謝皚
(湖南漣鋼機(jī)電設(shè)備制造有限公司,湖南 婁底 417009)
目前,國內(nèi)外鋼鐵廠高爐鐵水轉(zhuǎn)運用的基本是內(nèi)燃機(jī)車,因其快捷,運行范圍大,高爐下對罐方便而應(yīng)用廣泛。但高爐下對罐、各出鐵口的鐵水集中牽引時機(jī)車的等待時間較長,燃油消耗多;等待過程中鐵水熱量大量散發(fā),致使鐵水溫度降低不少,鐵水溫度達(dá)不到(或者損耗了)入轉(zhuǎn)爐時的溫度要求,延長了煉鋼的冶煉時間;同時需要專人到出鐵口下指揮機(jī)車對罐,人員的勞動強(qiáng)度及危險系數(shù)均比較大。為解決相關(guān)問題,提高公司產(chǎn)品的競爭力,以對位電力牽引車代替內(nèi)燃機(jī)車對罐,逐漸在各鋼廠開始使用。本文就本公司開發(fā)設(shè)計高爐鐵水罐對位電力牽引車及優(yōu)化的主要情況進(jìn)行簡單介紹。
2016 年底,我公司受漣鋼集團(tuán)公司物管中心及有關(guān)部門的委托,根據(jù)漣鋼各管理部門提供的技術(shù)參數(shù)并依據(jù)煉鐵廠現(xiàn)場鐵水罐測試的參數(shù),參照湘鋼、鞍鋼鐵水罐電力牽引車的情況,開始著手開發(fā)設(shè)計適用于本公司現(xiàn)場的鐵水罐電力牽引車。
因我公司3 座高爐多個出鐵口共23 條出鐵軌道,若每條出鐵軌道增設(shè)一臺鐵水罐電力牽引車的成本太大,電力牽引車產(chǎn)品使用率太低,故考慮每二條出鐵軌道共用一臺電力牽引車,電力牽引車的總使用數(shù)量將控制在12 臺左右,電力牽引車在內(nèi)燃機(jī)車的帶動下應(yīng)可以實現(xiàn)換道功能。
電源選用及對比:①蓄用池供電:供電穩(wěn)定,機(jī)車運行平衡,維護(hù)方便,但使用的容量有限,蓄用池組貯存的電量也有限,難以滿足電力牽引車較大容量電機(jī)較長時間的運行,故不在考慮之列;②直流供電:供電穩(wěn)定,機(jī)車運行平衡,但運行維護(hù)難度較大,投資費用較大;③交流供電:供電方便,維護(hù)簡單,投資費用少,但電源稍有波動,機(jī)車運行欠平衡。綜合考慮交流直流供電,我們決定使用三相四線交流380V 電源供電。
啟動、減速及調(diào)速。因測算后機(jī)車帶的最大負(fù)荷達(dá)1800t,系統(tǒng)所需的啟動力矩大,不能采用直接啟動,而軟啟動器啟動又不能進(jìn)行調(diào)速,故采用變頻器進(jìn)行啟動控制和調(diào)整速度??紤]到系統(tǒng)安全性和穩(wěn)定性,機(jī)車運行的速度不宜過快,系統(tǒng)采用減速箱進(jìn)行減速。
最終設(shè)計開發(fā)出簡單的“一代”高爐鐵水罐對位電力牽引車:車架利用物管中心的舊車架進(jìn)行改造,考慮到電源的穩(wěn)定性和使用方便性,我們選用三相四線交流380V 電源,電纜轉(zhuǎn)筒供電;2 臺55kW 變頻器分別控制2 臺45kW 驅(qū)動電機(jī),減速箱降速。遙控器與機(jī)車車身二地操作。經(jīng)過近半年的設(shè)計制作與現(xiàn)場使用,該對位電力牽引車牽引力基本達(dá)到了設(shè)計的要求,經(jīng)測試最大值達(dá)到了2000t,但操作功能僅限前進(jìn)、后退、停止。操作功能簡單,性能不能滿足現(xiàn)場需要,需進(jìn)一步優(yōu)化。
(1)初步優(yōu)化。根據(jù)現(xiàn)場需要,初步優(yōu)化方面增加了操作臺操作、一鍵對位功能。操作方面增加了操作臺操作,由電纜轉(zhuǎn)筒將控制部分的線路引入車頭操作電源箱,然后將電纜鋪設(shè)至高爐操作臺,實現(xiàn)車體、遙控、操作臺三地操作。由于考慮操作的安全可靠性,三地操作設(shè)定了優(yōu)先等級:車身操作優(yōu)先等級排第一,不需要操作時轉(zhuǎn)換到優(yōu)先等級排第二的操作臺,而操作臺不需要操作后轉(zhuǎn)換到優(yōu)先等級排第三的遙控器操作,每一步操作都環(huán)環(huán)相扣。同時為使操作臺操作穩(wěn)妥可靠,相應(yīng)位置設(shè)置了監(jiān)控器,使操作可視化,操作起來更加穩(wěn)妥放心。由于鐵水罐間每次移動的距離相同,我們便設(shè)計出只用按一個鍵啟動電力牽引車,鐵水罐自動前進(jìn)或者后退一個鐵水罐位置的一鍵對位功能,這大大節(jié)省了操作者的勞動強(qiáng)度和提高了操作的準(zhǔn)確度。通過分析對比光電開關(guān)、限位開關(guān)及編碼器,我們決定用編碼器來測算鐵水罐車移動的距離,由PLC 來進(jìn)行控制電力牽引車,實現(xiàn)一鍵對位功能。通過設(shè)計制作與現(xiàn)場測試,一鍵對位功能性能雖然達(dá)到預(yù)期目標(biāo),但誤差有點大,鐵水罐間最大距離為1000mm,少數(shù)情況下會偏離至2000mm[1]。
(2)進(jìn)一步優(yōu)化精準(zhǔn)一鍵對位。由于系統(tǒng)精準(zhǔn)一鍵對位可以減少操作的次數(shù),而定位的精程度又可以更準(zhǔn)地測算出鐵水的重量,從而優(yōu)化經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。我們對位的精準(zhǔn)度被要求從±800mm提高到±200mm。
為精準(zhǔn)一鍵對位,我們經(jīng)歷了調(diào)整電機(jī)抱閘松緊、調(diào)整車廂掛鉤尺寸、調(diào)整鐵軌平整度、改用激光牌對位等,然而取得的效果非常有限,有的方案實施起來難度非常大。
筆者前期實踐中運用的一鍵精準(zhǔn)對位方法如下:①通過調(diào)整電機(jī)抱閘松緊調(diào)節(jié)一鍵對位精準(zhǔn)度:因看到電力牽引車在停車后由于慣性仍然運行一段距離,筆者首先想到的是通過調(diào)整電機(jī)抱閘的松緊來控制電力牽引車停車后運行距離的長短,從而控制一鍵對位的精準(zhǔn)度但經(jīng)過反復(fù)將電機(jī)抱閘從緊逐漸調(diào)到松或者是從松逐漸調(diào)到緊,一鍵對位的精準(zhǔn)度均不能出現(xiàn)正向或者負(fù)向變化,通過調(diào)整電機(jī)抱閘松緊調(diào)節(jié)一鍵對位精準(zhǔn)的方法宣告失敗;②通過調(diào)整車廂掛鉤尺寸調(diào)節(jié)一鍵對位精準(zhǔn)度,因看到車廂掛鉤間聯(lián)接時存在不少間隙,而這些間隙就是造成電力牽引車在停車后由于慣性互相碰撞,引發(fā)一鍵對位誤差較大的直接原因之一,而車廂掛鉤間間隙處理起來非常不容量,重新做掛鉤成本太大,筆者嘗試用物品填充掛鉤間間隙,通過多次測試,電力牽引車后的反向拖拉帶起的誤差有所減小,但整體還遠(yuǎn)不夠要求,誤差仍有1000mm 左右;③通過調(diào)整鐵軌平整度調(diào)節(jié)一鍵對位精準(zhǔn)度,在運行的過程中,筆者發(fā)現(xiàn)鐵軌平整度參差不齊,在電力牽引車即將停止而電機(jī)抱閘未抱緊時,整車會隨著鐵軌的不平整而向前或者向后滑行一段距離,而這段滑行距離也是誤差不可忽視的存在,只是它不是引起誤差的主要原因,會引起誤差的疊加,考慮到平整鐵軌難度太大卻不能從從根本上解決誤差,我們放棄了此調(diào)整鐵軌平整度調(diào)節(jié)一鍵對位精準(zhǔn)方法;④改用激光牌對位調(diào)節(jié)一鍵對位精準(zhǔn)度,在電力牽引車的側(cè)面每隔一個鐵水罐的位置放置一塊激光牌,當(dāng)電力牽引車開至此位置時機(jī)車上的反光繼電器動作,從而控制機(jī)車啟停,經(jīng)多次測試,此方法和編碼器控制誤差不多,且激光牌會受環(huán)境灰塵影響不靈或者失效,用激光牌對位調(diào)節(jié)一鍵對位精準(zhǔn)失敗。
在經(jīng)歷一系列的改變和嘗試均未能調(diào)節(jié)一鍵對位精準(zhǔn)度后,筆者重新調(diào)整了思路,進(jìn)一步方案分析比較與運動分析,覺得精確對位的關(guān)鍵因素在于運動速度,停車時車的速度越慢,運動軌跡更可調(diào),誤差更小。于是我們?nèi)杂迷瓉淼木幋a器和PLC 測試反饋調(diào)整對位,筆者先將電力牽引車的啟動和停止的速度進(jìn)行了臺階調(diào)小,經(jīng)多次測試后誤差有一定的減小,車廂掛鉤間的碰撞也明顯減小,于是經(jīng)過多次嘗試,將電機(jī)進(jìn)行的多臺階調(diào)速,啟動時速度從零經(jīng)幾級進(jìn)行加速,達(dá)到恒定速度,恒定速度運轉(zhuǎn)一定的時間,電機(jī)再進(jìn)行多臺階減速,直到減速到零。這樣電力牽引車的起動、運行到停止,整個過程都比較平穩(wěn),于是一健對位精準(zhǔn)度便奇跡般達(dá)到了現(xiàn)場的要求。一般的誤差度在±100mm,經(jīng)常出現(xiàn)近似零偏差,較好地實現(xiàn)了一鍵對位優(yōu)化精準(zhǔn)任務(wù)。
經(jīng)過近三年時間的現(xiàn)場運行與整改,系統(tǒng)逐漸穩(wěn)定,技術(shù)趨于成熟,同時,筆者還在以下方面進(jìn)行了加強(qiáng)。
(1)為解決運行時因震動造成一、二次線震松的失靈故障,我們采取定檢時將所有螺母全部緊一遍的方法,不斷強(qiáng)化電氣之間的接觸。電氣元件之間的聯(lián)接部分,會隨著電力牽引車運行,受到電磁震動的影響、車廂掛鉤間的碰撞的影響和機(jī)車拖掛電力牽引車時碰撞的影響而松動,從而引起操作失靈,增加電力牽引車的故障率,我們在周檢或月檢時將其解決在萌芽狀態(tài)。
(2)為解決操作臺距離太遠(yuǎn)操作信號轉(zhuǎn)弱問題我們將控制電纜盡量選擇較大面積,控制電壓用交流220V,電纜選用屏蔽電纜。操作臺控制電壓信號原來用的是直流24V 電壓,信號常因減弱出現(xiàn)操作無任何反應(yīng)的現(xiàn)象,考慮到傳輸距離有300m 以上,我們將控制電纜截面由1.5mm2改成2.5mm2,控制電壓改到了交流220V,并且加了屏蔽層,這樣線損大大減少,信號也穩(wěn)定可靠,再未出現(xiàn)類似不能操作現(xiàn)象。
(3)為解決強(qiáng)弱電之間的干擾,筆者將相應(yīng)元器件按強(qiáng)弱電分開布置,能不共管鋪設(shè)的盡量不共管鋪設(shè),電纜加置屏蔽層。在操作系統(tǒng)沒有反應(yīng)的故障中,我們通過排查發(fā)現(xiàn)部分故障是由于強(qiáng)弱電之間的相互干擾產(chǎn)生的,在盡力將強(qiáng)弱電部分分開布置和處理后,相應(yīng)故障同時得以處理,為此我們將后續(xù)生產(chǎn)的電力牽引車的電氣部分全部重新進(jìn)行布置和處理,強(qiáng)弱電部分分開布置和處理,后續(xù)生產(chǎn)的電力牽引車基本未出現(xiàn)因強(qiáng)弱電之間的干擾而產(chǎn)生故障。
(4)為解決元器件的經(jīng)久耐用和可靠性問題,筆者將部分元器件選用國際一線品牌,另一些元器件國內(nèi)一線品牌。元器件的品牌關(guān)系到元器件的質(zhì)量穩(wěn)定性和使用壽命,按鈕、信號燈等曾用的是國產(chǎn)二線品牌,故障率很高,嚴(yán)重影響了生產(chǎn),在改用國產(chǎn)一線品德或者進(jìn)口一線品牌后故障率大大降低,變頻器曾用一家國產(chǎn)二線品牌,電力牽引車啟動困難抖動厲害,且運行過程伴隨一定的抖動,變頻器在更換成國產(chǎn)一線品牌后,故障現(xiàn)象消失,而核心器件PLC 和編碼器則用國際一線品牌西門子,三大高爐大12 臺電力牽引車運行多年,很少出現(xiàn)需要更換元器件情況。
(5)為解決電力牽引車運行過程的安全可靠性,筆者在前進(jìn)與后退的極限限位設(shè)置了多重保護(hù),確保電力牽引車運行不超相應(yīng)位置。為防止電力牽引車后退過極限位置碰撞到防撞墻,我們設(shè)置了三重限位:①程序控制限位,到位后停車,僅現(xiàn)場手動操作才能繼續(xù)后退;②機(jī)械限位,電力牽引車后退碰觸后控制電源斷電,變頻器失電而停車;③極限機(jī)械限位,防止程序出現(xiàn)失誤或輸出接觸器“粘死”而繼續(xù)后退,觸發(fā)后主電源斷開,系統(tǒng)需要到現(xiàn)場將相關(guān)回路短接(控制柜設(shè)短接按鈕)才能恢復(fù)。為防止電力牽引車前進(jìn)過極限位置拉斷電纜或者電力牽引車被鋼水燒毀,筆者設(shè)置了三重限位:①裝于電纜轉(zhuǎn)筒處的機(jī)械限位,到位后觸發(fā)運作電源斷電面停車;②PLC 程序設(shè)置運行時間,超過時間自動停車;③編碼器PLC 程序設(shè)置運行距離,到極限距離后自動停車。在多重保護(hù)下,沒出現(xiàn)過電力牽引車超出前進(jìn)后退極限限位的情況。
(6)規(guī)范操作,防止內(nèi)燃機(jī)車拖拉電力牽引車時不正確操作損壞相應(yīng)部件。相應(yīng)操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗;在內(nèi)燃機(jī)車拖拉電力牽引車時防過度碰撞,防止未松抱閘拖電力牽引車,拖拉電力牽引車時不應(yīng)超過相應(yīng)的速度,防止損壞減速箱,拖拉電力牽引車完畢應(yīng)及時恢復(fù)抱閘并及時脫鉤。
隨著高爐鐵水罐對位電力牽引車在多家公司的良好應(yīng)用,經(jīng)濟(jì)效益已明顯顯現(xiàn),已有多家單位技術(shù)及管理人員向我公司詳細(xì)咨詢并到現(xiàn)場進(jìn)行參觀考察學(xué)習(xí)。同時也有多家單位開始著手改變原來的系統(tǒng),用對位電力牽引車代替內(nèi)燃機(jī)車對罐,邀約我公司參與招標(biāo)投標(biāo)。電力牽引車代替內(nèi)燃機(jī)車對罐將得以在各大鋼廠推廣使用。