仲?gòu)V玉(中海油惠州石化有限公司,廣東 惠州 516086)
某企業(yè)有數(shù)臺(tái)離心式空氣壓縮機(jī),為全廠(chǎng)儀表調(diào)節(jié)系統(tǒng)提供動(dòng)力保證,因此對(duì)空壓機(jī)本體的常規(guī)維護(hù)非常重要。隨著空壓機(jī)運(yùn)行時(shí)久和檢修深入,筆者對(duì)潤(rùn)滑油系統(tǒng)進(jìn)入異物導(dǎo)致的故障有較為清晰的認(rèn)識(shí)。為方便展開(kāi)故障描述,首先對(duì)潤(rùn)滑油系統(tǒng)設(shè)備及運(yùn)行進(jìn)行簡(jiǎn)介。
油系統(tǒng)設(shè)備流程圖,如圖1所示。由大齒輪軸延伸驅(qū)動(dòng)的主油泵B將油從油箱A中抽出來(lái),通過(guò)止回閥N,讓它循環(huán)通過(guò)潤(rùn)滑系統(tǒng)和壓縮機(jī)齒輪箱。止回閥C的作用是防止通過(guò)輔助油泵M將油倒回到油箱中。在輔助油泵運(yùn)行期間,排氣閥BV允許油通過(guò)主油泵流回到油箱中,以防止主泵中的任何空氣聚集。當(dāng)油通過(guò)油冷卻器D流動(dòng)時(shí),用于降溫。油溫通過(guò)溫控閥T來(lái)調(diào)節(jié),利用調(diào)節(jié)通過(guò)油冷卻器油流量(即冷油路)的方式來(lái)自動(dòng)控制油溫,從而使進(jìn)入壓縮機(jī)的油溫保持恒定。壓縮泄壓閥L維持整個(gè)潤(rùn)滑循環(huán)中的正確操作壓力,并將任何多余的油返回到油箱中。壓力調(diào)節(jié)器P用于設(shè)定輔助油泵出口油壓。輔油泵M在空壓機(jī)正常運(yùn)行期間不運(yùn)行,主油泵保證完全的壓縮機(jī)油流量和壓力要求。
圖1 油系統(tǒng)設(shè)備流程圖
潤(rùn)滑油系統(tǒng)有兩臺(tái)油泵,一臺(tái)輔助油泵(電泵)、一臺(tái)主油泵(軸頭泵)。輔油泵由電機(jī)驅(qū)動(dòng),壓縮機(jī)啟動(dòng)前用來(lái)充滿(mǎn)主油泵以及壓縮機(jī)軸承和油線(xiàn),當(dāng)潤(rùn)滑油總管油壓降到聯(lián)鎖值時(shí),輔助潤(rùn)滑油泵自啟,保證正常油壓。當(dāng)機(jī)組停時(shí),輔助潤(rùn)滑油泵啟動(dòng)保證軸承均勻冷卻。主油泵為軸頭泵,安裝在壓縮機(jī)主軸上。當(dāng)壓縮機(jī)啟動(dòng)時(shí),主油泵同時(shí)啟動(dòng)。潤(rùn)滑油總管建立后,輔助潤(rùn)滑油泵自停,主油泵單獨(dú)運(yùn)行。油箱采用電加熱自動(dòng)恒溫控制,裝有電加熱器,油溫控制在40 ℃左右,當(dāng)油溫低于該溫度時(shí),加熱器開(kāi)始工作,而當(dāng)油溫高于該溫度時(shí),停止加熱。
一次開(kāi)機(jī)過(guò)程中,主電機(jī)開(kāi)啟后,主油泵運(yùn)行,但輔油泵未聯(lián)鎖停運(yùn)。顯然是主油泵工作異常,導(dǎo)致油壓未建立。拆下主油泵檢查,未見(jiàn)螺桿斷軸,排除主油泵本體機(jī)械故障。檢查到主油泵上方的排氣閥,打開(kāi)發(fā)現(xiàn)細(xì)管內(nèi)存在一小片不規(guī)則異物。排氣閥的作用是允許油通過(guò)主油泵流回到油箱中,以防止主泵中的任何空氣聚集。此處卡澀異物使得主油泵內(nèi)空氣無(wú)法釋放,導(dǎo)致主油泵無(wú)法上量。清除異物,疏通細(xì)管,回裝后試機(jī)正常。
在一次例行試機(jī)中,當(dāng)輔助油泵正常建立油壓,啟動(dòng)主電機(jī)后,主油泵聯(lián)動(dòng)啟動(dòng),總管油壓建立后,輔油泵自停,油壓急速降低,觸發(fā)油壓低低聯(lián)鎖,主機(jī)停機(jī)。再次試機(jī),同樣現(xiàn)象再次油壓低低聯(lián)鎖停機(jī)。
初步判斷為主油泵未上量,拆下主油泵檢查,未見(jiàn)螺桿斷軸。主油泵上方的排氣單向閥拆檢未見(jiàn)卡澀物。從主油泵入口處注油50 L不能注滿(mǎn),但油箱油位見(jiàn)明顯上漲,說(shuō)明注油漏進(jìn)了油箱。打開(kāi)油箱后,檢查主油泵入口止回閥,活動(dòng)閥球推力正常,在閥球附近發(fā)現(xiàn)一段10 cm長(zhǎng)的扎帶,導(dǎo)致閥球無(wú)法關(guān)閉嚴(yán)密,將扎帶清出。檢查止回閥的閥球,未見(jiàn)明顯坑洞,推動(dòng)閥球肉眼見(jiàn)可回位關(guān)閉。再次對(duì)主油泵入口處注油,不到10 L即可注滿(mǎn),下降緩慢基本可維持油位,證明油管路沒(méi)有斷開(kāi)缺口。清理油箱可見(jiàn)雜物后,回裝潤(rùn)滑油,再次試機(jī),啟動(dòng)正常。
本次故障是因?yàn)橹饔捅萌肟谥够亻y卡澀導(dǎo)致注油不足,主油泵運(yùn)行時(shí)無(wú)法形成有效真空,主油泵抽空無(wú)法建立油壓。
定期切換空壓機(jī)時(shí),出現(xiàn)潤(rùn)滑油異常導(dǎo)致聯(lián)鎖停機(jī)。具體過(guò)程為:輔油泵啟動(dòng),油壓建立。具備啟機(jī)條件后啟動(dòng)主電機(jī),主油泵隨之投運(yùn),與輔油泵油壓疊加達(dá)到聯(lián)鎖值后輔油泵停運(yùn),主油泵單獨(dú)運(yùn)行,此時(shí)油壓正常。2 min后隨著油溫上漲,溫控閥動(dòng)作,冷油開(kāi)始匯入。油壓顯示有輕微上漲,約半分鐘后油壓出現(xiàn)下降,在隨后2 min內(nèi)油壓降至聯(lián)鎖值,壓縮機(jī)停運(yùn)。上述過(guò)程的油壓趨勢(shì)曲線(xiàn)如圖2所示。輔油泵由于低油壓聯(lián)鎖再度啟動(dòng),油壓穩(wěn)定在較低值,未見(jiàn)油壓上漲,未恢復(fù)至正常值。隨即對(duì)油壓異常進(jìn)行排查,由于未見(jiàn)明顯異常,將輔油泵停運(yùn)后隨即開(kāi)啟,發(fā)現(xiàn)油壓又恢復(fù)至正常值且可維持。決定再度啟動(dòng)主電機(jī)試運(yùn),異常情況再度出現(xiàn),且異常時(shí)間間隔與上次基本相同,油壓趨勢(shì)曲線(xiàn)有極強(qiáng)的相似性。
圖2 油壓趨勢(shì)曲線(xiàn)圖
初步懷疑泄壓閥異常動(dòng)作導(dǎo)致油壓起伏,將油箱蓋板打開(kāi)觀(guān)察泄壓閥動(dòng)作情況。當(dāng)輔油泵單獨(dú)運(yùn)行時(shí),泄壓閥溢流管只有淌油現(xiàn)象,未形成較大壓力泄放,油壓穩(wěn)定。當(dāng)切換為主油泵運(yùn)行后,油溫上漲約至41 ℃時(shí),油壓趨勢(shì)顯示有上漲,表示溫控閥已開(kāi)始動(dòng)作。不久,泄壓閥溢流管出現(xiàn)較大壓力泄放,此時(shí)油壓持續(xù)下降聯(lián)鎖停機(jī)。輔油泵聯(lián)鎖啟動(dòng)后,實(shí)際觀(guān)察到泄壓閥溢流管還有較大壓力泄放。停機(jī)約30 min后,油溫回落,溫控閥復(fù)位,冷油路關(guān)小,泄壓閥溢流管改為淌油,此時(shí)油壓恢復(fù)正常。
對(duì)油系統(tǒng)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)油管路內(nèi)襯有少許膠皮,系使用年久脫落。溫控閥拆檢,發(fā)現(xiàn)少量碎屑。泄壓閥拆檢,未見(jiàn)明顯拉痕、卡澀、異物。對(duì)油管路及冷油器進(jìn)行反吹,見(jiàn)少許膠皮細(xì)小碎屑,未見(jiàn)大塊碎屑。
據(jù)此現(xiàn)象及油壓趨勢(shì),懷疑在溫控閥動(dòng)作即油路大量切至冷油路時(shí),冷油路出現(xiàn)碎屑截流管路,同時(shí)熱油路也被溫控閥截流,兩路同時(shí)截流導(dǎo)致匯合后局部油路憋壓上漲。當(dāng)壓力漲至泄壓閥動(dòng)作壓力時(shí),泄壓閥動(dòng)作開(kāi)始泄壓,油壓大幅降低而聯(lián)鎖停機(jī)?,F(xiàn)有的油壓顯示為混合后的總管油壓,混合前的局部油路未有油壓監(jiān)測(cè)。而當(dāng)停機(jī)后油溫緩慢回落,溫控閥復(fù)位,被碎屑截流的冷油路關(guān)小,熱油路開(kāi)大,油壓又可恢復(fù)。這種懷疑假設(shè)即可解釋油壓變化存在時(shí)間間隔且有重復(fù)規(guī)律特性,也可合理解釋油壓趨勢(shì)過(guò)程。
為模擬不開(kāi)機(jī)狀態(tài)下的油溫上漲,將油箱電加熱器暫時(shí)設(shè)置為連續(xù)加熱,輔油泵運(yùn)行建立油壓。待油溫到42 ℃附近時(shí),持續(xù)觀(guān)察10 min,油壓未出現(xiàn)下降。表明清理油管路是有疏通效果的,此時(shí)具備再開(kāi)機(jī)試驗(yàn)的條件。再度開(kāi)機(jī)后,油壓過(guò)渡正常,隨著油溫上漲,溫控閥調(diào)節(jié)正常,持續(xù)觀(guān)察1 h未出現(xiàn)油壓下降。據(jù)此判斷,油壓異常原因?yàn)槭軠乜亻y調(diào)節(jié)的冷油側(cè)管路出現(xiàn)少許膠皮導(dǎo)致該路截流,混油前局部憋壓,導(dǎo)致泄壓閥動(dòng)作泄壓。在清理油管路后,雖然未見(jiàn)大塊碎屑,不排除被挪動(dòng)至邊側(cè),使得截流不再明顯。大塊碎屑可能存在于冷油器殼程的折流板位置,待拆檢驗(yàn)證。
運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)油壓有0.03 MPa的小幅下降,雖然未觸發(fā)聯(lián)鎖,但查看趨勢(shì)異常,是突然下降的。首先懷疑的就是儀表測(cè)量的準(zhǔn)確性,將油壓表拆下進(jìn)行打壓校定,指示正常。檢查油管路的漏點(diǎn)情況,外管路容易排查,未發(fā)現(xiàn)漏油。為縮小占地面積、美化機(jī)體結(jié)構(gòu),油系統(tǒng)在油箱及機(jī)體內(nèi)部均布置有內(nèi)管路,一般鋼管路不會(huì)發(fā)生泄漏,在彎頭部位有膠管軟連接,油系統(tǒng)還存在泄壓閥,整體打壓不現(xiàn)實(shí),漏點(diǎn)排查難度很大。經(jīng)過(guò)會(huì)審,暫時(shí)排除油路漏點(diǎn),轉(zhuǎn)換排查思路,檢測(cè)油泵出力是否下降。油泵自身帶有泄壓閥,由廠(chǎng)家限定完成再出廠(chǎng)的,如非確認(rèn)故障一般不對(duì)此處拆檢調(diào)整。油泵埋入在油箱底部,按理說(shuō)在潤(rùn)滑環(huán)境中的工作狀況很好,一般不會(huì)出現(xiàn)外置泵通常出現(xiàn)的軸承潤(rùn)滑故障。將油泵拆出時(shí),對(duì)油泵入口的一小節(jié)過(guò)濾管段引起注意,打開(kāi)后發(fā)現(xiàn)過(guò)濾網(wǎng)存在臟堵,且雜物質(zhì)地較硬,系長(zhǎng)期存積導(dǎo)致。此時(shí)懷疑是吸入量不足導(dǎo)致油泵出力下降。將濾網(wǎng)清理后回裝,再試運(yùn),油壓恢復(fù)正常水平,故障原因得到驗(yàn)證。雖然油箱進(jìn)行過(guò)定期清理,但對(duì)油泵入口濾網(wǎng)未做過(guò)檢查,本身處于油箱下部,長(zhǎng)年累月過(guò)流,對(duì)雜物起到過(guò)濾的同時(shí)也造成了臟堵。
混合有大量油霧滴的高溫高壓空氣由壓縮機(jī)排入油氣分離器,油氣分離器將螺桿壓縮機(jī)潤(rùn)滑油從油氣混合物中分離出來(lái),繼續(xù)把壓縮空氣中的潤(rùn)滑油微粒清除。螺桿壓縮機(jī)的這種油氣混合的工作原理,必然會(huì)由于吸入空氣的不純導(dǎo)致油質(zhì)變劣。油氣分離芯濾芯的使用壽命與油的污染程度、油量、運(yùn)行時(shí)長(zhǎng)均有關(guān)系,關(guān)系到潤(rùn)滑油的相對(duì)清潔度。如果潤(rùn)滑油或者分離器濾芯更換不及時(shí),都會(huì)導(dǎo)致油質(zhì)變劣(如圖3所示),進(jìn)而導(dǎo)致油系統(tǒng)故障甚至引發(fā)主機(jī)燒毀。盡管在維護(hù)到位的前提下,噴油螺桿空壓機(jī)在后期能夠把油氣分離開(kāi)來(lái),也無(wú)法做到無(wú)油螺桿空壓機(jī)潤(rùn)滑油的潔凈程度。
圖3 油質(zhì)變劣
保持油系統(tǒng)的良好清潔狀態(tài)是空壓機(jī)正常工作的前提,也是空壓機(jī)定期維護(hù)不可缺少的項(xiàng)目。在注重常規(guī)檢修項(xiàng)目的同時(shí),提高關(guān)注油系統(tǒng)的清潔度,最大限度的排除因?yàn)橛拖到y(tǒng)導(dǎo)致的故障。
(1)油系統(tǒng)檢修嚴(yán)禁使用扎帶,不只是鉗工,其他工種也要提高油系統(tǒng)檢修的清潔意識(shí)。
(2)潤(rùn)滑油管若為膠皮管,使用年久會(huì)出現(xiàn)部分膠皮脫落,阻塞油路,需定期檢查、疏通、更換,改為金屬軟管為佳。
(3)定期檢查油箱、濾網(wǎng),清理內(nèi)部雜物,保證油箱、濾網(wǎng)清潔。
(4)關(guān)注油濾差壓上升狀態(tài),及時(shí)切換,分析差壓上漲過(guò)快原因。
(5)對(duì)于噴油螺桿空壓機(jī)的種種弊端,可結(jié)合成本考慮應(yīng)用無(wú)油螺桿機(jī)。
以上為實(shí)際真實(shí)遇到的油系統(tǒng)故障,且均為異物進(jìn)入導(dǎo)致,明確了此類(lèi)故障的排查重點(diǎn)和路徑。希望本文能夠?qū)ν袀兘鉀Q此類(lèi)問(wèn)題起到啟發(fā)借鑒意義,避免陷入油系統(tǒng)故障排查的困惑和方法錯(cuò)誤。