高瀟
(以嶺萬洲國際制藥有限公司,河北石家莊 050000)
撲熱息痛白色結(jié)晶粉末,從乙醇中得棱柱體結(jié)晶。熔點169℃~171℃。能溶于乙醇、丙酮和熱水,難溶于水,不溶于石油醚及苯。無氣味、味苦。為乙酰苯胺類解熱鎮(zhèn)痛藥。通過抑制環(huán)氧化酶,選擇性抑制下丘腦體溫調(diào)節(jié)中樞前列腺素的合成,導(dǎo)致外周血管擴(kuò)張、出汗而達(dá)到解熱的作用,通過抑制前列腺素等的合成和釋放,提高痛閾而起到鎮(zhèn)痛作用,屬于外周性鎮(zhèn)痛藥,僅對輕、中度疼痛有效,本品無明顯抗炎作用。
布洛芬為白色結(jié)晶性粉末,熔點74.5℃~77.5℃,不溶于水,易溶于乙醇、氯仿、乙醚、丙酮等溶劑,在氫氧化鈉或碳酸鈉試液中易溶。為芳香族有機(jī)酸,與堿及堿性物質(zhì)易反應(yīng)。布洛芬是解熱鎮(zhèn)痛藥,主要用于扭挫傷、勞損、頭疼、腰疼、術(shù)后疼痛等止痛消炎的作用。布洛芬物料存在密度低、流動性差、可壓性差的特殊性質(zhì)。布洛芬熔點低與輔料混合后易產(chǎn)生低共熔現(xiàn)象,在大生產(chǎn)過程中易導(dǎo)致熔化、粘沖。
轉(zhuǎn)移初期按照原工藝中試共進(jìn)行5批。中試結(jié)果布洛芬含量低且不均勻,為解決該問題做了以下調(diào)整:
以上中試生產(chǎn)未能解決布洛芬含量低且不勻的問題如表1所示。因中試原輔料用量大,停止中試改為小試研究優(yōu)化工藝查找原因。以下是小試的試驗情況及調(diào)整思路如表2所示。
除以上小試批生產(chǎn)所采取的各種措施,也嘗試使用其他廠家布洛芬原料生產(chǎn),都未能解決布洛芬含量異常的問題。在原工藝的2批小試中曾對流化床內(nèi)壁和抖袋上的細(xì)粉進(jìn)行過收集并檢測(吸附在內(nèi)壁上,無法正常收集的細(xì)粉,用毛刷收集)結(jié)果顯示布洛芬含量極高?;旌虾箢w?,F(xiàn)象顯示,布洛芬不易成粒,游離狀態(tài)較多,參與制粒后布洛芬靜電現(xiàn)象明顯,吸附于聚乙烯袋內(nèi)壁上較多。
依據(jù)原工藝生產(chǎn)批次現(xiàn)象及檢測結(jié)果看,按照原工藝生產(chǎn),顆粒中撲熱息痛含量正常,布洛芬含量無法達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)且不均勻,壓片后撲熱息痛含量正常,布洛芬含量有較顆粒含量繼續(xù)降低的趨勢。因此,嘗試優(yōu)化工藝來解決布洛芬含量問題。
經(jīng)過各方面評估最終確定布洛芬外加工藝。工藝變更后的小試生產(chǎn)詳情如表3所示。
表3 工藝變更小試批次匯總表
工藝變更小試試驗成功后進(jìn)行了3批中試生產(chǎn),該3批中試使用相同設(shè)備,相同工藝。以下是3批中試結(jié)果如表4所示。
表4 工藝變更中試批次檢測數(shù)據(jù)匯總表
在中試批的基礎(chǔ)上進(jìn)行了與注冊批同批量的放大生產(chǎn),之后又順利完成了3批注冊批的生產(chǎn),優(yōu)化批生產(chǎn)過程中含量檢測結(jié)果正常,素片壓片過程中出現(xiàn)粘沖和硬度超上限現(xiàn)象。在后續(xù)的注冊批生產(chǎn)過程中進(jìn)行了工藝調(diào)整解決了以上問題,注冊批3批生產(chǎn)順利完成。以下是注冊批的結(jié)果如表5所示。
表5 注冊批檢測數(shù)據(jù)匯總表
由以上結(jié)果來看,工藝變更后工藝穩(wěn)定,驗證結(jié)果符合要求,注冊工作順利展開。
之后的商業(yè)化生產(chǎn)批量在原注冊批基礎(chǔ)上擴(kuò)大10倍,總混合需在5000L混合罐進(jìn)行。為確保布洛芬能混合均勻,對混合工藝進(jìn)行了細(xì)化,設(shè)計了預(yù)混合步驟,規(guī)定了加料順序、投料量和投料細(xì)節(jié)。
混合后5000L混合罐中取樣檢測顆粒混合均勻?;旌辖Y(jié)束后顆粒由5000L混合罐出料至3個1500L儲料罐中,出料后布洛芬含量不合格。對生產(chǎn)過程進(jìn)行分析,出料時,因出料口與1500L混合罐進(jìn)料口密封不嚴(yán),為避免粉塵過大出料緩慢,整批物料出料時長1h。出料口與儲罐底部距離約2m,在緩慢出料過程中,外加布洛芬可能發(fā)生了分層。對3個1500L混合罐中顆粒進(jìn)行混合均勻性檢測證實了以上推理的正確性,3個1500L儲料罐中顆粒含量檢測RSD均不符合要求。
該項目注冊工作已完成,商業(yè)化擴(kuò)批因下料問題無法解決,轉(zhuǎn)移工作面臨失敗,之前的所有工作被視為徒勞。在莫大的壓力下,聯(lián)系到混合設(shè)備廠家,對具體問題進(jìn)行了詳細(xì)說明,希望能夠通過設(shè)備改進(jìn)解決下料問題。在雙方的共同努力下,研發(fā)了一款與5000L混合機(jī)配套的下料備件,理論上該備件對解決下料分層問題會有幫助。下料備件原理圖如圖1所示。
圖1 下料備件原理圖
備件制作完成后對原OOS批顆粒重新混合后使用下料器出料至3個1500L儲料罐中,分別對5000L混合罐和3個儲料罐進(jìn)行混合均勻度及顆粒含量檢測,檢測結(jié)果均符合要求。實驗結(jié)果表明,顆粒混合均勻,下料后顆粒均勻,該下料備件可行。增加下料備件后,不僅消除了粉塵,下料時間也大幅縮短,顆粒含量均勻性與出料前一致。
隨后對整批顆粒進(jìn)行了壓片,考察壓片過程對顆粒均勻性的影響。選取壓片時間最長的1個儲料罐,對其整個壓片過程左右出料口交替取樣,共取樣21個點,每點3片檢測劑量均勻性(CU)。結(jié)果顯示CU檢測結(jié)果合格,壓片過程穩(wěn)定。
試驗批結(jié)束后,開始了撲熱息痛布洛芬片的第一批擴(kuò)批驗證批生產(chǎn),驗證過程中對混合后顆粒進(jìn)行了補(bǔ)充驗證,對出料后3個混合罐中顆粒進(jìn)行了顆?;旌暇鶆蛐詸z測,檢測結(jié)果再次證實出料備件對該產(chǎn)品的適用性。三批擴(kuò)批驗證批結(jié)果顯示,擴(kuò)批驗證工藝穩(wěn)定,所有檢測結(jié)果均符合要求。
從撲熱息痛布洛芬片項目轉(zhuǎn)移過程看,布洛芬原料參與制粒后并不成粒,靜電現(xiàn)象增強(qiáng),易吸附在設(shè)備內(nèi)表面?;旌蠒r外加避免了生產(chǎn)過程中的損失和濕熱環(huán)境對原料的影響,不但解決了含量問題對該項目的穩(wěn)定性也無不良影響。
以上是對布洛芬原料性質(zhì)的一些研究和混合出料分層問題的解決方法,希望對其他同行在制劑生產(chǎn)及研發(fā)工作中能有所幫助。