徐州發(fā)電有限公司 時世明 徐州華鑫發(fā)電有限公司 胡 偉
液氨是一種急性毒性、易揮發(fā)、易腐蝕、刺激皮膚的易燃物質(zhì),在使用和運(yùn)輸中極易發(fā)生火災(zāi)、爆炸、人員中毒、灼燙等事故,液氨臨界儲存量大于或者等于10t 屬于重大危險源,兩個電廠氨站儲氨量都大于臨界量,均屬重大危險源。
根據(jù)國家政策及相關(guān)文件規(guī)定要求,在2019年8月兩個電廠啟動了液氨重大危險源替代改造可行性研究工作。
尿素(CH4N2O),又稱二氨基碳酰胺(Carbamide),尿素是一種無毒無味的有機(jī)化合物,一般晶體呈現(xiàn)微弱的偏堿性,其物理性和化學(xué)性較穩(wěn)定,尿素不屬于危險化學(xué)品,便于進(jìn)行交通運(yùn)輸和方便物料儲存并且使用安全可靠,受熱分解即可制成氨氣。近年來,隨著燃煤火力電廠尿素水解技術(shù)工藝逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化,水解加熱工藝的日益成熟,運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用也將大大降低,尿素水解反應(yīng)制氨工藝在國內(nèi)國外多家火力電廠脫硝脫氮中已經(jīng)成功得到了廣泛應(yīng)用。電廠尿素水解技術(shù)工藝制氨,初期工程成本相對較高,但由于水解工藝所需溫度較低,除去亞硝酸鹽水后又可連續(xù)重復(fù)使用,能耗遠(yuǎn)遠(yuǎn)要低于尿素?zé)峤夤に囍瓢保?dāng)火力發(fā)電廠擁有多臺機(jī)組時,優(yōu)勢更為明顯。目前在國內(nèi)已有較多的應(yīng)用業(yè)績,實(shí)現(xiàn)了水解技術(shù)和產(chǎn)品的國產(chǎn)化,投資成本明顯降低??偠灾蛩厮庵瓢奔夹g(shù)工藝的日益成熟,其投資及運(yùn)行費(fèi)用降低,已在國內(nèi)多家燃煤電廠分別得到推廣。
根據(jù)目前采用制氨操作技術(shù)的不同,可以細(xì)分兩類:尿素?zé)峤夤に囍瓢焙湍蛩厮夤に囍瓢薄?/p>
尿素?zé)峤夤に嚰夹g(shù)制氨時,本工程因鍋爐尾部煙道空間有限,換熱器安裝在爐內(nèi)要占用很大空間,還需要考慮防磨問題,所以煙氣換熱器不適宜在爐內(nèi)安裝布置。假如煙氣換熱器在爐外布置時:換熱器就必須布置在鍋爐本體尾部區(qū)域鋼梁上,需重新計(jì)算鍋爐荷載和空間,且一臺爐對應(yīng)一套尿素?zé)峤夤に囅到y(tǒng),此技術(shù)方案主要需增加煙氣換熱器成套設(shè)備,還需對受熱區(qū)域鋼梁的整體結(jié)構(gòu)進(jìn)行重新核算和結(jié)構(gòu)改造,所以煙氣換熱器也不適宜在爐外布置[1]。
尿素水解工藝技術(shù)制氨時,從運(yùn)行安全可靠性考慮,采用公用制,多母管供氨,并設(shè)置備用水解反應(yīng)器。水解器制成的氨氣至爐側(cè)時需經(jīng)熱風(fēng)(不低于160℃)稀釋后,進(jìn)入噴氨系統(tǒng),沿程管道做好伴熱保溫措施。
綜合考慮尿素?zé)峤庵瓢焙湍蛩厮庵瓢眱煞N改造方案的施工工期、總投資和運(yùn)行成本等因素,考慮到熱解方案停爐工期長約2個月以上,鋼架上布置施工需要核算加固鋼架且改造工作量多,熱解設(shè)備安裝空間受限,施工難度大,徐州發(fā)電有限公司、華鑫發(fā)電有限公司液氨改尿素工程均采用尿素水解制氨技術(shù)方案。
參照《火力發(fā)電廠脫硝還原劑液氨改尿素項(xiàng)目可行性研究報告內(nèi)容深度規(guī)定》的要求,脫硝還原劑液氨改尿素工程可行性研究從現(xiàn)有脫硝裝置及氨區(qū)實(shí)際運(yùn)行情況出發(fā),提出尿素制氨工藝技術(shù)可靠、經(jīng)濟(jì)合理的改造方案,做到“范圍明確、重點(diǎn)突出、便于實(shí)施”的原則。
滿足脫硝系統(tǒng)還原劑要求,根據(jù)現(xiàn)役機(jī)組脫硝系統(tǒng)運(yùn)行要求,確定尿素工藝制氨總出力;合理確定設(shè)備規(guī)格,做到技術(shù)可靠、運(yùn)行經(jīng)濟(jì)、合理選型;對鍋爐脫硝裝置運(yùn)行影響降低達(dá)到最低,工程改造方案應(yīng)當(dāng)依據(jù)實(shí)際情況,妥善處理與在運(yùn)機(jī)組不銜接的關(guān)系,減少工程施工中對發(fā)電機(jī)組正常運(yùn)行的直接影響,確保在運(yùn)燃煤機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行;合理確定占地面積,設(shè)備布置緊湊、適度,符合相關(guān)土地利用政策;較液氨工藝,在技術(shù)選擇上大幅度提高安全程度,降低安全風(fēng)險,達(dá)到本次改造降低安全風(fēng)險目的;與本工程有關(guān)的基礎(chǔ)參數(shù)和數(shù)據(jù)資料,技術(shù)人員根據(jù)電廠運(yùn)行人員提供的數(shù)據(jù),進(jìn)行綜合研究分析,并與技術(shù)專家充分溝通協(xié)商后確定,確?;A(chǔ)參數(shù)和資料的可靠性[2]。
尿素水解制氨的化學(xué)反應(yīng)方程式如下:
CO(NH2)2+H2O→NH2COONH4
NH2COONH4→CO2+2NH3
尿素水解反應(yīng)制氨系統(tǒng)主要設(shè)備裝置組成:尿素水解混合反應(yīng)裝置、尿素溶液輸送泵、及尿素計(jì)量軟件模塊、疏通排水排污系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)等。尿素水解顆粒由動力提升機(jī)輸送到尿素溶解罐,用去氯離子水將其加熱溶解后生成一定濃度(濃度約為40%-60%)的普通尿素水解溶液,用輸送進(jìn)料泵將其送到尿素溶液儲罐,然后尿素溶液再經(jīng)給料泵、計(jì)量裝置、分配裝置噴出進(jìn)入水解制氨混合反應(yīng)器,水解生成氨氣、水和二氧化碳,含有一定氨量的氣體由噴射處理系統(tǒng)噴出,最后進(jìn)入鍋爐脫硝處理系統(tǒng),來達(dá)到脫硝脫碳目的[3]。
5.1.1 煙氣量確定
參考脫硝技術(shù)協(xié)議中設(shè)計(jì)煙氣量,對目前實(shí)際燃燒煤質(zhì)計(jì)算,確定此次工程改造煙氣量約為1054976m3/h(在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下)。
5.1.2 脫硝進(jìn)出口NOx 濃度確定
在本次液氨改尿素現(xiàn)場邊界條件數(shù)據(jù)采集時,調(diào)取了#1機(jī)組2020.03-2020.11脫硝現(xiàn)場入口和出口CEMS 數(shù)據(jù),通過數(shù)據(jù)分析我們可以初步發(fā)現(xiàn):SCR 入口NOx 濃度和設(shè)計(jì)值相比沒有較大變化,#1、#2機(jī)組SCR 入口NOx 濃度基本上都在40mg/Nm3以下,部分時段超40mg/Nm3。結(jié)合脫硝參數(shù)設(shè)計(jì)值和實(shí)際運(yùn)行情況,本次改造選取SCR 入口NOx 設(shè)計(jì)濃度為40mg/Nm3??紤]到環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格,SCR 出口NOx 設(shè)計(jì)濃度30mg/Nm3。
5.1.3 設(shè)計(jì)基本參數(shù)
通過以上煙氣量及SCR 進(jìn)出口濃度的確定,經(jīng)計(jì)算,在BMCR 工況下,本工程尿素理論消耗量如表1。
表1 華鑫發(fā)電有限公司氨耗量與尿素需求量
經(jīng)計(jì)算,徐州華鑫發(fā)電有限公司2×330MW 機(jī)組超低排放標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行需液氨用量為312kg/h,對應(yīng)核算尿素用量約為560kg/h,每年使用尿素量約為2905噸。
5.2.1 斗提機(jī)系統(tǒng)
本項(xiàng)目設(shè)置1套斗提機(jī)上料系統(tǒng),輸送能力約為25t/h。
斗提機(jī)輸送系統(tǒng)主要作用:利用均勻固定在牽引傳動構(gòu)件上的一系列料斗,經(jīng)輸送裝置豎向傳動提升尿素物料,包括:驅(qū)動斗提機(jī)系統(tǒng)主體、驅(qū)動推進(jìn)電機(jī)、減速裝置和傳動料斗等。輸送系統(tǒng)中采用減速器,并設(shè)有止逆裝置,輸送裝置結(jié)構(gòu)合理,柔性傳動得到了很好體現(xiàn),傳動裝置不僅能平穩(wěn)運(yùn)行,而且使減速電機(jī)及牽引件等得到很好的保護(hù),尿素物料在停機(jī)時也能保持穩(wěn)定狀態(tài)。斗式提升機(jī)下部采用螺栓調(diào)整裝置,用螺栓進(jìn)行微調(diào)可保證底輪兩邊的平衡,確保在運(yùn)行過程中皮帶不會出現(xiàn)跑偏的現(xiàn)象。
5.2.2 尿素溶液制備系統(tǒng)
(1)尿素溶解罐。本工程項(xiàng)目設(shè)有1個尿素溶解罐,溶解罐容量為60m3。采用斗提機(jī)把尿素輸送到尿素溶解罐內(nèi),在尿素溶解罐中,用除鹽水配制成60%的尿素溶液。如果尿素溶液溫度偏低時,啟動蒸汽快速加熱該系統(tǒng)來提供尿素溶液所需熱量,預(yù)防尿素溶液出現(xiàn)結(jié)晶。加熱盤管材料一般采用316L 高級不銹鋼。溶解罐設(shè)有水流量和溫度控制系統(tǒng),還采用尿素溶液溶解泵將尿素溶液從儲罐底部向側(cè)部進(jìn)行循環(huán),使尿素溶液很好地混合溶解。
(2)尿素溶液溶解泵。溶解罐設(shè)置2臺尿素溶液溶解泵,1運(yùn)1備。尿素在溶解罐中連續(xù)進(jìn)行化學(xué)溶解時,利用溶解泵和循環(huán)管道將尿素溶液充分溶解,待尿素溶液配置成需要的濃度后,通過輸送泵把符合要求的溶液輸送到尿素溶液存儲罐。
(3)尿素溶液儲罐。尿素溶液由輸送泵打入尿素溶液儲罐。設(shè)置2個尿素溶液儲罐,每個容量為90m3,總?cè)萘繚M足2臺機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行7天(每天24小時)用量設(shè)計(jì)。儲罐罐體用優(yōu)質(zhì)316L 不銹鋼復(fù)合材料焊接制成,加熱管材料采用316L 不銹鋼。儲罐構(gòu)造形式為立式結(jié)構(gòu),并分別裝有液位顯示儀、溫度測量裝置、排污裝置、梯子、通氣口及加熱裝置等,并分別設(shè)有尿素溶液加熱系統(tǒng)以及管道伴熱裝備,確保溶液溫度高于結(jié)晶溫度。
(4)尿素溶液輸送泵。設(shè)置2臺尿素溶液輸送泵,1運(yùn)1備。主要作用把尿素溶液打到水解反應(yīng)器中。本工程項(xiàng)目采用臥式離心泵,并配置過濾器。
5.2.3 尿素水解反應(yīng)系統(tǒng)
按照《火力發(fā)電廠脫硝系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范》規(guī)定,尿素水解裝置宜為公用系統(tǒng),1臺使用,1臺備用,水解裝置制氨總量要求:應(yīng)能夠滿足在最大負(fù)荷下的氨總量需要。
本次改造工程設(shè)有2臺水解器,運(yùn)行期間一運(yùn)一備,當(dāng)兩臺機(jī)組負(fù)荷都達(dá)到85%以上時,兩個水解器同時投運(yùn)。
水解化學(xué)反應(yīng)器主體材質(zhì)全部采用316L 高級不銹鋼,不再需要額外使用防腐防蝕措施即可滿足不同客戶的需求。
5.2.4 疏水系統(tǒng)
尿素處理車間內(nèi)設(shè)一個疏水箱,兩臺疏水泵,疏水泵為一用一備。疏水泵應(yīng)滿足輸送高溫水的要求,疏水泵采用臥式離心泵。疏水箱容量不小于單個溶解罐容量的一半。疏水箱、泵體均采用304材料。
5.2.5 廢水系統(tǒng)
尿素處理車間設(shè)置一個地坑和兩臺排污泵,排污泵一運(yùn)一備??觾?nèi)保持清潔衛(wèi)生,不允許發(fā)生冒汽漏水現(xiàn)象。地坑排氣設(shè)備設(shè)置至室外,坑內(nèi)頂層設(shè)置空氣霧化、水霧化等系統(tǒng)。
5.2.6 氨氣計(jì)量裝置
本工程每臺機(jī)組設(shè)有一套氨氣脫硝計(jì)量調(diào)節(jié)裝置,以充分滿足氨氣脫硝裝置在燃煤鍋爐40%~100%BMCR 之間任何一個負(fù)荷區(qū)間運(yùn)行的性能要求。氨氣調(diào)節(jié)裝置需設(shè)有伴熱系統(tǒng),流量檢測、調(diào)節(jié)系統(tǒng)模塊(自動打開關(guān)閉閥、調(diào)節(jié)器和閥控裝置、流量檢測儀、溫度檢測點(diǎn))等。
5.2.7 稀釋風(fēng)機(jī)
根據(jù)水解系統(tǒng)要求,稀釋風(fēng)需要加熱至170℃以上,用以保證混合氣體的溫度不低于規(guī)定溫度值,防止氨氣發(fā)生逆反應(yīng)重新生成尿素。本工程#1、2機(jī)組原稀釋風(fēng)機(jī)風(fēng)量4210Nm3/h,全壓6900Pa,此次改造每臺爐脫硝裝置運(yùn)行時所需氨氣量為161kg/h,每臺機(jī)組需稀釋風(fēng)量為3520Nm3/h,全壓9000 Pa,原稀釋風(fēng)機(jī)壓頭不能滿足要求,需進(jìn)行更換。本改造工程采用稀釋風(fēng)煙氣加熱的方案,利用煙氣對稀釋風(fēng)進(jìn)行加熱。
氨是有毒有機(jī)化學(xué)物質(zhì),會造成很多受害人急、慢性呼吸道感染中毒,嚴(yán)重時極有可能會導(dǎo)致人員中毒死亡。其中液氨的大量輸送、卸料、貯存均同時存在重大生產(chǎn)安全隱患,液氨泄漏后可能造成重大影響或事故,社會影響突出,影響社會安全穩(wěn)定;采用尿素制氨可避免該危險性、可保證電廠工作人員人身安全及發(fā)電生產(chǎn)安全穩(wěn)定、消除液氨運(yùn)送對沿途城市、鄉(xiāng)村居民的危險性,具有重大的社會效益。