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        優(yōu)化鑄造工藝提升鑄件硬度均勻性

        2022-03-22 04:18:36田書濤黃新懷程凱封小虎張軍張松軍
        金屬加工(熱加工) 2022年3期
        關(guān)鍵詞:鐵液碳化物鑄件

        田書濤,黃新懷,程凱,封小虎,張軍,張松軍

        西峽縣內(nèi)燃機進排氣管有限責(zé)任公司 河南西峽 474500

        1 序言

        西峽縣內(nèi)燃機進排氣管有限公司是國內(nèi)專業(yè)化汽車排氣管生產(chǎn)基地,成立30多年來,先后為國內(nèi)外100多家主機廠開發(fā)3000多種排氣歧管,填補了國內(nèi)外空白。特別是近十幾年來,公司開始輻射排氣管外的其他產(chǎn)品,差速器殼體就是其中一種,但是在差殼的加工過程中,出現(xiàn)尺寸超差,造成報廢現(xiàn)象嚴重。我們對鑄件加工余量進行分析,基本在2mm左右,不存在加工余量過大或不足現(xiàn)象。

        2 問題描述

        1)材料:DIN EN 1563-EN-GJS-600-3,硬度為190~254HBW。

        2)毛坯重量:4.5kg,差殼零件三維結(jié)構(gòu)及加工圖樣如圖1所示,在機加工φ50.05+0-0.025mm尺寸后,經(jīng)最終檢驗存在20%左右超差,且加工過程不穩(wěn)定。

        圖1 差殼零件

        3 鑄造工藝

        毛坯生產(chǎn)采用濕型砂造型,德國靜壓HWS生產(chǎn)線,每模8件(見圖2),每箱澆注重量110kg,工藝出品率33%,造型硬度≥90。鐵液采用中頻感應(yīng)電爐熔煉,自動澆注機進行澆注,澆注溫度1410~1450°,每箱澆注時間8~10s。

        圖2 原鑄造工藝

        4 不合格原因分析

        (1)鑄件硬度 標準要求硬度為190~254HBW,經(jīng)過對A、B位置(見圖3)進行硬度檢測,結(jié)果見表1。從表1可以看出,B位置硬度最大偏差42HBW,硬度不均勻現(xiàn)象較嚴重。

        表1 硬度檢測結(jié)果 (HBW)

        圖3 硬度檢測

        (2)化學(xué)成分 對鑄造毛坯進行化學(xué)成分分析,結(jié)果見表2。從表2可看出,化學(xué)成分合格,排除因化學(xué)成分不合格而造成的影響。

        表2 鑄造毛坯化學(xué)成分(質(zhì)量分數(shù)) (%)

        (3)金相組織 對試樣采用4%硝酸酒精腐蝕,對金相組織進行檢驗,結(jié)果如圖4所示。從圖4c可看出,局部出現(xiàn)碳化物。

        圖4 金相組織

        (4)工藝模擬 采用PROCAST軟件對鐵液充型過程進行模擬[1,2],結(jié)果如圖5所示。從圖5可看出,鑄件圓周冷卻不同步,冷鐵液出現(xiàn)在問題部位,也就是金相分析中碳化物超標位置。

        圖5 模擬結(jié)果

        原因分析結(jié)論:通過以上分析,主要問題是澆注時自上而下充型,初始冷鐵液在缺陷部位聚集,部分鐵液沒有完全溢流到頂冒口里面,一是造成局部過冷而出現(xiàn)碳化物,二是造成四周冷卻不一致,致使硬度偏差大。

        5 改善措施

        找到出現(xiàn)問題的原因后,我們對鑄造工藝進行了優(yōu)化,將硬度不均勻部位原有的“冷冒口”變?yōu)椤盁崦翱凇?,以解決冷鐵液聚集現(xiàn)象,提高問題部位鐵液溫度。優(yōu)化后,避免了因溫度低而出現(xiàn)高溫碳化物現(xiàn)象,同時讓圓周鐵液凝固更加均勻,從而實現(xiàn)圓周硬度均勻。

        優(yōu)化后的鑄造工藝方案如圖6所示,內(nèi)澆道位置改為頂冒口進鐵液,來保證頂部冒口的溫度。

        圖6 優(yōu)化后鑄造工藝方案

        對優(yōu)化后的工藝進行模擬分析(見圖7),以前出問題的部位鐵液溫度得到提升,冷卻速度基本實現(xiàn)同步。模具優(yōu)化完成后,安排車間生產(chǎn)20箱共160件,澆注溫度1415~1448℃,與前期澆注溫度一致。清理后對硬度進行檢測,結(jié)果見表3。從表3可看出,硬度最大偏差降低到12HBW,基本實現(xiàn)圓周硬度均勻的目的。

        圖7 優(yōu)化后模擬分析

        表3 工藝優(yōu)化后的硬度檢測結(jié)果 (HBW)

        對優(yōu)化后的產(chǎn)品進行金相組織檢測,結(jié)果如圖8所示。從圖8可看出,碳化物含量降低。

        圖8 優(yōu)化后金相組織

        6 結(jié)果驗證

        經(jīng)過批量制作5萬余件,只有67件尺寸不合格,僅占生產(chǎn)總數(shù)的0.1%(見表4),使硬度不均造成的加工尺寸超差問題得到解決。

        表4 差殼改善后驗證結(jié)果 (件)

        7 結(jié)束語

        通過問題分析及工藝驗證,鑄件加工尺寸出現(xiàn)超差主要問題包括兩個方面:一是加工部位硬度不均勻;二是加工部位局部出現(xiàn)碳化物。由于鑄造是個復(fù)雜過程,因此無論是設(shè)計還是生產(chǎn)過程,都要認真考慮和嚴格控制,方可保證產(chǎn)品質(zhì)量。當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問題時,要從人、機、料、法、環(huán)等方面分析,借助專業(yè)的分析軟件,采用對比的方法找出問題發(fā)生的根本原因。為了降低驗證費用,利用PROCAST軟件進行工藝模擬,確認可靠后方可進行生產(chǎn)驗證。當(dāng)材料方面出現(xiàn)問題時,不能一味地單純從材料方面進行改善,鑄造工藝也有較大的影響,如改變內(nèi)澆道位置和溫度場,同樣達到解決問題的效果。

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