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        復(fù)合地層盾構(gòu)施工開倉作業(yè)創(chuàng)新輔助工藝研究

        2022-03-11 10:16:52鄒冠堯
        廣東土木與建筑 2022年2期
        關(guān)鍵詞:土倉常壓刀盤

        鄒冠堯

        (廣州軌道交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 廣州 510010)

        0 引言

        進(jìn)倉換刀技術(shù)自問世以來經(jīng)歷3 個階段的發(fā)展:①在廣州地鐵1 號線短暫采用了泥水泥膜帶壓進(jìn)倉;②經(jīng)過數(shù)十年的泥漿發(fā)展,研發(fā)了超濃膨潤土泥漿,但這兩種泥膜均易剝落,無法滿足長時間作業(yè)要求,保壓情況下1~2 d 就必須修補(bǔ);③在廣州地鐵三號線采用填倉法進(jìn)倉換刀,即用砂漿與水泥混合填入土倉,很容易出現(xiàn)盾構(gòu)被水泥漿糊住,在換完刀具后無法恢復(fù)掘進(jìn)的問題;最后施工人員又回到地面加固的老方法,但加固工期長、費(fèi)用高,很多停機(jī)位置處于建筑物或江河底下無法進(jìn)行地面加固,且部分地層即使加固了仍無法常壓進(jìn)倉,因此帶壓進(jìn)倉是不得不考慮的選擇[1-2]。

        隨著盾構(gòu)隧道施工技術(shù)的不斷發(fā)展,如何尋找一種既能夠克服各種復(fù)雜的地面環(huán)境,在洞內(nèi)進(jìn)行處理;又能解決各種困難地層的開倉難題,已經(jīng)成為盾構(gòu)工程技術(shù)人員研究的重難點(diǎn),經(jīng)過大量工程探索實(shí)踐,解決開倉作業(yè)難題的新設(shè)備、新材料、新工藝正不斷涌現(xiàn)。

        1 常規(guī)開倉作業(yè)面臨存在問題及風(fēng)險

        開倉作業(yè)有常壓作業(yè)和氣壓作業(yè)之分,主要根據(jù)盾構(gòu)機(jī)停機(jī)位置地層條件、地面環(huán)境、工期要求、成本控制以及人的安全性等4個方面統(tǒng)一考慮。這4個因素本身是矛盾統(tǒng)一體,并沒有明確的規(guī)范指標(biāo),只能通過現(xiàn)場工程技術(shù)人員綜合判斷,合理選擇。

        1.1 地層適應(yīng)范圍不廣

        極端惡劣的地質(zhì)條件,如洞內(nèi)處理,一般采用高濃度的泥膜護(hù)壁帶壓開倉工藝或填倉作業(yè)工藝,在海底、江底貫通地層、全斷面中粗砂地層、卵礫石地層、富水?dāng)嗔褞У葷B漏性極大的地層鮮有成功的案例。加之地面不具備加固條件后,開倉作業(yè)將異常困難。

        1.2 開倉工藝選擇困難

        方案選擇過程中,往往容易出現(xiàn)技術(shù)人員對水文地質(zhì)條件預(yù)判不準(zhǔn),周邊環(huán)境摸查不清(如暗河、地質(zhì)鉆孔)或節(jié)約成本,搶工期等僥幸心理,導(dǎo)致選用工藝達(dá)不到預(yù)期效果,輕者重復(fù)處理,重者出現(xiàn)人員傷亡等事故。

        1.3 輔助工藝質(zhì)量控制較差

        不同的施工隊伍,其技術(shù)水平及質(zhì)量管控能力參差不齊,如常壓開倉地面加固或填倉法質(zhì)量較差,或帶壓開倉泥漿護(hù)壁工藝作業(yè)流程、標(biāo)準(zhǔn)均不統(tǒng)一,會直接影響開倉作業(yè)效果。

        1.4 高危作業(yè)風(fēng)險極大

        對于倉內(nèi)動火作業(yè),一般能夠采用常壓條件進(jìn)倉,都不會考慮帶壓開倉。因?yàn)閹涵h(huán)境下,一方面必須嚴(yán)格保證開倉壓力的絕對穩(wěn)定,另一方面進(jìn)行焊接、切割作業(yè)將產(chǎn)生大量有害氣體、煙霧和粉塵等直接更容易危害人體健康。

        2 冷凍刀盤常壓開倉輔助工藝

        為克服當(dāng)前開倉作業(yè)存在的問題及風(fēng)險,華南某施工單位通過對盾構(gòu)設(shè)備進(jìn)行改造,并采用冷凍法施工原理,創(chuàng)新性提出了“冷凍刀盤及常壓開倉換刀作業(yè)工藝”,并在廣州淤泥、淤泥質(zhì)黏土、粉細(xì)砂層中成功使用[3]。

        “冷凍刀盤及常壓開倉換刀作業(yè)工藝”,即對盾構(gòu)機(jī)刀盤進(jìn)行改造,增加冷凍管路和冷凍設(shè)備,使得盾構(gòu)機(jī)刀盤鋼結(jié)構(gòu)變成一個“凍結(jié)圓盤”(等溫體),通過“凍結(jié)刀盤”,對隔倉內(nèi)土體及盾構(gòu)機(jī)周邊土體進(jìn)行凍結(jié),使得周邊形成凍土帷幕,以達(dá)到常壓開倉換刀的要求。

        2.1 冷凍管路設(shè)置及改造情況

        首先對盾構(gòu)機(jī)刀盤、前體進(jìn)行改造,增加刀盤冷凍管路、盾體冷凍管路、主驅(qū)動保護(hù)管路、接管密封倉等(見圖1)。

        圖1 冷凍刀盤改造總裝示意圖Fig.1 Schematic Diagram of General Assembly of Refrigeration Cutter Head Modification

        冷凍管路分布在刀盤4 個區(qū)間,每個區(qū)間布置獨(dú)立的冷凍液進(jìn)、出回路;冷凍管路由φ89×8 mm 鋼管制作而成,從2∕3 截面處剖開,即用2∕3 斷面鋼管與刀盤體焊接(見圖2)。管路改造過程中,需重點(diǎn)保證冷凍管口的密閉性。

        圖2 刀盤冷漿管路分布Fig.2 Cutterhead Cold Slurry Pipeline Distribution

        2.2 凍結(jié)設(shè)計

        ⑴設(shè)計凍土帷幕厚度控制在0.5~1.0 m,平均溫度在-10 ℃左右,異型冷凍管分布于刀盤內(nèi)側(cè)12 個隔倉內(nèi)壁上,實(shí)現(xiàn)與鋼結(jié)構(gòu)密貼。冷凍管路在刀盤上實(shí)行四進(jìn)四出的鹽水循環(huán)方式(見圖3),盾構(gòu)機(jī)內(nèi)殼布置圓形整環(huán)2排冷凍管路,單獨(dú)鹽水循環(huán),所有鹽水管路采用并聯(lián)方式實(shí)現(xiàn)[4-5]。

        圖3 冷凍管刀盤鹽水循環(huán)Fig.3 Cooling Pipe Cutterhead Brine Circulation

        ⑵凍結(jié)站占地設(shè)計面積約80 m2,可放置于盾構(gòu)機(jī)后配套里。站內(nèi)設(shè)備主要包括冷凍機(jī)、鹽水箱、鹽水泵以及箱式變電站、清水泵和冷卻塔。

        ⑶冷凍法施工期間嚴(yán)格指定設(shè)備保護(hù)方案進(jìn)行保護(hù),特別是主軸承等關(guān)鍵部件的保護(hù)。

        ⑷ 針對凍土發(fā)展,累計布置測溫孔33 個(見圖4)。其中,測溫孔分布在4 個區(qū)域隔倉、對盾構(gòu)機(jī)倉內(nèi)監(jiān)測保溫處理后冷凍對倉內(nèi)溫度的影響;分布在輔板外側(cè)中心縱深方向的測溫孔,監(jiān)測輔板垂直方向土體溫度變化及凍土發(fā)展情況;分布在盾構(gòu)機(jī)外殼前方邊緣與掘進(jìn)交接面斜45°方向的測溫孔,用于監(jiān)測交接面溫度變化及凍土發(fā)展情況[6]。

        圖4 測溫孔布置設(shè)計情況Fig.4 Layout and Design of Temperature Measuring Hole

        ⑸積極凍結(jié)期鹽水溫度為(-28)~(-30)℃,維護(hù)凍結(jié)期為(-25)~(-28)℃,凍土帷幕交圈時間預(yù)計為20 d,達(dá)到設(shè)計厚度(0.5~1.0 m)的時間為30 d。

        2.3 項目實(shí)施情況

        2.3.1 項目概況

        廣州某項目采用4350 泥水盾構(gòu)機(jī)掘進(jìn),在645 環(huán)停機(jī),地質(zhì)補(bǔ)勘揭示盾掌子面為中砂及黏土,隧道洞身地層為〈3-2〉中砂層2.05 m、〈4N-2〉粉質(zhì)黏土2.05 m。隧道覆土12.20 m,上覆土層為〈4-2B〉淤泥質(zhì)土層和雜填土層,隧道地質(zhì)條件為全斷面軟弱地層,含水較豐富(見圖5)。

        圖5 盾構(gòu)機(jī)停機(jī)位置情況Fig.5 Stop Position of Shield Machine

        2.3.2 模擬分析

        通過對停機(jī)位置相關(guān)參數(shù)模擬凍土的MISES 等效應(yīng)力、第一主應(yīng)力、第三主應(yīng)力分布由圖6可見,刀具更換時,在刀具位置附近凍結(jié)壁承受較大的拉力和壓力。取最大的拉、壓應(yīng)力(最危險截面與凍土的抗拉、抗壓強(qiáng)度進(jìn)行比較),得出抗拉和抗壓的安全系數(shù)均大于2,凍結(jié)壁厚度、強(qiáng)度和穩(wěn)定性能滿足要求。

        圖6 主應(yīng)力云圖(拉應(yīng)力)Fig.6 The Principal Stress Nephogram

        2.3.3 工藝實(shí)施情況

        冷凍刀盤常壓輔助工藝?yán)枚軜?gòu)機(jī)改造的冷凍裝備對刀盤外側(cè)土體形成凍結(jié)圈,抵擋周邊的水土壓力,同時結(jié)合開倉工藝步驟,形成整套的開倉作業(yè)流程,如圖7所示。

        圖7 冷凍刀盤常壓開艙輔助工藝流程Fig.7 Auxiliary Process Flow for Normal Pressure Opening of Freezing Cutter Head

        ⑴凍結(jié)前施工準(zhǔn)備工作

        ①根據(jù)盾構(gòu)機(jī)停機(jī)位置靜止水土壓力計算,可以求得切口水壓需保持在130~150 kPa之間;

        ②做好地表監(jiān)測點(diǎn)的布置工作;

        ③針對脫出管片壁后5 環(huán)管片進(jìn)行止水環(huán)注漿工作,避免盾構(gòu)機(jī)管片后發(fā)有流動水,影響凍結(jié)效果。

        ⑵凍結(jié)情況

        本項目積極凍結(jié)一共12 d,其中,凍結(jié)后第8 d 開始進(jìn)行土倉內(nèi)氣體-渣土置換,第12 d達(dá)到凍結(jié)要求,具體情況如下。

        ①土倉內(nèi)氣渣置換:根據(jù)監(jiān)測土倉內(nèi)漿液溫度情況,把控冷凍發(fā)展,在20 min 內(nèi)把土倉大部分漿液置換為高壓空氣,凍期間切口水壓保持在138~150 kPa之間,置換完成繼續(xù)冷凍。

        ②分級降壓:積極凍結(jié)完成后,結(jié)合現(xiàn)場凍土監(jiān)測及確保掌子面情況(見圖8),經(jīng)初步分析凍土帷幕已形成,為驗(yàn)證冷凍效果,對土倉按照梯度110 kPa→80 kPa→50 kPa→0 kPa 分級泄壓并穩(wěn)壓后在土倉與外界有能量交換的條件下繼續(xù)冷凍,保持掌子面及拱頂冷凍體溫度仍穩(wěn)定降低。同時,在泄壓、常壓冷凍過程加強(qiáng)地表沉降監(jiān)測。

        圖8 對掌子面土體取樣效果Fig.8 Effect of Soil Sampling on Tunnel Face

        ③根據(jù)測溫監(jiān)測情況(見圖9),鹽水去回路溫度、溫差均達(dá)到設(shè)計要求,刀盤前方0.5~0.8 m 處凍土溫度已達(dá)到0 ℃以下,且已保持冷凍5 d,滿足安全開倉冷凍帷幕厚度達(dá)到0.5~1.0 m,至15 d,掌子面已結(jié)成具相當(dāng)硬度冰塊,根據(jù)數(shù)據(jù)綜合分析,已達(dá)到預(yù)設(shè)冷凍效果,綜合判斷允許開倉后,人員進(jìn)倉作業(yè)。

        圖9 冷凍刀盤測溫變化情況Fig.9 Change of Temperature Measured by Freezing Knife Disc

        ⑶冷凍開倉前應(yīng)具備以下條件

        ①凍結(jié)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常并有備用。

        ②凍結(jié)壁厚度滿足設(shè)計要求。

        ③凍結(jié)體平均溫度低于0 ℃(根據(jù)試驗(yàn)的分析)。

        ④開倉施工所需人員、材料、工具、設(shè)備準(zhǔn)備就緒,相關(guān)安全、技術(shù)措施完善,并已完成安全、技術(shù)交底。

        ⑤隧道通風(fēng)滿足要求。

        ⑥通過盾構(gòu)開倉前條件驗(yàn)收。

        ⑷停止作業(yè)、關(guān)閉倉門的條件。開倉過程中出現(xiàn)以下情況應(yīng)立即停止作業(yè),撤出人員、工具,關(guān)閉土倉門:

        ①溫度上升>2 ℃∕d 且單點(diǎn)凍結(jié)帷幕溫度≥-2 ℃;(根據(jù)試驗(yàn)的分析)。

        ②地下水位持續(xù)上升至土倉底以上1.5 m;

        ③土倉內(nèi)出現(xiàn)不穩(wěn)定的征兆;

        ④土倉頂部及掌子面漏水(線漏);

        ⑤鹽水泄漏;

        ⑥土倉內(nèi)作業(yè)人員身體出現(xiàn)不適,人員暈倒。

        2.3.4 實(shí)施效果

        進(jìn)倉后,工人穿戴防凍服及防凍手套,進(jìn)行刀具更換作業(yè)。期間,一共更換滾刀3把,耗時2 d,未發(fā)生任何異常,本次開倉作業(yè)成功。

        3 衡盾泥泥膜護(hù)壁帶壓開倉

        截止目前,“衡盾泥及其泥膜護(hù)壁帶壓開倉工藝”已經(jīng)在廣州、蘭州、廈門、福州、長沙、佛山等13個城市的近100 個項目上使用,成功解決了全斷面富水卵石層、海底塌陷地層、全斷面砂層、上軟下硬地層、突遇孤石、軟弱地層、溶洞地層特別困難條件下等帶壓開倉作業(yè)難題[7-8]。

        3.1 衡盾泥材料特性

        “衡盾泥”是采用改性黏土材料與塑化劑按一定比例混合反應(yīng),產(chǎn)生具有一定強(qiáng)度、粘度和塑性的膏體。該材料具有隔水性好、黏附及裹攜性能強(qiáng)、具有一定的承載力等工程特性(見圖10),能夠用于盾構(gòu)施工隔水、加固、滯排的一種綠色環(huán)保材料。

        圖10 材料的工程特性Fig.10 Engineering Properties of Materials

        3.2 衡盾泥泥膜護(hù)壁帶壓開倉作業(yè)

        “衡盾泥”材料呈軟塑狀,塑化稠度大,無法直接滲透進(jìn)入松散地層中。但是在密閉的土倉內(nèi),通過少量多次的注入,一定的分級加壓作用下,將松散地層中存在的水強(qiáng)迫擠出,繼續(xù)將“衡盾泥”材料擠壓、劈裂并入到砂層空隙和裂隙中,及時封堵地層中漏水、泄氣通道并使其固結(jié),達(dá)到改良砂層力學(xué)性質(zhì)的目的,以此來克服盾構(gòu)機(jī)在自穩(wěn)能力較差的富水砂層中進(jìn)倉作業(yè)的困難,其工藝步驟如圖11 所示[9-10]。

        圖11 “衡盾泥”泥膜護(hù)壁帶壓開倉工藝流程及示意圖Fig.11 Process Flow and Schematic Diagram of“Balance Mud”Mud Film Wall Protection with Pressure Opening

        3.3 應(yīng)用實(shí)例

        3.3.1 工程概況

        廈門某隧道跨海段左線盾構(gòu)機(jī)在全斷面強(qiáng)風(fēng)化變質(zhì)砂巖中掘進(jìn),因突遇孤石及基巖突起,導(dǎo)致刀盤轉(zhuǎn)動一直伴隨較大異響,盾構(gòu)機(jī)顫動明顯,排出安山巖石塊占渣量一半以上,盾構(gòu)機(jī)被卡死,無法繼續(xù)掘進(jìn)。后發(fā)現(xiàn)盾體上方存在一塌陷區(qū)域,近似圓形,直徑15.0 m,基本覆蓋盾體區(qū)域(見圖12)。

        圖12 塌陷位置平面及剖面情況Fig.12 Plane and Profile Condition of Collapse Position

        3.3.2 衡盾泥泥膜護(hù)壁應(yīng)用情況

        ⑴準(zhǔn)備工作

        ①首先對塌方位置進(jìn)行塌陷區(qū)域探明范圍,采用頂部2 m 黏土裝袋回填處理后,繼續(xù)對探險區(qū)域注漿處理。

        ②對脫出盾尾后10 環(huán)進(jìn)行止水環(huán)施工,控制管片后方來水,同時利用徑向注漿孔對盾構(gòu)機(jī)筒體注入衡盾泥,使其包裹整個盾構(gòu)機(jī)。

        ③根據(jù)盾構(gòu)機(jī)停機(jī)位置地質(zhì)、水文條件、潮汐等情況,合理計算該位置衡盾泥泥膜制作時開倉作業(yè)壓力,并確定衡盾泥分級加壓(保高壓)時的最高控制壓力[11]。

        開倉作業(yè)壓力P=Pw+Pr+P1

        衡盾泥保高壓控制壓力P控=1.4(Pw+Pr)+P1

        式中:Pw為計算至隧道開挖中心的水頭壓力;Pr為考慮不同地質(zhì)條件、地面環(huán)境及開挖面位置的壓力調(diào)整值;P1為盾構(gòu)機(jī)停機(jī)位置當(dāng)日潮汐壓力的高值。

        ⑵ 泥水盾構(gòu)衡盾泥泥膜護(hù)壁工藝

        ①“漿漿”置換:首先派潛水員對艙底掉落的刀具進(jìn)行打撈,并關(guān)閉泥水倉與氣墊倉之間的閘門。利用同步注漿設(shè)備將衡盾泥從泥水倉隔板上的底部預(yù)留孔洞注入衡盾泥,頂部預(yù)留孔接管排出泥漿,按照注入量與排出量相匹配原則,保持泥漿壓力平衡。當(dāng)頂部排出衡盾泥時,認(rèn)為“漿漿”置換完成[12]。

        ②分級加壓:計算衡盾泥在高潮汐水位時的壓力為0.23 MPa,按照5 級進(jìn)行分級加壓(見圖13、圖14),即0.23~0.25 MPa,0.25~0.27 MPa,0.27~0.29 MPa,0.29~0.31 MPa,0.31~0.33 MPa。考慮該地層塌方過,較之原來工藝中提出每一級動態(tài)穩(wěn)壓2 h指標(biāo),在本項目中,每級穩(wěn)壓時間必須嚴(yán)格控制在2 h 內(nèi),壓力不下降0.01 MPa,最后一級必須穩(wěn)壓6 h壓力不下降0.01 MPa才能視為穩(wěn)壓成功。通過30日不斷注入衡盾泥,共計注入衡盾泥達(dá)37.5 m3,最終確保6 h 內(nèi)衡盾泥保高壓壓力下降不低于0.2 bar,視為“分級加壓”步驟完成[6]。

        圖13 衡盾泥分級加壓示意圖Fig.13 Schematic Diagram of Grading and Pressurization of Balance Mud

        圖14 分級加壓壓力變化曲線Fig.14 Pressure Change Curve of Step Pressurization

        ③漿氣置換:考慮衡盾泥充滿泥水倉后,其稠度很大,基本上處于軟塑狀態(tài),現(xiàn)場無法利用泥水盾構(gòu)進(jìn)排漿管路排出,也很難利用同步注漿設(shè)備“反抽”排出,只能利用泥水盾構(gòu)雙倉結(jié)構(gòu)特點(diǎn),打開人閘的前艙門后,人工進(jìn)入掏挖衡盾泥至氣墊倉,掏挖至衡盾泥液面至土倉高度1∕3 處停止并撤出。掏挖過程中,同步注入空氣,并確保壓力平衡。待人員撤出后,最后才分級降壓至開倉作業(yè)壓力。

        ④漿氣置換完成后,再次保壓12 h,在空壓機(jī)開啟的條件下,壓力不下降,視為可以人員進(jìn)倉作業(yè)。

        3.3.3 項目實(shí)施效果

        經(jīng)過接近30 d 的分級加壓作業(yè),衡盾泥泥膜在海水環(huán)境下順利制成并具備開倉條件,初次壓氣進(jìn)倉檢查結(jié)果表明,刀盤切口環(huán)位置、刀盤背板位置衡盾泥材料覆蓋情況良好,泥膜效果非常明顯,倉內(nèi)無滲漏水現(xiàn)象。壓氣作業(yè)時間共計20 d,壓氣進(jìn)倉35 倉,更換滾刀14把。

        4 結(jié)論

        常壓開倉創(chuàng)新工法中,冷凍刀盤通過對盾構(gòu)機(jī)設(shè)備進(jìn)行改造,并結(jié)合冷凍法的原理,創(chuàng)造能夠人員直接常壓進(jìn)倉的條件。本工法不僅解決了的特殊地質(zhì)條件下開倉作業(yè)難題,還能夠從根本上克服了動火作業(yè)等重大風(fēng)險作業(yè),更重要的是體現(xiàn)了施工“以人為本”的安全思想。但是,本工法僅處于試驗(yàn)階段,還需經(jīng)過大量工程實(shí)踐的考驗(yàn),不斷優(yōu)化設(shè)備改造及工藝指標(biāo)。

        帶壓開倉創(chuàng)新工法中,“衡盾泥”泥膜護(hù)壁帶壓開倉技術(shù),自2015 年首次使用以來,經(jīng)過各種困難地層及施工環(huán)境的檢驗(yàn),其材料、設(shè)備、工藝均逐步趨于成熟,本工法不僅拓寬了帶壓開倉在不同困難地層中應(yīng)用范圍,而且通過各種泥膜制作指標(biāo)量化參數(shù)的管控,進(jìn)一步提高開倉作業(yè)的安全性及成功率。

        作為開倉作業(yè)的輔助創(chuàng)新工法,工程實(shí)踐中,并不能完全套用,還需根據(jù)實(shí)際情況,合理選擇,才能確保開倉作業(yè)安全。

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