高毓山,韓延清
(1.本鋼南芬露天鐵礦,遼寧 本溪 117004; 2.遼寧科技學院,遼寧 本溪 117004)
南芬露天鐵礦是我國乃至亞洲最大的黑色冶金單體露天礦山,年爆破礦巖約1億噸,2003年建成并投產(chǎn)使用的382巖石站膠帶運輸排巖系統(tǒng),包含廠房、辦公樓、控制室、地下硐室、排巖斜井等地表地下構(gòu)筑物及其配套設(shè)備設(shè)施。它承擔著礦山約15%的排巖任務(wù),約1 300萬噸/年,相比汽車運輸,運輸成本降低約2.7元/噸~4.9元/噸,每年約350萬元~6 300萬元。按原采礦設(shè)計,382巖石站使用到2014年初報廢拆除,2014年初改由310巖石站膠帶運輸系統(tǒng)接續(xù)巖石運輸任務(wù),因當時鋼鐵行業(yè)不景氣等原因,310巖石站遲遲不能正常建設(shè),如果此時拆除382巖石站,就被迫更改膠帶運輸為公路運輸,會導(dǎo)致短期內(nèi)剝巖量增大,運距、運費大幅增加,還要購買大量運輸設(shè)備、需要投入大量資金[1]。擴幫剝巖持續(xù)滯后導(dǎo)致采礦量下降,整個礦山的正常生產(chǎn)秩序?qū)⑹艿絿乐赜绊懞褪Э?,也直接嚴重影響本鋼集團后續(xù)鋼鐵生產(chǎn)。礦用大汽車長距離在陡坡多、彎道多的露天道路運輸,特別是在北方冬季冰雪路面上運輸將嚴重影響礦山的生產(chǎn)安全,極易造成設(shè)備的損失和對人員傷害。在城鎮(zhèn)復(fù)雜環(huán)境下需要采用爆破開挖的基坑、地鐵等隧道或管廊掘進中,為減少爆破震動和飛石危害,往往采用小孔徑(φ42 mm~45 mm)淺孔深(3 m以內(nèi)),部分甚至采用長延時的電子雷管網(wǎng)路以降低爆破震動疊加。上述這些方法不太適合礦山大體量的生產(chǎn)爆破作業(yè)[2]。
使用傳統(tǒng)爆破器材的同時,自主探索出一套“超近距離復(fù)雜環(huán)境下露天礦山大孔徑低擾動控制爆破新技術(shù)”[3],克服爆破安全距離小等不利因素,為南芬露天鐵礦延長382巖石站服務(wù)年限的順利實施做好關(guān)鍵技術(shù)保障。
南芬露天鐵礦爆破臺階高度一般為12 m或18 m,孔徑一般為250 mm或310 mm。在充分發(fā)揮現(xiàn)有設(shè)備利用率條件下,為加強對邊坡和382號巖石站的保護,在遠離382號巖石站的區(qū)域,臺階高度設(shè)計為12 m,鉆孔直徑取250 mm和310 mm,開采面推進至382號巖石站附近時,臺階高度設(shè)計為6 m,孔徑取200 mm。對南芬露天鐵礦以往的爆破施工進行梳理、總結(jié),經(jīng)過試驗和理論分析,創(chuàng)造性地提出和應(yīng)用了6 m臺階板塊化爆破施工方案,從而實現(xiàn)安全和產(chǎn)量的雙重目標。
最近爆破區(qū)域在382巖石站的東面、南面及北面分別30 m、20 m及25 m處。376-370平臺采用6 m小臺階爆破技術(shù),爆破參數(shù)如表1所示。
表1 爆破參數(shù)設(shè)計
為了達到最佳的爆破效果,多次現(xiàn)場試驗獲得炮孔炸藥配比,最終確定為多孔粒狀炸藥及乳化炸藥混合裝藥。炮孔布置如圖1所示,多孔粒狀炸藥采用連續(xù)裝藥結(jié)構(gòu),乳化炸藥使用間隔裝藥結(jié)構(gòu),裝藥結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖1 布孔示意圖
圖2 裝藥結(jié)構(gòu)示意圖
預(yù)裂爆破是輪廓爆破的一種,也是工程爆破中降震減震采用的一項重要方法,另外對到界邊坡,預(yù)裂爆破的效果直接影響邊坡的穩(wěn)定安全。根據(jù)解決以往頂部巖體預(yù)裂效果差等問題,提出了“徑向不耦合-軸向遞增間隔的裝藥結(jié)構(gòu)”,以適應(yīng)不同深度巖體的不同的夾制作用。具體裝藥結(jié)構(gòu)如圖3所示。
圖3 徑向不耦合-軸向遞增間隔裝藥結(jié)構(gòu)示意圖
預(yù)裂效果的好壞直接與炮孔的平行度相關(guān),因此在施工過程中加強炮孔質(zhì)量的檢查,包含鉆孔的平面定位偏差不超過鉆孔直徑,鉆孔角度偏差不超過3°。
為達到上述標準,礦山采用全站儀逐一放樣布孔,布孔完成后,首孔和尾孔拉測繩對其他孔位檢查?;緹o誤后采用鋼釘確定中心,周邊噴紅漆的方式。鉆機就位后,使用水平儀和豎直儀對鉆桿進行空間位置校準,且鉆孔基本完成提桿前,重新對鉆孔角度進行復(fù)核,偏差超過2度的必須記錄,并告知技術(shù)人員,由技術(shù)人員對爆破參數(shù)進行調(diào)整。
相關(guān)的微震技術(shù)在不同平臺共進行了16次爆破,爆破參數(shù)如表2所示:
表2 爆破參數(shù)設(shè)計
表中:H為臺階高度;d為鉆孔直徑(mm)(牙輪鉆機);W為抵抗線(m);a為孔距(m);b為排距(m);Q1為粒狀炸藥單孔裝藥量(kg);Q2為乳化炸藥單孔裝藥量(kg);Q3為粒狀+銨油炸藥單孔裝藥量(kg);L為孔深(m);L1為裝藥長度(m);L2為填塞高度(m);h為超深(m)。
每次震動控制爆破,都具有良好的效果:爆堆均勻集中隆起,爆破塊度均勻無明顯大塊、無飛石等危害,臺階規(guī)整,沒有根底、后沖、傘巖等現(xiàn)象,爆區(qū)邊坡穩(wěn)定性好,382巖石站設(shè)備安全,排巖硐室壁無新裂縫產(chǎn)生、混凝土完好。巖石站爆排巖硐室爆破震動速度均控制在安全范圍內(nèi),經(jīng)進一步統(tǒng)計分析得出,微震控制爆破將大塊率限制在2%,無爆破根底,平盤、邊坡規(guī)整,優(yōu)質(zhì)爆區(qū)達到55%以上,鏟裝運輸效率提高2.5%以上。
預(yù)裂爆破效果分析如圖4和5所示。
圖4 預(yù)裂效果圖
綜合每次預(yù)裂爆破來看,預(yù)裂效果較好。預(yù)裂孔裂縫均貫通,縫約3 cm~5 cm,寬度適宜;預(yù)裂面較為平整,相鄰孔間壁面的不平整度均小于15 cm,半孔率約80%;爆破動載對邊坡?lián)p傷小,壁面上無殘留未爆落巖體,無坍塌現(xiàn)象;減震效果明顯,爆破震動、飛石等危害效應(yīng)均控制在安全范圍內(nèi)[4]。
圖5 預(yù)裂炮孔半孔情況圖
(1)“小微精”集成技術(shù)將爆破震動及爆破飛石控制在安全范圍內(nèi),確保382巖石站設(shè)備設(shè)施的安全運行及鄰近邊坡的穩(wěn)定。
(2)經(jīng)統(tǒng)計分析表明,微震爆破使優(yōu)質(zhì)爆區(qū)達到55%以上,大塊率控制在2%以下,鏟裝運輸效率提高2.5%以上,且?guī)r石站爆排巖硐室爆破震動速度均控制在安全范圍內(nèi),382巖石站設(shè)備安全。精細預(yù)裂爆破效果較好,預(yù)裂孔裂縫均貫通,縫約3 cm~5 cm,預(yù)裂面平整,相鄰孔間壁面的不平整度均小于15 cm,半孔率約80%,爆破動載對邊坡?lián)p傷小。
(3)382巖石站的構(gòu)建筑及配套設(shè)施設(shè)備,在達到10年設(shè)計壽命的基礎(chǔ)上,延長服務(wù)年限達7年。