鄧海建
(四川明星電力股份有限公司,四川 遂寧629000)
三星水電站位于四川省遂寧市船山區(qū)老池鄉(xiāng)三星場與重慶潼南米新鎮(zhèn)之間,距遂寧市區(qū)約35 km,是明星電力股份有限公司承擔(dān)調(diào)峰任務(wù)的主力電站,于1999 年正式投產(chǎn)使用。電站配3 臺額定容量16 MW的軸流轉(zhuǎn)槳式水輪發(fā)電機(jī)組,日峰值發(fā)電量120 萬kW·h 左右。三星站調(diào)速器系統(tǒng)早期采用南瑞公司的S700 控制柜,2007—2008 年間逐步將1~3 號機(jī)組升級更新為南瑞公司最新的SAFR—2000水輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng)控制柜。
SAFR—2000 核心控制模塊采用貝加萊公司的PCC 整體方案,分A、B 兩套獨(dú)立控制,基本原理是使用完全獨(dú)立的模塊組合,包括測頻、冗余切換、開入開出,繼電器陣列等,通過測量機(jī)組的殘壓產(chǎn)生頻率反饋進(jìn)入核心部件進(jìn)行PID 運(yùn)算輸出模擬和脈沖兩種控制信號,然后讓模擬信號經(jīng)過驅(qū)動(dòng)板放大驅(qū)動(dòng)電磁線圈動(dòng)作,閥頭和位移變送器再將信號反饋,以此達(dá)到閉環(huán)控制的目的(見圖1)。
從圖1 中可以看出,PCC 調(diào)速系統(tǒng)采用了全模塊化控制,每一個(gè)獨(dú)立的部件承擔(dān)一個(gè)獨(dú)立的作用,目的就是形成一套閉環(huán)控制系統(tǒng),主環(huán)控制頻率,副環(huán)控制開度,層次調(diào)配關(guān)系非常明確,三星水電站自更換控制柜之后調(diào)速系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,負(fù)荷控制調(diào)節(jié)的精確度良好。
從2016 年4 月初開始,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)2 號發(fā)電機(jī)組平穩(wěn)運(yùn)行時(shí)油壓裝置壓力油泵啟動(dòng)較以往頻繁很多,油壓屏指示的油罐壓力值下降很快(油壓裝置設(shè)定油泵從3.6 MPa 啟動(dòng)打油,4.0 MPa 停止),4.0 MPa 的油壓在短短10 min 之內(nèi)就降到了油泵啟動(dòng)值3.6 MPa;而相鄰的1 號和3 號機(jī)組,該數(shù)據(jù)基本都在40 ~60 min 左右。在有機(jī)組負(fù)荷調(diào)整時(shí),2 號機(jī)組的油泵打油間隔在僅5 ~6 min,這樣的時(shí)間間隔,較正常時(shí)減少了數(shù)倍,不但容易引發(fā)油泵故障,使得廠用電量和廠用電率超標(biāo),同時(shí)也給機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來了極大風(fēng)險(xiǎn)(見表1)。
現(xiàn)場對調(diào)速系統(tǒng)電氣和機(jī)械設(shè)備進(jìn)行反復(fù)檢查后發(fā)現(xiàn)調(diào)速系統(tǒng)機(jī)械設(shè)備中導(dǎo)葉柜中接和主接有輕微抽動(dòng)現(xiàn)象,主接抽動(dòng)行程3 mm 左右,將調(diào)速器切手動(dòng)運(yùn)行時(shí),油泵運(yùn)行間隔能保持28 min 左右;電氣部分油壓屏停泵值偶爾出現(xiàn)未到正常停泵值4.0 MPa,但此數(shù)據(jù)并不固定,有時(shí)3.90 MPa,有時(shí)3.85 MPa;電調(diào)柜導(dǎo)葉平衡表電壓偏差基本維持在± 1.5 V 左右,當(dāng)槳葉平衡表電壓偏差超過±2.5 V時(shí)抽動(dòng)有所加劇,在通過調(diào)速器微調(diào)后,槳葉平衡表電壓偏差控制在±1.5 V 左右時(shí)抽動(dòng)略微減輕,但也僅能增加油泵運(yùn)行間隔時(shí)間3 ~4 min左右,效果不明顯。將機(jī)組調(diào)整到不同負(fù)荷區(qū)間進(jìn)行觀察,現(xiàn)象依舊。
表1各機(jī)組油泵相關(guān)數(shù)據(jù)
從表1 中可以看出,2 號發(fā)電機(jī)組的油泵運(yùn)行時(shí)間較其他機(jī)組明顯偏短,且油泵的間隔時(shí)間也較其他機(jī)組短很多。
(1)對壓力油罐排油閥、補(bǔ)氣閥及油泵組合閥及各主油路及控制油路檢查未發(fā)現(xiàn)有漏油或漏氣現(xiàn)象。對各控制油路電磁閥從聲音判斷和漏油箱漏油管處觀察均未發(fā)現(xiàn)有串油現(xiàn)象。
(2)將導(dǎo)葉柜切至手動(dòng)運(yùn)行時(shí),中接和主接均無抽動(dòng)偏移現(xiàn)象。說明中接和主接油腔間密封完好,同時(shí)也排除比例伺服閥閥芯磨損、卡阻或回中彈簧機(jī)械受損導(dǎo)致閥體內(nèi)部串油的可能(如比例伺服閥因閥芯磨損、卡阻或未回中導(dǎo)致串油,那么在手動(dòng)情況下依然會(huì)串油,中接應(yīng)該會(huì)向開或向關(guān)的方向輕微動(dòng)作)。
(3)因機(jī)組大修不久,轉(zhuǎn)輪在大修期間耐壓試驗(yàn)效果非常好,受油器各部件運(yùn)行平穩(wěn),也排除轉(zhuǎn)輪室各壓力油腔串油的可能。
通過以上3 點(diǎn)對各調(diào)速系統(tǒng)機(jī)械部分導(dǎo)致油泵運(yùn)行頻繁的可能基本排除。
(1)對油泵啟停時(shí)間觀察,正常情況從3.6 MPa 加壓到4.0 MPa 油泵運(yùn)行時(shí)間約48 s,偶爾出現(xiàn)壓力在3.85、3.9 MPa 停泵時(shí),油泵運(yùn)行時(shí)間在30 ~36 s 左右,但這并不是油泵頻繁啟動(dòng)的根本原因;因?yàn)榧词褂蛪旱?.0 MPa 停泵,運(yùn)行間隔仍然在10 min 左右。
(2)通過對機(jī)組不同負(fù)荷區(qū)間調(diào)整,抽動(dòng)基本一致,沒有在某一區(qū)間穩(wěn)定的情況,基本排除旋轉(zhuǎn)變送器線性度出現(xiàn)問題的可能。
(3)對機(jī)組振動(dòng)情況進(jìn)行對比監(jiān)測,在負(fù)荷不調(diào)節(jié)時(shí)振動(dòng)非常微小,可以排除因振動(dòng)使旋變抖動(dòng)引起反饋誤差使調(diào)速器輸出對應(yīng)變化的可能。
(4)調(diào)速器自動(dòng)情況下,將導(dǎo)葉柜旋變脫離中接引導(dǎo)固定在某一個(gè)位置時(shí),發(fā)現(xiàn)中接緩慢向關(guān)方向動(dòng)作(對另兩臺機(jī)組做同樣試驗(yàn),中接保持不動(dòng)),說明反饋無變化的情況下,比例伺服閥伺服線圈接收到動(dòng)作信號。
(5)最后觀察調(diào)速器觸摸屏的運(yùn)行監(jiān)視窗口,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)葉平衡表和槳葉平衡表的電壓值左右漂移范圍較大,而該平衡表所指示的正是PCC 的控制調(diào)節(jié)輸出信號;這表示調(diào)速器在不斷的調(diào)節(jié)輸出來保證并網(wǎng)后的頻率、開度在正??刂频姆秶鷥?nèi)(正好與第4 點(diǎn)現(xiàn)象相符)。同時(shí),通過實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),如果拔出導(dǎo)葉比例伺服閥的控制閥頭后,導(dǎo)葉柜中間接力器也完全停止了抽動(dòng);而導(dǎo)葉不抽動(dòng)時(shí),油泵的運(yùn)行間隔能到1 h 以上。
綜合以上排除分析,基本將次要故障原因歸咎于油泵控制系統(tǒng)啟停不正常,而主要原因鎖定到調(diào)速器電控部分;也就是說從調(diào)速器電柜到機(jī)柜伺服閥線圈這一段,而電控部分發(fā)生故障的可能原因較多,通過分析之后,有以下幾點(diǎn):
(1)旋轉(zhuǎn)位移變送器反饋錯(cuò)誤或出現(xiàn)非線性,導(dǎo)致反饋開度與實(shí)際開度產(chǎn)生誤差,使得調(diào)速器誤認(rèn)為沒有調(diào)節(jié)到位,導(dǎo)葉副環(huán)產(chǎn)生控制輸出,不斷調(diào)節(jié)導(dǎo)葉開度數(shù)值(從不同負(fù)荷區(qū)間調(diào)節(jié)運(yùn)行試驗(yàn)看,此項(xiàng)應(yīng)作排除)。
(2)測頻回路出現(xiàn)干擾,頻率出現(xiàn)測量偏差,導(dǎo)致主環(huán)調(diào)節(jié)信號動(dòng)作,控制導(dǎo)葉副環(huán)輸出調(diào)節(jié)開度。
(3)調(diào)速器PID 參數(shù)設(shè)置不合理,導(dǎo)致調(diào)速器控制輸出長期圍繞目標(biāo)值調(diào)整,從而超出死區(qū)范圍動(dòng)作到導(dǎo)葉伺服線圈上。
(4)導(dǎo)葉功放板故障,產(chǎn)生錯(cuò)誤的伺服線圈動(dòng)作電流,使比例伺服閥閥芯不能回到中位。
(5)控制回路受到干擾或其它原因,使得伺服閥線圈誤動(dòng)作。
(6)比例伺服閥伺服反饋出現(xiàn)誤差或伺服反饋受到干擾,導(dǎo)致電磁閥閥芯中位反饋信號與實(shí)際不一致。
(7)比例伺服閥線圈部分故障。
關(guān)于次要故障原因,通過更換壓力傳感器和油泵控制程序優(yōu)化得以排除,這里不作討論,以下介紹一下主要故障原因的處理過程。
在調(diào)速器靜態(tài)實(shí)驗(yàn)中,通過導(dǎo)葉副環(huán)調(diào)節(jié)實(shí)驗(yàn),設(shè)定不同的導(dǎo)葉開度目標(biāo)值進(jìn)行試驗(yàn)調(diào)節(jié),觀察實(shí)際動(dòng)作過程并記錄下PID 調(diào)節(jié)曲線(見圖2)。結(jié)果發(fā)現(xiàn)在各種大小擾動(dòng)調(diào)節(jié)中,曲線平滑良好,導(dǎo)葉開度接近目標(biāo)值的時(shí)間非常好,到達(dá)目標(biāo)死區(qū)范圍后即不再調(diào)節(jié),實(shí)際反饋誤差和給定值非常接近,在0.01 ~0.05 之間。
而通過副環(huán)調(diào)節(jié)發(fā)現(xiàn)導(dǎo)葉的位移反饋值也并未出現(xiàn)跳動(dòng)、偏差和非線性,現(xiàn)場觀察無論是在開機(jī)運(yùn)行還是靜態(tài)試驗(yàn)下,調(diào)速器系統(tǒng)在目標(biāo)值死區(qū)范圍內(nèi)均無控制信號改變輸出,頻率信號也很穩(wěn)定,所以綜合分析中的(1)、(2)、(3)點(diǎn)均被排除。為排除功放板故障,將2 號機(jī)組導(dǎo)葉功放板與3 號機(jī)組功放板進(jìn)行了對調(diào)(對調(diào)前后都對功放各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行了測量記錄),更換后在開機(jī)狀態(tài)下調(diào)速器抽動(dòng)現(xiàn)象依舊,將第(4)點(diǎn)原因也排除。
為檢測控制回路是否受到干擾,直接從導(dǎo)葉控制輸出處單獨(dú)布屏蔽良好的專用線纜直接接到導(dǎo)葉柜端子排(在接線過程中,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)葉柜端子接線板的伺服閥開入信號端子嚴(yán)重松動(dòng),考慮到對伺服線圈較大的電流推動(dòng),接觸不好也會(huì)影響電流的電磁力驅(qū)動(dòng)。另外,伺服閥驅(qū)動(dòng)和反饋回路屏蔽線均未按規(guī)范做接地處理),接線后仍發(fā)現(xiàn)有輕微抽動(dòng);因時(shí)間較緊,未做長時(shí)間運(yùn)行對比觀察,所以將端子松動(dòng)和未屏蔽處理列為懷疑對象之一。
對于綜合分析中的(6)、(7)點(diǎn),我們直接采取更換比例伺服閥的辦法,并對原接線端子逐一檢查緊固,對屏蔽線做了良好接地,以消除外部相鄰電路可能帶來的干擾。
完成上述措施后,在保證導(dǎo)葉不會(huì)誤動(dòng)的情況下(油壓裝置主油路閘閥關(guān)閉,中間接力器機(jī)械開限全關(guān)),再次對調(diào)速器進(jìn)行靜態(tài)和開機(jī)運(yùn)行調(diào)節(jié)實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)抽動(dòng)故障解決,電柜顯示面板上的導(dǎo)葉平衡表基本不再左右漂動(dòng),保持在一個(gè)微小的偏置狀態(tài)(關(guān)方向0.5 V 左右);導(dǎo)葉控制系統(tǒng)在無調(diào)節(jié)信號時(shí)中接和主接穩(wěn)定在固定位置無任何抽動(dòng)。經(jīng)過處理后幾個(gè)月運(yùn)行情況觀察,油泵運(yùn)行間隔保持在60 ~70 min 之間。至此,調(diào)速器抽動(dòng)致使壓力油泵頻繁啟動(dòng)故障得以解決(見表2)。
因此,我們將此次故障鎖定為比例伺服閥伺服反饋或閥頭驅(qū)動(dòng)線圈部分異常導(dǎo)致調(diào)速器不斷輸出調(diào)節(jié)信號所致。
表2更換比例伺服閥后,機(jī)組不同狀態(tài)下測量數(shù)據(jù)
此次2 號發(fā)電機(jī)組調(diào)速器抽動(dòng)故障的徹底解決,提高了該機(jī)組自動(dòng)控制系統(tǒng)的安全性、可靠性,減少了電網(wǎng)設(shè)備事故損失;同時(shí)減少了設(shè)備事故發(fā)生率,獲得電量收益。
(1)按故障停機(jī)更換比例伺服閥及調(diào)速器做靜態(tài)、動(dòng)態(tài)試驗(yàn),搶修需停機(jī)時(shí)間約5 h,而此次故障排查處理及時(shí),減少損失電量約8 萬kW·h。
(2)單臺油泵運(yùn)行間隔時(shí)間由原來的10 min增加到60 min 以上,以油泵功率37 kW 計(jì)算,一年能節(jié)約廠用電量約3 萬kW·h。
(3)油泵運(yùn)行間隔時(shí)間的增長,有效減少了油泵長期運(yùn)行導(dǎo)致的磨損、發(fā)熱等,大大延長了油泵使用壽命。
(4)調(diào)速系統(tǒng)穩(wěn)定性增強(qiáng),杜絕了油泵故障導(dǎo)致機(jī)組事故停機(jī)的潛在風(fēng)險(xiǎn),為機(jī)組長期滿發(fā)穩(wěn)供和降低故障停機(jī)臺數(shù)打下了良好基礎(chǔ)。
為了保證電網(wǎng)頻率正常調(diào)節(jié)及機(jī)組過速事故下緊急動(dòng)作,調(diào)速器內(nèi)部運(yùn)行涉及的參數(shù)復(fù)雜,各項(xiàng)參數(shù)都是通過逐項(xiàng)實(shí)驗(yàn)得出,與當(dāng)前設(shè)備工況相匹配,各參數(shù)間相互作用配合,牽一發(fā)動(dòng)全身,非專業(yè)技術(shù)人員禁止修改。
三星水電站的此次調(diào)速抽動(dòng)故障與大多數(shù)的抽動(dòng)案例有所區(qū)別,它沒有出現(xiàn)明顯的負(fù)荷變化情況,但如果不加以處理,對設(shè)備長期穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行會(huì)造成非常惡劣的影響。為了避免調(diào)速系統(tǒng)的類似故障再次發(fā)生,機(jī)組大修或大修后必須注意以下事項(xiàng):一是調(diào)速器各項(xiàng)試驗(yàn)必須如實(shí)進(jìn)行,并做好數(shù)據(jù)收集備案。二是控制回路各個(gè)轉(zhuǎn)接端子的緊固情況必須仔細(xì)檢查審核,并盡量減少轉(zhuǎn)接次數(shù)。三是重要控制回路一定選擇屏蔽良好的專用線纜,屏蔽線是否有效單端接地都要全面檢查。四是大修期間,精密儀器部件需專人檢查清潔,并做好防異物進(jìn)入的保護(hù)措施。五是定期對導(dǎo)、槳葉濾油部件進(jìn)行更換,確保油質(zhì)良好。