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        秦二廠汽機(jī)熱力性能試驗(yàn)期間熱力系統(tǒng)水質(zhì)異常原因分析

        2022-03-15 05:46:34李婭璇李洪亮姚家艷
        科技視界 2022年3期
        關(guān)鍵詞:電導(dǎo)鈉離子凝結(jié)水

        黃 旭 李婭璇 李洪亮 姚家艷

        (中核核電運(yùn)行管理有限公司,浙江 海鹽 314300)

        0 前言

        中核核電運(yùn)行管理有限公司秦二廠1號(hào)機(jī)組執(zhí)行汽輪機(jī)熱力性能試驗(yàn),其目的是驗(yàn)證汽輪機(jī)組的熱效率或熱耗率,驗(yàn)證汽輪機(jī)的熱力學(xué)效率或汽耗率或規(guī)定蒸汽流量下的輸出功率和主蒸汽通流能力和最大輸出功率[1]。該試驗(yàn)分三個(gè)步驟,試驗(yàn)內(nèi)容包括:

        (1)測定機(jī)組在正常背壓(TMCR)工況下(正常背壓)的機(jī)組熱力性能及汽輪機(jī)熱耗率。

        (2)測定機(jī)組在650MW穩(wěn)定出力工況下(正常背壓)的汽輪機(jī)熱耗率。

        (3)驗(yàn)證機(jī)組在夏季背壓下(大于10.8kPa)發(fā)電機(jī)出線端電功率。

        試驗(yàn)期間機(jī)組蒸汽發(fā)生器排污的隔離、功率多次波動(dòng)與凝汽器真空的破壞等諸多狀態(tài)變化,引起二回路熱力系統(tǒng)各水質(zhì)參數(shù)發(fā)生變化,本文通過對試驗(yàn)期間機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)的跟蹤,分析了水質(zhì)異常波動(dòng)的原因,提出了優(yōu)化試驗(yàn)的建議。

        1 試驗(yàn)過程

        1.1 試驗(yàn)情況說明

        為了減少熱力損失,試驗(yàn)期間要保持二回路水汽介質(zhì)不進(jìn)不出,因此需要隔離疏水,并不進(jìn)行補(bǔ)水,因此在試驗(yàn)前將凝汽器補(bǔ)水至較高液位。試驗(yàn)第一步是在正常背壓工況下,機(jī)組650MW功率,試驗(yàn)第二步將凝汽器真空破壞背壓降到大于10.8kPa時(shí),第三步將機(jī)組功率升到670MW時(shí)的工況,機(jī)組穩(wěn)定后,分別在以上三種工況下記錄機(jī)組2小時(shí)相關(guān)參數(shù),進(jìn)行熱耗率的計(jì)算。試驗(yàn)各工況試驗(yàn)時(shí)間如表1所示。

        表1 試驗(yàn)各工況起始時(shí)間表

        1.2 試驗(yàn)過程中機(jī)組相關(guān)操作

        整個(gè)試驗(yàn)過程中機(jī)組相關(guān)操作從5:10凝汽器補(bǔ)水開始到18:40蒸汽發(fā)生器排污流量恢復(fù)結(jié)束。運(yùn)行日志記錄,試驗(yàn)期間運(yùn)行相關(guān)操作如下:

        (1)05:12:00對凝汽器補(bǔ)水至1 050 mm。

        (2)13:28:00將蒸汽發(fā)生器排污隔離。

        (3)18:15凝結(jié)水自動(dòng)補(bǔ)水開啟。

        (4)18:40:00將蒸汽發(fā)生器從零流量調(diào)整至全流量運(yùn)行。

        2 相關(guān)參數(shù)變化

        2.1 機(jī)組運(yùn)行相關(guān)參數(shù)變化

        (1)機(jī)組功率變化:機(jī)組在試驗(yàn)前與試驗(yàn)第一步、第二步時(shí)機(jī)組功率一直穩(wěn)定在650MW,第二步結(jié)束后機(jī)組功率升高到670MW。

        (2)凝汽器水位變化:機(jī)組在試驗(yàn)前將凝器補(bǔ)水到1 000~1100 mm,后續(xù)一直沒有進(jìn)行補(bǔ)水,凝汽器水位緩慢下降,到試驗(yàn)結(jié)束凝汽器水位下降到950 mm左右。

        (3)排污流量變化:9:10左右排污隔離,流量從41t/h下降到0,到18:35開始再次投運(yùn)排污,恢復(fù)到41t/h。

        (4)凝汽器真空變化 試驗(yàn)第二步破壞真空前凝汽器真空壓力維持在7.7kPa左右,到13:00開始凝汽器真空破壞到>10.8kPa,到15:35左右真空恢復(fù)到試驗(yàn)前的7.7kPa左右。

        2.2 機(jī)組化學(xué)參數(shù)變化

        (1)蒸器發(fā)生器排污鈉離子變化:試驗(yàn)前SG1/SG2鈉離子分別是0.82/0.95ppb,試驗(yàn)開始后鈉離子緩慢升高,至19:47升高到2.3/2.7ppb,之后緩慢下降。

        (2)蒸器發(fā)生器排污陽電導(dǎo):試驗(yàn)前SG1/SG2陽電導(dǎo)分別是0.27/0.29μs/cm,試驗(yàn)開始后陽電導(dǎo)緩慢升高,至12:42升高到0.29/0.31μs/cm,之后上升速率加快,到16:00左右升到最高,即0.36/0.38μs/cm,之后緩慢下降。

        (3)蒸器發(fā)生器排污pH:試驗(yàn)前SG1/SG2的pH分別是9.68/9.69,試驗(yàn)開始后pH開始緩慢升高,至18:42升高到9.76/9.77,重新建立排污后緩慢下降。

        (4)蒸器發(fā)生器排污陰離子:試驗(yàn)前SG1/SG2陰離子在1.3ppb左右,試驗(yàn)開始后有所升高。氯離子最高升高到15.1ppb,重新建立排污后緩慢下降。

        (5)給水聯(lián)氨、給水、凝結(jié)水總電導(dǎo):給水聯(lián)氨試驗(yàn)期間濃度變化不大,給水總電導(dǎo)在試驗(yàn)開始時(shí)給水凝結(jié)水的總電導(dǎo)變化不大,沒有明顯升高,到真空破壞時(shí)總電導(dǎo)開始升高,到16點(diǎn)左右升高到最高,18:30后開始緩慢下降。

        (6)給水、凝結(jié)水、主蒸汽、主給水泵出口pH:在試驗(yàn)開始時(shí)緩慢升高,18:30后開始緩慢下降。

        (7)凝結(jié)水、給水、溶解氧:試驗(yàn)前給水、凝結(jié)水溶解氧分別是0/0.5ppb左右,試驗(yàn)開始時(shí)凝結(jié)水溶解氧穩(wěn)定,到凝汽器真空破壞后,溶解氧升高,最高升高到36ppb,真空恢復(fù)后,溶解氧快速下降,到16點(diǎn)左右恢復(fù)到試驗(yàn)前,給水溶解氧在試驗(yàn)過程中一直都穩(wěn)定在0ppb。

        (8)凝結(jié)水、主蒸汽鈉離子:整個(gè)試驗(yàn)過程中凝結(jié)水、主蒸汽鈉離子都較穩(wěn)定。

        (9)疏水陽電導(dǎo):AHP-6/7疏水陽電導(dǎo)在凝汽器真空破壞時(shí)升高,真空恢復(fù)后又開始緩慢下降,AHP-5的陽電導(dǎo)由于波動(dòng)比較大趨勢變化不明顯;汽水分離器疏水的陽電導(dǎo)在試驗(yàn)開始排污床隔離后開始緩慢升高,到排污床恢復(fù)后緩慢下降。

        (10)凝結(jié)水、給水、主蒸汽、凝汽器檢漏陽電導(dǎo):在凝汽器真空破壞時(shí)升高,真空恢復(fù)后又開始緩慢下降。

        3 水質(zhì)變化原因分析

        3.1 蒸汽發(fā)生器排污水質(zhì)變化原因分析

        3.1.1 蒸汽發(fā)生器排污隔離導(dǎo)致陽電導(dǎo)與鈉離子升高

        蒸汽發(fā)生器排污系統(tǒng)設(shè)置有兩列,每列都有一臺(tái)陽床、一臺(tái)混床,正常運(yùn)行期間,兩列床同時(shí)投運(yùn)。蒸汽發(fā)生器的排污水經(jīng)過排污系統(tǒng)后,將排污水中的雜質(zhì)離子凈化去除。試驗(yàn)開始前,蒸汽發(fā)生器排污系統(tǒng)隔離,蒸汽發(fā)生器內(nèi)污水不能連續(xù)排出凈化,使雜質(zhì)離子濃縮倍數(shù)增大,這期間排污鈉離子、陽電導(dǎo)都有緩慢升高,由于給水水質(zhì)優(yōu)良,升高幅度較小。

        3.1.2 真空破壞導(dǎo)致陽電導(dǎo)升高

        凝汽器真空開始破壞壓力升高時(shí),排污的陽電導(dǎo)都開始快速升高。該階段因?yàn)槟髡婵掌茐暮?,系統(tǒng)中的二氧化碳等不凝氣體含量升高,使雜質(zhì)陰離子濃度升高,引起陽電導(dǎo)升高。

        3.1.3 機(jī)組功率波動(dòng)導(dǎo)致鈉離子升高

        該試驗(yàn)期間機(jī)組功率在650MW到670MW不同功率平臺(tái)進(jìn)行,試驗(yàn)期間機(jī)組功率的升降,都出現(xiàn)了排污鈉離子濃度的升高,引起該波動(dòng)的原因是在機(jī)組升功率時(shí),給水、蒸汽的流量增加,設(shè)備管徑都是固定的,因此熱力系統(tǒng)中流體的流速加快,管線中流速加快后導(dǎo)致部分沉積在熱力系統(tǒng)設(shè)備各部位的雜質(zhì)離子被沖出或蒸汽發(fā)生器傳熱管中的隱藏鹽返出,導(dǎo)致鈉等離子升高。直到最后功率穩(wěn)定管線流量穩(wěn)定后釋放停止,鈉離子才開始下降。

        3.1.4 加藥系統(tǒng)未停運(yùn)導(dǎo)致pH升高

        蒸汽發(fā)生器排污pH在排污隔離后緩慢升高,是由于排污隔離后二回路加藥系統(tǒng)沒有停運(yùn),在持續(xù)加藥,缺少了排污的凈化能力,導(dǎo)致二回路中氨與ETA濃度升高,pH升高。另外真空的破壞,也導(dǎo)致了凝汽器的抽氣效率降低,促使二回路pH的進(jìn)一步升高。直到真空恢復(fù),使排污pH維持穩(wěn)定。

        3.2 其他水質(zhì)變化原因分析

        試驗(yàn)過程中給水聯(lián)氨濃度基本穩(wěn)定,在12:30左右有所下降,該情況應(yīng)該是聯(lián)氨在系統(tǒng)里的消耗主要是與氧反應(yīng),過量的聯(lián)氨又分解成氨,機(jī)組在12:30左右破壞了真空,這時(shí)凝結(jié)水中溶解氧升高,因此此時(shí)消耗與氧反應(yīng)的聯(lián)氨就會(huì)增加,使給水中聯(lián)氨濃度下降。

        給水、凝結(jié)水總電導(dǎo)從排污隔離后開始緩慢升高,一直到排污重新投運(yùn)后才開始緩慢降低,該現(xiàn)象是排污隔離后加藥系統(tǒng)沒有停運(yùn),仍然保持持續(xù)加藥引起的,與排污pH升高原因一致。

        給水、凝結(jié)水、主蒸汽、凝汽器檢漏及疏水的陽電導(dǎo)變化,陽電導(dǎo)主要在凝汽器真空開始破壞后開始較大幅度升高,真空恢復(fù)后又緩慢降低。是由于真空破壞后有不凝氣體進(jìn)入熱力系統(tǒng)導(dǎo)致二回路陽電導(dǎo)整體偏高。汽水分離器疏水的陽電導(dǎo)是在排污隔離后就開始升高,這是由于汽水分離器疏水在排污隔離后,少量陰離子通過主蒸汽進(jìn)入汽水分離器,使主蒸汽中的雜質(zhì)離子經(jīng)過汽水分離進(jìn)入汽水分離器的疏水,使陽電導(dǎo)升高。

        試驗(yàn)破壞真空后,凝結(jié)水溶解氧最高升高到37ppb;因?yàn)樵囼?yàn)期間真空破壞,使空氣漏入凝汽器引起。

        給水、主給水泵出口溶解氧表一直維持在0ppb;凝汽器破壞真空后凝結(jié)水溶解氧升高,通過除氧器除鹽,凝結(jié)水中的溶解氧能夠完全除去,因此對給水、主給水給水泵溶解氧沒有影響。

        凝汽器檢漏裝置鈉離子,在凝汽器真空破壞時(shí)有微量升高,應(yīng)該是真空破壞導(dǎo)致汽機(jī)上微量的雜質(zhì)離子析出導(dǎo)致。升高幅度較小,沒有對凝結(jié)水與主蒸汽鈉離子產(chǎn)生影響。

        4 結(jié)論與建議

        4.1 結(jié)論

        從以上分析可以看出,熱力性能試驗(yàn)期間由于蒸發(fā)器排污隔離、凝汽器真空的破壞、機(jī)組功率的波動(dòng)引起了二回路相關(guān)熱力系統(tǒng)水質(zhì)變化。排污、給水、凝結(jié)水等熱力系統(tǒng)水質(zhì)變化主要原因有以下3個(gè)方面。

        (1)凝汽器真空破壞,導(dǎo)致空氣進(jìn)入凝汽器,空氣中的氧氣使凝結(jié)水溶解氧升高;空氣中的不凝氣體使凝結(jié)水檢漏、疏水、給水、排污、主蒸汽等熱力系統(tǒng)的陽電導(dǎo)升高。

        (2)加藥系統(tǒng)連續(xù)投運(yùn),導(dǎo)致熱力系統(tǒng)整體pH、總電導(dǎo)升高。

        (3)機(jī)組升功率期間二回路中流體的流速流量增加,使沉積在熱力系統(tǒng)設(shè)備中的雜質(zhì)離子析出,也可能是蒸發(fā)器內(nèi)的隱藏鹽釋放,導(dǎo)致排污鈉離子升高。

        4.2 建議

        熱力性能試驗(yàn)期間相關(guān)的化學(xué)參數(shù)都有所波動(dòng),除凝結(jié)水溶解氧,其他參數(shù)并未突破水質(zhì)控制程序要求。因此建議:

        (1)凝汽器真空破壞方式優(yōu)化,盡量減少因凝汽器真空破壞對凝結(jié)水溶解氧的影響,如合理地設(shè)置破壞閥位置、盡快調(diào)節(jié)破壞閥開度,減少真空調(diào)節(jié)過程。

        (2)為了使熱力系統(tǒng)pH穩(wěn)定,建議在排污隔離后,根據(jù)給水pH,適當(dāng)調(diào)節(jié)聯(lián)氨及堿化劑的加入量。

        (3)建議試驗(yàn)期間機(jī)組功率盡量穩(wěn)定,減少因功率波動(dòng)引起的隱藏鹽釋放。

        (4)在試驗(yàn)結(jié)束后應(yīng)盡快投運(yùn)排污,使排污水質(zhì)盡快恢復(fù)。

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