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        超重力環(huán)境下堿液對尾氣吸收的影響

        2022-02-28 10:38:20樊江海張寧峰
        石油化工應(yīng)用 2022年12期
        關(guān)鍵詞:堿液冷卻器氣液

        樊江海,張寧峰,喬 軻

        (中國石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750026)

        1 硫磺回收工藝

        上游裝置來的清潔酸性氣在經(jīng)過酸性氣預(yù)熱后,與含氨酸性氣混合進(jìn)入制硫燃燒爐火嘴,空氣經(jīng)過空氣預(yù)熱器預(yù)熱后再進(jìn)入爐內(nèi),根據(jù)制硫反應(yīng)需氧量,通過比值調(diào)節(jié)和H2S/SO2在線分析儀反饋數(shù)據(jù)嚴(yán)格控制進(jìn)爐空氣量。過程氣在爐膛中部與部分清潔酸性氣混合,經(jīng)一級冷凝冷卻器發(fā)生低壓飽和蒸汽回收余熱,并使反應(yīng)生成的元素硫凝為液態(tài),液硫經(jīng)捕集分離后進(jìn)入硫封罐。根據(jù)反應(yīng)溫度要求,一級冷凝冷卻器出來的過程氣經(jīng)一級高溫?fù)胶祥y與制硫燃燒爐后的一部分高溫氣流混合升溫,進(jìn)入一級轉(zhuǎn)化器,在催化劑的作用下,過程氣中的H2S 和SO2進(jìn)行Claus 反應(yīng),轉(zhuǎn)化為元素硫,自一級轉(zhuǎn)化器出來的高溫過程氣進(jìn)入過程氣換熱器管程,與自制硫尾氣分液罐出來的過程氣換熱后,再進(jìn)入二級冷凝冷卻器,過程氣經(jīng)二級冷凝冷卻器發(fā)生低壓飽和蒸汽并使元素硫凝為液態(tài),液硫經(jīng)捕集分離后進(jìn)入硫封罐。由二級冷凝冷卻器出來的過程氣再經(jīng)過二級高溫?fù)胶祥y與制硫燃燒爐后的一部分高溫氣流混合升溫后進(jìn)入二級轉(zhuǎn)化器,使過程氣中剩余的H2S 和SO2進(jìn)一步發(fā)生催化轉(zhuǎn)化,二級轉(zhuǎn)化器出口過程氣經(jīng)三級冷凝冷卻器發(fā)生低壓飽和蒸汽并使元素硫凝為液態(tài),液硫經(jīng)捕集分離進(jìn)入液硫池。三級冷凝冷卻器出來的制硫尾氣經(jīng)制硫尾氣分液罐后進(jìn)入尾氣處理部分。

        硫磺尾氣經(jīng)過尾氣急冷塔冷卻至40 ℃,使用貧液進(jìn)行深度脫硫后將尾氣中的H2S 降低至100 mg/m3以下,脫后尾氣進(jìn)入凈化氣分液罐脫液,最后進(jìn)入尾氣焚燒爐焚燒。在尾氣焚燒爐500 ℃爐膛溫度下,凈化氣中殘余的H2S 被燃燒為SO2,剩余H2和烴類燃燒成CO2和H2O,自尾氣焚燒爐出來的高溫?zé)煔饨?jīng)尾氣廢熱鍋爐回收余熱后由煙囪排放。

        2 超重力尾氣回收工藝

        自硫磺回收裝置尾氣焚燒爐來的高溫(200 ℃)煙氣經(jīng)過煙氣引風(fēng)機(jī)增壓后進(jìn)入超重力脫硫機(jī)與脫硫液循環(huán)泵送來的脫硫循環(huán)液混合,完成脫除SO2的過程,然后氣液混合物在超重力脫硫機(jī)中分離,凈化煙氣經(jīng)超重力脫硫機(jī)出口至高效氣液分離器脫除氣相中攜帶的游離水,氣液分離后的煙氣送至煙囪直排大氣[1]。

        2.1 濕法吸收堿-酸法工藝流程

        當(dāng)堿性較高時,(1)式為主要反應(yīng)式,堿性降低到中性甚至弱酸性時,則按(2)式發(fā)生反應(yīng),排放液為Na2SO3,吸收時應(yīng)盡量減少氧化副反應(yīng)的進(jìn)行。

        堿法脫SO2反應(yīng)原理為:

        副反應(yīng):

        2.2 應(yīng)急尾氣超重力運行情況(表1)

        表1 超重力機(jī)脫硫運行參數(shù)

        吸收SO2的堿液由泵送入超重力機(jī),并由液體分布器均勻噴淋在填料層,含有SO2的尾氣經(jīng)氣體進(jìn)口進(jìn)入轉(zhuǎn)子內(nèi)腔與堿液進(jìn)行逆流接觸,進(jìn)入轉(zhuǎn)子的液體受到轉(zhuǎn)子內(nèi)填料的作用,旋轉(zhuǎn)速度增加,所產(chǎn)生的離心力將被填料分割破碎的液體推向轉(zhuǎn)子外緣,大量的破碎液體與氣體進(jìn)行大面積接觸,吸收液體與氣體在超重力內(nèi)部的環(huán)境下高效接觸發(fā)生反應(yīng),完成對尾氣中SO2的吸收,生成亞硫酸銨和亞硫酸氫銨(圖1)。氣體從出口直接進(jìn)入煙筒排大氣,反應(yīng)后產(chǎn)生大量的吸收液體從超重力機(jī)底部自流至循環(huán)罐,循環(huán)罐底部出口絕大部分液體作為循環(huán)液經(jīng)脫硫液循環(huán)泵送回超重力脫硫機(jī),其中一小部分污水外排出裝置。超重力機(jī)具有堿液在超重力機(jī)內(nèi)停留時間短,氣液混合效率高、氣液在超重力機(jī)內(nèi)接觸面積大的特點。通過增大氣液接觸面積,提高過程氣與堿液的溶解量,確保在超重力機(jī)內(nèi)有效停留時間內(nèi)反應(yīng)更充分,最終實現(xiàn)吸收效率的最大化,提高脫除尾氣中SO2的效果[2]。

        圖1 超重力堿洗硫磺裝置

        2.3 堿液濃度、堿液循環(huán)量及超重力機(jī)轉(zhuǎn)速對尾氣的影響(表2)

        由表2 可知,在工藝條件相同,堿液濃度不變的情況下,通過對堿液循環(huán)量、超重力機(jī)轉(zhuǎn)速進(jìn)行調(diào)整,當(dāng)超重力機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到400~600 r/min 時,逐漸降低堿液循環(huán)量,可以明顯看到隨著轉(zhuǎn)速的增加,加大了超重力機(jī)對循環(huán)堿液的切割破碎作用,加快了氣液在旋轉(zhuǎn)床內(nèi)流動速度,強(qiáng)化了氣液間在旋轉(zhuǎn)床內(nèi)的接觸面積,提高了傳質(zhì)的效果,尾氣濃度也逐漸下降。當(dāng)超重力機(jī)轉(zhuǎn)速提升到700 r/min 時,尾氣濃度逐漸趨于緩和,這說明隨著轉(zhuǎn)速的不斷提高會造成氣液在旋轉(zhuǎn)床內(nèi)接觸時間較短,無法充分接觸吸收造成尾氣的脫除效果無明顯變化,試驗證明超重力機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到400~600 r/min 時脫硫效果最好,超重力技術(shù)應(yīng)用于硫磺尾氣脫硫工藝上技術(shù)優(yōu)勢明顯。

        表2 變量下的尾氣含量變化表

        3 超重力堿洗結(jié)垢的解決措施

        在運行過程中發(fā)現(xiàn)堿液循環(huán)量存在逐漸下降狀態(tài),通過切換堿液循環(huán)泵仍然無法使堿液循環(huán)量提高,初步判斷是由于液體分布器均勻噴淋堵塞造成循環(huán)量提不起來,由于超重力機(jī)沖洗使用的介質(zhì)是新鮮水,高溫過程氣(200~210 ℃)與新鮮水混合的堿液接觸,高溫下新鮮水中的鈣鎂離子轉(zhuǎn)化為碳酸鈣,造成超重力機(jī)液體分布器均勻噴淋和旋轉(zhuǎn)床結(jié)垢堵塞,使其堿液循環(huán)量降低,并造成超重力機(jī)旋轉(zhuǎn)床受載不均勻,在高負(fù)荷運轉(zhuǎn)下產(chǎn)生劇烈抖動。

        解決措施:通過將噴淋沖洗用的新鮮水改為除鹽水,去除水中的鈣鎂離子,消除超重力機(jī)液體分布器不均勻噴淋、旋轉(zhuǎn)床結(jié)垢堵塞及超重力機(jī)高負(fù)荷下的抖動問題。

        通過改造后:在將對超重力機(jī)進(jìn)行檢修并對分布器、旋轉(zhuǎn)床除垢后,將新鮮水改投用成除鹽水至今,未再出現(xiàn)堿液循環(huán)量降低和高負(fù)荷下的超重力機(jī)抖動問題。

        4 結(jié)論

        超重力機(jī)堿洗在本公司尾氣排放系統(tǒng)應(yīng)用后,可以將外排尾氣中的SO2由原來的50 mg/m3左右降至10 mg/m3左右,尾氣脫硫效果十分明顯,且脫硫效率穩(wěn)定,為防止生產(chǎn)波動尾氣穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放奠定了良好的工藝基礎(chǔ),超重力環(huán)境下堿液對尾氣脫硫工藝在技術(shù)上優(yōu)勢明顯。

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