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        氣體分餾裝置丙烯精餾塔的模擬與優(yōu)化

        2022-04-25 07:48:28安趙成崔莉程楊曉航郭明鋼
        煉油與化工 2022年2期
        關鍵詞:流率精餾塔丙烷

        謝 磊,安趙成,崔莉程,楊曉航,郭明鋼

        (1.盤錦浩業(yè)化工有限公司,遼寧 盤錦 124124;2.中國昆侖工程有限公司遼寧分公司,遼寧 遼陽 111000;3.中國石油遼陽石化公司,遼寧 遼陽 111000)

        為解決全球氣候問題,中國政府提出“2030 年碳達峰、2060 年碳中和”戰(zhàn)略目標[1,2]。作為傳統(tǒng)高能耗、高碳排放行業(yè),煉化企業(yè)面臨嚴峻的碳減排壓力,通過優(yōu)化操作條件實現(xiàn)生產(chǎn)裝置節(jié)能降碳成為煉化企業(yè)生存發(fā)展的必由之路。2019 年中國成品油產(chǎn)量已高于表觀消費量,而丙烯當量凈進口量為942×104t,對外依存度達22.3%[3]。此背景下,以丙烯為目的產(chǎn)品的煉化一體化裝置、丙烷脫氫(PDH)裝置成為煉化企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關鍵。

        丙烯產(chǎn)品的分離提純主要通過精餾完成,而丙烯與丙烷間的沸點差導致丙烯精餾塔具有分離能耗高、塔板數(shù)量大、質(zhì)量難控制等問題[4]。文中根據(jù)某煉油廠生產(chǎn)實際,采用Aspen Plus 流程模擬軟件對50×104t/a氣體分餾裝置進行模擬,通過對丙烯精餾塔塔壓、塔底流率、回流比等操作因素進行分析,考察不同操作因素對丙烯產(chǎn)品和裝置能耗的影響,為實際生產(chǎn)提供有益參考。

        1 氣體分餾裝置模擬

        某煉油廠50×104t/a 氣體分餾裝置工藝采用Aspen Plus進行流程模擬,并采用RK-SOAVE模型方法進行物性計算,初始模擬相關參數(shù)為裝置實際生產(chǎn)數(shù)據(jù),具體流程見圖1。

        圖1 氣體分餾裝置工藝模擬流程

        由圖1可以看出,原料液化石油氣經(jīng)過預熱后進入脫丙烷塔(T-2001)進行C3/C4組分分離,脫丙烷塔塔底分離出的混合C4組分經(jīng)冷卻后送出裝置;在塔頂分離出的混合C3組分部分回流,部分送至脫乙烷塔(T-2002)進一步分離;脫乙烷塔采用全回流脫除不凝干氣,在塔底得到的丙烷、丙烯混合液體送至丙烯精餾塔(T-2003)進行分離,得到純度合格的丙烷和丙烯產(chǎn)品。

        模型建立后運行,流程收斂,各塔模擬結(jié)果數(shù)據(jù)與實際工藝控制參數(shù)對比結(jié)果見表1。

        表1 模擬數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)對比

        由表1可知:軟件模擬值與實際生產(chǎn)值間存在偏差,該偏差可能是由于實際生產(chǎn)過程中熱量損失、儀表靈敏度低等原因造成的。根據(jù)文獻報道[5],模擬偏差范圍在5%以內(nèi)模擬結(jié)果較為理想,偏差范圍在10%以內(nèi)是可以接受的。模擬結(jié)果中脫乙烷塔和丙烯精餾塔頂溫的偏差在5%~10%之間,其余數(shù)據(jù)偏差均小于5%,模擬結(jié)果能夠較好地反映實際,可以用作對實際裝置的優(yōu)化研究。

        2 操作條件優(yōu)化

        2.1 精餾塔塔頂壓力優(yōu)化

        丙烯精餾塔不同塔頂壓力對丙烯和丙烷純度的影響見圖2(a,b)。丙烯精餾塔不同塔頂壓力對塔頂溫度的影響見圖3。

        圖2(a) 塔頂壓力對丙烯純度的影響

        圖2(b) 塔頂壓力對丙烷純度的影響

        圖3 塔頂壓力對塔頂溫度的影響

        由圖2 和圖3 可知,丙烯與丙烷產(chǎn)品純度均隨塔頂操作壓力的升高而降低,原因在于增加丙烯精餾塔操作壓力可使不同組分間相對揮發(fā)度減小,不利于產(chǎn)品分離。但操作壓力并不能無限降低,原因是隨著塔頂壓力降低使塔頂溫度隨之降低,溫度過低不利于氣相丙烯產(chǎn)品的冷凝。

        根據(jù)文獻報道[6],丙烯精餾塔塔頂氣相溫度低于40 ℃時,氣相丙烯與冷凝水間傳熱溫差過小而難以冷凝。因此,綜合塔頂壓力對產(chǎn)品純度和塔頂溫度的影響,建議將丙烯精餾塔塔頂壓力由1.80 MPa 降至1.68 MPa,此時丙烯純度為99.68%,丙烷產(chǎn)品純度為95.69%,塔頂溫度為40.30 ℃。

        2.2 塔底產(chǎn)品采出優(yōu)化

        在進料量恒定的情況下,通過調(diào)節(jié)精餾塔塔底采出量能夠有效控制塔底液位、塔內(nèi)氣液平衡,影響產(chǎn)品純度和經(jīng)濟效益。

        具體表現(xiàn)為:進料量恒定情況下,增大塔底產(chǎn)品采出流量,會造成傳質(zhì)效率下降,輕關鍵組分過多地混雜在重組分中,塔底產(chǎn)品純度下降,塔頂產(chǎn)品產(chǎn)量下降,產(chǎn)品效益下降。因此,在滿足塔頂丙烯和塔底丙烷產(chǎn)品純度的前提下,通過降低塔底丙烷采出量,能夠有效提高塔頂目的丙烯產(chǎn)品產(chǎn)量,進而提高產(chǎn)品整體效益。

        文中在恒定進料及最優(yōu)塔頂壓力1.68 MPa 前提下,考察丙烯精餾塔塔底丙烷產(chǎn)品采出量對產(chǎn)品純度的影響,結(jié)果見圖4(a,b)。

        圖4(a) 塔底采出流率對丙烯純度的影響

        圖4(b) 塔底采出流率對丙烷純度的影響

        由圖4 可知,隨丙烷流率提高,丙烯純度逐漸升高,當塔底流率提高至4 515 kg/h,丙烯純度升至99.6%以上,提高至4 560 kg/h 后丙烯純度趨于平穩(wěn);丙烷純度隨塔底流率的增大而持續(xù)下降,塔底流率不大于4 550 kg/h時,丙烷純度不小于95%。

        建議塔底流率從4 545 kg/h 降至4 515 kg/h。此時丙烷產(chǎn)品純度為95.69%,丙烯純度為99.68%,丙烯產(chǎn)量隨之提高30 kg/h。

        2.3 塔頂回流比優(yōu)化

        回流比是調(diào)節(jié)精餾塔塔內(nèi)氣液平衡、控制產(chǎn)品純度的重要參數(shù),同時也直接影響塔頂冷凝器和塔底再沸器的熱負荷[7~9]。在恒定產(chǎn)品進料、控制塔頂壓力為1.68 MPa、塔底采出為4 515 kg/h 前提下,考察回流比對產(chǎn)品純度和丙烯精餾塔換熱器熱負荷的影響,結(jié)果分別見圖5~7。

        圖5(a) 回流比對丙烯純度的影響

        圖5(b) 回流比對丙烷純度的影響

        圖6 回流比對丙烯精餾塔再沸器熱負荷的影響

        圖7 回流比對丙烯精餾塔冷凝器熱負荷的影響

        由圖5~7 可知,隨著回流比增加,丙烯和丙烷純度均隨之增大,塔頂冷凝器和塔底再沸器的熱負荷隨之增大。在保證各產(chǎn)品純度達標的前提下,通過降低回流比可降低換熱器熱負荷。建議將回流比從19.0 降至17.8,此時丙烯純度為99.60%,丙烷純度為95.56%,冷凝器熱負荷降低777.1 kW,再沸器熱負荷降低777.1 kW。

        3 優(yōu)化結(jié)果及效益分析

        3.1 優(yōu)化結(jié)果

        最終優(yōu)化結(jié)果見表2。

        表2 丙烯精餾塔優(yōu)化結(jié)果前后對比

        3.2 效益分析

        通過優(yōu)化精餾塔參數(shù),丙烯產(chǎn)量增加30 kg/h,丙烷產(chǎn)量減少30 kg/h,結(jié)合運行時間8 400 h/a,丙烯價格 8 100 元/t,丙烷價格 5 773 元/t,優(yōu)化后增加效益58.64 萬元。通過優(yōu)化,實現(xiàn)再沸器能耗降低412.6 kW、冷凝器能耗降低392.2 kW。結(jié)合SH/T 3110-2001 中 1.0 MPa 蒸汽能量折算值 3 182 MJ/t,循環(huán)水能量折算值4.19 MJ/t,則運行時間8 400 h/a下,節(jié)約低壓蒸汽3 921.1 t/a、循環(huán)水2 830 579.5 t/a。根據(jù) 1.0 MPa 低壓蒸汽 150 元/t,循環(huán)水 0.28 元/t 計算,通過優(yōu)化節(jié)約運行成本效益為138.07 萬元。增加經(jīng)濟效益合計196.71萬元/a。

        4 結(jié)論

        采用Aspen Plus 模擬某煉油廠50×104t/a 氣體分餾裝置,在不改變裝置原有設備條件下,通過優(yōu)化丙烯精餾塔的塔頂壓力、塔底產(chǎn)品采出流量、回流比等3個重要參數(shù),實現(xiàn)丙烯產(chǎn)品產(chǎn)量提高的同時,有效降低裝置生產(chǎn)能耗。在最佳條件為塔頂壓力1.68 MPa、塔底丙烷采出量為4 515 kg/h、摩爾回流比17.8 時,丙烯純度為99.60%,丙烷純度為95.56%,冷凝器熱負荷降低392.2 kW,再沸器熱負荷降低412.6 kW,實現(xiàn)經(jīng)濟效益196.71萬元/a。

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