牛剛強(qiáng)
(山西晉能控股煤業(yè)集團(tuán)晉圣億欣煤業(yè),山西 晉城 048200)
億欣煤業(yè)位于晉城市沁水縣龍港鎮(zhèn)堯都村,主采15#煤層為無(wú)煙煤,煤層厚度為2.58~3.6 m,平均厚度2.82 m,煤層中含1~2層夾石,全區(qū)穩(wěn)定可采,煤層傾角為2°~10°,平均4°。15#煤層直接頂為K2石灰?guī)r,厚度平均7.8 m;老頂為泥巖,厚度平均1.9 m;直接底為泥巖,厚度平均1.2 m;老底為砂質(zhì)泥巖,厚度平均5.5 m。
億欣煤業(yè)15#煤層為價(jià)值較高的無(wú)煙煤,提高塊煤率[1-4]可大幅提升礦井的經(jīng)濟(jì)效益。以現(xiàn)有研究成果,綜合考慮億欣煤業(yè)煤層賦存條件,共提出兩種方案用于提高工作面塊煤率。方案一:采用淺孔爆破的方式對(duì)工作面煤壁進(jìn)行弱化爆破;方案二:采用深孔爆破的方式對(duì)超前工作面進(jìn)行爆破弱化。
(1)炮眼直徑及深度
根據(jù)煤體松動(dòng)爆破理論,爆破孔深度一般為采煤機(jī)截割深度的3~4倍。綜合考慮億欣煤業(yè)井下放炮爆破效果,工作面煤壁爆破孔深度設(shè)計(jì)為2.6 m,半徑取21 mm,采用不耦合裝藥的方式進(jìn)行松動(dòng)爆破。
(2)炮眼布置間距
淺孔爆破后煤體裂隙區(qū)半徑可由下式計(jì)算:
式中:μD為煤體泊松比,0.36;ρs為炸藥包密度,1020 kg/m3,D為炸藥包爆速,3260 m/s;rc為炸藥包半徑,16 mm;rb為爆破孔半徑,21 mm;n為炸藥包爆破時(shí)壓力速增系數(shù),10;σt為煤體抗拉強(qiáng)度,4.5 MPa。
計(jì)算可得RP=1175 mm。根據(jù)爆破孔間距設(shè)計(jì)原則,應(yīng)小于相鄰爆破孔爆破后形成的裂隙區(qū)范圍,因此炮眼間距設(shè)計(jì)為1.0~1.5 m??紤]到億欣煤業(yè)15#煤層厚度較大,平均厚度為2.82 m,為保證爆破效果,設(shè)計(jì)布置兩排炮孔。
(3)炮孔布置方式
參考相鄰工作面煤體爆破效果,發(fā)現(xiàn)將爆破孔布置為矩形時(shí)爆破效果較好,更利于提升煤炭塊煤率。如圖1所示,在試驗(yàn)工作面XV2301工作面端頭煤壁處布置兩排爆破孔,上排炮孔布置在距離頂板0.8~1.0 m位置,與水平面夾角呈3°~5°俯角打孔,下排炮孔布置在距離底板巖層1.0~1.5 m位置,與水平面夾角呈3°~5°仰角打孔,水平傾斜75°,兩排炮孔間距約為1.0~1.2 m,炮孔深度設(shè)計(jì)為2.6 m。
圖1 炮眼布置示意圖(m)
(4)爆破方式
為保證塊煤率,提升松動(dòng)爆破效果,設(shè)計(jì)采用分段微差爆破,分段間距設(shè)計(jì)為6~10 m。這樣可以降低炸藥包爆破時(shí)沖擊波對(duì)煤體的沖擊強(qiáng)度,降低煤體的拋擲距離,而且爆破后兩排炮孔的爆轟波可以形成疊加效果,從而提升爆破效果,減少炸藥的使用量,實(shí)現(xiàn)更高的經(jīng)濟(jì)效益。
(1)爆破孔深度
億欣煤業(yè)XV2301工作面傾向長(zhǎng)度為150 m,如果將超前爆破孔布置在回采巷道,則爆破孔深度為110 m,不僅施工工程量大,且施工難度較高,不易保證爆破效果。如果在工作面中部布置一條專(zhuān)用巷道,然后向?qū)S孟锏纼蓚?cè)布置爆破孔,則爆破孔深度為55 m。綜合考慮施工的難易程度及爆破效果,設(shè)計(jì)在工作面中間位置布置一條專(zhuān)用巷道,然后在巷道兩邊布置55 m的爆破鉆孔。
(2)爆破孔間距
當(dāng)采用深孔爆破時(shí),爆破孔裂隙區(qū)半徑可由下式計(jì)算:
式中:B為修正系數(shù),3.85;σR為分界面徑向應(yīng)力,4.5 MPa;k為裝藥的不耦合系數(shù),1.562 5;γ為炸藥包爆破后的膨脹絕熱系數(shù),3;le為裝藥軸向系數(shù),0.047;σc為煤體單軸抗壓強(qiáng)度,4.5 MPa。
計(jì)算可得RP'=4175 mm。根據(jù)爆破孔間距設(shè)計(jì)原則,應(yīng)小于相鄰爆破孔爆破后形成的裂隙區(qū)范圍,因此炮眼間距設(shè)計(jì)為4~6 m。
(3)爆破孔布置
億欣煤業(yè)現(xiàn)有礦壓監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,回采15#煤層的工作面,超前支承壓力峰值基本處于工作面前方5~10 m范圍內(nèi),工作面前方35 m范圍基本都受超前支承壓力的影響。因此,應(yīng)在試驗(yàn)工作面XV2301工作面前方40 m位置布置超前弱化爆破孔,利用電雷管和安全導(dǎo)爆索進(jìn)行超前弱化爆破,爆破方式采用正向起爆。為了避免超前弱化爆破損壞回采巷道圍巖,爆破孔的終孔位置應(yīng)與回采巷道間留設(shè)不小于15 m的間距。
工作面超前弱化爆破孔布置方式如圖2,在工作面中間位置布置一條專(zhuān)用巷道,通過(guò)專(zhuān)用巷向兩側(cè)施工爆破孔,爆破孔長(zhǎng)度設(shè)計(jì)為55 m,采用三花眼方式進(jìn)行布置,爆破孔列間距設(shè)計(jì)為4~6 m,排間距設(shè)計(jì)為1.5~2.0 m,具體數(shù)值可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件及施工難度進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。共布置兩排爆破孔,上部爆破孔布置在距工作面頂板1.0 m位置,為垂直煤壁施工,下部爆破孔布置在距工作面底板0.8 m位置,水平方向煤壁傾斜75°。
圖2 超前工作面弱化爆破孔布置示意圖(m)
選取XV2301工作面及XV2303工作面為試驗(yàn)工作面,對(duì)兩種方案進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。在試驗(yàn)過(guò)程中,采煤機(jī)割煤時(shí),在工作面兩端及中部分別隨機(jī)取10個(gè)煤樣,為保證測(cè)試的準(zhǔn)確性,在工作面回采過(guò)程中,共取樣6次,即在工作面兩端及中部各取60個(gè)煤樣,共取樣180個(gè)。兩種試驗(yàn)方案井下塊煤率分別見(jiàn)表1和表2。
表1 試驗(yàn)方案一塊煤率
表2 試驗(yàn)方案二塊煤率
根據(jù)以往的工程經(jīng)驗(yàn),在回采15#煤層時(shí),如不采取任何措施,則平均塊煤率約為17.6%,采取方案一時(shí),塊煤率為22.8%,塊煤率提升了5.2%,采取方案二時(shí),塊煤率為25.7%,塊煤率提升了8.1%。單純從塊煤率角度考慮,方案二更合適,但是考慮到方案二不僅需要提前掘進(jìn)一條專(zhuān)用巷道,而且采用的是深孔爆破方式,炮孔深度達(dá)到了55 m,即增大了巷道掘進(jìn)工程量,還增大了炮孔工程量和炸藥用量。與之相比,方案一采用的是淺孔爆破,炮孔深度僅為2.6 m,而且并未增加巷道掘進(jìn)量,炮孔工程量及炸藥消耗量也遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于方案二,雖然塊煤率比方案二塊煤率低了2.9%,但是綜合考慮施工量及成本投入,還是選擇方案一為最佳方案。
本文以?xún)|欣煤業(yè)為工程背景,針對(duì)億欣煤業(yè)主采15#煤層為價(jià)值較高的無(wú)煙煤,提高塊煤率可大幅提升礦井的經(jīng)濟(jì)效益。提出兩種試驗(yàn)方案分別在XV2301工作面及XV2303工作面進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),方案一為采用淺孔爆破的方式對(duì)工作面煤壁進(jìn)行弱化爆破,方案二為采用深孔爆破的方式對(duì)超前工作面進(jìn)行爆破弱化。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,與正常回采相比,實(shí)施方案一塊煤率可提升5.2%,實(shí)施方案二塊煤率可提升8.1%。綜合考慮施工工程量、爆破孔工程量及炸藥消耗量等,方案二在多掘進(jìn)一條專(zhuān)用巷,并大大增加爆破孔工程量和炸藥消耗量的前提下,僅比方案一塊煤率提升2.9%,效果并不顯著,因此確定試驗(yàn)方案一為最優(yōu)方案。