姚德營,凌冰清,趙晨陽
(1.連云港堿業(yè)有限公司,江蘇 連云港 222042;2.江蘇省特種設(shè)備安全監(jiān)督檢驗(yàn)研究院連云港分院,江蘇 連云港 222000)
氨堿法生產(chǎn)純堿工藝精鹽水制備過程中,避免水回收系統(tǒng)因碳酸鈣結(jié)疤導(dǎo)致固體鹽倒流堵塞管線,避免壓濾清液雜質(zhì)結(jié)疤堵塞管線,確保粗鹽水制備回收水系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,不僅能夠降低管線清理疏通和更換的人力、物力、財(cái)力,同時(shí)能夠保證精鹽水質(zhì)量。
鹵水化鹽制備精鹽水是本公司降低噸堿成本的重要舉措之一。目前公司化鹽制備粗鹽水主要使用管輸鹵水、汽運(yùn)鹵水、壓濾回水、復(fù)用水和清水,在生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行且汽運(yùn)鹵水采購量充足的情況下,能夠?qū)崿F(xiàn)全鹵水化鹽。在粗鹽水制備工序中,來自鹵水換熱器加熱后的鹵水、槽罐車卸下的鹵水、制鈣工序的鈣鹽水、壓濾崗位來的回水在回收池混合后,通過液下泵(通過液位開關(guān)實(shí)現(xiàn)泵的自動(dòng)開停)將回收水(主要成分為低濃度鹵水)通過DN100管線分三根DN80管線送至裝有固體顆粒鹽的A、B、C三個(gè)化鹽桶,與化鹽桶內(nèi)固體鹽逆流接觸溶解成飽和粗鹽水,隨后自流到粗鹽水儲槽供下道工序制備使用。
為降低生產(chǎn)成本,本公司利用壓濾機(jī)和離心機(jī)對鹽水精制澄清桶的排泥進(jìn)行壓濾處理,回收其中的鹽分。目前,壓濾后的清液在40 000~58 000 m3/月,清液自流至回收池與鹵水混合后,通過液下泵輸送至化鹽桶化鹽。清液TCl濃度在90~100 tt,折算為原鹽,月回清液可節(jié)約生產(chǎn)成本100余萬元。在實(shí)際生產(chǎn)過程中,壓濾清液中會含有少量的鹽泥(主要成分CaCO3),鹽泥會不斷吸附在管線內(nèi)壁并逐漸形成碳酸鈣結(jié)疤,進(jìn)而堵塞回收池至化鹽桶管線,液下回收泵內(nèi)部也會吸附碳酸鈣而結(jié)疤?;厥障到y(tǒng)運(yùn)行約兩年時(shí)間,管線必須更換,每次更換費(fèi)用在20萬元左右,同時(shí),為保證化鹽系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,液下回收泵平均每年需拆裝清理內(nèi)部結(jié)疤4次。
防倒流裝置由DN50×DN25×40的同心大小頭異徑管、兩片法蘭、一節(jié)DN80短管焊接而成,裝置焊接在DN80的輸水管線內(nèi)部,同心大小頭異徑管與 DN80管線同心。
防倒流裝置安裝后,在止回閥因結(jié)疤失靈無法完全回位導(dǎo)致固體鹽回流到此處時(shí),因?yàn)楣腆w鹽流動(dòng)性弱,鹽一部分將堵在大小頭外壁空腔中,在大小頭異徑管內(nèi)部,大頭截面積是小頭截面積的4倍,另一部分鹽會迅速堵塞在大小頭異徑管小頭前部,使得固體鹽不能從小頭進(jìn)入大頭繼續(xù)倒流。只要泵再運(yùn)轉(zhuǎn)起來,回收水濃度低,就能將稀松的固體鹽融化,管線變得暢通。
改造后,三個(gè)分管管線總有效面積變?yōu)樵瓉淼?/4(約70%),管線阻力增大,泵揚(yáng)程(H=20 m)降低,但因化鹽桶輸水管線入口與泵出口高度差約2 m,揚(yáng)程能夠滿足生產(chǎn)需求。同時(shí),液下泵出口母管為DN100,分3根DN80管線進(jìn)入三個(gè)化鹽桶,改造后的流量不變,分管有效面積減小,流速增大,改造還有利于泵向其最佳特性曲線靠攏。
圖1 防倒流裝置圖
熱水管線(DN30)采用碳鋼材質(zhì),豎直焊接在液下回收泵出口至防倒流裝置之間、且靠近防逆流裝置的DN80管線上,管線內(nèi)熱水為重堿車間換熱器換熱后的復(fù)用水,溫度50~70 ℃,壓力約0.3 MPa。
當(dāng)液下泵重新開啟運(yùn)行時(shí),防倒流裝置至化鹽桶之間管線處于因原鹽倒流堵塞狀態(tài)。泵開啟后,熱水進(jìn)入管線與回收水(低濃度鹵水30 ℃左右)混合,混合水溫度40℃左右,沖洗溶解堵塞鹽塊,能夠快速溶解固體鹽疏通管線。
壓濾清液由之前自流至回收池,改為自流至1#配堿槽,清液中雜質(zhì)自然沉降后,通過壓濾清液管道泵直接送至化鹽桶。
圖2 改造后工藝流程圖
原回水輸送管線不再因壓濾回水含雜質(zhì)結(jié)疤堵塞,壓濾清液管道泵葉輪和除硝鹽水泵葉輪不需要專門拆裝泵清理,壓濾清液管道泵葉輪不存在氣蝕現(xiàn)象,液下回水泵出口管線不再因壓濾回水含雜質(zhì)結(jié)疤堵塞。
1)安裝防倒流裝置并加裝熱水沖洗裝置,阻止了固體鹽倒流,避免了出口止回閥閥板銷軸處結(jié)疤堵塞管線。
2)回收水系統(tǒng)線路改造,進(jìn)一步優(yōu)化液下泵的特性曲線。在一次止回閥故障期間,短節(jié)代替止回閥,泵偶有倒轉(zhuǎn)現(xiàn)象,但倒轉(zhuǎn)速度慢,未對泵的組件造成損傷,因此,在一定程度上可以取消止回閥。
3)鹽泥壓濾系統(tǒng)改造,徹底解決了鹽泥壓濾清液雜質(zhì)結(jié)疤對系統(tǒng)管線造成的影響。改造后液下回水泵出口管線不需要2年更換一次,周期可以延長至10年,平均每年可以節(jié)約更換管線費(fèi)用10萬元。