潘軍偉,蔡衛(wèi)江
(1.河南新華五岳抽水蓄能發(fā)電有限公司,河南 信陽 465450;2.南瑞集團(tuán)有限公司(國網(wǎng)電力科學(xué)研究院),江蘇 南京 211106)
水電站調(diào)速器是控制水輪發(fā)電機(jī)組頻率和功率的核心設(shè)備,是機(jī)組穩(wěn)定和電網(wǎng)安全的重要保障。隨著水電廠智能化的發(fā)展及安全防措方面的要求,對大中型水電站調(diào)速器的技術(shù)要求越來越高。在某大型水電站調(diào)速器改造過程中,電站采用了多項新技術(shù)。根據(jù)能源局2014版《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求》大中型水電站應(yīng)具備“ 失電保護(hù)關(guān)機(jī)” 功能[1],以及控制設(shè)備重要的反饋系統(tǒng)應(yīng)采用三冗余配置[2]。本次改造在調(diào)速器主配壓閥保留的基礎(chǔ)上,對先導(dǎo)閥進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計,保證了“失電保護(hù)關(guān)機(jī)”功能的實現(xiàn)。其次,在可靠性方面,增加了導(dǎo)葉及頻率反饋系統(tǒng)“三選一”冗余設(shè)計;針對機(jī)械式蠕動監(jiān)測裝置不可靠,改為電氣式雙齒盤探頭測量方案;在雙機(jī)切換方面,增加了第三方智能切換單元,保證切換的可靠性。同時,根據(jù)智能水電廠技術(shù)的發(fā)展,水輪機(jī)調(diào)速器作為單元層設(shè)備,必須具備與水電廠站控層的智能網(wǎng)絡(luò)通信功能[3],設(shè)計了IEC 61850網(wǎng)絡(luò)通信接口以及數(shù)據(jù)建模方法,改造后設(shè)備依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了詳細(xì)的試驗和測試,以驗證調(diào)速器功能滿足設(shè)計要求。
根據(jù)《二十五項重點要求》規(guī)定:在水輪發(fā)電機(jī)組的保護(hù)和控制回路電壓消失時,使相關(guān)保護(hù)和控制裝置能夠自動動作關(guān)閉機(jī)組導(dǎo)水機(jī)構(gòu),即“ 失電動作” 規(guī)則。該水電站調(diào)速器原先設(shè)計為掉電自復(fù)中,即維持導(dǎo)葉不動的規(guī)則,后來通過方案優(yōu)化設(shè)計,在保證液壓系統(tǒng)原有功能不變的基礎(chǔ)上,只更換了一只切換閥,就實現(xiàn)了“ 失電動作”規(guī)則,具體如下:
該水電站調(diào)速器失電動作優(yōu)化設(shè)計液壓原理如圖1所示,方案是只更換現(xiàn)有切換閥,閥位機(jī)能如圖1所示,當(dāng)切換閥線圈不得電時,選用比例伺服閥控制,切換閥線圈得電時,選用步進(jìn)電機(jī)控制。當(dāng)系統(tǒng)失電時,切換閥選通比例伺服閥,比例伺服閥則切換到掉電保護(hù)位,A、B控制腔均通回油,則主配壓閥上控制腔通回油,由于主配壓閥下控制腔通恒壓力油,實現(xiàn)主配壓閥掉電關(guān)閉。
圖1 水電站調(diào)速器失電動作優(yōu)化設(shè)計液壓原理圖
本方案簡單方便,不需要對液壓系統(tǒng)做較大改動,也不需要加工外部集成塊,且不存在電磁閥長期通電的情況,可靠性更高。
調(diào)速器反饋系統(tǒng)主要包括導(dǎo)葉接力器反饋和頻率反饋,反饋系統(tǒng)的測量穩(wěn)定性和可靠性對調(diào)速器的控制和調(diào)節(jié)至關(guān)重要,在《二十五項重點要求》里也明確提出了反饋系統(tǒng)應(yīng)該考慮“三選二”或“三選中”冗余模式[4]。電站調(diào)速器反饋系統(tǒng)原先只是按照雙冗余模式,本次改造按照新的要求反饋系統(tǒng)采用三冗余方式,具體如圖2、圖3所示。
圖2 測頻三選一原理圖
圖3 導(dǎo)葉變送器三選一輸入結(jié)構(gòu)
圖2為測頻系統(tǒng)三冗余方式,主要采用機(jī)組PT、電網(wǎng)PT測頻、齒盤測頻三路信號,由于現(xiàn)場這些信號均可以獲取,只需要在程序上進(jìn)行優(yōu)化,比較方便。目前主要考慮如下:開機(jī)、停機(jī)時,齒盤測頻和機(jī)組PT測頻互相冗余,90%以上高頻時采用PT,90%以下低頻采用齒盤;并網(wǎng)時,齒盤探頭、機(jī)組PT、電網(wǎng)PT測頻形成三冗余,且采用“三選優(yōu)”方式,如圖4所示,即正常情況下,優(yōu)先選擇機(jī)組PT,僅當(dāng)機(jī)組PT故障時(越限、中斷等),才切換到電網(wǎng)PT測頻,同理,當(dāng)電網(wǎng)PT也出現(xiàn)故障時,才切換到齒盤測頻。與“三選二”、“三選中”方式不同,這兩種方式正常情況下會存在信號頻繁切換,“三選優(yōu)”采用優(yōu)先級順序,正常時不切換,僅在主用信號故障時才進(jìn)行切換?,F(xiàn)場由于齒盤加工精度和振動影響,探頭測值有微小跳動,不如PT信號穩(wěn)定,會影響測頻效果,故優(yōu)先級最低。
圖4 測頻信號三選一流程圖
圖3為導(dǎo)葉反饋三冗余方式,主要安裝3只導(dǎo)葉變送器A、B、C形成三冗余方式,其中控制器A和控制器B具有雙機(jī)網(wǎng)絡(luò)通信,可以互相交換導(dǎo)葉變送器A和B的數(shù)據(jù),這樣控制器A和B均可以采集到變送器A、B、C的數(shù)值,軟件處理上同樣采用“三選優(yōu)”方式,其中直接采樣的導(dǎo)葉變送器做主用,優(yōu)先級最高,如A機(jī)優(yōu)先選擇變送器A,其次優(yōu)先級為公用變送器C,最后為雙機(jī)通信的變送器B數(shù)據(jù)(對A機(jī)來講)??紤]導(dǎo)葉變送器信號非常重要,若A機(jī)做主機(jī)運行時,變送器A和C均發(fā)生故障時,調(diào)速器將切換到手動運行。
水輪發(fā)電機(jī)組在靜止?fàn)顟B(tài)下,導(dǎo)葉不可能完全密封,會存在少量漏水,使機(jī)組發(fā)生蠕動。如果不能及時捕捉到機(jī)組的這種潛動,并采取制動措施,就可能使機(jī)組長時間低速轉(zhuǎn)動而軸瓦燒壞,因此在靜止?fàn)顟B(tài)下及時檢測機(jī)組的蠕動非常重要。原來的機(jī)組蠕動監(jiān)測裝置由1個可以轉(zhuǎn)動的探測桿和1個觸點組成,停機(jī)時一旦機(jī)組發(fā)生蠕動,大軸靠摩擦力帶動探測桿旋轉(zhuǎn),探測桿則通過相關(guān)機(jī)構(gòu)使觸點閉合,從而發(fā)出蠕動信號。其缺點是存在機(jī)械摩擦,時間長了會有磨損產(chǎn)生,且蠕動檢測精度不高[5]。
本次改造專門設(shè)計了一種無接觸式的蠕動檢測方法,見圖5所示,利用機(jī)組已有的測速齒盤,增加兩只蠕動檢測探頭,兩個探頭的安裝距離s小于1個齒間距,大于1個齒寬。信號分別輸入調(diào)速器電氣控制器A和控制器B的兩個開關(guān)量輸入口DI1、DI2,當(dāng)機(jī)組靜止后,啟動蠕動監(jiān)測程序,監(jiān)測DI1和DI2輸入口的電平(高或低),并進(jìn)行記錄;當(dāng)檢測到DI1和DI2口的電平發(fā)送變化(高變低、低變高),則發(fā)出機(jī)組蠕動報警信號。
圖5 機(jī)組蠕動檢測示意圖
蠕動檢測的角度θ可以通過調(diào)整兩個探頭的距離s來確定:
可見,根據(jù)兩個探頭信號變化對機(jī)組在靜止?fàn)顟B(tài)下的蠕動進(jìn)行無接觸式檢測,可以解決機(jī)械式蠕動監(jiān)測方法精度不高、運行磨損等問題,具有可靠性高、精度好、調(diào)整方便等優(yōu)點,已經(jīng)在現(xiàn)場進(jìn)行了測試和試驗。
水電調(diào)速器控制一般都采用雙機(jī)冗余模式,雙機(jī)之間的切換和選擇非常重要,部分廠家采用簡單的繼電器邏輯來實現(xiàn),存在切換邏輯簡單,難以適應(yīng)復(fù)雜工況的情況。該水電站調(diào)速器電調(diào)柜選用兩套B&R公司X20系列的PCC模塊作為調(diào)速器的控制核心,選用歐姆龍的ZEN可編程智能繼電器作為仲裁單元,組成的A、B雙機(jī)冗余切換系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖6所示。所有的PCC模塊均為冗余配置,兩個調(diào)節(jié)器之間通過以太網(wǎng)接口進(jìn)行通信,保證兩個調(diào)節(jié)器之間的信息冗余和相互切換時穩(wěn)定工作??刂破鰽和B同時各自處理采集的信號,一套處于主控模式,一套處于熱備用模式,當(dāng)其中一套發(fā)生故障或需要檢修時,通過智能切換繼電器ZEN使另一套立即自動投入,實現(xiàn)無擾切換。
圖6 智能切換單元原理圖
智能切換單元切換邏輯設(shè)計如下:
(1)兩套系統(tǒng)狀態(tài)相同,可以手動選擇切換,例:A、B套均無故障,或A、B套均有較輕故障,或A、B套均處于調(diào)試態(tài);
(2)一套系統(tǒng)故障、一套正常,裝置自動選擇正常一套(手動選擇無效),例:A套正常,B套有較輕故障,選擇A做主機(jī);
(3)兩套系統(tǒng)均故障,裝置自動(按一般、嚴(yán)重故障)選擇故障較輕的一套(手選無效),例:A套有較輕故障,B套有較重故障,選擇A做主機(jī);
(4)一套系統(tǒng)運行,一套在調(diào)試態(tài),裝置自動選擇運行的一套輸出,例:A套處于運行,B套處于調(diào)試錄波狀態(tài),選擇A做主機(jī);
(5)一套系統(tǒng)運行正常,一套系統(tǒng)運行異常,裝置自動選擇運行正常的一套輸出。
按照DL/T 1547-2016《智能水電廠技術(shù)導(dǎo)則》要求,智能調(diào)速裝置應(yīng)具備獨立的IED地址,并能夠通過智能水電廠通信總線與過程層設(shè)備進(jìn)行信息交互[6]。采用通信的方式進(jìn)行全廠的控制、調(diào)節(jié)和運行,通過IEC 61850 標(biāo)準(zhǔn)MMS協(xié)議的應(yīng)用,實現(xiàn)與其它智能電子裝置及一體化管控平臺的通信,要求調(diào)速控制設(shè)備必須具備支持IEC 61850 MMS網(wǎng)的接口[7]。
該水電站調(diào)速器改造網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)計方案參見圖7,系統(tǒng)采用兩套X20PCC控制器和1套中間切換單元,1套人機(jī)界面為控制核心,配置IEC 61850通信網(wǎng)關(guān)(PC910工控機(jī)),輔助網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)等設(shè)備組成。兩套控制器和監(jiān)控上位機(jī)的通信采用IEC 61850協(xié)議接入MMS網(wǎng),其方式為: PC910工控機(jī)作為通信網(wǎng)關(guān)設(shè)備,安裝IEC 61850服務(wù)端軟件實現(xiàn)與MMS網(wǎng)的通信,MMS以太網(wǎng)通過通信網(wǎng)關(guān),分別連接到控制器1和2。監(jiān)控系統(tǒng)下傳調(diào)速器的信息主要包括水頭、功率設(shè)定值等,調(diào)速器上傳的信息主要包括開度、功率、頻率、故障報警信息等,均采用IEC 61950標(biāo)準(zhǔn)建立數(shù)據(jù)模型進(jìn)行通信,通信效率大大提高。
圖7 調(diào)速器網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)計方案
調(diào)速器改造后依據(jù)國家和電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),由大唐水電研究院開展了全面的靜態(tài)、動態(tài)現(xiàn)場試驗,包括靜特性、開停機(jī)、空載擾動、甩負(fù)荷等,這里介紹比較典型的靜特性試驗和動態(tài)甩負(fù)荷試驗。
調(diào)速器靜態(tài)特性試驗主要用于檢測調(diào)速系統(tǒng)靜態(tài)情況下的綜合性能,通過輸入穩(wěn)定的頻率偏差信號,逐次增大或減小輸入控制信號,測量相應(yīng)的導(dǎo)葉接力器輸出位移,繪制其靜態(tài)特性曲線,求取調(diào)速器的轉(zhuǎn)速死區(qū),校核轉(zhuǎn)差系數(shù)Bp等指標(biāo)?,F(xiàn)場調(diào)速器靜特性試驗情況見圖8、圖9,參數(shù)整定如下:Kp=10(中間值),Ki=10(最大值),Kd=0,bp(調(diào)差系數(shù))=4%,F(xiàn)g(頻給)=50.00 Hz,L(開限)=100%,E(死區(qū))=0,導(dǎo)葉開度初始值為50%,
圖8 靜特性曲線(A機(jī)伺服比例閥)
圖9 靜特性曲線(B機(jī)步進(jìn)電機(jī))
圖8為A機(jī)主用采用比例伺服閥控制的情況,圖9為B機(jī)主用采用步進(jìn)電機(jī)控制的情況。測試結(jié)果如下:關(guān)方向非線性度0.20%,永態(tài)轉(zhuǎn)差系數(shù)bp=6.01%;開方向非線性度0.20%,永態(tài)轉(zhuǎn)差系數(shù)bp=5.99%,轉(zhuǎn)速死區(qū)ix=0.004 8%。GB/T 9652.1-2019規(guī)定,對于大中型水輪機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng),在轉(zhuǎn)差系數(shù)Bp等于6%條件下,轉(zhuǎn)速死區(qū)應(yīng)小于0.02%。A、B機(jī)測試結(jié)果均符合最新國家標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)要求。
甩負(fù)荷試驗主要考察機(jī)組在遇到電網(wǎng)事故、或機(jī)組本身事故突然與系統(tǒng)解列時,調(diào)速器在大波動過程中的調(diào)節(jié)性能。一般方法為:將調(diào)速器空載及負(fù)載調(diào)節(jié)參數(shù)置于選定值,在額定負(fù)荷的25%、50%、75%、100%下分別進(jìn)行甩負(fù)荷試驗,記錄機(jī)組轉(zhuǎn)速、接力器行程、蝸殼進(jìn)口水壓、尾水管進(jìn)口水壓及發(fā)電機(jī)定子電流等信號的過渡過程。現(xiàn)場調(diào)速器甩負(fù)荷試驗共進(jìn)行了3次,進(jìn)行了甩25%、75%、100%負(fù)荷試驗,詳細(xì)記錄見表1及圖10、圖11。
表1 甩負(fù)荷試驗記錄結(jié)果
圖10為機(jī)組甩25%負(fù)荷過程,按照國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 9652.1-2019要求,甩負(fù)荷不動時間應(yīng)不超過0.2 s,本次試驗,從機(jī)組定子電流消失到導(dǎo)葉接力器動作的時間為0.2 s,沒有超過國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。圖11為機(jī)組甩100%負(fù)荷情況,記錄了機(jī)組轉(zhuǎn)速、開度、蝸殼水壓等變化信息,從錄波圖可以看出,調(diào)節(jié)次數(shù)為0.5次,調(diào)節(jié)時間為31 s,各項指標(biāo)均優(yōu)于國標(biāo)GB/T 9652.1-2019相關(guān)規(guī)定(調(diào)節(jié)次數(shù)小于2次,調(diào)節(jié)時間小于40 s)。
圖10 甩25%負(fù)荷試驗錄波
圖11 甩100%負(fù)荷試驗錄波
本次改造實現(xiàn)了掉電自動保護(hù)關(guān)機(jī)、反饋系統(tǒng)三選一冗余、機(jī)組蠕動監(jiān)測、第三方智能切換、調(diào)速器智能化通信及建模等多項技術(shù)革新,大大提高了調(diào)速器的可靠性和技術(shù)先進(jìn)性,通過現(xiàn)場靜特和動態(tài)試驗,驗證了改造后調(diào)速器的性能和功能,優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)要求,并具備智能水電廠相關(guān)接口和功能,為水輪機(jī)調(diào)速器新技術(shù)在大型水電站的示范應(yīng)用奠定了良好基礎(chǔ),并取得了較好的突破。