華能山東如意(巴基斯坦)能源(私人)有限公司 張 平 吳曉龍 李冠宇
滑動軸承常用于汽輪發(fā)電機組徑向和軸向支持,承擔(dān)轉(zhuǎn)子重量、轉(zhuǎn)子不平衡質(zhì)量產(chǎn)生的離心力和軸向推力,常用的有圓筒形軸承、橢圓形軸承、三油楔軸承和可傾瓦軸承等?;谀承┻吔鐥l件,滑動軸承存在因油膜作用引起旋轉(zhuǎn)軸自激振動故障。在汽輪發(fā)電機組啟動升速過程中,隨著轉(zhuǎn)速的提升并達到某一數(shù)值時,機組轉(zhuǎn)子會發(fā)生突然性的渦動,使機組振動增加,進而波及到軸系各個軸瓦,這種現(xiàn)象叫做軸瓦自激振動。軸瓦自激振動除了與轉(zhuǎn)速有關(guān)外,還與其它很多因素相關(guān),因此在機組帶負(fù)荷過程中,也會出現(xiàn)油膜渦動故障[1]。
本文以某電廠某臺機組帶負(fù)荷運行期間,機組符合運行在218MW附近時,發(fā)生了汽輪發(fā)電機組油膜渦動故障為例。該機組6、7瓦振動出現(xiàn)顯著“突增”現(xiàn)象,因7Y振動值超過跳機值而被迫停機。實施動平衡后,機組帶負(fù)荷運行階段6、7瓦振動下降明顯,達到振動標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的優(yōu)秀水平,帶負(fù)荷運行階段再未發(fā)生振動突增現(xiàn)象,動平衡工作取得預(yù)期效果。
如圖1所示,該汽輪發(fā)電機組軸系主要由以下七部分組成:高中壓轉(zhuǎn)子、低壓轉(zhuǎn)子、發(fā)電機轉(zhuǎn)子、勵磁機轉(zhuǎn)子和支撐軸承,每一段轉(zhuǎn)子之間均采用剛性連接。從圖中可以看到,高中壓轉(zhuǎn)子由#1和#2軸承支撐,其為落地式軸承,形式為可傾瓦軸承;低壓轉(zhuǎn)子由#3和#4軸承支撐,為座缸式軸承,其形式為橢圓軸承;發(fā)電機轉(zhuǎn)子由#5和#6軸承支撐,其為端蓋軸承,形式為橢圓軸承;勵磁轉(zhuǎn)子由#7軸承支撐,其為落地式軸承,形式為橢圓軸承。
圖1 機組軸系簡圖
2020年6月14日機組大修后啟機,沖轉(zhuǎn)過程中7Y測點振動超標(biāo)無法通過臨界轉(zhuǎn)速區(qū),現(xiàn)場動平衡后順利降低了6Y、7Y測點振動,機組成功并網(wǎng)帶負(fù)荷運行。6月24日19點46分,機組在218MW負(fù)荷附近運行,6、7瓦振動出現(xiàn)顯著“突增”現(xiàn)象。
振動突變主要出現(xiàn)在發(fā)電機后軸承和勵磁機軸承,其余軸承振動基本穩(wěn)定。圖2和圖3為機組帶負(fù)荷過程中出現(xiàn)振動突變的趨勢圖。#6、#7軸承X/Y方向軸振和瓦振5個振動測點幾乎同時突變,其中7Y振動值變化幅度最大。振動突變歷時幾秒鐘,經(jīng)過2分鐘繼續(xù)爬升后維持在高振動水平。
圖2 機組帶負(fù)荷過程中出現(xiàn)振動突變趨勢圖
圖3 機組帶負(fù)荷過程中出現(xiàn)振動突變趨勢圖
比較圖3與圖4振動突變趨勢圖得出:振動測點5Y、6Y、7X、7Y、#7瓦振,突變前振動分別為93.922、50.824、63.034、135.07、36.783μm,突變后振動分別為98.196、77.381、70.665、286.17、57.845μm。
振動突變后,機組快速降負(fù)荷到190MW左右,進行變有功功率和無功功率試驗,試驗表明機組有功功率和無功功率的改變對6、7瓦振動無影響,如圖4所示。
圖4 機組變有功功率和無功功率試驗過程趨勢圖
6月24日啟機,機組按照正常升速率沖轉(zhuǎn),升速至2970rpm附近時6、7瓦振動發(fā)生突增現(xiàn)象,降速至2840rpm時6、7瓦振動突降,如圖5所示。該振動特征在機組超速試驗、帶負(fù)荷階段振動大停機后的兩次沖轉(zhuǎn)過程中均有體現(xiàn)。
圖5 6月24日機組升降速階段振動趨勢圖
6月24日打閘停機后第三次沖轉(zhuǎn),升速至2900rpm,隨后緩慢提升轉(zhuǎn)速,7Y振動一直維持在100μm左右,成功定速3000rpm。機組帶負(fù)荷階段,7Y振動97μm左右,各瓦振動穩(wěn)定。機組各瓦振動列表如下表1,表2為6月17日機組帶負(fù)荷階段各瓦振動列表。
對比表1和表2中6、7瓦振動數(shù)據(jù)得出:振動測 點6X、6Y、7X、7Y,6月17日 峰 峰 值,工 頻幅 值∠相 位 分 別 為34,24∠219、44,31∠201、49,40∠93、84,83∠32μm;6月28日峰峰值,工頻幅值∠相位分別為40,24∠21。8、45,29∠186、56,45∠93、97,91∠35μm。
表1 6月28日機組帶負(fù)荷階段各瓦振動列表
表2 6月17日機組帶負(fù)荷階段各瓦振動列表
比較6月17日和6月28日機組帶負(fù)荷階段6、7瓦軸振峰峰值、工頻幅值和相位數(shù)據(jù),各對應(yīng)數(shù)據(jù)基本保持一致,說明經(jīng)歷振動突變故障后發(fā)電機—勵磁機轉(zhuǎn)子平衡狀態(tài)未發(fā)生改變。
表3 機組帶負(fù)荷階段振動突變后振動列表
數(shù)據(jù)時間 2020-7-7 17:48:13轉(zhuǎn)速 2999.8RPM通道名稱 通頻 1X幅值∠相位2X幅值∠相位 間隙電壓 其它頻率:幅值2#Y 35μm 26∠63 2∠0 -13.327V 2#V 1μm 0∠0 0∠0 -10.587V 3#X 76μm 69∠143 8∠97 -9.659V 3#Y 47μm 40∠51 7∠270 -9.763V 3#V 1μm 1∠0 0∠0 -10.583V 4#X 36μm 32∠342 4∠251 -10.991V 4#Y 44μm 37∠256 5∠120 -9.333V 4#V 0μm 0∠0 0∠0 -0.001V 5#X 71μm 45∠71 22∠269-11.994V 5#Y 101μm 80∠351 12∠101-10.858V 5#V 0μm 0∠0 0∠0 0.00V 6#X 47μm 11∠277 24∠75 -11.401V 6#Y 130μm 89∠277 89∠277-11.156V 6#V 0μm 0∠0 0∠0 0.00V 7#X 92μm 60∠65 19∠263-11.610V 7#Y 500μm 336∠92 28∠169-10.362V 7#V 64μm 29∠44 15∠325-10.391V
綜合上述振動特征,認(rèn)為突發(fā)振動是真實信號,以0.5倍頻分量為主。引起機組振動突變常見故障有旋轉(zhuǎn)部件脫落、對輪錯位、汽流激振和油膜失穩(wěn)故障。發(fā)生旋轉(zhuǎn)部件脫落和對輪錯位故障的軸系,其平衡狀態(tài)通常是不可逆改變;汽流激振常發(fā)生在高參數(shù)機組的高壓轉(zhuǎn)子和高中壓轉(zhuǎn)子上。因此可排除旋轉(zhuǎn)部件脫落、對輪錯位和汽流激振三類故障,初步判斷機組發(fā)生了油膜失穩(wěn)故障。
油膜失穩(wěn)故障是汽輪發(fā)電機組常見的一種自激振動,故障現(xiàn)象主要表現(xiàn)為:轉(zhuǎn)子軸徑在高速旋轉(zhuǎn)時,帶動潤滑油高速流動。潤滑油在高速流動過程中,會產(chǎn)生不穩(wěn)定的作用力,該作用力會反向作用于軸徑,進而使轉(zhuǎn)子發(fā)生強烈的振動。該故障大多數(shù)情況下會在機組啟機升速和超速試驗過程中發(fā)生,少數(shù)情況會在機組帶負(fù)荷運行過程中發(fā)生。
油膜失穩(wěn)故障具有以下特征:
機組油膜失穩(wěn)故障出現(xiàn)時,低頻分量會顯著出現(xiàn),振動頻率通常為工作轉(zhuǎn)頻的43%~49%,接近半倍工作轉(zhuǎn)頻,不能用提高轉(zhuǎn)速的辦法消除。
突發(fā)性是振動故障的顯著特征之一。在短時間(幾秒鐘)內(nèi),振動幅值就可以從低幅值達到很高幅值。
傳遞性是振動故障的顯著特征之一。振動幅值突變的發(fā)生,振動最先發(fā)生在油膜失穩(wěn)的軸承處,隨后振動迅速傳遞到相鄰軸承處,使其產(chǎn)生振動。
轉(zhuǎn)速滯后現(xiàn)象。該現(xiàn)象主要表現(xiàn)為:汽輪發(fā)電機組在轉(zhuǎn)速升速和降速過程中,會出現(xiàn)油膜失穩(wěn)造成的轉(zhuǎn)速不一致現(xiàn)象。降速時油膜失穩(wěn)使轉(zhuǎn)速出現(xiàn)消失情況,升速時產(chǎn)生油膜失穩(wěn)的轉(zhuǎn)速,兩個轉(zhuǎn)速比較,前者要低于后者。
通過對機組DCS數(shù)據(jù)和振動監(jiān)測數(shù)據(jù)的分析,發(fā)現(xiàn)機組振動特征符合上述油膜失穩(wěn)故障特征,且發(fā)—勵轉(zhuǎn)子一階臨界>1/2工作轉(zhuǎn)速,排除油膜震蕩故障,綜合分析認(rèn)為該機組發(fā)生了油膜渦動故障。
油膜渦動故障原因主要體現(xiàn)在兩個方面:軸徑振動過大和軸瓦穩(wěn)定性差。
上述軸頸擾動過大,主要是指軸頸與軸瓦之間的相對振動,即轉(zhuǎn)軸振動。從機組各個工況振動情況得知,7Y振動工頻幅值大于90μm,說明勵磁機轉(zhuǎn)子軸徑振動稍大。
經(jīng)過多臺機組處理過程以及經(jīng)驗總結(jié),可以得出結(jié)論:引起軸瓦自激振動重要原因之一是轉(zhuǎn)軸振動過大。通過對現(xiàn)場實際測試數(shù)據(jù)的分析可以看到,針對該汽輪發(fā)電機組的軸瓦類型,軸承自激振動現(xiàn)象多出現(xiàn)于軸振幅值大于軸瓦正常頂隙的1/2的情況。
對于軸瓦自激振動現(xiàn)象的發(fā)生,技術(shù)人員會討論如何能夠提高軸瓦的穩(wěn)定性,來避免該現(xiàn)象的出現(xiàn)。通常情況下,會考慮軸瓦在設(shè)計、制造、選型、運維和檢修等方面因素是否影響軸瓦的穩(wěn)定性。下面給出幾種主要措施,供參考選擇。
(1)采取減小軸瓦頂隙的措施,可以達到提高軸瓦頂部油膜力、提高軸瓦預(yù)載荷、增大軸頸偏心率的效果,從而提高軸瓦穩(wěn)定性。
(2)在軸瓦選型中,根據(jù)現(xiàn)場實際情況,可改變軸瓦原有形式,更換成穩(wěn)定性更高的結(jié)構(gòu)形式。通常情況下,滑動軸承形式的穩(wěn)定性排序,從好到差依次為:可傾瓦>橢圓瓦>圓筒瓦>三油楔瓦。由此可見,可傾瓦穩(wěn)定性最好,三油楔瓦穩(wěn)定性最差。
(3)采用黏性系數(shù)小的潤滑油:現(xiàn)場可以提過提高油溫降低潤滑油粘度,增加軸頸偏心率。一些已經(jīng)發(fā)生油膜失穩(wěn)故障的機組,通過降低油溫,增大油膜對轉(zhuǎn)子阻尼力,也可以改善軸系振動。具體措施可根據(jù)汽輪機油溫技術(shù)規(guī)范與電廠試驗條件擇優(yōu)選擇。
(4)提高軸承比壓。
(5)采取減小軸承寬徑比的措施,可以達到有效提高滑動軸承比壓、有效降低下瓦油膜力、增大軸頸偏心率的效果,從而增高軸瓦穩(wěn)定性。
(6)軸承座標(biāo)高變化[2]。
由于汽輪發(fā)電機組軸系是由多個跨度的轉(zhuǎn)子組成,因此在安裝(冷態(tài)安裝)過程中,必須滿足各段轉(zhuǎn)子聯(lián)結(jié)后,形成一條光滑的曲線。機組進入到實際運行狀態(tài)后,受到多個運行參數(shù)的變化影響,這些參數(shù)主要包括汽輪機進汽溫度、發(fā)電機—勵磁機勵磁電流、氫溫及凝汽器真空等,導(dǎo)致各軸承標(biāo)高發(fā)生變化。對于一些軸承穩(wěn)定性裕度不足的機組,其振動對軸承標(biāo)高變化十分敏感。
消除軸承油膜渦動故障有多個可選方法,根據(jù)機組檢修計劃安排,考慮采取現(xiàn)場動平衡措施。
根據(jù)6、7瓦振動數(shù)據(jù),利用臨停機會,在勵磁機轉(zhuǎn)子整流盤處加重195克∠90°。第一次動平衡后6、7瓦軸振升速波特圖如下圖6。
圖6 第一次動平衡后6、7瓦軸振升速波特圖
表4 第一次動平衡后機組3000轉(zhuǎn)/分振動列表
首次加重后啟機,6、7瓦振動在轉(zhuǎn)子臨界轉(zhuǎn)速區(qū)和定速3000轉(zhuǎn)/分時均略有下降,振動水平并不理想。根據(jù)試加重前后振動數(shù)據(jù),第二次配重決定去掉試加重質(zhì)量塊,在磁機轉(zhuǎn)子整流盤處新加重185克∠0°(實際是去掉質(zhì)量塊185g/180度)。
圖7 第二次動平衡后6、7瓦軸振升速波特圖
表5 第二次動平衡后機組3000轉(zhuǎn)/分振動列表
實施動平衡后,機組帶負(fù)荷運行階段6、7瓦振動下降明顯,達到振動標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的優(yōu)秀水平,動平衡工作取得預(yù)期效果。帶負(fù)荷運行階段6、7瓦振動未再發(fā)生異常突增現(xiàn)象,為機組運行至9月份檢修提供了安全保障。