高 潔
(汾西礦業(yè)集團柳灣煤礦,山西 孝義 032303)
山西焦煤汾西礦業(yè)(集團)公司柳灣煤礦61116工作面井下位于六盤區(qū),北部為61114工作面采空區(qū),西部為六盤區(qū)南翼膠帶巷、六盤區(qū)南翼軌道巷、六盤區(qū)南翼回風(fēng)巷。工作面開采11#煤層,煤層平均厚度5.39 m,平均傾角為5°,煤層頂板巖層為頁巖和K2灰?guī)r。61116材料巷為工作面的回風(fēng)、行人巷,巷道沿煤層底板掘進,掘進斷面為矩形,斷面寬度×高度=4000 mm×2800 mm。巷道原設(shè)計采用錨網(wǎng)索支護,由于11#煤層松軟破碎,且直接頂頁巖內(nèi)節(jié)理裂隙發(fā)育,巷道掘進期間存在圍巖變形量大的問題。為保障圍巖穩(wěn)定,擬采用注漿加固技術(shù),需進行注漿加固及支護方案的研究分析。
61116材料巷掘進期間兩幫及頂板1 m范圍內(nèi)為煤體,11#煤層節(jié)理裂隙發(fā)育,煤層強度低,易出現(xiàn)松軟破碎和冒頂現(xiàn)象。根據(jù)巷道掘進期間的變形監(jiān)測可知,圍巖變形量大,但此時若僅僅通過提升支護強度的方式無法保障圍巖的穩(wěn)定,保障圍巖穩(wěn)定的首要方式是提升圍巖自身承載能力[1-3]。
注漿加固方式能夠有效提升圍巖自身的承載能力,有效改善巷道圍巖中應(yīng)力的分布情況。采用UDEC數(shù)值模擬軟件進行破碎圍巖體滯后注漿加固前后圍巖體應(yīng)力和變形特征的模擬分析。根據(jù)61116材料巷地質(zhì)條件,建立模型尺寸為寬×高=150 m×41.4 m,模型左右邊界限制其水平方向的位移,模型底邊界限制其豎直方向的位移[4-5]。
模型建立完畢后,數(shù)值模擬過程為:(1)模型初始應(yīng)力平衡;(2)一側(cè)工作面回采并計算至力學(xué)平衡;(3)開挖巷道,研究分析巷道圍巖垂直應(yīng)力和位移分布情況;(4)開挖巷道后,及時進行滯后注漿加固的模擬,研究滯后注漿后圍巖垂直應(yīng)力和位移分布情況。
注漿加固前后圍巖垂直應(yīng)力分布如圖1。
圖1 巷道圍巖注漿前后圍巖垂直應(yīng)力分布圖
分析圖1可知,巷道圍巖注漿加固后,巷道周邊圍巖垂直應(yīng)力明顯減小,圍巖垂直應(yīng)力最大值向深部區(qū)域轉(zhuǎn)移,巷道圍巖承受的垂直應(yīng)力分布形態(tài)呈現(xiàn)出正常的橢圓形,圍巖周圍垂直應(yīng)力分布均勻;而巷道圍巖未注漿加固時,巷道圍巖垂直應(yīng)力分布相對較為混亂,圍巖垂直應(yīng)力分布不連續(xù),存在局部應(yīng)力集中現(xiàn)象。
注漿加固前后,巷道掘進和回采期間的變形量見表1。
分析表1可知,注漿加固后,巷道掘進期間圍巖變形量大幅降低,其中巷道頂板下沉量和兩幫移近量降幅顯著,頂板下沉量的降低幅度達到65%,左幫位移量和右?guī)臀灰屏康慕档头确謩e為76.9%和76%。工作面回采期間,注漿加固后的圍巖整體變形量同樣大幅降低。巷道未采用注漿加固時,模擬時圍巖變形量大,無法滿足回采巷道的使用要求;工作面注漿加固后,有效控制了圍巖的變形,圍巖最大變形為頂板下沉量,最大值為250 mm,變形量滿足回采巷道使用需要。
表1 注漿加固前后巷道變形情況數(shù)據(jù)表
綜合分析可知,注漿加固能夠提升圍巖的整體性,提升圍巖自身的承載能力,控制巷道圍巖的變形,保障圍巖的穩(wěn)定。
根據(jù)61116巷松軟破碎圍巖的特征,結(jié)合注漿加固對控制巷道圍巖變形的分析結(jié)果,確定巷道采用錨網(wǎng)索+滯后注漿加固的支護方案,具體支護如下:
(1)錨網(wǎng)索支護。錨桿采用高強度螺紋鋼錨桿,規(guī)格參數(shù)Φ20 mm×2400 mm,頂板和兩幫的間排距分別為900 mm×800 mm、700 mm×800 mm,錨桿采用加長錨固,錨固長度為1.4 m,巷道斷面采用鋼筋梯子梁+金屬網(wǎng)護表。頂板錨索采用高強度1×7股鋼絞線,錨索規(guī)格為Φ21.8 mm×7300 mm,間排距為800 mm×3200 mm,錨索采用端頭錨固,錨固長度為1.7 m,錨索預(yù)緊力為150 kN,頂板每間隔4排布置一排錨索,錨索每排布置兩根。具體61116材料巷錨網(wǎng)索支護形式如圖2。
圖2 61116材料巷錨網(wǎng)索支護形式示意圖(mm)
(2)注漿加固。注漿孔每排布置4個,排距5 m。頂板布置2個,注漿孔與頂板夾角90°,距幫1.2 m處開孔,孔深4 m。采用注漿封孔器進行封孔,封孔器長度為3.5 m,封孔作業(yè)時保障封孔器與孔壁接觸密實。兩幫各布置1個孔,距底板2 m處與巷幫夾角45°,孔深3 m,封孔器距孔口2.5 m[6]。注漿加固采用水泥-水玻璃漿液,水泥漿水灰比為0.5~0.6,水泥漿與水玻璃漿液的比值為1:1,注漿作業(yè)時控制終孔注漿壓力為1.5~2.0 MPa,注漿方式為兩循環(huán)注漿。具體注漿鉆孔布置形式如圖3。
圖3 61116材料巷注漿鉆孔布置方式示意圖(mm)
注漿施工流程:① 將注漿泵、攪拌桶、無機加固材料及附件等運至施工地點。②準備工作就緒后,將各類管路與注漿泵及注漿花管連接好,首先泵水試驗管路是否暢通;③ 注漿作業(yè)時應(yīng)有一個注漿備用桶,將攪拌好漿液倒到備用桶中,或一個桶攪拌,一個桶注漿。注漿設(shè)備與待注區(qū)域間的距離應(yīng)小于10 m;④ 將水泥倒入攪拌桶加水進行攪拌,確保每桶的攪拌時間在10 min左右,并在另外一個桶內(nèi)倒入水玻璃漿液。⑤ 在注漿過程中,安排專人觀察注漿泵和孔口。當注漿壓力達到設(shè)定值或孔口大范圍返漿時,即可停止該孔的注漿作業(yè),并轉(zhuǎn)移至下一注漿孔。如此循環(huán),直至加固施工結(jié)束。⑥ 注漿完畢后及時卸壓,清洗注漿管路,將注漿管移至下一個區(qū)域進行注漿作業(yè)。如此循環(huán),直至全部注漿孔注漿完畢。
61116材料巷掘進期間,采用十字布點法進行巷道圍巖變形情況的分析。根據(jù)監(jiān)測結(jié)果繪制出圍巖變形量曲線圖如圖4。
圖4 巷道掘進期間圍巖變形量曲線圖
分析圖4可知,61116材料巷掘進期間,巷道圍巖變形主要出現(xiàn)在巷道掘出后的0~30 d內(nèi)。圍巖在該階段變形速率大,隨著巷道掘出時間的增大,圍巖變形速率大幅降低。當巷道掘出40 d后,頂?shù)装寮皟蓭妥冃位静辉僭龃?,圍巖變形速率基本為零,圍巖在該階段達到穩(wěn)定狀態(tài)。最終頂板下沉量、兩幫移近量和底板鼓起量的最大值分別為38 mm、56 mm和47 mm。
根據(jù)61116材料巷的賦存條件,通過數(shù)值模擬分析注漿加固控制巷道圍巖變形的特征,得出注漿加固能夠有效提升圍巖承載能力、降低圍巖變形量的結(jié)論,并確定了巷道采用錨網(wǎng)索+注漿加固的聯(lián)合支護方案,有效地解決了圍巖變形量大的問題。