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        循環(huán)流化床脫硫系統(tǒng)入口煙氣均勻性的研究

        2022-02-28 01:50:32吳永彬福建龍凈環(huán)保股份有限公司
        節(jié)能與環(huán)保 2022年1期
        關(guān)鍵詞:方根煙道入口

        文_吳永彬 福建龍凈環(huán)保股份有限公司

        在實(shí)際使用的CFB脫硫技術(shù)中,在煙氣引入脫硫塔脫硫反應(yīng)后需要將煙氣引入除塵器進(jìn)行除塵,再將達(dá)標(biāo)的煙氣通過(guò)引風(fēng)機(jī)排到煙囪。為了適應(yīng)主機(jī)煙氣量的變化,通常會(huì)從引風(fēng)機(jī)出口煙道引一路煙氣作為循環(huán)煙氣,以滿足脫硫塔床層的穩(wěn)定。這樣,循環(huán)煙氣和入口煙氣的混合效果就顯得至關(guān)重要,若混合效果不好會(huì)直接導(dǎo)致脫硫塔床層壓降波動(dòng)大。

        本文以某現(xiàn)場(chǎng)改造空間狹窄的2×130t/h循環(huán)流化床鍋爐煙氣脫硫除塵改造項(xiàng)目為例,探索研究循環(huán)流化床脫硫系統(tǒng)入口煙氣混合新技術(shù)。

        1 研究對(duì)象

        1.1 項(xiàng)目概況

        某2×130t/h循環(huán)流化床鍋爐,原先采用SNCR技術(shù)、爐內(nèi)噴鈣技術(shù)和電袋復(fù)合除塵技術(shù)進(jìn)行煙氣治理,治理后每臺(tái)爐分別通過(guò)1臺(tái)鍋爐引風(fēng)機(jī),排往煙囪。根據(jù)最新排放標(biāo)準(zhǔn),原先技術(shù)已經(jīng)無(wú)法達(dá)標(biāo),需要進(jìn)行升級(jí)改造。因原有排放方式,鍋爐引風(fēng)機(jī)與煙囪的距離非常短,空間非常狹窄,一爐一塔的方案無(wú)法實(shí)施,只能選擇兩爐一塔的方案,把2臺(tái)爐煙氣匯總,在鍋爐引風(fēng)機(jī)和煙囪中間進(jìn)行布置脫硫除塵島,所以改造難度非常大。

        1.2 煙氣條件

        每臺(tái)鍋爐引風(fēng)機(jī)出口煙氣量為300000m3/h,煙氣溫度為145℃,引回的循環(huán)煙氣溫度為80℃,煙道規(guī)劃如圖1所示。

        圖1 煙道規(guī)劃圖

        根據(jù)以往項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),脫硫塔入口煙道煙氣流速過(guò)低容易發(fā)生掉灰問(wèn)題。因2臺(tái)鍋爐存在單獨(dú)運(yùn)行的工況,當(dāng)1臺(tái)鍋爐運(yùn)行時(shí),煙氣量偏小,煙氣流速偏低,需要通過(guò)循環(huán)煙道補(bǔ)充煙氣,以滿足脫硫塔床層的穩(wěn)定,避免掉灰。初期,脫硫塔建床時(shí)也需打內(nèi)循環(huán),這就造成脫硫塔入口煙道有多種工況,如表1所示。初步判斷,工況二脫硫塔入口煙氣均勻性應(yīng)該是最差的,若不進(jìn)行優(yōu)化,很難保證系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行。

        表1 各工況情況

        1.3 方案建模及邊界條件

        因?qū)嶋H運(yùn)行情況復(fù)雜,且煙道結(jié)構(gòu)復(fù)雜,內(nèi)部設(shè)置有貼邊角鋼、內(nèi)撐、墊板等細(xì)小部件,在模擬中無(wú)法真實(shí)還原,在滿足工程應(yīng)用的前提下,對(duì)模型進(jìn)行合理的簡(jiǎn)化和假設(shè):①對(duì)煙道模型進(jìn)行簡(jiǎn)化,不考慮內(nèi)部細(xì)小部件對(duì)流場(chǎng)的影響;②將煙道內(nèi)部煙氣視為不可壓縮牛頓體;③假設(shè)煙氣進(jìn)口處速度分布均勻。

        為提高脫硫塔入口煙氣均勻性,結(jié)合經(jīng)驗(yàn),通過(guò)數(shù)值模擬研究多種不同優(yōu)化方案,最終確定最佳優(yōu)化方案。如圖2所示,分別為常規(guī)煙氣混合模型圖、煙氣混合新技術(shù)模型圖,常規(guī)煙氣混合方案是根據(jù)項(xiàng)目參數(shù)建模,并按規(guī)范進(jìn)行導(dǎo)葉布置;而煙氣混合新技術(shù),是在常規(guī)煙氣混合方案的基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化布置及設(shè)備開發(fā)。煙氣混合新技術(shù)的關(guān)鍵設(shè)備為煙氣混合器。

        圖2 兩種方案模型圖

        方案建模后進(jìn)行劃分網(wǎng)格,對(duì)規(guī)則的體采用六面體網(wǎng)格劃分,對(duì)于不規(guī)則的體采用四面體網(wǎng)格或者混合型網(wǎng)格劃分,同時(shí)注意零部件接觸位置的網(wǎng)格一致性。

        因煙道內(nèi)部煙氣流動(dòng)屬于三維湍流問(wèn)題,考慮到湍流的復(fù)雜性,需要借助合適的湍流模型,故采用realizable k-ε模型。

        邊界條件設(shè)置如表2。

        表2 邊界條件設(shè)置

        2 對(duì)比與分析

        對(duì)兩種方案的四種工況分別進(jìn)行流場(chǎng)模擬,分析其結(jié)果。從煙氣軌跡圖、速度云圖、溫度分布圖、脫硫塔入口截面速度均方根差值等方面,分別進(jìn)行兩種方案的對(duì)比與分析。

        2.1 工況一

        如表3,為工況一的兩種方案對(duì)比。(因兩股煙氣溫度一樣,溫度分布無(wú)需對(duì)比)

        表3 工況一對(duì)比分析

        兩種方案的脫硫塔入口煙道煙氣均勻性都較好,整個(gè)煙氣流動(dòng)軌跡大體相同,速度均方根差值也差別不大,相差0.028。再對(duì)比兩者的整體壓降,煙氣混合新技術(shù)大約會(huì)增加140Pa的壓力損失,這主要是因?yàn)闊煔饣旌掀髡加昧巳肟跓煹赖囊徊糠纸孛?,?dǎo)致阻力增大。

        2.2 工況二

        如表4,為工況二的兩種方案對(duì)比。

        表4 工況二對(duì)比分析

        兩種方案的脫硫塔入口煙道煙氣均勻性差別很大,常規(guī)煙氣混合會(huì)出現(xiàn)較大區(qū)域的低流速區(qū),這和之前的預(yù)判基本吻合,這對(duì)于整個(gè)系統(tǒng)非常不利;而煙氣混合新技術(shù)效果明顯,基本消除了低流速區(qū),速度均方根差值降低了0.1816。再對(duì)比兩者的整體壓降,煙氣混合新技術(shù)大約會(huì)減小50Pa的壓力損失,這主要是因?yàn)槌R?guī)方案,會(huì)造成煙氣在一側(cè)集中,而煙氣混合新技術(shù)消除了此現(xiàn)象。同時(shí),煙氣混合新技術(shù),對(duì)溫度場(chǎng)分布也得到了一定改善。

        2.3 工況三

        如表5,為工況三的兩種方案對(duì)比。

        表5 工況三對(duì)比分析

        兩種方案的脫硫塔入口煙道煙氣均勻性差別不大,整個(gè)煙氣流動(dòng)軌跡沒(méi)有太大區(qū)別,從速度均方根差值也能體現(xiàn)出來(lái),兩者差別不大,相差0.017。再對(duì)比兩者的整體壓降,煙氣混合新技術(shù)大約會(huì)增加160Pa的壓力損失,這同樣是因?yàn)檎加昧巳肟跓煹赖慕孛?。同時(shí),運(yùn)用煙氣混合新技術(shù),對(duì)溫度場(chǎng)分布也得到了較大改善。

        2.4 工況四

        如表6,為工況四的兩種方案對(duì)比。(因工況四只有一股煙氣,溫度分布無(wú)需對(duì)比)

        表6 工況四對(duì)比分析

        兩種方案的脫硫塔入口煙道煙氣均勻性差別較大,常規(guī)煙氣混合會(huì)出現(xiàn)煙氣甩向一側(cè),整個(gè)截面速度分布不均勻;而運(yùn)用煙氣混合新技術(shù),速度分布改善效果顯著,速度均方根差值降低了0.1924。再對(duì)比兩者的整體壓降,煙氣混合新技術(shù)大約會(huì)增加100Pa的壓力損失,這同樣是因?yàn)檎加昧巳肟跓煹赖慕孛妗?/p>

        3 結(jié)語(yǔ)

        通過(guò)對(duì)兩種方案的四種工況模擬結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析,結(jié)果表明,與常規(guī)煙氣混合對(duì)比,煙氣混合新技術(shù)具有明顯優(yōu)勢(shì)。對(duì)于多數(shù)工況,運(yùn)用煙氣混合新技術(shù),脫硫塔入口煙道煙氣均勻性度有了顯著的提高,對(duì)于溫度分布均勻性也有一定改善,同時(shí)通過(guò)煙氣混合新技術(shù),并不會(huì)大幅增加煙氣阻力。因此,煙氣混合新技術(shù)提高了煙氣均勻性,大大縮短了煙氣混合距離,實(shí)現(xiàn)了節(jié)省成本、降低項(xiàng)目改造難度的目的,對(duì)于工程具有較好的經(jīng)濟(jì)運(yùn)用價(jià)值。

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