蘇順
(中海石油華鶴煤化有限公司,黑龍江 鶴崗 154100)
中海石油華鶴煤化有限公司尿素裝置解吸氣相冷凝采用回流調(diào)溫水冷卻(圖1),回流調(diào)溫水系統(tǒng)建立是通過(guò)LV68202向高位槽V06805引蒸汽冷凝液,然后打開(kāi)高位槽V06805入回流冷凝器調(diào)溫水管線切斷閥,待回流冷凝器E06804回水管線高點(diǎn)排氣閥門(mén)出水后,關(guān)閉排放閥。啟動(dòng)回流冷凝器循環(huán)水泵P06803A/B打循環(huán),使FIC68202保持在911t/h?;亓髡{(diào)溫水系統(tǒng)是一個(gè)密閉的循環(huán)系統(tǒng),由高位槽V06805保持充滿水與壓力。而回流調(diào)溫水換熱器E06806是通過(guò)回流調(diào)溫水與循環(huán)水換熱,降低回流調(diào)溫水溫度,回流調(diào)溫水冷卻回流冷凝器E06804,解吸塔氣相通過(guò)回流冷凝器E06804幾乎全部冷凝解吸氣相中的氨,進(jìn)而回收工藝?yán)淠褐械陌薄?/p>
圖1 改造前回流調(diào)溫水系統(tǒng)流程
回流調(diào)溫水換熱器E06806通過(guò)取樣分析數(shù)據(jù),判斷列管存在泄漏,循環(huán)水泄漏至回流調(diào)溫水內(nèi)部,造成回流調(diào)溫水污染,通過(guò)回流調(diào)溫水泵P06803A/B出口導(dǎo)淋進(jìn)行排放置換。而E06806列管堵塞嚴(yán)重,循環(huán)水無(wú)法滿足調(diào)溫水換熱器E06806工藝換熱量。工藝方面通過(guò)定期進(jìn)行對(duì)E06806反沖洗維持換熱量。每?jī)蓚€(gè)月進(jìn)行一次反沖洗,時(shí)間約6h,反沖洗期間造成解吸水解系統(tǒng)波動(dòng),解吸塔氣相放空造成大量氨損失。調(diào)溫水系統(tǒng)和解吸塔的氣相溫度與設(shè)計(jì)值出現(xiàn)偏離?;亓骼淠鱁06804的入口調(diào)溫水設(shè)計(jì)指標(biāo)為51.1℃,操作范圍為53~57℃?,F(xiàn)工藝系統(tǒng)循環(huán)水閥門(mén)全開(kāi),回流調(diào)溫水上水TI68203溫度80℃,調(diào)溫水全部經(jīng)過(guò)換熱器換熱后TI68202溫度77℃,溫差3℃,回流冷凝器液位槽出液溫度達(dá)到83℃,最高時(shí)達(dá)到90℃,遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)指標(biāo)(圖2)。
圖2 改造前調(diào)溫水換熱器DCS畫(huà)面
由于循環(huán)水流速較慢,循環(huán)水內(nèi)泥沙沉積造成垢下腐蝕導(dǎo)致E06806列管泄漏嚴(yán)重(圖3)。E06806循環(huán)水泄漏至回流調(diào)溫水,氯離子隨著回流調(diào)溫水排污管線返回蒸汽冷凝液槽V06901,高壓甲銨泵機(jī)封水來(lái)自蒸汽冷凝液槽V06901,氯離子隨著機(jī)封水進(jìn)入高壓系統(tǒng),氯離子長(zhǎng)期進(jìn)入高壓系統(tǒng),會(huì)對(duì)高壓設(shè)備造成腐蝕,影響其使用周期。
圖3 列管結(jié)垢
(1)回流調(diào)溫水由循環(huán)水直接進(jìn)行替代,回流調(diào)溫水泵P06803A/B入口管線介質(zhì)由原蒸汽冷凝液改為循環(huán)水上水,P06803A/B出口經(jīng)過(guò)回流冷凝器E06804換熱后,通過(guò)溫度調(diào)節(jié)閥TV68202排至循環(huán)水回水管線,通過(guò)控制TV68202開(kāi)度大小控制循環(huán)水置換量,進(jìn)而控制回流冷凝器E06804冷凝量,控制溫度。徹底將回流調(diào)溫水換熱器E06806切出。回流調(diào)溫水換熱器E06806切除后,為防止循環(huán)水經(jīng)高位槽V06805漏至蒸汽冷凝液槽,原高位槽V06805入回流冷凝器調(diào)溫水管線切斷閥法蘭加盲板隔離。改造后流程如圖4所示。
圖4 改造后回流調(diào)溫水系統(tǒng)流程
(2)解吸塔通過(guò)解吸氣相組分核算氣相水含量達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)46.3%wt。經(jīng)結(jié)晶溫度與循環(huán)水換熱量的測(cè)算,流量300~400m3/h可滿足系統(tǒng)換熱需求。通過(guò)核算循環(huán)水量300t/h,進(jìn)水35℃,回水溫度達(dá)到43.32℃,可滿足工藝換熱量需求。
(3)設(shè)備材質(zhì)方面,E06804材質(zhì)316,殼程筒體S31603、管程筒體和封頭等Q345R、管束00Cr17Ni14Mo2,循環(huán)水管線材質(zhì)為1S1,調(diào)溫水管線材質(zhì)為1W1,根據(jù)操作溫度46~51℃,對(duì)照CL-含量對(duì)應(yīng)材質(zhì),滿足指標(biāo)要求,調(diào)溫水系統(tǒng)由循環(huán)水進(jìn)行替代。
2020年7月經(jīng)過(guò)大修改造,回流調(diào)溫水系統(tǒng)投用后取得效果較好,投用正常,解吸水解系統(tǒng)運(yùn)行正常,徹底解決E06806導(dǎo)致的影響。E06806換熱器循環(huán)水量由設(shè)計(jì)量475t/h可降至400t/h。通過(guò)循環(huán)水回水排放流量控制,能夠穩(wěn)定調(diào)溫水穩(wěn)定,避免直接用循環(huán)水造成的E06804過(guò)度冷凝導(dǎo)致E06806結(jié)晶,現(xiàn)回流調(diào)溫水流量流量300~450m3/h、溫度44~48℃。
(1)徹底消除E06806換熱量下降無(wú)法滿足工藝要求,導(dǎo)致解吸水解負(fù)荷無(wú)法維持,影響尿素整體負(fù)荷的影響。消除循環(huán)水進(jìn)入E06806調(diào)溫水排污管線返回V06901,杜絕氯離子隨著機(jī)封水進(jìn)入高壓系統(tǒng),長(zhǎng)時(shí)間對(duì)高壓設(shè)備造成腐蝕的風(fēng)險(xiǎn)。優(yōu)化工藝操作,通過(guò)調(diào)整進(jìn)調(diào)溫水循環(huán)水量,控制回水溫度達(dá)到45.32~50℃。
(2)經(jīng)流程改造避免了回流調(diào)溫水循環(huán)水換熱器更換,節(jié)省設(shè)備更換費(fèi)用(詢價(jià))75.15萬(wàn)元。能耗方面每小時(shí)節(jié)省循環(huán)水量400m3,由于自身循環(huán)水量的減少,P803每小時(shí)電耗節(jié)能78.321kW/h,經(jīng)1年運(yùn)行節(jié)省費(fèi)用約77.31萬(wàn)元。