胡佳,柴艷紅,李勇,朱士琦,魏鵬鵬
(上海航天電子技術(shù)研究所,上海 201109)
振動工裝是用于連接振動臺面與待振產(chǎn)品,并將振動臺上的振動力傳遞到待振產(chǎn)品上的一種工藝裝備,其性能直接影響到振動試驗的真實程度和可靠程度。為了將振動臺的運動和能量不失真地傳遞給產(chǎn)品,振動臺不僅要有好的強度和剛度,還要有較高的固有頻率。如果振動工裝設(shè)計不當,在試驗頻率范圍內(nèi)工裝本身會產(chǎn)生共振,使產(chǎn)品承受不應有的過大載荷而破壞,從而試驗得到錯誤的結(jié)果。因此,合理地設(shè)計大型振動工裝是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)研制過程中一項極其重要的工作[1-3]。
某天線需開展正弦振動試驗(5Hz~100Hz),要求振動工裝總質(zhì)量控制在1t內(nèi),基頻≥120Hz,滿足天線正弦振動試驗需求。工裝設(shè)計采取通用化、模塊化的方式,充分考慮其吊裝性、安全性等一系列指標,所設(shè)計工裝的初步方案采用鋁合金型材焊接而成,其結(jié)構(gòu)示意圖見圖1。
圖1 振動工裝初步方案結(jié)構(gòu)示意圖
為了避免振動試驗時產(chǎn)品和工裝之間產(chǎn)生耦合振動,要求振動工裝的基頻盡量落在試驗頻率范圍之外。由于試驗頻率帶寬較大,振動工裝基頻要做到產(chǎn)品基頻的3倍及以上。通過對振動工裝結(jié)構(gòu)進行模態(tài)分析,求解工裝基頻,可知工裝基頻為113Hz,低于指標要求。因此,需對此工裝方案進行改進來提升工裝基頻。
對工裝結(jié)構(gòu)進行模態(tài)分析,前五階的共振頻率見表1。
表1 工裝的前五階共振頻率
影響振動工裝基頻的因素主要有兩個:質(zhì)量和剛度。工裝基頻與質(zhì)量、剛度的關(guān)系如下:
(1)
式中:p為系數(shù);k為剛度;m為質(zhì)量。一般說來,結(jié)構(gòu)件剛度k越大,質(zhì)量m越小,其固有頻率即基頻會越高,但是要考慮結(jié)構(gòu)件的結(jié)構(gòu)強度,防止因強度不足,而導致結(jié)構(gòu)件自身被振壞[4]。
1)增強結(jié)構(gòu)剛性
為提高振動工裝結(jié)構(gòu)剛性,在底座立柱兩兩之間多添加了一組加強筋。另外,為增加焊縫長度和結(jié)構(gòu)強度,在底板每道焊縫處都增加了加強筋,以增強工裝可靠性,見圖2。此外,在基座立柱上添加了斜筋,以此增加基座結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,減小產(chǎn)品天線安裝面的振動響應值,保證振動臺的振動能正確地傳遞給產(chǎn)品。
圖2 修改前后的底座、基座結(jié)構(gòu)對比
對改進后的設(shè)計方案進行模態(tài)分析,前五階共振頻率見表2。由表2可知,在工裝底座及基座上添加了加強筋增加了結(jié)構(gòu)剛性后,工裝的基頻升至142Hz。
表2 第一次改進后工裝的前五階共振頻率
2)減輕工裝質(zhì)量
由公式(1)可知,在保證結(jié)構(gòu)剛性的前提下,適當對工裝減質(zhì)量,可以在一定程度內(nèi)提高工裝基頻。如圖3所示,通過在基座和底座底板上無安裝孔的位置挖減質(zhì)量孔,可大幅減輕工裝整體質(zhì)量。
對再次改進后的設(shè)計方案進行模態(tài)分析,見圖4。前五階共振頻率見表3。由表3可知,對振動工裝進行加強、減質(zhì)量處理后,工裝的基頻升至162Hz。
圖3 底座和基座上的減質(zhì)量孔
圖4 改進后的模態(tài)分析圖
表3 第二次改進后工裝的前五階共振頻率
改進后的工裝結(jié)構(gòu)見圖5,尺寸為2.1m×1.6m×1.6m,總質(zhì)量933kg,底座和基座采用鋁合金型材焊接完成,兩者之間采用緊固件固定,基座單獨用于產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)放置,仿真后基頻為162Hz。根據(jù)工程經(jīng)驗,大型焊接工裝的實際基頻約為仿真值的75%~80%,預估得到工裝實際基頻約在125Hz左右,符合設(shè)計原則中要求總質(zhì)量<1t、基頻≥120Hz的要求,可進行工裝投產(chǎn)。
圖5 改進后的振動工裝結(jié)構(gòu)示意圖
工裝投產(chǎn)后,需對其開展鑒定試驗來驗證其可靠性,試驗方向定義見圖6,試驗步驟見表4。只有在確認振動工裝在試驗頻率內(nèi)無諧振或諧振對試驗無影響,且傳遞率滿足要求,不影響受試產(chǎn)品的固有特性及其所感受應力的情況時,方可認為工裝可用[5]。
圖6 工裝方向定義
表4 試驗流程
1)掃頻試驗
掃頻是為了驗證振動試驗時工裝的共振情況,即得到工裝的共振頻率。由圖7可以看出,工裝在x、y、z三個方向的共振頻率分別是121.7Hz、122.6Hz、147.5Hz,與仿真得到的預估結(jié)果相差不大。
2)預振試驗
預振試驗時控制點放在產(chǎn)品與工裝的連接面上,是為了驗證工裝向產(chǎn)品傳遞振動的情況。對于大型工裝,在振動時由于自身的結(jié)構(gòu)特點必然無法100%傳遞振動,一般都會響應放大。由圖8可知在5Hz~100Hz的范圍內(nèi)控制曲線整體平穩(wěn),且振動響應都在容差范圍之內(nèi),說明工裝在x、y、z三個方向的振動都在振動臺的可控制范圍內(nèi),工裝滿足使用需求。
3)振動工裝鑒定級正弦振動試驗
鑒定級正弦振動試驗是為了模擬工裝帶載試驗,驗證在正式試驗時工裝結(jié)構(gòu)、焊點、緊固件等一系列因素的可靠性。由圖9可知,x、y、z三個方向的振動控制曲線都在容差范圍內(nèi)波動,說明振動臺可及時對工裝響應進行反饋調(diào)整,工裝情況良好,滿足正式試驗使用需求。
4)振動工裝復振試驗
復振試驗的目的是為了驗證工裝在經(jīng)過兩次預振試驗及一次鑒定級正弦振動試驗后結(jié)構(gòu)本身有無受到影響,見圖10,x、y、z3個方向的控制曲線全部都在容差范圍內(nèi)且平穩(wěn)波動,可證明工裝結(jié)構(gòu)無損壞。
振動工裝鑒定試驗每個方向都進行了4次試驗,可歸納如下:掃工裝基頻—驗證工裝傳遞率—模擬正式試驗—驗證工裝結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。流程綜合考慮整個試驗過程,涵蓋了工裝工藝鑒定時各方面的情況,且4次試驗的振動控制曲線都在設(shè)定的±10%的容差范圍內(nèi)波動,滿足 “對于正弦掃頻或定頻振動,保持在規(guī)定振幅的±10%以內(nèi)[6-7]”的工裝判定標準,可認定該工裝結(jié)構(gòu)合理,可進行帶載試驗。
通過設(shè)計適用于大型天線的振動工裝,分析工裝設(shè)計過程中的關(guān)鍵點,用有限元仿真對方案階段的工裝結(jié)構(gòu)進行分析,提前了解工裝的基頻和薄弱點并對其進行完善。工裝投產(chǎn)后,用試驗驗證的方式逆向證明了此大型振動工裝設(shè)計方案階段關(guān)鍵點把握的準確性、仿真數(shù)據(jù)的正確性,可為后續(xù)大型振動工裝的設(shè)計提供參考。