袁中龍,張京華,熊慶和,宋光濤,劉業(yè)廷
海洋石油工程(青島)有限公司 山東青島 266520
在半潛式平臺(tái)船體建造過(guò)程中,一般會(huì)在鋼材加工前進(jìn)行表面噴丸除銹,并涂上一層車間底漆,通過(guò)這樣的預(yù)處理來(lái)提高鋼材的抗腐蝕能力。噴涂的普通車間底漆如不被徹底清除,會(huì)導(dǎo)致焊接過(guò)程中產(chǎn)生大量的氣孔,大幅降低焊縫合格率,從而嚴(yán)重影響焊接質(zhì)量[1,2]。為了免除打磨車間底漆的工作量并保證焊接質(zhì)量,近年來(lái)國(guó)內(nèi)外各車間底漆廠家開(kāi)發(fā)了可焊接車間底漆。我公司承建的半潛式平臺(tái)項(xiàng)目中,就選用了該類型車間底漆。
另外,由于半潛船體中存在大量的球扁鋼與壁板的長(zhǎng)直角焊縫,所以這為采用機(jī)械化焊接方式提供了很好的應(yīng)用場(chǎng)景。在長(zhǎng)直焊道焊接的情況下,相比手工藥芯氣體保護(hù)焊工藝,機(jī)械藥芯小車焊接工藝主要的優(yōu)點(diǎn)有:①由機(jī)械藥芯小車夾持焊槍進(jìn)行焊接,以替代人工握持焊槍操作,在大幅降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度的同時(shí),也大幅降低了對(duì)焊工技能水平的要求。②現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí),一名焊接操作工可以同時(shí)跟蹤多臺(tái)焊接小車,這樣既提高了施工效率,又極大地緩解了焊接人員短缺的問(wèn)題。③機(jī)械藥芯小車焊接時(shí),焊接過(guò)程穩(wěn)定可靠,焊接質(zhì)量高,焊接缺陷少,避免了手工焊接時(shí)人為因素導(dǎo)致的焊接質(zhì)量問(wèn)題。④機(jī)械藥芯小車可以長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)焊接,焊接效率較之手工焊效率得到很大提升。因此,進(jìn)行機(jī)械藥芯小車帶車間底漆焊接工藝開(kāi)發(fā),對(duì)于項(xiàng)目的高效施工具有極其重要的意義。
工藝開(kāi)發(fā)試驗(yàn)用母材采用湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司生產(chǎn)的ABS EH36鋼板,供貨態(tài)為TMCP。由于該供貨態(tài)鋼板是在降低碳含量和合金元素含量的前提下,主要通過(guò)控軋與控冷來(lái)獲得主要的性能,因此其具有優(yōu)良的焊接性。其主要化學(xué)成分見(jiàn)表1,力學(xué)性能見(jiàn)表2。
表1 試驗(yàn)用ABS EH36鋼板主要化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) (%)
表2 試驗(yàn)用ABS EH36鋼板力學(xué)性能
藥芯焊絲選用天泰焊接材料AWS A5.20:E71T-1CJ,其主要化學(xué)成分見(jiàn)表3,力學(xué)性能見(jiàn)表4。
表3 焊接材料AWS A5.20:E71T-1CJ主要化學(xué)成分 (質(zhì)量分?jǐn)?shù)) (%)
表4 焊接材料AWS A5.20:E71T-1CJ力學(xué)性能
選用JOTUN MUKI Z 2008無(wú)機(jī)鋅車間底漆,從廠家提供的焊接性報(bào)告可看出,該底漆適用于焊接,其噴涂于試件母材的平均漆膜厚度不超過(guò)30μm。
藥芯氣體保護(hù)焊設(shè)備采用松下數(shù)字逆變YD-500ER2通用CO2/MAG焊機(jī)(見(jiàn)圖1a),其輸出電流為60~550A,輸出電弧電壓為17~41.5V,外殼防護(hù)等級(jí)為IP21S,對(duì)于碳素鋼藥芯焊絲適用焊絲直徑為1.2mm與1.4mm。送絲控制系統(tǒng)采用IVF技術(shù),能夠保證強(qiáng)勁的送絲力,確保送絲穩(wěn)定,適應(yīng)大距離延長(zhǎng)電纜作業(yè)。焊接參數(shù)調(diào)節(jié)簡(jiǎn)單,操作容易。
機(jī)械藥芯小車采用中船重工鵬力(南京)智能裝備系統(tǒng)有限公司的多導(dǎo)向形式焊接小車(見(jiàn)圖1b),能夠?qū)崿F(xiàn)行走速度15~880mm/min,且具有直線擺動(dòng)功能,配合固定軌道進(jìn)行焊接。焊接小車可進(jìn)行行走方向、擺動(dòng)幅度、擺動(dòng)模式、擺動(dòng)速度、擺動(dòng)中心位置和左右停留時(shí)間等各種擺動(dòng)參數(shù)的調(diào)節(jié)。
圖1 焊接設(shè)備
(1)試板準(zhǔn)備 試板厚度為25mm,進(jìn)行對(duì)接坡口焊與角焊縫的焊接試驗(yàn),具體的試板尺寸如圖2所示。對(duì)接坡口焊采用2G位置,角焊縫選取2F位置。
圖2 試板尺寸
(2)漆膜厚度控制 由于鋼材坡口均噴涂了車間底漆,所以焊接時(shí)產(chǎn)生的煙塵量較不噴涂底漆焊接時(shí)明顯增多,這可導(dǎo)致出現(xiàn)氣孔的概率增加,而局部車間底漆漆膜過(guò)厚會(huì)加劇這種情況。經(jīng)過(guò)多次試驗(yàn),將漆膜厚度控制在30μm以內(nèi),可以避免焊接接頭中氣孔的產(chǎn)生。
(3)焊接小車導(dǎo)軌鋪設(shè) 在機(jī)械化焊接中,導(dǎo)軌鋪設(shè)的狀況會(huì)對(duì)焊接質(zhì)量產(chǎn)生很大的影響。鋪設(shè)的導(dǎo)軌要與坡口面一側(cè)的距離相同,且固定牢靠。在開(kāi)始焊接前要進(jìn)行焊接小車空跑,以檢驗(yàn)導(dǎo)軌的鋪設(shè)狀況。
(4)預(yù)熱溫度與層間溫度 通過(guò)母材的材質(zhì)證書計(jì)算其碳當(dāng)量為0.34%,說(shuō)明其具有優(yōu)良的焊接性,因此選取預(yù)熱溫度為20℃。為了滿足EH36材料-40℃的低溫沖擊性能要求,限制最大層間溫度為250℃。
(5)焊接參數(shù) 為了保證焊接接頭滿足-40℃低溫沖擊性能要求以及防止產(chǎn)生淬硬組織,除控制預(yù)熱與最大層間溫度外,還需要對(duì)焊接熱輸入進(jìn)行限制。過(guò)大的熱輸入會(huì)導(dǎo)致焊接接頭晶粒粗大、組織粗化,使焊縫與熱影響區(qū)韌性降低;過(guò)小的熱輸入會(huì)使焊接接頭冷卻速度過(guò)快,容易產(chǎn)生淬硬組織,造成接頭硬度超標(biāo)且容易開(kāi)裂。最終選取的焊接參數(shù)見(jiàn)表5。
表5 最終選取的焊接參數(shù)
(6)其他注意事項(xiàng) 對(duì)于采用可焊接車間底漆且膜厚滿足要求的坡口,可不去除車間底漆進(jìn)行焊接,但需要在焊前清除水分、鐵銹、油污等污染物。焊工在帶底漆焊接過(guò)程中應(yīng)更加注意焊接操作,如發(fā)現(xiàn)明顯異常,如電弧不穩(wěn)、氣孔傾向增大等情況時(shí),應(yīng)及時(shí)停止焊接。
試件焊接完成48h后進(jìn)行無(wú)損檢測(cè),且在檢測(cè)合格后進(jìn)行力學(xué)性能試驗(yàn)。
(1)無(wú)損檢測(cè) 對(duì)接試件進(jìn)行外觀觀察、磁粉及超聲波檢測(cè),角焊縫試件進(jìn)行外觀觀察與磁粉檢測(cè),結(jié)果均滿足AWS D1.1標(biāo)準(zhǔn)要求。
無(wú)損檢測(cè)結(jié)果證明,機(jī)械藥芯小車帶車間底漆焊接并沒(méi)有使焊縫內(nèi)部的氣孔超出標(biāo)準(zhǔn)要求,也沒(méi)有產(chǎn)生其余的不可接受的缺陷。
(2)力學(xué)性能試驗(yàn) 主要包含減截面拉伸試驗(yàn)、彎曲試驗(yàn)、夏比沖擊試驗(yàn)、宏觀金相和硬度試驗(yàn)。對(duì)接試件需要進(jìn)行以上全部性能測(cè)試,角焊縫試件僅進(jìn)行宏觀金相試驗(yàn)與硬度試驗(yàn)。試驗(yàn)需要根據(jù)ASTM A370—2017《鋼制品力學(xué)性能試驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法和定義》要求進(jìn)行,對(duì)接試件拉伸、彎曲、沖擊試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表6,對(duì)接與角焊縫試件宏觀金相如圖3所示,對(duì)接試件與角焊縫試件的硬度見(jiàn)表7。
表6 對(duì)接試件拉伸、彎曲、沖擊試驗(yàn)結(jié)果
圖3 對(duì)接與角焊縫試件宏觀金相
表7 對(duì)接試件與角焊縫試件的硬度 (HV10)
從以上試驗(yàn)結(jié)果可知,焊接接頭的抗拉強(qiáng)度值大于標(biāo)準(zhǔn)要求的490MPa,側(cè)彎試樣180°彎曲后無(wú)缺陷,-40℃下焊縫與熱影響區(qū)位置的沖擊吸收能量均滿足單值>34J、平均值>47J的要求。其中由于母材為TMCP供貨態(tài)鋼板,其通過(guò)控軋獲得細(xì)小晶粒而具有良好的韌性,而在焊接時(shí),受多次焊接熱循環(huán)的影響,其熔合線的晶粒在焊接連續(xù)加熱與冷卻過(guò)程中粗化,形成脆性組織,從而導(dǎo)致焊接接頭的熔合線韌性較之熱影響區(qū)其他區(qū)域顯著降低。圖3的宏觀金相無(wú)氣孔、未熔合等缺陷,硬度檢測(cè)結(jié)果均低于325HV10。力學(xué)性能試驗(yàn)結(jié)果表明,機(jī)械藥芯小車帶車間底漆的焊接接頭各項(xiàng)指標(biāo)均滿足項(xiàng)目要求,車間底漆并沒(méi)有對(duì)焊接接頭的力學(xué)性能造成不利影響。且從焊縫的沖擊試驗(yàn)結(jié)果可知,由于采用機(jī)械化焊接方式,減少了人為操作因素的影響,所以焊縫質(zhì)量的穩(wěn)定性得到了提升。
通過(guò)將車間底漆的漆膜厚度限制在30μm以內(nèi),并且嚴(yán)格控制最低預(yù)熱溫度20℃,最大層間溫度250℃,選取中等的熱輸入,控制機(jī)械藥芯小車導(dǎo)軌的鋪設(shè)精度,確保了焊接接頭的無(wú)損與理化性能,避免了氣孔、未熔合等缺陷的出現(xiàn)以及焊接接頭的性能不合格。機(jī)械藥芯小車帶車間底漆焊接工藝的開(kāi)發(fā),在免除車間底漆打磨去除工作的同時(shí),采用機(jī)械藥芯小車代替手工焊接,大幅降低了焊前打磨工作量,也降低了對(duì)焊工的技能水平要求,提升了焊接施工效率并降低了成本。