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        印染廢水回用處理設(shè)備出現(xiàn)的問題及解決措施

        2022-05-06 06:13:58曹宏偉趙利生聶明史志琴許躍劉向朝
        工業(yè)用水與廢水 2022年2期
        關(guān)鍵詞:產(chǎn)水量產(chǎn)水堿度

        曹宏偉, 趙利生, 聶明, 史志琴, 許躍, 劉向朝

        (1.天津?;h(huán)境工程有限公司, 天津 300280;2.中石油克拉瑪依石化有限責(zé)任公司, 新疆 克拉瑪依 834099)

        為落實(shí)國家節(jié)能減排的政策, 同時(shí)滿足工業(yè)園區(qū)內(nèi)廢水處理及回用要求, 某工業(yè)園區(qū)污水處理廠的回用工段采用一級(jí)V 型濾池-臭氧氧化-二級(jí)V型濾池-超濾-陽床-RO 組合工藝, RO 產(chǎn)水回用于工業(yè)園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè), RO 濃水進(jìn)入廠內(nèi)零排系統(tǒng)進(jìn)一步處理。 進(jìn)入污水處理廠的印染廢水具有高堿度、 高COD、 高水溫等特點(diǎn), 雖然COD 在廢水處理的生化工段能夠有效去除, 但堿度過高以及水溫較高(在40 ℃左右)易造成后續(xù)工藝出現(xiàn)問題, 如RO 膜組件最高耐受溫度一般為35 ~40 ℃, 水溫過高將直接導(dǎo)致系統(tǒng)脫鹽率降低, 甚至?xí)?duì)RO 膜組件造成不可逆的損害。 其回用車間的陽床在投用后, 產(chǎn)水周期明顯縮短, 產(chǎn)水水質(zhì)嚴(yán)重超標(biāo); 同時(shí), RO 系統(tǒng)也存在一段壓差升高過快, 產(chǎn)水量衰減明顯, 以及保安過濾器濾袋更換頻繁的問題。 經(jīng)過分析現(xiàn)場(chǎng)工況, 發(fā)現(xiàn)來水中堿度過大是導(dǎo)致陽床系統(tǒng)產(chǎn)水周期縮短的主要原因; 同時(shí), 由于廢水成分復(fù)雜, 其中含有陽離子PAM, 以及含有陰、 陽離子PAM 的混合廢水直接導(dǎo)致RO 系統(tǒng)污堵。 經(jīng)過新型清洗劑的研發(fā)及對(duì)工藝進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整, 有效延長(zhǎng)了陽床的再生周期以及RO 裝置的化學(xué)清洗周期, 問題在一定程度上得以解決。

        1 工程概況

        1.1 工藝流程

        某工業(yè)園區(qū)污水處理廠主要處理園區(qū)內(nèi)排放的印染廢水, 整體流程包括生化工段和回用工段。 其回用工段采用一級(jí)V 型濾池-臭氧氧化-二級(jí)V 型濾池-超濾-陽床-RO 工藝, 系統(tǒng)產(chǎn)水回用于園區(qū)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)。 項(xiàng)目原水為工業(yè)園區(qū)內(nèi)印染企業(yè)排放的廢水, 其與污水處理廠污泥壓濾系統(tǒng)的壓濾廢水混合后進(jìn)入生化工段, 之后進(jìn)入回用工段。

        回用工段設(shè)計(jì)為雙級(jí)V 型濾池+RO 工藝, 生化工段出水首先進(jìn)入一級(jí)V 型濾池(進(jìn)水投加陰離子PAM), 產(chǎn)水進(jìn)入臭氧氧化池, 以進(jìn)一步降低其中的COD 含量; 為進(jìn)一步提高過濾效果, 臭氧池出水進(jìn)入二級(jí)V 型濾池處理, 以過濾掉水中的大部分懸浮物, 二級(jí)V 型濾池產(chǎn)水進(jìn)入過濾產(chǎn)水池,進(jìn)而泵送至超濾系統(tǒng)。 由于原水硬度較高, 為了降低RO 濃水中的Ca2+、 Mg2+濃度, 緩解零排放系統(tǒng)的結(jié)垢壓力, 同時(shí)也為了緩解RO 系統(tǒng)二段的結(jié)垢傾向, 降低阻垢劑消耗量及運(yùn)行成本, 在超濾產(chǎn)水進(jìn)入RO 系統(tǒng)前設(shè)計(jì)了陽床工藝。 超濾產(chǎn)水利用余壓進(jìn)入陽床進(jìn)行離子交換, 去除其中大部分Ca2+、Mg2+后再進(jìn)入RO 系統(tǒng)進(jìn)行脫鹽處理, RO 產(chǎn)水返回園區(qū)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)使用。 回用工段系統(tǒng)工藝流程如圖1 所示。

        圖1 回用工段處理工藝流程Fig. 1 Process flow of reuse section treatment

        1.2 設(shè)計(jì)水量、 水質(zhì)

        一、 二級(jí)V 型濾池各包含4 組, 每組處理量為260 m3/h, 反洗周期為20 ~24 h。 超濾系統(tǒng)選用東麗HFU-2020N 膜組件, 共7 套。 有效膜面積為72 m2/支, 68 支/套, 單套設(shè)計(jì)產(chǎn)水量為170 m3/h,系統(tǒng)設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)如表1 所示。

        表1 回用工段設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)Tab. 1 Design influent and effluent water quality of reuse section

        2 系統(tǒng)運(yùn)行情況、 存在問題及解決措施

        2.1 陽床

        2.1.1 陽床運(yùn)行情況

        陽床包含12 臺(tái)直徑3 000 mm 的陽離子交換器, 6 用6 備設(shè)計(jì), 分為2 組, 交替運(yùn)行。 內(nèi)部填裝001×7 型強(qiáng)酸型陽離子樹脂(鈉型), 單罐填充高度為1 800 mm, 設(shè)計(jì)流速為20 ~25 m/h, 單臺(tái)產(chǎn)水量為150 ~180 m3/h; 陽床每個(gè)產(chǎn)水周期的設(shè)計(jì)產(chǎn)水量為8 000 ~9 000 t, 出水硬度控制指標(biāo)為10 mg/L。 投用初期, 進(jìn)水硬度在120 mg/L 左右,出水硬度在0.5 ~1.0 mg/L, 在運(yùn)行至設(shè)計(jì)產(chǎn)水量附近時(shí), 其出水硬度可快速升高至10 mg/L, 此時(shí), 設(shè)備需要再生處理。

        采用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為8% 的NaCl 溶液再生陽床,再生過程主要包括排水、 再生、 置換、 排氣4 步,設(shè)定時(shí)間分別為1 500、 3 600、 3 600 和300 s, 再生后設(shè)備備用。 隨著設(shè)備使用時(shí)間的延長(zhǎng), 陽床的產(chǎn)水周期明顯縮短, 從每個(gè)周期產(chǎn)水8 000 ~9 000 t 驟降至4 000 t 左右, 且出水硬度也從運(yùn)行初期的0.5 mg/L 以下快速升高至50 ~70 mg/L, 此時(shí)產(chǎn)水結(jié)束, 設(shè)備需進(jìn)行再生。 針對(duì)此問題, 起初通過延長(zhǎng)再生時(shí)間進(jìn)行調(diào)整, 但效果不明顯。 同時(shí)還發(fā)現(xiàn), RO 保安過濾器經(jīng)常出現(xiàn)短時(shí)間(如1 ~2 h)壓差驟升(如從0.1 MPa 快速升至0.35 MPa)的情況,濾袋內(nèi)出現(xiàn)大量白色顆粒污染物, 濾袋處于納污飽和狀態(tài)。

        2.1.2 問題分析

        濾袋內(nèi)的污染物在1 ∶1 的鹽酸溶液中迅速溶解, 判斷為碳酸鈣垢[1]。 RO 進(jìn)水是超濾產(chǎn)水, 其中不會(huì)有如此大量的大顆粒CaCO3沉淀, 因此推斷CaCO3來自于陽床。 打開陽床取樣發(fā)現(xiàn), 樹脂顆粒之間存在大量細(xì)小白色顆粒物沉淀, 取樣并加入一定濃度的鹽酸能產(chǎn)生氣泡, 經(jīng)化驗(yàn)分析確定白色物質(zhì)主要成分為CaCO3。

        陽床在產(chǎn)水過程中, 水中的Ca2+、 Mg2+等陽離子不斷與樹脂基團(tuán)上的Na+進(jìn)行置換, 同時(shí)Na+被釋放到水體中。 而再生時(shí), 樹脂又重新吸附再生液中的Na+, 并將之前吸附的Ca2+、 Mg2+等陽離子重新釋放到再生液中, 并排出罐體。 經(jīng)測(cè)定, 再生液中Ca2+質(zhì)量濃度可達(dá)500 mg/L 以上。 分析認(rèn)為,陽床再生后, 使用超濾產(chǎn)水進(jìn)行置換, 超濾產(chǎn)水為高堿度水, pH 值約為8.5, 堿度在10 ~11 mmol/L之間, 導(dǎo)致再生產(chǎn)生的Ca2+迅速與置換水中的CO32-反應(yīng)生成CaCO3沉淀(垢樣經(jīng)XRD 分析, 證實(shí)全部為CaCO3沉淀), 包裹在樹脂表面和分布于樹脂顆粒之間, 之后隨著陽床的投用, 被逐步由上至下沖刷出樹脂罐并進(jìn)入陽床產(chǎn)水池, 最終進(jìn)入RO 保安過濾器積累在濾袋內(nèi)壁, 造成保安過濾器進(jìn)出口壓差在短時(shí)間內(nèi)驟升, 污堵濾袋。 CaCO3沉淀會(huì)包裹在樹脂顆粒表面, 阻礙了水中離子與樹脂進(jìn)行有效接觸, 大大降低了樹脂的工作交換容量,造成出水水質(zhì)超標(biāo), 再生周期縮短。

        2.1.3 解決措施及效果

        (1) 由于超濾產(chǎn)水中堿度較高, 在超濾進(jìn)水側(cè)增加了加酸裝置, 通過投加一定量的鹽酸將進(jìn)水堿度降低至7 ~8 mmol/L。

        (2) 根據(jù)亨利定律, 水中CO2的溶解度與空氣中CO2的分壓成正比[2]。 實(shí)際應(yīng)用中發(fā)現(xiàn), 除碳器能夠去除一部分水體中的CO2, 對(duì)去除水中堿度有一定效果, 故在陽床進(jìn)水管線上增加了除碳器及配套的水泵和鼓風(fēng)機(jī)。 改造后, 超濾出水利用余壓自上而下經(jīng)過除碳器并匯集到除碳器下部的水槽, 再泵送至陽床, 通過調(diào)節(jié)泵出口閥門開度, 使水槽內(nèi)液位保持動(dòng)態(tài)平衡。 處理后, 水中堿度可降低1 ~2 mmol/L。

        (3) 改造陽床置換水管線, 用RO 產(chǎn)水對(duì)再生后陽床進(jìn)行置換, 減少高堿度原水對(duì)樹脂的影響[3]。置換過程中, 每15 min 對(duì)置換水進(jìn)行取樣分析,出水Ca2+質(zhì)量濃度小于10 mg/L 時(shí)停止置換。

        (4) 樹脂顆粒表面及間隙存在大量的CaCO3沉淀, 首先使用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為5%~6% 的鹽酸溶液按照8 ~10 m/h 的流速對(duì)罐內(nèi)樹脂進(jìn)行處理, 去除樹脂表面及顆粒之間的CaCO3沉淀, 同時(shí)鹽酸還可以將樹脂表面或凝膠孔內(nèi)的膠態(tài)Fe2O3·xH2O 溶解為Fe3+, 將樹脂轉(zhuǎn)為氫型, 處理時(shí)間為1 ~2 h。再使用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為8% 的NaCl 溶液以5 ~8 m/h 的流速對(duì)其進(jìn)行再生, 將再生時(shí)間由3 600 s 延長(zhǎng)至5 400 s, 將樹脂轉(zhuǎn)換為鈉型。

        改造后, 陽床每個(gè)再生周期產(chǎn)水量可由4 000 t恢復(fù)至6 500 t 左右, 此時(shí)出水硬度小于10 mg/L。

        2.2 反滲透系統(tǒng)

        2.2.1 設(shè)備運(yùn)行情況

        除鹽水站共包括4 套R(shí)O 裝置, 單套產(chǎn)水量為160 m3/h, 回收率為70%, 采用6 芯膜殼, 為1 級(jí)2 段設(shè)計(jì), 按照22 ∶11 排列, 采用20 cm(8 英寸)苦咸水膜元件, 單支有效膜面積為37 m2。 反滲透設(shè)備在運(yùn)行過程中, 壓差變化趨勢(shì)如圖2 所示。 二段壓差相對(duì)穩(wěn)定, 但一段壓差隨著運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),呈現(xiàn)明顯上升趨勢(shì), 說明一段膜組件污堵嚴(yán)重(26日一段壓差驟降的原因是對(duì)設(shè)備進(jìn)行了化學(xué)清洗)。

        圖2 RO 壓差變化趨勢(shì)Fig. 2 Variation trend of RO differential pressure

        2.2.2 問題分析

        打開端板發(fā)現(xiàn), 一段第1 支及第2 支RO 膜組件的進(jìn)水側(cè)端面積累了大量黃褐色粘稠狀物質(zhì), 并伴有明顯的異味。 對(duì)一段各支膜殼的第1 支和第2支RO 膜組件進(jìn)行稱重, 發(fā)現(xiàn)其質(zhì)量平均高于第3 ~第6 支RO 膜組件2 ~3 kg, 說明污染物主要積累在了每只膜殼的前2 支膜組件上。 設(shè)備產(chǎn)水量由運(yùn)行初期的160 m3/h, 降低至130 ~140 m3/h。 化學(xué)清洗周期由設(shè)計(jì)的1 ~1.5 個(gè)月, 縮短至3 ~4 周。

        針對(duì)粘稠狀的污染物以及其異味, 初步判斷為菌類及膠體類污染[4]。 但在使用針對(duì)菌類及膠體類物質(zhì)的專用清洗劑進(jìn)行清洗后, 發(fā)現(xiàn)清洗效果并不明顯, 一段壓差由0.25 MPa 降低至0.2 MPa, 產(chǎn)水量也僅升高5%左右。

        取適量污染物于105 ℃烘干后再于550 ℃下灼燒, 有機(jī)物揮發(fā)量為70% 以上, 說明有機(jī)物是該污染物的主要成分。 結(jié)合針對(duì)菌類污染物的化學(xué)清洗效果不明顯, 故判斷污染物含有大量的有機(jī)化合物。 再次取少量污染物, 將其在110 ℃下烘干并進(jìn)行紅外光譜分析, 樣品的紅外光譜如圖3 所示。 其中: 3 416.22 cm-1處為游離—NH2的特征吸收峰; 2 927.10 cm-1處為亞甲基反對(duì)稱伸縮振動(dòng)的特征吸收峰; 1 642.22 cm-1處為羰基的特征吸收峰; 1 566.00 cm-1處為酰胺Ⅱ(N—H 彎曲振動(dòng))的特征峰; 1 408.64 cm-1處為亞甲基變形的特征吸收峰[5]。 查找標(biāo)準(zhǔn)紅外圖譜, 發(fā)現(xiàn)上述特征吸收峰與PAM 的標(biāo)準(zhǔn)紅外圖譜基本吻合。

        針對(duì)污染物中PAM 類物質(zhì)的出現(xiàn), 通過對(duì)水源進(jìn)行調(diào)查發(fā)現(xiàn), 因?yàn)槲勰鄩簽V工藝使用了陽離子PAM, 所以壓濾廢水中必然含有一定量的陽離子PAM。 而為了提高助凝效果, 業(yè)主在一級(jí)V 型濾池前端的絮凝池中投加了質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.2% 的陰離子PAM 溶液, 因此壓濾廢水進(jìn)入絮凝池后, 水中必然含有陰、 陽離子PAM。 針對(duì)此問題, 進(jìn)行了定性試驗(yàn): 按照質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.5% 的濃度分別配制一定量的陰、 陽離子PAM 溶液, 然后將2 種溶液等比例混合, 并不斷攪拌, 攪拌過程中發(fā)現(xiàn)原本清澈的混合溶液中, 會(huì)逐步生成少量絮狀沉淀物質(zhì)。分析發(fā)現(xiàn), 一方面, 含有陰、 陽離子PAM 的廢水混合后, 會(huì)增加PAM 交聯(lián)度, 提高水體粘性, 甚至造成PAM 析出; 另一方面, 由于陽離子PAM 帶正電, RO 膜表面帶負(fù)電荷, 在靜電作用下, 陽離子PAM 較陰離子PAM 和非離子PAM 更加容易吸附在帶負(fù)電的RO 膜表面, 導(dǎo)致膜面污染[6]。 在兩方面因素的作用下, PAM 最終污堵了RO 設(shè)備。

        同時(shí), 來水中的PAM 積累在了RO 膜表面,說明水中殘留的一部分PAM 是能夠透過V 型濾池以及超濾膜組件的(已排除超濾斷絲的可能), 才最終在RO 膜端面及表面積累。 這可能是因?yàn)樗械念w粒物質(zhì)發(fā)生了二次絮凝: 即在V 型濾池及超濾工段, 水流速度相對(duì)較低, 水中的雜質(zhì)顆粒碰撞的機(jī)會(huì)相對(duì)較小, 但在RO 系統(tǒng)中, 隨著流速升高,水體攪拌作用明顯增強(qiáng), 水中的顆粒物質(zhì)碰撞接觸的機(jī)會(huì)也就加大, 更加容易形成大顆粒的污染物,最終沉積在膜表面。

        2.2.3 解決措施及效果

        (1) 針對(duì)現(xiàn)存問題, 將含有陰離子PAM 的污泥壓濾工段廢水排往別處, 禁止其進(jìn)入V 型濾池及后續(xù)工藝, 結(jié)果表明在設(shè)備運(yùn)行中RO 膜元件端面污染物的積累明顯減少, 有效延長(zhǎng)了RO 運(yùn)行時(shí)間, 化學(xué)清洗周期由3 ~4 周延長(zhǎng)至1 ~1.5 個(gè)月。

        (2) 由于使用傳統(tǒng)的液堿和EDTA 等藥劑[7]很難恢復(fù)被污染設(shè)備的性能, 針對(duì)PAM 類污染物研發(fā)了專用膜清洗劑(主要成分包括EDTA、 三聚磷酸鈉、 十二烷基磺酸鈉等), 化學(xué)清洗主要體現(xiàn)在清洗液和污染物反應(yīng)以及將金屬離子螯合兩方面,對(duì)清洗藥劑組分進(jìn)行了篩選, 并對(duì)清洗方法進(jìn)行了優(yōu)化。 主要清洗步驟如下:

        水沖洗→堿性清洗1 h(清洗液質(zhì)量分?jǐn)?shù)3%~5%, pH 值為11 ~13)→停機(jī)浸泡0.5 h →清洗浸泡重復(fù)2 ~3 次→水沖洗至中性→酸性清洗1 ~2 h(pH 值為2 ~4)→停機(jī)浸泡0.5 ~1.0 h →水沖洗至中性。

        實(shí)際清洗時(shí)需觀察清洗液顏色變化及pH 值(建議使用pH 計(jì)進(jìn)行監(jiān)測(cè))變化, 及時(shí)補(bǔ)充或更換藥劑。 同時(shí)應(yīng)保證清洗液溫度在30 ℃左右, 以免水溫過低影響清洗效果。

        采取以上措施后, 污染設(shè)備的一段壓差能夠從0.25 MPa 降低至0.1 MPa 左右。 同時(shí), 還可保持穩(wěn)定的脫鹽率及回收率, 產(chǎn)水量能夠恢復(fù)20% 左右,清洗效果明顯, 保證了RO 系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。 清洗后RO 壓差變化趨勢(shì)如圖4 所示。

        圖4 清洗后RO 壓差變化趨勢(shì)Fig. 4 Variation trend of RO differential pressure after cleaning

        由圖4 可見, 改造并進(jìn)行化學(xué)清洗后, RO 一段壓差上升趨勢(shì)較清洗前有所減緩, 同時(shí)壓差變化量也明顯降低。

        3 經(jīng)濟(jì)分析

        經(jīng)過設(shè)備改造及化學(xué)清洗劑優(yōu)化后, 經(jīng)濟(jì)效益主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

        (1) 本項(xiàng)目改造包括管路改造和新增除碳器1套, 改造費(fèi)用折算到每年的RO 產(chǎn)水量后, 成本約增加0.05 元/t。

        (2) 在超濾進(jìn)水側(cè)增加了鹽酸投加裝置, 運(yùn)行中連續(xù)投加, 成本約為0.005 元/t。

        (3) 陽床系統(tǒng)改造后, 陽床每個(gè)再生周期產(chǎn)水量可由4 000 t 恢復(fù)至6 500 t 左右, 運(yùn)行成本降低20%~25%。

        (4) 通過投加一定量新型化學(xué)清洗劑后, 清洗周期由3 ~4 周清洗1 次, 延長(zhǎng)至1.5 個(gè)月, 清洗藥劑費(fèi)及相關(guān)人工、 動(dòng)力成本較之前可降低30%~40%。

        綜合分析, 改造后系統(tǒng)整體運(yùn)行成本可以降低15%左右。

        4 結(jié)語

        (1) 針對(duì)陽床再生周期短的問題, 通過進(jìn)水端pH 值調(diào)節(jié), 工藝中增加除碳器設(shè)備, 優(yōu)化陽床再生工藝等方法, 有效延長(zhǎng)了陽床的產(chǎn)水周期, 避免了再生時(shí)CaCO3顆粒的析出。

        (2) 陽床在運(yùn)行過程中應(yīng)加強(qiáng)工藝管理和再生操作控制, 嚴(yán)格按照操作步驟和控制條件進(jìn)行樹脂再生。 同時(shí)定期倍量再生, 可在運(yùn)行30 ~40 個(gè)周期后進(jìn)行倍量再生1 次。

        (3) 針對(duì)RO 設(shè)備污堵嚴(yán)重的問題, 通過將污泥壓濾工段廢水單獨(dú)處理以及優(yōu)化RO 系統(tǒng)化學(xué)清洗藥劑組分及清洗方法, 有效延緩了RO 設(shè)備的污堵, 一、 二段壓差的升高得到明顯改善。

        (4) 雖然在GB/T 50109—2014《工業(yè)用水軟化除鹽設(shè)計(jì)規(guī)范》中未明確規(guī)定陽床進(jìn)水中的堿度指標(biāo), 但在實(shí)際使用時(shí), 應(yīng)結(jié)合實(shí)際水源特征, 積極控制來水水質(zhì), 避免高堿度、 高鐵原水進(jìn)入陽床,可在其前端增加除鐵、 過濾及pH 值調(diào)節(jié)裝置, 以利于設(shè)備長(zhǎng)周期運(yùn)行。

        (5) PAM 作為助凝劑廣泛應(yīng)用于污水處理工藝, 勢(shì)必會(huì)有少量PAM 殘留在水中進(jìn)入后續(xù)工藝,因此應(yīng)隨時(shí)注意RO 進(jìn)水成分構(gòu)成或種類, 定期進(jìn)行分析檢測(cè), 避免含有陽離子PAM 的廢水和陰陽離子PAM 的廢水混合液進(jìn)入RO 系統(tǒng), 更要控制PAM 投加量, 減少水中殘留的PAM 對(duì)RO 系統(tǒng)的影響。

        (6) 后期還將從經(jīng)濟(jì)性角度考察陽床的鹽酸耗用量、 陽床再生周期、 RO 產(chǎn)水沖洗時(shí)間以及RO系統(tǒng)、 零排放系統(tǒng)阻垢劑等藥劑投加量之間的平衡關(guān)系, 提高經(jīng)濟(jì)效益。

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