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        V型濾池在夾江青衣水廠的運行與管理探討

        2022-03-18 08:57:46周伏虎
        四川水利 2022年1期
        關(guān)鍵詞:氣水泵房濾料

        劉 斌,周伏虎,趙 偉

        (中國水利水電第七工程局有限公司,成都,610213)

        1 引言

        V型濾池是快型濾池的一種,特點是能夠以恒定的水位進(jìn)行過濾,是法國的Degremont公司研究開發(fā)設(shè)計的一種快濾池,因濾池的進(jìn)水槽形狀呈現(xiàn)V字形狀而得名。V型濾池優(yōu)化了過濾的工藝形式,同時聯(lián)合自動化控制對濾池實現(xiàn)自動反沖洗。經(jīng)過結(jié)合氣洗、水洗的不同沖洗組合使濾層濾料呈現(xiàn)不同的膨脹效果,再通過濾層的表面沖洗,顯著提高濾池的反沖洗能力,增加濾料反沖洗的清潔度,提高濾池的過濾以及濾料反洗再生能力。同時,可提升V型濾池的截污能力及效果,可有效降低對濾池反沖洗的頻率。通過更高的過濾速度,延長了濾池的運行周期,提升了濾池的反沖洗能力,實現(xiàn)了科學(xué)的自動化管理[1],最終保證了V型濾池過濾水的水質(zhì)更好。目前在我國已得到充分應(yīng)用,特別是在新建的大、中型自來水廠以及改擴(kuò)建的自來水廠中。

        夾江青衣水廠是夾江縣新建的水廠,引進(jìn)了V型濾池凈水工藝,保證了水廠自動化程度以及凈水生產(chǎn)效率。同時也根據(jù)實際情況通過對具體運行細(xì)節(jié)上的調(diào)整使得運行更加高效與穩(wěn)定,從而保證水廠安全穩(wěn)定地生產(chǎn)。

        2 V型濾池的特點

        V型濾池是一種氣水反沖洗快濾池,與單純的水反沖洗方式相比,它的主要特點是:

        (1)采用粗粒、均質(zhì)單層石英砂濾料,有效粒徑約0.9mm~1.35mm,能使礬花更深地滲入過濾介質(zhì),從而增大對污物的滯留能力,可使濾池沖洗效果得到有效保證,充分利用濾料排污容量,使濾后水的水質(zhì)好。

        (2)通過氣水聯(lián)合反沖洗可較好地消除濾料表層、里層泥團(tuán),截污能力強(qiáng),過濾周期長,反沖洗水量小等特點,可節(jié)約40%~60%的反沖洗水量,降低水廠自耗水濾量,降低運營成本。

        (3)反沖洗時濾層僅為微膨脹,可有效降低濾料流失走砂,提高濾料的使用壽命,減少了濾池補(bǔ)砂、換砂費用,節(jié)約運行成本。

        (4)在氣水反沖洗的同時,始終保持一定強(qiáng)度的橫向表面掃洗,將常規(guī)反沖洗的雜質(zhì)更好地去除,保證沖洗效果,有效節(jié)省沖洗水量。

        (5)砂層以上的水深(1m或1.2m以上)可保持一個恒定的壓力,避免釋放溶解氣體,保證濾池穩(wěn)定高效運營。

        (6)通過合理設(shè)計配水渠,在每格濾池進(jìn)口中獲得均勻的進(jìn)水,可不必對每格濾池進(jìn)行單獨的流量監(jiān)測;通過自控調(diào)節(jié)系統(tǒng)可維持濾池液面恒定,當(dāng)水廠流量變化時,不需額外人工進(jìn)行調(diào)整;通過氣、水反沖,使得氣泡激烈喘動,可對污物進(jìn)行一定程度沖擊,提高對濾料表層的污物的剝落能力,間接提升濾料的截污能力;進(jìn)行反沖洗時,待濾水通過與反沖洗排水槽對應(yīng)的兩個V型槽底部的小孔進(jìn)入濾池,通過橫向的表面沖洗,把濾池濾料沖洗下來的污物及雜質(zhì)推向排水槽;通過濾池的表面掃洗,還可加強(qiáng)水洗時的沖洗效率,節(jié)約正常反沖洗水量。

        3 青衣水廠V型濾池運行過程及設(shè)計參數(shù)

        濾池作為水廠凈水處理工藝的核心環(huán)節(jié),是整個水廠安全穩(wěn)定運行的關(guān)鍵。特別是對于V型濾池,從工藝設(shè)計、施工精度、自動化程度和后續(xù)管理維護(hù)都提出了更高的要求,任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)偏差都會影響運行效果。本文結(jié)合夾江青衣水廠一期V型濾池運行情況與實際管理提出一些看法和建議。

        3.1 夾江青衣水廠V型濾池工藝概況

        夾江青衣水廠一期規(guī)模5萬t/d,于2019年7月建成,2020年1月正式運行。水源為夾江青衣江水,凈水工藝為常規(guī)反應(yīng)、沉淀、過濾、消毒工藝(如圖1)。濾池采用氣水反沖洗V型濾池,共1座,分4格。正式運行以來,因進(jìn)水水質(zhì)相對穩(wěn)定,濾池運行基本穩(wěn)定。

        圖1 水廠工藝流程

        3.2 V型濾池運行過程

        V型濾池運行過程如下。

        3.2.1 進(jìn)水

        進(jìn)水通過前端絮凝沉淀后被引入過濾單元,進(jìn)入配水渠,在濾池之間進(jìn)行均勻配水,再通過自動閘板的起閉實現(xiàn)各濾池有序的、無任何手動干擾的、均勻的分配進(jìn)水。

        3.2.2 過濾

        濾水通過氣動閥門時,經(jīng)濾池的堰口及濾池兩側(cè)孔進(jìn)入V型水槽,通過槽底部掃洗孔和V型堰進(jìn)入濾池。待濾水通過濾層濾料均勻過濾后,經(jīng)長柄濾頭進(jìn)入V濾池底部,通過管渠、出水閥門等流入濾后水池。同時利用濾后出水閥門的自動調(diào)節(jié),保證濾池水位的恒定運行,從而保證濾池的恒速過濾。

        3.2.3 反沖洗

        濾水通過上位機(jī)手動設(shè)定濾池的運行液位后,其余步驟再通過PLC自行完成反沖洗。反沖洗前,先關(guān)閉進(jìn)水閥門,打開出水閥門,同時讓濾池的水位降至反沖洗設(shè)定的液位。待濾池液位達(dá)到設(shè)定液位后,關(guān)閉出水閥門,開啟反沖洗排水閥,關(guān)閉濾池排氣閥門[2]。整個反沖洗過程采用“氣洗-氣水聯(lián)合洗-水洗”3個步驟。具體流程如下:

        (1)氣洗:打開氣洗閥,開啟鼓風(fēng)機(jī),空氣通過專用配氣管道進(jìn)入池底部,經(jīng)長柄濾頭分散至濾料層,將濾料表層的截留物等雜質(zhì)沖洗下來使其懸浮于水中,即可被表面掃洗水沖刷至濾池排水槽。

        (2)氣水聯(lián)合洗:在氣洗的同時開啟1臺反沖洗水泵,打開反沖洗閥門和部分進(jìn)水閥門,開始?xì)馑?lián)合洗及表面掃洗。通過氣和水的聯(lián)合進(jìn)一步剝落濾料表層的雜質(zhì),使得雜質(zhì)污物與濾層得以分離,同時結(jié)合表面掃洗,利用水的橫向流動及時將帶有雜質(zhì)的污水排入濾池排水槽。

        (3)水洗:關(guān)閉鼓風(fēng)機(jī)和氣洗閥,再開啟另一臺反沖洗水泵,通過上位機(jī)流量設(shè)定增加一定的反沖洗水量,對濾料實現(xiàn)加強(qiáng)水洗,徹底沖刷清洗濾料表面雜質(zhì),同時表面掃洗仍繼續(xù),將沖洗雜質(zhì)排入排水槽。

        待水洗時間結(jié)束,關(guān)閉反沖洗水泵及反沖洗閥門,同時關(guān)閉排水閥,打開排氣閥及進(jìn)水閥,待濾池液位升至設(shè)定液位后開啟出水閥,回歸正常過濾步驟[3]。

        3.3 V型濾池設(shè)計參數(shù)

        夾江青衣水廠一期處理能力5萬t/d,濾池分4格,單排布置,管廊布置在中間,反沖洗泵房布置在側(cè)面。

        單格濾池過濾面積為86.4m2,設(shè)計濾速6.3m/h,校核強(qiáng)制濾速8.4m/h,濾池過濾時根據(jù)池內(nèi)水面由濾后水管上控流蝶閥自動調(diào)流進(jìn)行恒水位過濾;濾料層為單層均勻濾料:石英海砂d10=0.8mm~1.0mm,K80<1.4,厚1.3m;承托層用礫石,厚120mm,粒徑2mm~8mm。每平方米濾板安裝36個濾頭。

        3.4 濾池氣水反沖洗設(shè)計參數(shù)

        氣沖系統(tǒng)設(shè)置密集型羅茨鼓風(fēng)機(jī)3臺(2用1備),性能參數(shù)為:Q=40.5m3/min,P=0.49bar,電機(jī)功率P=55kW;水沖系統(tǒng)設(shè)置臥式離心泵3臺(2用1備),Q=850m3/h,H=12m,電機(jī)功率P=45kW,水泵采用自灌式啟動。

        4 V型濾池實際運行存在的問題及優(yōu)化

        4.1 V型濾池實際運行存在的問題

        該水廠源水取自于青衣江,源水水質(zhì)基本符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)中的Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)。源水濁度常規(guī)優(yōu)良,水質(zhì)較為清澈,濁度通常穩(wěn)定在100NTU以下。運行總體情況較好,濾前沉淀水濁度一般控制在3NTU~5NTU,濾后水濁度一般在0.3NTU以下,運行周期在40h~60h之間。

        在運行過程中也存在以下問題:

        (1)在汛期6-9月份,因暴雨或連續(xù)大雨造成泥沙量較大,濁度較高,初始運行采用經(jīng)驗設(shè)計進(jìn)行控制和調(diào)整。

        (2)濾池排水出口處有不少濾砂,濾池在冬季存在出水濁度尖峰沖高現(xiàn)象,濾池掃洗進(jìn)水孔未裝閥門而產(chǎn)生不便等。

        4.2 V型濾池運行控制的優(yōu)化

        針對濾池排水出口處有不少濾砂問題,其原因可能是因為反沖洗強(qiáng)度過大而造成濾池跑砂。為解決該問題,我們將原有反沖洗參數(shù)與過程進(jìn)行了分析和校核,在保證濾后水質(zhì)達(dá)標(biāo)和減少水耗、電耗的前提下,找出濾池運行的最佳參數(shù)。

        4.2.1 原有反沖洗參數(shù)

        反沖洗采用全自動方式,沖洗參數(shù)如下:

        (1)排水2min;

        (2)1臺鼓風(fēng)機(jī)氣沖2min;

        (3)2臺鼓風(fēng)機(jī)與1臺反沖水泵同時沖洗5min;

        (4)2臺反沖水泵沖洗5min;

        (5)排水2min,結(jié)束整個反沖過程。

        4.2.2 反沖洗強(qiáng)度復(fù)核

        反沖洗水泵出水總管上流量儀監(jiān)測準(zhǔn)確,而鼓風(fēng)機(jī)出氣總管上的孔板流量儀受條件約束監(jiān)測數(shù)據(jù)精確不高,所以本次復(fù)核中只對水沖強(qiáng)度進(jìn)行了測量。具體為:選擇一組濾池進(jìn)行反沖洗,記錄下單臺水泵和兩臺水泵沖洗時的沖洗水量、沖洗時間,計算出沖洗強(qiáng)度如表1。

        表1 沖洗強(qiáng)度計算

        經(jīng)計算測得目前氣水混合沖洗時的水沖強(qiáng)度為5.89L/s·m2,對照規(guī)范,氣水混合沖洗時水沖強(qiáng)度偏大,而氣水混合沖洗時開啟一臺水泵的水沖強(qiáng)度是符合規(guī)范要求的[5]。

        4.2.3 反沖洗工藝調(diào)整及成果分析

        針對水沖強(qiáng)度復(fù)核的結(jié)果,將反沖洗程序進(jìn)行了調(diào)整,調(diào)整前后參數(shù)對比如表2。

        表2 調(diào)整前后參數(shù)對比

        調(diào)整前后分別對反沖洗結(jié)束時池面水濁度進(jìn)行了測量,測量結(jié)果指標(biāo)差距不明顯,表明在水沖強(qiáng)度減小情況下,并不會影響沖洗效果,同時也在一定程度上減少了濾池的跑砂量。

        4.3 濾池出水濁度存在尖峰沖高現(xiàn)象解決

        4.3.1 現(xiàn)象描述

        在日常運行過程中,進(jìn)入冬季后,一旦泵房增開水泵,濾池出水濁度有尖峰沖高現(xiàn)象。濾后水濁度甚至?xí)^1.0NTU,嚴(yán)重影響了出水水質(zhì)。

        4.3.2 問題分析

        為解決該特殊氣候條件下出現(xiàn)的問題,經(jīng)過詳細(xì)的調(diào)查,初步分析原因主要有:

        (1)流量突變:一泵房早晨增開水泵時,濾池進(jìn)水流量突然增加約兩倍,導(dǎo)致濾速陡然增加,使得運行中后期的濾池濾層中靠近底層的雜質(zhì)被帶出進(jìn)入清水管,造成濾后水濁度尖峰升高,隨著流量逐漸平穩(wěn)后,濾池也逐漸適應(yīng)來水,出水濁度趨于平穩(wěn)。

        (2)水溫影響:冬季水溫較低,往往是低溫低濁同時出現(xiàn),造成在沉淀環(huán)節(jié)難于處理。經(jīng)現(xiàn)場觀察,出現(xiàn)問題的這段時間內(nèi)沉淀池一直有跑礬花現(xiàn)象,細(xì)小的礬花進(jìn)入濾池后增加了濾池的負(fù)擔(dān),在流量突變時往往使得出水濁度波動。

        (3)其他因素的排查:例如儀表準(zhǔn)確性、濾池含污量、濾層跑砂情況等,最后判定并非主因。

        4.3.3 采取的措施及調(diào)整效果

        針對以上初步分析的原因,生產(chǎn)調(diào)度中采取了以下措施:

        (1)一泵房增開水泵時,使用變頻泵,低頻率開車,然后逐步提高頻率,使得一泵房流量有一個逐漸增大的過程,減少流量對濾池的沖擊。

        (2)加強(qiáng)沉淀工藝,提高沉淀出水水質(zhì),減少濾池的處理負(fù)荷,解決水質(zhì)低溫低濁現(xiàn)象。例如:一泵房開車前提前加礬、適當(dāng)增加PAC投加量、延長集水槽等辦法改善出水條件。

        (3)將濾池過濾周期縮短到40h~50h,保證其運行中后期的抗沖擊能力;同時,嘗試停用兩個池子,在一泵房開車時再啟用,減少來水流量增加對濾速的影響。

        在采取以上措施后,濾池在一泵房增開水泵時基本不會出現(xiàn)出水濁度升高現(xiàn)象。

        4.4 對V型濾池設(shè)計的優(yōu)化

        濾池掃洗進(jìn)水孔加裝閥門。V型濾池的進(jìn)水設(shè)有兩個進(jìn)水孔口,濾池進(jìn)水孔口及表面掃洗水進(jìn)水孔口。通常設(shè)計濾池進(jìn)水孔口均配有進(jìn)水閥門,表面掃洗進(jìn)水孔口未設(shè)置閥門,在濾池進(jìn)行反沖洗時,設(shè)定的是濾池進(jìn)水閥門關(guān)閉,水由表面掃洗水進(jìn)水孔口進(jìn)入濾池,是按照V型濾池的設(shè)計原理設(shè)計的[4]。在運行現(xiàn)場,若某單格濾池需要放空檢修或進(jìn)行池體清洗消毒時,此時就需將表面掃洗水進(jìn)水孔口進(jìn)行封堵,按照慣例均通過人工利用插板來進(jìn)行封堵,但封堵效果不佳。經(jīng)分析改造,在表面掃洗水進(jìn)水孔口加裝了方閘板閥,徹底解決了封堵不佳的問題。增加了方閘板閥,但此閘門開關(guān)次數(shù)少,因此需特別注意對此閘門進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)。

        5 結(jié)論及建議

        (1)在保證適當(dāng)?shù)臍夂退疀_洗強(qiáng)度外,合理地控制設(shè)備開啟臺數(shù)及其沖洗時間,達(dá)到提升沖洗效果。

        (2)根據(jù)不同季節(jié)的水溫水量合理控制反沖洗泵的開啟順序,對反沖洗的流量做柔化控制利于減少對濾池的沖擊,保證濾池的穩(wěn)定運行及濾后水的良好出水水質(zhì)。

        (3)在不影響配水均勻情況下,適當(dāng)調(diào)整排水槽(H槽)堰頂標(biāo)高,以減少濾料層上的水層深度以及減少沖洗槽之間的距離,可適當(dāng)縮短漂洗時間,減少沖洗水的耗水量。

        (4)可根據(jù)實際情況在濾池進(jìn)水孔加裝閥門以便于濾池檢修和維護(hù),保持整個系統(tǒng)的穩(wěn)定,同時需要加強(qiáng)對閥門的維護(hù)和保養(yǎng)。

        (5)加強(qiáng)對濾池的在線儀表的監(jiān)測管理,及時清洗探頭,定期檢查校準(zhǔn)在線儀表,對于濾池的日常運行管理至關(guān)重要。

        (6)V型濾池的日常管理維護(hù)過程中,需不斷總結(jié)經(jīng)驗和改進(jìn)。如在周期性設(shè)備保養(yǎng)過程中,加強(qiáng)對風(fēng)機(jī)、水泵、儀器儀表的跟蹤檢查;堅持對濾池的濾砂進(jìn)行抽樣檢查;對水管、風(fēng)管的流量壓力檢測等。

        在青衣水廠V型濾池運行和管理過程中,不斷發(fā)現(xiàn)問題并找出解決措施。通過調(diào)整優(yōu)化V型濾池的運行控制及保養(yǎng)周期,維持良好的濾池運行工況保證出水水質(zhì),同時做到節(jié)能降耗,使得V型濾池的應(yīng)用更加成熟。

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