辛嬌杰,劉 煥
(唐山三友化工股份有限公司純堿分公司,河北 唐山 063305)
唐山三友純堿公司制堿方法為氨堿法,生產(chǎn)過程中噸堿廢液排放量約8.5 m3,含堿渣0.3 t。堿渣主成分為粒狀CaCO3、片狀Mg(OH)2等,為一種粒度2~5 mm、孔隙率大的固體。行業(yè)中廢棄堿渣通常采用地表圍壩堆積的方式,此方式占用大量土地、污染環(huán)境且潰壩風(fēng)險(xiǎn)高。
隨著近年來國家對(duì)于環(huán)境保護(hù)的愈發(fā)重視,熱電廠煙道氣所用石灰石粉漿液-石膏法脫硫傳統(tǒng)工藝技術(shù)因受制于環(huán)保壓力及運(yùn)行成本,亟需尋找高效低耗脫硫原料。純堿生產(chǎn)排放的堿渣廢液經(jīng)過洗滌降低鹽分后,用于煙道氣脫硫,既可以解決堿渣排放的問題,又降低熱電廠運(yùn)行成本。
鹽水車間三次精制工序原有洗泥桶4臺(tái),用于洗滌一次泥并回收鹽泥鹽分,單臺(tái)洗泥桶處理設(shè)計(jì)能力在30 m3/h。熱電廠煙道氣脫硫劑最大需求量約為120 m3/h,堿渣密度 1.05 g/cm3,鹽泥密度1.19 g/cm3,鑒于兩者密度相差不大,綜合以上幾方面并從經(jīng)濟(jì)角度、設(shè)備利舊出發(fā),利用三次精制工序原有4臺(tái)鹽泥洗泥桶局部改造后,作為堿渣洗滌生產(chǎn)設(shè)備投入使用。
堿渣洗滌原理與鹽泥洗滌原理類似,堿渣從渣場(chǎng)輸送至廠內(nèi)經(jīng)稠厚器稠厚增濃后,由洗泥桶頂層進(jìn)入,中心套筒和底層分別加入澄清回水進(jìn)行逆向接觸洗滌。洗滌后的堿渣通過桶尖底排泥管線排入廢泥槽,經(jīng)堿渣泵輸送至熱電廠使用,洗滌出水進(jìn)入泵站。
三次精制洗泥桶局部改造并投入使用后,車間在單桶30 m3/h堿渣處理負(fù)荷的條件下,對(duì)4臺(tái)堿渣洗泥桶使用期間2020年度前2季度的產(chǎn)品沉降率及有效固含量等指標(biāo)統(tǒng)計(jì)。
表1 堿渣處理后產(chǎn)品指標(biāo)
生產(chǎn)過程中堿渣固含量、沉降率等指標(biāo)不能滿足熱電脫硫要求。
投用初期生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)由于堿渣與鹽泥密度、鹽分等物理化學(xué)性質(zhì)差別較大,原洗泥桶在堿渣處理量及底層洗滌水量皆不能做到數(shù)據(jù)對(duì)接,致使排泥堵塞、出水?dāng)y帶顆粒,脫硫劑鹽分高、沉降率低等問題較為突出。
設(shè)備方面由于洗滌物料性質(zhì)的改變,堿渣在桶內(nèi)泥盅處下料不暢,物料堆積造成電機(jī)減速機(jī)嚴(yán)重超出負(fù)荷,使用周期縮短,2020年度全年由于洗泥桶桶內(nèi)物料堆積造成的電機(jī)減速機(jī)憋停事故達(dá)到1次/3月。
2.2.1 設(shè)備尺寸的影響
停桶清理期間,發(fā)現(xiàn)洗泥桶泥盅間隙過小,由于堿渣內(nèi)砂礫較多,造成堿渣堵塞泥盅,下泥不暢引起各層泥盅處堿渣堆積,降低了脫硫劑沉降率及有效固含量,嚴(yán)重時(shí)損毀洗泥桶電機(jī)減速機(jī)。
2.2.2 助劑影響
陰離子聚丙烯酰胺(助劑APAM)外觀為白色粉粒,水溶性良好的高分子聚合物。由于其分子鏈中含有一定數(shù)量的極性基團(tuán),它能通過吸附水中懸浮的固體粒子,使粒子間架橋或通過電荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物。有明顯的加快溶液澄清、促進(jìn)固體顆粒沉降作用。
助劑水經(jīng)DN50管線進(jìn)入洗泥桶中層進(jìn)水支管,堿渣沉降率均在90%以下,清液層高不足2 m,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能達(dá)到正常指標(biāo)要求。
2.2.3 洗泥桶底層進(jìn)水壓力、進(jìn)水管線的影響
1月~6月期間,洗泥桶底層用水為石灰污水,由于壓力波動(dòng)造成底層水流量波動(dòng),洗泥桶內(nèi)物料由于壓力變化引起中層泥盅處物料快速坍塌至底層,底層出水?dāng)y帶大量顆粒,并沉降至洗泥桶進(jìn)出水管內(nèi),造成洗泥桶進(jìn)出水管線堵塞,底層水從泥盅處向上壓力增加,致使排泥惡化,嚴(yán)重時(shí)可造成電機(jī)減速機(jī)因負(fù)載過大損壞。
堿渣桶為三層固液逆向洗滌,為了增加堿渣在桶內(nèi)流動(dòng)性,將堿渣桶泥盅部分進(jìn)行改造,增加流通截面積,在桶內(nèi)每層泥盅溢流堰出均布三個(gè)150×200 mm的矩形孔洞,并在堿渣桶攪拌器上增加3個(gè)小刮刀平均分布于泥盅溢流槽處的三個(gè)方向,攪動(dòng)泥盅處堿渣,避免此處堿渣沉降堵塞流道,約增加單桶15 m3/h左右堿渣處理量。
利用澄清回水代替曹妃甸海水配置助劑溶液,降低助劑溶液帶入堿渣系統(tǒng)的鹽分含量。同時(shí),對(duì)助劑水加入方式進(jìn)行優(yōu)化改造,由原中層進(jìn)液改為底層進(jìn)液,現(xiàn)助劑加入量維持原25 kg/班的前提下,1月~6月1#洗泥桶清液層均達(dá)到3 m,沉降率提高至95%以上。
洗泥桶洗水由石灰污水改為澄清回水,洗水水壓能夠穩(wěn)定在0.4±0.05 MPa之間,可完全避免由于底層水波動(dòng)對(duì)洗泥桶工況造成的影響。同時(shí)將洗泥桶底層單一進(jìn)水方式改為底層、頂層中心套筒雙層進(jìn)水方式,增加一條DN150澄清回水管線接入桶頂中心套筒,從分水槽配置3條DN150管線接入堿渣桶底層進(jìn)水,并在兩條進(jìn)水管線安裝閥門,控制堿渣桶底層和頂層中心套筒進(jìn)水量,管線走向如圖1。
圖1 洗泥桶底層進(jìn)水管路圖
堿渣處理量相同、不同進(jìn)水方式的情況下,洗泥桶各項(xiàng)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)如表2所示。因此,在底層進(jìn)水壓力和進(jìn)水量保持穩(wěn)定的前提下,改變中心套筒進(jìn)水量控制堿渣鹽分,通過底層進(jìn)水和中心套筒雙層進(jìn)水的調(diào)節(jié)作用下,堿渣各項(xiàng)指標(biāo)明顯改善,同時(shí),各洗泥桶進(jìn)出水管線堵塞情況大為好轉(zhuǎn),管線疏通清理周期由原1次/30天延長(zhǎng)至1次/60天。
表2 洗泥桶指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表
通過車間技術(shù)人員的集體攻關(guān),對(duì)原有洗泥桶泥盅處溢流堰結(jié)構(gòu)、助劑水加入方式、洗滌水品味進(jìn)行系列改造后,上述問題得到根本上的消除,堿渣洗泥桶運(yùn)行工況穩(wěn)定,熱電廠鍋爐尾氣含硫指標(biāo)得到進(jìn)一步優(yōu)化降低。
堿渣洗滌系統(tǒng)每天處理量為1 200 m3左右,全年可緩解公司廢液廢渣排放42萬m3,部分緩解公司環(huán)保壓力和堿渣壩體維護(hù)費(fèi)用。