雷國(guó)星 喻樹洪 王文鼎 易文超
(湖南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司長(zhǎng)沙卷煙廠,長(zhǎng)沙 410014)
FOCKE701 型包裝機(jī)組是德國(guó)佛克(FOCKE)公司生產(chǎn)的硬盒硬條包裝機(jī)組,采用雙路直包包裝方式,包裝速度為每分鐘1 000 包[1]。ZB48 型包裝機(jī)組是中國(guó)煙草總公司引進(jìn)德國(guó)佛克(FOCKE)公司技術(shù),由中煙機(jī)械技術(shù)中心有限責(zé)任公司和上海煙草機(jī)械制造有限責(zé)任公司制造的高速雙軌包裝機(jī)組,是當(dāng)前國(guó)內(nèi)卷煙工業(yè)企業(yè)廣泛使用的一種超高速包裝設(shè)備,額定包裝速度為每分鐘800 包[2]。上述兩種包裝機(jī)的出口有兩個(gè)方向:一個(gè)對(duì)接自動(dòng)條煙輸送系統(tǒng),另一個(gè)對(duì)接人工分揀系統(tǒng)。正常情況下,出口對(duì)接自動(dòng)條煙輸送系統(tǒng),條煙被輸送至自動(dòng)裝箱工序;當(dāng)自動(dòng)條煙輸送系統(tǒng)出現(xiàn)故障或關(guān)鍵時(shí)間段需要加強(qiáng)質(zhì)檢時(shí),出口對(duì)接人工分揀系統(tǒng),由人工進(jìn)行條煙裝箱。在生產(chǎn)使用過(guò)程中,條煙在進(jìn)入人工分揀系統(tǒng)時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)堵塞的情況,嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。通過(guò)研究人工分揀系統(tǒng)的工作原理,分析條煙堵塞的主要原因,采用改進(jìn)條煙下落滑道及抬高條煙輸送皮帶輪等方法,以減少條煙堵塞次數(shù),增加條煙運(yùn)行的姿態(tài)穩(wěn)定性,減少因煙姿不當(dāng)而引起的分揀故障[3],提高設(shè)備運(yùn)行效率。
FOCKE701 型包裝機(jī)和ZB48 型包裝機(jī)人工分揀系統(tǒng)主要由第一水平輸送裝置、條煙下落翻轉(zhuǎn)裝置、第二水平輸送裝置、分揀推板裝置以及分揀平臺(tái)組成,如圖1 所示。
當(dāng)需要人工分揀條煙時(shí),條煙由第一水平輸送裝置輸送至條煙下落翻轉(zhuǎn)裝置,在這里條煙由水平側(cè)臥狀態(tài)變?yōu)樨Q立狀態(tài)并依靠自重下落,經(jīng)過(guò)條煙下落翻轉(zhuǎn)裝置之后,條煙姿勢(shì)翻轉(zhuǎn)為水平直立狀態(tài)。此時(shí),條煙再經(jīng)過(guò)第二水平輸送裝置輸送至分揀推板裝置。分揀推板裝置處有一塊擋煙板對(duì)條煙進(jìn)行限位,即條煙運(yùn)行至擋煙板處停止,而后由分揀推板一左一右推入分揀平臺(tái)進(jìn)行分流,最后在分揀平臺(tái)以水平直立狀態(tài)由人工進(jìn)行裝箱。
在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,條煙經(jīng)常在下落翻轉(zhuǎn)裝置和分揀推板裝置處發(fā)生擠壓變形甚至堵塞,影響產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性。根據(jù)對(duì)卡壞的條煙進(jìn)行分析可知,其中85%的卡壞條煙是條煙運(yùn)行不到位引起的[4]。當(dāng)檢測(cè)器感應(yīng)到通道堵塞后,會(huì)發(fā)出指令使設(shè)備緊急停機(jī)。一方面,條煙堵塞停機(jī)會(huì)造成成本浪費(fèi)。統(tǒng)計(jì)顯示,該部位每次緊急停機(jī)會(huì)剔除6 條煙,再加上卡壞的條煙,每次停機(jī)約會(huì)造成10 條煙的浪費(fèi)。另一方面,頻繁的堵塞和緊急停機(jī)也會(huì)對(duì)設(shè)備上的皮帶、軸承及電機(jī)等造成一定的損傷,給操作和維修人員帶來(lái)了不便,影響設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性。
條煙在第一水平輸送裝置處為水平側(cè)臥狀態(tài),而水平直立狀態(tài)的條煙更便于人工分揀,所以在條煙下落處需要有一個(gè)翻轉(zhuǎn)裝置調(diào)整條煙姿勢(shì)。條煙下落翻轉(zhuǎn)裝置由多根金屬條扭曲而成。在條煙前進(jìn)的方向上,條煙4 個(gè)側(cè)面均受到金屬導(dǎo)條的約束,其橫截面形狀的變化使條煙姿勢(shì)發(fā)生扭轉(zhuǎn)。在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,由于條煙自由落體的沖擊,金屬條容易出現(xiàn)磨損和變形。而該條煙下落翻轉(zhuǎn)通道對(duì)金屬條的扭曲形狀和位置要求極高,稍有變化就容易導(dǎo)致條煙4 個(gè)側(cè)面受力不均。在設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中,條煙受力不均時(shí),輕則出現(xiàn)條煙劃痕或碰傷,重則易導(dǎo)致條煙卡在金屬條之間引起通道堵塞。當(dāng)金屬條產(chǎn)生磨損和變形后,很難將其校準(zhǔn)至正常狀態(tài)。維修人員有時(shí)采用粘貼紙帶的方式降低摩擦力,進(jìn)而減少條煙與扭曲金屬導(dǎo)條之間的接觸摩擦力,減少卡滯現(xiàn)象。但是,這只能暫時(shí)緩解條煙堵塞,不能從根本上解決問(wèn)題。
條煙經(jīng)過(guò)下落翻轉(zhuǎn)裝置后,在下落慣性和第二水平輸送裝置的雙重作用下繼續(xù)向前輸送至條煙分揀推板裝置。分揀推板裝置由分道氣缸和推煙板組成,擋煙板組件由擋煙板和到位傳感器組成[5]。當(dāng)傳感器感應(yīng)到條煙到位后,分揀推板對(duì)到來(lái)的條煙進(jìn)行左右分流。在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,由于擋煙板和條煙本身存在一定的彈性,條煙到位后可能會(huì)發(fā)生反彈(見(jiàn)圖2),導(dǎo)致分揀推板動(dòng)作時(shí)條煙位置不正確,造成條煙卡阻。
為改進(jìn)條煙下落翻轉(zhuǎn)裝置,重新設(shè)計(jì)了條煙姿勢(shì)調(diào)整滑道,采用整體式固定導(dǎo)向塊(見(jiàn)圖3),將條煙姿勢(shì)調(diào)整的方式由封閉式改為開(kāi)放式。條煙進(jìn)入開(kāi)放式滑道后,滑道的形狀使條煙一側(cè)緩慢抬高,直至條煙翻轉(zhuǎn)90°,由橫臥狀態(tài)變成豎立狀態(tài)。該滑道裝置的側(cè)擋板對(duì)條煙進(jìn)行限位和保護(hù),確保條煙能被正常送入第二水平輸送裝置。相比于改進(jìn)前的金屬導(dǎo)條,固定式導(dǎo)向塊對(duì)條煙的約束更少,條煙活動(dòng)空間更大。此外,固定式導(dǎo)向塊不易磨損和變形,條煙在此處堵塞的次數(shù)大幅降低,提高了條煙輸送穩(wěn)定性。
針對(duì)條煙在擋煙板處反彈的問(wèn)題,可以調(diào)整第二水平輸送裝置的通道寬度,夾緊側(cè)擋板,以提升其對(duì)條煙的減速效果,降低條煙從第二水平輸送裝置輸出時(shí)的速度,減少條煙反彈勢(shì)能。但是,該項(xiàng)調(diào)整難以精準(zhǔn)控制調(diào)整量,且調(diào)整效果受條盒和透明紙輔料影響大。當(dāng)輔料表面摩擦力發(fā)生變化時(shí),還需重新調(diào)整。確定了抬高皮帶輪的改進(jìn)方式后,還需要確定抬高的高度。高度過(guò)高會(huì)導(dǎo)致條煙在此處下跌,造成條煙碰傷質(zhì)量缺陷;高度過(guò)低則起不到改進(jìn)效果。通過(guò)設(shè)置不同的高度參數(shù)進(jìn)行試驗(yàn),觀察運(yùn)行效果,結(jié)果見(jiàn)表1。最終選定高度10 mm,既確保改進(jìn)效果,又不造成質(zhì)量缺陷。
表1 皮帶輪抬高高度參數(shù)試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表
由于將第二水平輸送皮帶輪抬高后,原分煙推板將與皮帶輪產(chǎn)生干涉,于是相應(yīng)的將分煙推板的前端縮短30 mm,使其在保證分流效果的同時(shí),不與皮帶輪發(fā)生干涉。
通過(guò)對(duì)長(zhǎng)沙卷煙廠6 臺(tái)設(shè)備進(jìn)行跟蹤對(duì)比,改進(jìn)前后人工分揀系統(tǒng)的條煙堵塞次數(shù)統(tǒng)計(jì)如表2 所示??梢?jiàn),人工分揀系統(tǒng)條煙堵塞的次數(shù)由改進(jìn)前的平均每天8 次下降至0.5 次,有效解決了人工分揀系統(tǒng)條煙堵塞的問(wèn)題,降低了條煙劃傷的質(zhì)量隱患。因人工分揀系統(tǒng)引起的擠壓變形的條煙大為減少,有效減少了操作工的勞動(dòng)量[6],提高了FOCKE701 型包裝機(jī)和ZB48 型包裝機(jī)設(shè)備運(yùn)行效率。
表2 改進(jìn)前后條煙堵塞次數(shù)對(duì)比
對(duì)條煙人工分揀系統(tǒng)的改進(jìn)達(dá)到了預(yù)期效果,F(xiàn)OCKE701 型包裝機(jī)和ZB48 型包裝機(jī)出口人工分揀系統(tǒng)的堵塞次數(shù)大幅降低,由改進(jìn)前的平均每天8 次下降至0.5 次,有效減少了操作工的勞動(dòng)量,提高了設(shè)備運(yùn)行效率。