劉曉衛(wèi),王艷瓊
(陜西興化集團(tuán)有限責(zé)任公司聯(lián)堿中心,陜西 興平 713100)
興化堿廠擁有年產(chǎn)30萬t純堿及30萬t氯化銨的生產(chǎn)能力,生產(chǎn)中使用三臺自身返堿蒸汽回轉(zhuǎn)煅燒爐,其中輕灰爐2臺,重灰爐1臺,2臺輕灰爐同時作業(yè)具備滿負(fù)荷生產(chǎn)的能力。煅燒爐主電機(jī)與減速機(jī)之間的連接設(shè)備為液力耦合器,但在實際運行中,由于液力耦合器的頻繁設(shè)備事故,導(dǎo)致生產(chǎn)負(fù)荷上不去,多次半負(fù)荷運行,嚴(yán)重影響聯(lián)堿裝置的長滿優(yōu)運行。
液力耦合器是以液體為工作介質(zhì)的一種非剛性聯(lián)軸器,又稱液力聯(lián)軸器。液力耦合器的泵輪和渦輪組成一個可使液體循環(huán)流動的密閉工作腔,泵輪裝在輸入軸上,渦輪裝在輸出軸上。動力機(jī)(內(nèi)燃機(jī)、電動機(jī)等)帶動輸入軸旋轉(zhuǎn)時,液體被離心式泵輪甩出。這種高速液體進(jìn)入渦輪后即推動渦輪旋轉(zhuǎn),將從泵輪獲得的能量傳遞給輸出軸。最后液體返回泵輪,形成周而復(fù)始的流動。
液力耦合器靠液體與泵輪、渦輪的葉片相互作用產(chǎn)生動量矩的變化傳遞扭矩。它的輸出扭矩等于輸入扭矩減去摩擦力矩,所以它的輸出扭矩恒小于輸入扭矩。液力耦合器輸入軸與輸出軸間靠液體聯(lián)系,工作構(gòu)件間不存在剛性聯(lián)接。
在5年的運行中,液力耦合器頻繁出現(xiàn)漏油、易熔塞熔、軸承故障、油溫高等故障,造成系統(tǒng)減負(fù)荷生產(chǎn),同時因耦合器故障而引起的電機(jī)及減速機(jī)故障,檢修費用大幅上升。
我公司嘗試用永磁耦合新技術(shù)代替目前的液力耦合器,將永磁耦合技術(shù)首次應(yīng)用在了大型裝置煅燒爐上。我們對已經(jīng)采用永磁耦合技術(shù)的煤礦企業(yè)開展調(diào)研,該公司原用液力耦合器因振動及漏油,平均每周打開檢查或檢修,更換為永磁耦合器后,改造使用3年至今,未進(jìn)行檢修,穩(wěn)定性極高。永磁耦合器廠家對我廠三臺煅燒爐現(xiàn)場查看后,表示改造條件具備。
導(dǎo)體盤(銅盤或鋁盤)(與電機(jī)軸連接)、永磁盤(與負(fù)載軸連接),僅靠永磁耦合傳遞扭矩, 電機(jī)、負(fù)載間無任何機(jī)械連接,見圖1 。
圖1 永磁耦合器
在靜止時,導(dǎo)體盤是處在永磁體產(chǎn)生的磁場中的。當(dāng)導(dǎo)體盤隨著電機(jī)軸轉(zhuǎn)動,導(dǎo)體盤會切割磁力線,從而在導(dǎo)體盤上產(chǎn)生渦流電流,渦流電流反過來又會產(chǎn)生感應(yīng)磁場,在感應(yīng)磁場和磁體盤磁場之間會產(chǎn)生一個阻止兩者相對運動的力,從而實現(xiàn)了電機(jī)和負(fù)載之間的扭矩傳遞。
2.2.1 調(diào)速(調(diào)速型)
可根據(jù)工藝的要求,通過調(diào)節(jié)磁力耦合器的空氣間隙,實現(xiàn)調(diào)速,達(dá)到節(jié)能環(huán)保的目的。調(diào)節(jié)時,電動機(jī)的轉(zhuǎn)速不變,仍在50 Hz的正弦波下運行,故不會產(chǎn)生高次諧波帶來的一系列問題。
2.2.2 柔性啟動
使用永磁耦合器后,啟動平緩,減少了啟動時及運行中沖擊載荷的影響,延長了設(shè)備使用壽命。電機(jī)直接驅(qū)動負(fù)載時,從電機(jī)啟動到負(fù)載啟動整個過程是一次完成的。加裝磁力耦合器傳動后,整個啟動過程變?yōu)閮蓚€階段:第一階段電機(jī)先帶磁力耦合器的導(dǎo)體轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動,第二階段磁力耦合器的導(dǎo)體轉(zhuǎn)子帶動永磁轉(zhuǎn)子勻速啟動。因此整個啟動過程平穩(wěn),沖擊小,具有軟啟動/軟停機(jī)功能特點,可以有效地降低電機(jī)的啟動電流。
圖2 電機(jī)啟動曲線
2.2.3 節(jié)能
可使電機(jī)始終工作在最大效率區(qū),不會因負(fù)載的變動而波動很大??梢愿鶕?jù)系統(tǒng)工況進(jìn)行負(fù)載的轉(zhuǎn)速調(diào)整,可以節(jié)省大量的電能。根據(jù)現(xiàn)場的工況分析,年平均節(jié)電率將在15%以上。
2.2.4 減振
1)大大降低了剛性聯(lián)軸器的振動放大傳遞。磁力耦合器取代了原來的剛性聯(lián)軸器,使電機(jī)和負(fù)載沒有機(jī)械聯(lián)接,這樣負(fù)載側(cè)的振動就不會傳遞到電機(jī)側(cè),電機(jī)側(cè)的振動也不會傳遞到負(fù)載側(cè)。同時也割斷了振動在傳遞過程中的放大效應(yīng),因此可以消除剛性聯(lián)軸器的振動放大效應(yīng),降低系統(tǒng)的振動。
圖3 電機(jī)振幅
2)可以大大降低軸彎曲、 熱膨脹等原因引起的系統(tǒng)振動。
2.2.5 大幅延長故障間隔時間、減少故障停機(jī)率
永磁耦合器基本上不發(fā)生故障,由于靠氣隙傳遞扭矩,沒有磨損部件,大大降低系統(tǒng)中的振動,使得軸承及軸封能夠在更為良好的工況點運行,延長電機(jī)與負(fù)載的使用壽命,從而減少故障停機(jī)時間,提高動設(shè)備的使用率。
2.2.6 具有過載保護(hù)
在設(shè)備運行中,常常出現(xiàn)系統(tǒng)過載或堵轉(zhuǎn)的發(fā)生,導(dǎo)致電機(jī)被燒損,安裝永磁耦合器后,對于有沖擊載荷及可能堵轉(zhuǎn)的設(shè)備具有緩沖與保護(hù)功能,減少電機(jī)因過電流而發(fā)生損壞。
2.2.7 安裝簡單,維護(hù)工作量少,基本免維護(hù)
2.2.8 適應(yīng)環(huán)境能力強(qiáng)
適用于各種環(huán)境,可在高溫、低溫、高粉塵、高海拔、大濕度、易燃易爆等惡劣環(huán)境中使用。
表1 原驅(qū)動單元主要設(shè)備參數(shù)
表2 耦合器主要參數(shù)
根據(jù)原設(shè)備參數(shù),改造更換為限矩型永磁耦合器DYT-X220。
1)原電機(jī)軸和減速機(jī)軸端間距221 mm(556-210-125 mm),改造為永磁后電機(jī)軸和減速機(jī)軸端間距約187 mm,即電機(jī)向減速機(jī)方向前移約36 mm即可。
2)保持原驅(qū)動部(含電機(jī),減速機(jī))的中心高不變。
3)改造后電機(jī)和減速機(jī)可以容忍更大的安裝對中誤差,使安裝工作更簡便而且改造時調(diào)試的工作量更小。
經(jīng)改造后的煅燒爐不管是在正常運行中還是開停車過程中,永磁耦合器顯現(xiàn)出了絕對的優(yōu)勢,未出現(xiàn)一次不正常現(xiàn)象,啟動電流下降20%左右,運行聲音降低,電機(jī)及減速機(jī)震動變小。最為關(guān)鍵的是無漏油零故障現(xiàn)象,基本免維護(hù),改造達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
表3 改造前后效果對比
改造前,煅燒爐平均每2個月出現(xiàn)因液力耦合器漏油、軸承故障、耦合器溫度過高易熔塞熔等問題緊急停爐檢修,期間半負(fù)荷生產(chǎn)約24 h。每年因耦合器故障造成電機(jī)及減速機(jī)故障檢修費用約15萬元。改造后,未曾出現(xiàn)因耦合器故障而出現(xiàn)的系統(tǒng)減量現(xiàn)象,煅燒爐運行平穩(wěn)。