余浩進(jìn)(內(nèi)蒙古久泰新材料有限公司,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010200)
煤制乙二醇項(xiàng)目是在新材料、新能源、生物可降解的產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路下的重要項(xiàng)目,汽輪機(jī)是該項(xiàng)目的關(guān)鍵設(shè)備,具有大型、高速、連續(xù)工作且處于核心地位的特點(diǎn),其運(yùn)行狀況好壞直接影響企業(yè)的生產(chǎn),一旦出現(xiàn)振動(dòng)高將引起停機(jī)。而出現(xiàn)振動(dòng)高進(jìn)行原因分析時(shí),往往只能在儀表和工藝參數(shù)方面得到較準(zhǔn)確的結(jié)論,而對(duì)于汽輪機(jī)本身機(jī)械方面的只能分析可能的原因,需要解體驗(yàn)證,借助故障診斷儀器能準(zhǔn)確的診斷出汽輪機(jī)機(jī)械方面的問(wèn)題。研究并應(yīng)用先進(jìn)的故障診斷技術(shù)不僅可以早期發(fā)現(xiàn)故障,避免惡性事故的發(fā)生,可以更有效的指導(dǎo)設(shè)備的維修管理,從根本上解決目前設(shè)備定期維修不足和維修過(guò)剩的問(wèn)題,通過(guò)及時(shí)檢測(cè)汽輪機(jī)振動(dòng)變化,掌握歷史頻譜圖和設(shè)備的劣化,可有效防止損傷設(shè)備關(guān)鍵部件,延長(zhǎng)使用壽命,提高可靠性,可以在有限的使用壽命周期內(nèi)創(chuàng)造最大的價(jià)值,作為制定設(shè)備維護(hù)策略的有效方法。
本項(xiàng)目壓縮機(jī)分別采用汽輪機(jī)、電動(dòng)機(jī)、膨脹機(jī)驅(qū)動(dòng),本文主要介紹汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)的B單元丙烯汽輪機(jī)和A單元空分汽輪機(jī),均為9.8 MPa過(guò)熱蒸汽驅(qū)動(dòng),參數(shù)分別為進(jìn)汽量58、118.3 t/h,功率14 500、37 426 kW,轉(zhuǎn)速3 910~4 830、4 823 r/min,軸承跨距2 870、3 340 mm,轉(zhuǎn)子重量3.4、7.4 t,滑動(dòng)軸承均為可傾瓦形式,推力軸承均為米歇爾形式。
自試車以來(lái)蒸汽品質(zhì)一直不好,兩年后丙烯汽輪機(jī)和空分汽輪機(jī)均出現(xiàn)蒸汽消耗量增加,分析是過(guò)流部分結(jié)垢導(dǎo)致,多次采取低壓飽和蒸汽清洗的方法對(duì)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子進(jìn)行清洗,清洗后有所好轉(zhuǎn),但很快又出現(xiàn)蒸汽消耗量增加的現(xiàn)象,特別是空分汽輪機(jī)出現(xiàn)調(diào)速閥全開(kāi)時(shí)轉(zhuǎn)速下降的情況。
經(jīng)過(guò)近兩個(gè)月的取樣分析,汽輪機(jī)蒸汽冷凝液部分化驗(yàn)結(jié)果,二氧化硅為23.3、40.2、66.4、18.9、26、14、20.4、24、31.9、19.7 μg/L,電導(dǎo)率為21.1、22.9、15.8、18.12、14.72、11.8、13.6、12.25、15、11.34 μs/cm,根據(jù)GB/T 12145—2016 《火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量》要求,蒸汽質(zhì)量為二氧化硅20 μg/L、電導(dǎo)率0.15 μs/cm,凝結(jié)水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為電導(dǎo)率0.3 μs/cm,可見(jiàn)二氧化硅時(shí)有超標(biāo),最高3倍多,電導(dǎo)率超標(biāo)情況嚴(yán)重,約40~70倍,最高113倍。
在某研究院技術(shù)監(jiān)督報(bào)告中指出,鍋爐爐水硅含量偏大,最高5 mg/L,過(guò)熱蒸汽氫電導(dǎo)率超標(biāo),最高達(dá)1.1 μs/cm,應(yīng)通過(guò)加強(qiáng)爐水排污降低其硅含量至合格范圍。
次年5月,汽輪機(jī)排氣端軸承振值153 Y開(kāi)始出現(xiàn)波動(dòng),振動(dòng)峰值逐次升高,且出現(xiàn)波峰的周期越來(lái)越短,振值波動(dòng)持續(xù)40 min左右后恢復(fù)正常,7月3日,振值達(dá)到51.7 μm,超過(guò)報(bào)警值50 μm,該軸承振值聯(lián)鎖值為75 μm;8月6日,振值達(dá)到74.8 μm,提前進(jìn)入大修。
次年4月,汽輪機(jī)累計(jì)運(yùn)行約8 000 h,排氣端軸承振值VI981X達(dá)49 μm,同時(shí)調(diào)速閥全開(kāi)轉(zhuǎn)速仍然下降,經(jīng)清洗后效果明顯;9月之后,進(jìn)氣端軸承振值VI982 X偏高,經(jīng)常升至接近報(bào)警值后下降,最高至61.35 μm,期間對(duì)轉(zhuǎn)子進(jìn)行了低壓飽和蒸汽清洗,到投運(yùn)4年后大修前,振值最高值穩(wěn)定在報(bào)警值附近。軸承振值報(bào)警值為59.5 μm,聯(lián)鎖值為79.3 μm。
自發(fā)生振值波動(dòng)開(kāi)始,從多方面進(jìn)行排查,始終沒(méi)有發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生振動(dòng)的根本原因,可能的原因及結(jié)果如下。
(1)振動(dòng)探頭和接線,153 Y與其他三個(gè)測(cè)點(diǎn)振值同時(shí)波動(dòng),未發(fā)現(xiàn)松動(dòng)等異?,F(xiàn)象,排除此原因;
(2)負(fù)荷調(diào)整引起振動(dòng),對(duì)相同負(fù)荷或不同負(fù)荷的振動(dòng)情況進(jìn)行對(duì)比,未發(fā)現(xiàn)異常;
(3)末端排氣通路,真空良好,疏水通暢,排除水擊可能;
(4)潤(rùn)滑油,分析報(bào)告結(jié)果顯示油質(zhì)合格;
(5)結(jié)垢嚴(yán)重導(dǎo)致發(fā)生碰磨,無(wú)法驗(yàn)證,需解體檢查;
(6)動(dòng)、靜件碰磨,可能是汽封間隙有問(wèn)題,高壓氣體竄入低壓缸引起熱彎曲,無(wú)法驗(yàn)證,需解體檢查。
在分析無(wú)果的情況下,委托原廠進(jìn)行頻譜分析,結(jié)果顯示振動(dòng)波動(dòng)以一倍頻分量為主,40 min左右后恢復(fù)正常,壓縮機(jī)振動(dòng)數(shù)據(jù)穩(wěn)定。由此判斷屬于強(qiáng)迫振動(dòng),轉(zhuǎn)子的動(dòng)平衡狀態(tài)發(fā)生了變化,氣缸內(nèi)部中后端發(fā)生輕微碰磨的可能性較大,軸承座油檔密封齒也可能存在動(dòng)靜碰磨但概率較小。機(jī)組均不存在油膜渦動(dòng)、汽流激振。建議盡快停機(jī)檢查,先打開(kāi)軸承座檢查油檔,如果沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,解體檢查氣缸內(nèi)部碰磨情況。
后經(jīng)解體驗(yàn)證,油檔密封齒沒(méi)有發(fā)現(xiàn)磨損,氣缸中后部結(jié)垢嚴(yán)重,汽封間隙減小,引起碰磨,結(jié)垢沉積物磨完后振值恢復(fù)正常,當(dāng)結(jié)垢沉積物到達(dá)一定厚度時(shí),又引起碰磨導(dǎo)致振動(dòng)。頻譜分析結(jié)果正確,頻譜分析能較準(zhǔn)確的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題所在。
發(fā)生振動(dòng)異常偏高后,與丙烯汽輪機(jī)類似,沒(méi)有找到根本原因,但沒(méi)有進(jìn)行頻譜分析??紤]到振值穩(wěn)定,為了保證生產(chǎn),一直保持運(yùn)行。投運(yùn)4年后大修時(shí),解體發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子結(jié)垢嚴(yán)重,進(jìn)氣端6圈汽封被打斷,懷疑是裝置試車時(shí)蒸汽管道有雜物所致。本次大修經(jīng)歷了三次解體七次試車兩次動(dòng)平衡,每次聯(lián)鎖停車均因排氣端VI981 X振值高,后兩次解體及振動(dòng)大的原因分析如下。
(1)第二次解體
經(jīng)過(guò)2次聯(lián)動(dòng)、1次單體試車,均在轉(zhuǎn)速為2 160 r/m左右時(shí),VI981 X振值高聯(lián)鎖停車。解體后發(fā)現(xiàn)葉輪間汽封處徑向有碰磨,懷疑汽封間隙不夠。因無(wú)原廠數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)子吊出前對(duì)各部間隙進(jìn)行了記錄,回裝時(shí)對(duì)汽封間隙進(jìn)行了復(fù)查,與解體前是一致的。為解決振動(dòng),對(duì)碰磨部位擴(kuò)大了汽封間隙。其他可能的原因分析如下。
①?zèng)_轉(zhuǎn)前速關(guān)閥漏氣,如漏氣會(huì)引起上、下缸溫差大導(dǎo)致振動(dòng),測(cè)溫儀表顯示缸內(nèi)溫度低,不存在溫差;
②軸瓦間隙,軸瓦與庫(kù)存新軸瓦厚度相同,且低轉(zhuǎn)速時(shí)不會(huì)造成大的振動(dòng)導(dǎo)致跳車;
③對(duì)中,汽輪機(jī)、空壓機(jī)、增壓機(jī)軸系均未變動(dòng),且聯(lián)軸器長(zhǎng),對(duì)中不好不會(huì)造成大的振動(dòng)導(dǎo)致跳車,單體試車已排除此因素;
④發(fā)生碰磨,現(xiàn)場(chǎng)無(wú)膨脹指示裝置,可能因汽封原始間隙未考慮膨脹,或原始裝配有誤差引起碰磨,需檢查汽封碰磨的情況;
⑤轉(zhuǎn)子撓度偏大,已做靜、動(dòng)平衡,排除此因素。
(2)第三次解體
擴(kuò)大間隙后對(duì)各部間隙進(jìn)行了認(rèn)真復(fù)查,回裝后進(jìn)行了2次單體試車,并通過(guò)架設(shè)百分表檢查膨脹,在轉(zhuǎn)速為2 160 r/m左右時(shí),仍因VI981 X振值高聯(lián)鎖停車。解體后發(fā)現(xiàn)汽封片處有軸向碰磨,除上次解體的原因分析外,還進(jìn)行了以下分析和檢查。
①缸體膨脹不充分,下次試車時(shí)延長(zhǎng)低速暖機(jī)時(shí)間,使缸體充分膨脹;
②高壓端軸承箱卡澀,經(jīng)檢查滑銷,排除了此因素;
③動(dòng)平衡,重新做了動(dòng)平衡,結(jié)果顯示合格,并對(duì)測(cè)振帶表面進(jìn)行了處理;
④管道應(yīng)力,回裝時(shí)主蒸汽管管口對(duì)中情況較好,并對(duì)油管進(jìn)行了檢查。
回裝后經(jīng)過(guò)2次聯(lián)動(dòng)試車,均延長(zhǎng)暖機(jī)時(shí)間30 min,并通過(guò)架設(shè)百分表檢查膨脹,兩次試車均成功。雖然最后開(kāi)車成功,但沒(méi)有頻譜分析儀輔助進(jìn)行準(zhǔn)確的查找振動(dòng)高的原因,致使原因分析只能憑經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷,并且多進(jìn)行了一次動(dòng)平衡試驗(yàn),延長(zhǎng)了檢修工期。
機(jī)械設(shè)備故障診斷技術(shù)是利用測(cè)取機(jī)械設(shè)備在運(yùn)行中或者相對(duì)靜態(tài)條件下的狀態(tài)信息,通過(guò)對(duì)所測(cè)得信號(hào)進(jìn)行分析和處理,并結(jié)合診斷對(duì)象的歷史狀態(tài),來(lái)定量識(shí)別機(jī)械設(shè)備及其零部件的實(shí)時(shí)技術(shù)狀態(tài),并預(yù)知有關(guān)異常故障和預(yù)測(cè)未來(lái)的技術(shù)狀態(tài),從而確定必要對(duì)策的技術(shù),它包含兩方面的內(nèi)容:一是對(duì)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測(cè);二是在發(fā)現(xiàn)異常情況后對(duì)設(shè)備的故障進(jìn)行分析、診斷。該技術(shù)首先來(lái)自軍事上的需要,在第二次世界大戰(zhàn)初期問(wèn)世,經(jīng)過(guò)電子計(jì)算機(jī)技術(shù)、現(xiàn)代測(cè)試技術(shù)、信號(hào)處理技術(shù)及信號(hào)識(shí)別技術(shù)的發(fā)展,利用計(jì)算機(jī)對(duì)機(jī)械設(shè)備故障進(jìn)行有效的輔助監(jiān)測(cè)和診斷已成為重要的診斷手段,其發(fā)展已進(jìn)入“不解體化、高精度化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化”的趨勢(shì)[1]。下面總結(jié)一下該技術(shù)在汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子和滑動(dòng)軸承故障診斷方面的應(yīng)用。
汽輪機(jī)屬高速旋轉(zhuǎn)機(jī)械,由于旋轉(zhuǎn)質(zhì)量的不平衡、對(duì)中不良、動(dòng)靜件摩擦等原因都會(huì)引起振動(dòng),振動(dòng)會(huì)產(chǎn)生反復(fù)變動(dòng)的巨大載荷,不但會(huì)降低壽命和可靠性,而且還可能發(fā)生嚴(yán)重的破壞事故,給生產(chǎn)帶來(lái)很大的經(jīng)濟(jì)損失[1]。表1對(duì)頻譜分析時(shí)各種故障的特征和振動(dòng)敏感參數(shù)進(jìn)行了總結(jié),從表中可以看出,不同故障的特征和振動(dòng)敏感參數(shù)不同,通過(guò)頻譜分析可以對(duì)汽輪機(jī)機(jī)械方面的故障做出準(zhǔn)確的診斷。
表1 故障特征和敏感參數(shù)
汽輪機(jī)是煤制乙二醇項(xiàng)目的關(guān)鍵設(shè)備,一旦出現(xiàn)振動(dòng)高引起停機(jī),將造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失和嚴(yán)重的后果。而出現(xiàn)振動(dòng)高進(jìn)行常規(guī)的原因分析時(shí),對(duì)于汽輪機(jī)本身機(jī)械方面的只能得到可能的結(jié)論,需要解體驗(yàn)證。借助故障診斷儀器能準(zhǔn)確地診斷出汽輪機(jī)機(jī)械方面存在的問(wèn)題,可以更有效的指導(dǎo)汽輪機(jī)的維修管理,能掌握歷史頻譜圖和劣化,可有效防止汽輪機(jī)中關(guān)鍵部件的損傷,延長(zhǎng)汽輪機(jī)的使用壽命,提高汽輪機(jī)工作的可靠性,可以在有限的使用壽命周期內(nèi)創(chuàng)造最大的價(jià)值,作為制定汽輪機(jī)維護(hù)策略的有效方法,頻譜分析應(yīng)受到各工業(yè)領(lǐng)域的重視[1-2]。