情況

        2 堵水工藝優(yōu)化

        敖油田水平井均為壓裂后投產(chǎn),主要見水類型為注入水,其主要原因?yàn)樽⑷胨乃?qū)前緣與壓裂裂縫相互聯(lián)通,進(jìn)而導(dǎo)致水平井壓裂見水后含水上升快、產(chǎn)油下降快的現(xiàn)象。故選擇見水裂縫明確的水平井,對(duì)其高含水人工裂縫進(jìn)行有效封堵,同時(shí)配合注水調(diào)整,擴(kuò)大水驅(qū)波及體積,挖掘見水裂縫兩側(cè)、低含水裂縫段及井區(qū)內(nèi)其他油井剩余油,化學(xué)堵水原理見圖1。

        圖1 化學(xué)堵水原理

        而國(guó)內(nèi)外水平井化學(xué)堵水應(yīng)用井?dāng)?shù)較少,相關(guān)技術(shù)還處于探索階段,主要存在堵劑封堵效果差、工藝參數(shù)設(shè)計(jì)不合理、管柱安全可靠性差三方面問題[8]。因此需從提高堵劑封堵效果、合理化注入工藝兩方面入手,進(jìn)行封堵劑配方、注入工藝優(yōu)選,提高水平井化學(xué)堵水的應(yīng)用效果和成功率。

        2.1 封堵劑配方優(yōu)選

        單一段塞堵劑對(duì)裂縫封堵效果差,為提高堵劑封堵效果,實(shí)現(xiàn)對(duì)高含水人工裂縫的有效封堵,設(shè)計(jì)“前置堵劑+主劑+封口劑”三段塞立體封堵工藝。

        2.1.1 前置堵劑

        暫堵支縫,減少主劑對(duì)基質(zhì)傷害,保護(hù)油流通道是前置堵劑的主要功能。選擇初始黏度低,具有變形性、暫堵性和一定封堵能力的“弱凝膠+油溶樹脂”作為前置堵劑。黏度約200 mPa·s的弱凝膠攜帶顆粒狀油溶性樹脂注入地層,弱凝膠在注入后破膠,油溶性樹脂在敖油田地層溫度54.4~71.3℃條件下,軟化變形,封堵微裂縫和次生裂縫,且與油相互溶,油流可通過,與水不互溶,阻止水相通過。

        為了優(yōu)選前置液,利用人造巖心模擬敖油田地層條件和壓裂裂縫進(jìn)行室內(nèi)實(shí)驗(yàn)。將膠結(jié)好的方巖心,中間剖開,填砂,用環(huán)氧樹脂與有機(jī)玻璃膠結(jié),制備不同滲透率的具有裂縫的人造方巖心[9]。人造裂縫巖心壓裂裂縫基本參數(shù)見表2。

        表2 人造裂縫巖心壓裂裂縫基本參數(shù)

        當(dāng)油溶樹脂的油溶率為80%時(shí),封堵性和暫堵性能滿足對(duì)前置堵劑的要求,進(jìn)而確定前置堵劑的性能指標(biāo),油溶樹脂的封堵性和暫堵性,見表3。

        表3 油溶樹脂的封堵性和暫堵性

        室內(nèi)通過巖心流動(dòng)實(shí)驗(yàn)測(cè)堵前滲透率,用環(huán)壓式高溫高壓巖心試驗(yàn)儀對(duì)巖樣進(jìn)行反向污染封堵后,用煤油驅(qū)替測(cè)定解堵后滲透率。封堵后的巖心滲透率恢復(fù)率較高,均能達(dá)到92%以上。由此可見,不管巖心的原始滲透率大小如何,解堵效果都很好,表明油溶性樹脂具有良好的自行解堵性能,油溶樹脂解堵性能參數(shù)見表4。

        表4 油溶樹脂解堵性能參數(shù)

        2.1.2 主劑

        封堵高含水主縫,是封堵裂縫的關(guān)鍵,故選擇成膠時(shí)間可控、與巖石壁面親和力好的酚醛樹脂凝膠作為主劑。將初始黏度小于200 mPa·s的聚合物單體、交聯(lián)劑、添加劑混合物注入地層主裂縫,因巖石表面帶負(fù)電,將吸附正電性的聚合物單體,聚合物單體在主裂縫處聚合形成具有一定強(qiáng)度的大分子交聯(lián)網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)聚合物,起到封堵主裂縫的作用[10]。不同主劑性能參數(shù)見表5。

        表5 不同類主劑性能參數(shù)對(duì)比

        要求主劑易注入、成膠時(shí)間可控、封堵強(qiáng)度高,確定初始黏度小于200 mPa·s,成膠強(qiáng)度大于50 000 m Pa·s,給出主劑的性能指標(biāo)見表6。

        表6 主劑性能指標(biāo)

        2.1.3 封口劑

        封口劑將主劑頂替進(jìn)入主縫并封口,防止主劑返吐?,F(xiàn)有封口劑主要分為TP910堵劑和高強(qiáng)度酚醛樹脂凝膠兩種,TP910堵劑是丙烯酰胺地下聚合型堵劑,成膠時(shí)間不易控制;高強(qiáng)度酚醛樹脂凝膠其成膠時(shí)間可控、成膠強(qiáng)度高,現(xiàn)場(chǎng)配制工藝簡(jiǎn)單、成本較低,故選擇通過調(diào)整主劑配方即可獲得的高強(qiáng)度酚醛樹脂凝膠作為封口劑,不同類封口劑性能參數(shù)對(duì)比見表7。

        表7 不同類封口劑性能參數(shù)對(duì)比

        為使主劑進(jìn)入裂縫,并防止其返吐,需保證封口劑頂替效率高、封堵強(qiáng)度高,要求封口劑具有初始黏度高、成膠速度快、成膠強(qiáng)度高的特點(diǎn),主要從高強(qiáng)度凝膠初始黏度對(duì)主劑頂替效率和堵塞率的角度進(jìn)行了優(yōu)選。確定封口劑的初始黏度大于250 m Pa·s,成膠強(qiáng)度大于140 000 mPa·s。三段塞堵劑配方體系見表8。

        表8 三段塞堵劑配方體系

        根據(jù)各段塞特點(diǎn),通過室內(nèi)實(shí)驗(yàn)評(píng)價(jià)確定各段塞指標(biāo)要求,再應(yīng)用室內(nèi)試驗(yàn)初步篩選和正交試驗(yàn)優(yōu)化,給出三段塞堵劑配方。得到的前置堵劑72 h油溶率接近100%,堵塞率達(dá)86.4%,滿足指標(biāo)要求;主劑初始黏度197 mPa·s,45 h成膠,成膠強(qiáng)度81 200 mPa·s,堵塞率達(dá)91.2%,滿足指標(biāo)要求;封口劑初始黏度350 m Pa·s,10 h成膠,成膠強(qiáng)度167 000 mPa·s,頂替效率95.8%,堵塞率達(dá)96.2%,滿足指標(biāo)要求。此配方為基礎(chǔ)配方,可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工情況微調(diào)。

        2.2 注入工藝優(yōu)化

        以延長(zhǎng)有效期,最大化增油量為目標(biāo),利用巖心物模和動(dòng)態(tài)數(shù)模方法,優(yōu)化段塞比例、注入壓力和速度、注入半徑、堵劑用量4項(xiàng)工藝參數(shù),實(shí)現(xiàn)注入工藝的優(yōu)化。

        2.2.1 段塞比例

        利用巖心物模評(píng)價(jià)封堵性能,分別注入不同比例的三段塞堵劑,60℃養(yǎng)護(hù)成膠,測(cè)定堵塞前后的滲透率,不同段塞比例對(duì)巖心堵塞率的影響見表9。

        表9 不同段塞比例對(duì)巖心堵塞率的影響

        從不同比例的堵劑巖心模擬實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以看出,當(dāng)油溶性樹脂:凝膠型堵劑為2∶8∶0、3∶7∶0、4∶6∶0時(shí),堵塞率大于95%且堵油率較低,結(jié)合經(jīng)濟(jì)因素考慮,最佳的注入比例為油溶性樹脂:凝膠型堵劑為2∶8∶0。

        當(dāng)比例為8∶32∶4(即2∶8∶1)時(shí)封堵率達(dá)到峰值,突破壓力、阻力系數(shù)均達(dá)到預(yù)期的目標(biāo),滿足現(xiàn)場(chǎng)要求,再增加封口劑用量,封堵率沒有明顯增加。所以結(jié)合經(jīng)濟(jì)因素考慮,沒有必要再增加封口劑的用量比例。因此初選最佳段塞比例為2∶8∶1。

        按比例(2∶8∶1)分別注入三段塞堵劑,60℃養(yǎng)護(hù)成膠,測(cè)定堵塞前后的滲透率,阻力系數(shù)以及突破壓力,計(jì)算堵塞率達(dá)97.1%,具有較好的封堵性能,滿足指標(biāo)要求。

        2.2.2 注入速度和壓力

        按照凝膠型堵劑的基本配方,配制堵劑。控制不同的注入速度,分別為8~128 mL/min,注入凝膠型堵劑0.35 PV,地層溫度下養(yǎng)護(hù)24 h后,分別測(cè)定不同注入速度下的滲透率并計(jì)算封堵參數(shù),注入壓力與注入速度關(guān)系見圖2。

        圖2 注入壓力與注入速度關(guān)系

        隨著注入速度的增大,注入壓力逐漸增大,而堵塞率先增大后減小,當(dāng)注入速度64 mL/min時(shí),堵塞率達(dá)到最大值,注入速度與堵塞率關(guān)系見圖3,此時(shí)壓力為1.6 MPa壓力大小適中,因此最佳注入速度為64 m L/min,最佳注入速度所對(duì)應(yīng)的注入壓力為1.6 MPa。

        圖3 注入速度與堵塞率關(guān)系

        因?yàn)樽⑷肽M巖心裂縫橫截面積,水平井儲(chǔ)層裂縫橫截面積,因此實(shí)驗(yàn)室注入速度64 mL/min相當(dāng)于地層裂縫注入速度15.36 m3/h。

        分別取上述物模實(shí)驗(yàn)中的5個(gè)注入速度點(diǎn),建立注入速度與注入壓力之間的關(guān)系。然后建立施工排量和施工壓力計(jì)算公式。

        式中:Q i為現(xiàn)場(chǎng)注入速度,m3/h;qc為注入巖心的液體流速,mL/min;rc為巖心半徑,m;rW為井筒半徑,m;h為射開厚度,m;ΔP實(shí)為巖心注入壓力,MPa;L為巖心長(zhǎng)度,m;P注為現(xiàn)場(chǎng)注入壓力,MPa;P地為地層壓力,MPa;R為注入半徑,m;λ為地層變異系數(shù)(與地層的非均質(zhì)性有關(guān),非均質(zhì)性越大,常數(shù)數(shù)值越大),取150。

        假設(shè)選取的巖心長(zhǎng)度L為20 cm,根據(jù)敖油田的平均地層壓力13.96 MPa,注入半徑為200 m,根據(jù)上面公式(1)、(2)可以計(jì)算出不同施工排量下的施工壓力。最終得到現(xiàn)場(chǎng)最佳施工排量15.4 m3/h,施工壓力24.6 MPa,以此為參考,現(xiàn)場(chǎng)施工期間進(jìn)行微調(diào)。

        2.2.3優(yōu)化注入半徑和堵劑用量

        封堵半徑的大小決定了注入水流向的轉(zhuǎn)變,不同的堵水規(guī)模決定了水井周圍的流線場(chǎng)分布,從而影響注入水在平面上的波及形狀,在數(shù)值模型建立的基礎(chǔ)上結(jié)合該工區(qū)的水平井實(shí)際生產(chǎn)動(dòng)態(tài)。

        由油氣水三相三維連續(xù)性方程和運(yùn)動(dòng)方程推導(dǎo)出黑油模型(Q、S、P、K關(guān)系模型),以Eclipse空間網(wǎng)格圖形為載體,建立數(shù)模模型(K場(chǎng)、S場(chǎng)),設(shè)計(jì)半徑優(yōu)化方案,代入模型,預(yù)測(cè)半徑與產(chǎn)量關(guān)系,確定最佳注入半徑。根據(jù)注入半徑優(yōu)化結(jié)果,利用單一縫模型,計(jì)算出堵劑理論用量,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)間,計(jì)算濾失量,最終確定堵劑用量。

        式中:kro、krw為油、水相對(duì)滲透率;ρo、ρw地層原油、地層水密度;μo、μw為地層原油、水黏度;po、pw為油、水相壓力;γo、γw為原油、水重度;D為標(biāo)高,垂直向下的深度;So、Sg、Sw為油、水、氣相飽和度。

        通過Eclipse數(shù)模軟件,建立三維空間網(wǎng)格圖形,Eclipse空間網(wǎng)格見圖4。

        圖4 Eclipse空間網(wǎng)格

        根據(jù)注入半徑優(yōu)化結(jié)果,利用單一縫模型,計(jì)算出堵劑理論用量,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)間,計(jì)算濾失量,最終確定堵劑用量,堵劑用量為理論用量與濾失量之和,其中理論用量:

        式中:Q為理論用量,m3;L為注入半徑,m;E為裂縫寬度,m;h為裂縫縫高,m。

        濾失量:

        式中:V為濾失量,m3;H為儲(chǔ)層厚度,m;k為垂直裂縫壁面滲透率,μm2;φ為地層孔隙度,%。

        根據(jù)上述方法,試驗(yàn)井注入半徑和堵劑用量見表10。

        表10 化學(xué)堵學(xué)試驗(yàn)井注入半徑和堵劑用量

        3 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)效果

        現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)3口井,有效率100%。措施后平均單井日產(chǎn)液下降36.0%,平均單井含水下降14.7%。其中,以南*-平*井區(qū)為例進(jìn)行重點(diǎn)分析,南-平井分別與2口油井、2口水井連通,該井共11段,根據(jù)注水調(diào)整和裂縫距水井距離綜合判斷第5、7段見水。故對(duì)第5、7段實(shí)施化學(xué)堵水。堵水過程中采取籠統(tǒng)注入,注入端施工壓力18~25 MPa,與優(yōu)化的注入壓力相符,現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)同計(jì)算結(jié)果相符合,判斷裂縫已完成封堵。

        措施后初期日產(chǎn)液由2.0 t下降至1.3 t,油井日產(chǎn)液量有效降低,證明堵水工藝有效,裂縫被有效封堵。恢復(fù)水井供液后,含水下降至2.4%,與堵水前相比含水下降了97.5個(gè)百分點(diǎn),截至2019年10月,單井累積增油171.4 t。該井所在井組區(qū)域內(nèi)累積增油290.5 t,若每噸原油凈利潤(rùn)為1 000元,則該井組累計(jì)增收29.05萬元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

        4 結(jié)論及認(rèn)識(shí)

        1)通過室內(nèi)試驗(yàn),得到滿足三段塞立體封堵工藝的堵劑類型,其中前置堵劑由“弱凝膠+油溶性樹脂”組成,主劑由酚醛樹脂凝膠構(gòu)成,封口劑由高強(qiáng)度酚醛樹脂凝膠組成,共同作用實(shí)現(xiàn)“堵裂縫”不“堵基質(zhì)”的工藝目的。

        2)利用Eclipse數(shù)模和巖心物模,建立三段塞注入工藝優(yōu)化方法,實(shí)現(xiàn)化學(xué)堵水半徑及用量預(yù)測(cè),并采取管柱優(yōu)選和聚合物頂替“雙保險(xiǎn)”策略,實(shí)現(xiàn)管柱起下安全可靠,堵水效果和施工的全過程控制。

        3)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)效果表明,通過化學(xué)堵水實(shí)現(xiàn)水平井高含水裂縫的有效封堵,改變了流體的流動(dòng)方向,擴(kuò)大水驅(qū)波及范圍,實(shí)現(xiàn)水平井區(qū)內(nèi)剩余油的有效動(dòng)用,為水平井壓裂穩(wěn)油控水提供有力的技術(shù)支持。

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