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        鐵水包渣厚和成分硫變化分析

        2022-02-28 18:17:38陳貴
        科技信息·學(xué)術(shù)版 2022年6期

        陳貴

        【摘要】針對(duì)鐵水進(jìn)入煉鋼廠后鐵水硫增多的現(xiàn)象,研究了鐵水包中的渣厚變化與對(duì)應(yīng)清理后的魚雷罐使用次數(shù)、渣中硫元素的變化。對(duì)鐵水渣的相關(guān)測(cè)量、檢測(cè)和計(jì)算,發(fā)現(xiàn)鐵水包渣的厚度和渣中硫含量,與清理后的魚雷罐使用次數(shù)有關(guān)。控制好魚雷罐清理后的使用次數(shù),可以降低鐵水包渣的硫含量。

        【關(guān)鍵詞】鐵水、硫元素、渣厚、魚雷罐

        0、前言

        梅鋼公司高爐鐵水采用魚雷罐儲(chǔ)存和運(yùn)輸,在煉鋼廠進(jìn)行倒罐到鋼廠用鐵水包,由鐵水包采用鎂粉石灰粉的復(fù)合噴吹法進(jìn)行脫硫,而噴吹鎂粉量由脫硫模型計(jì)算,其中主要由鐵水原始硫確定,因此他們對(duì)鐵水脫硫效果影響很大,相關(guān)研究也非常多。但鐵水脫硫效果除這因素影響外,鎂粉脫硫還受原始鐵水渣量和鐵包渣中硫含量的影響,而梅鋼公司還采用魚雷罐加廢鋼工藝,廢鋼中的雜質(zhì)元素、魚雷罐耐材等均影響最終的脫硫效果。同時(shí)煉鐵的鐵水產(chǎn)量以煉鋼廠倒罐時(shí)計(jì)量為準(zhǔn),并采用固定扣渣方式計(jì)產(chǎn),而高爐出鐵帶渣量也成為影響鐵水產(chǎn)量計(jì)量的關(guān)鍵因素。鐵包渣的成分含量以及影響因素等的研究分析并不多,需要我們進(jìn)行進(jìn)一步的分析和研究。為了解引起鐵水從煉鐵廠到煉鋼廠后硫增多的原因,以及鐵水包中渣的重量,開展了鐵水渣的測(cè)量、檢測(cè)和計(jì)算等工作。進(jìn)行了鐵水渣的厚度測(cè)量,并取了高爐渣樣和鐵水包渣樣進(jìn)行密度測(cè)量。

        1、鐵水包渣厚測(cè)量分析

        本次實(shí)驗(yàn)(6月18日、21日和22日共三天)分三次測(cè)量了11個(gè)鐵水包次的渣厚,并且在測(cè)量前對(duì)魚雷罐加廢鋼情況、鐵水包渣的渣況進(jìn)行了分類。分為干渣和油渣、加廢鋼與不加廢鋼、鐵水溫度幾種狀態(tài)。具體渣厚測(cè)量數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。

        根據(jù)表1數(shù)據(jù)可知,鐵水包渣厚與鐵包的渣況,即干渣還是油渣,對(duì)應(yīng)關(guān)系不明顯在這兩種情況下,油渣的渣厚都比較低,最大值僅3.8cm,最小圍毆2.0cm,因此在油渣情況下,渣厚是較薄的。鐵水包渣厚與魚雷罐加或不加廢鋼,對(duì)應(yīng)關(guān)系也不明顯,加廢鋼時(shí),最大值為9.0cm,最小值為2.0cm,不加廢鋼時(shí),最大為10.5cm,最小為2.5cm,變化較大,無(wú)規(guī)律。鐵水包渣厚,與鐵水溫度的高低,對(duì)應(yīng)關(guān)系也不明顯,溫度低時(shí),1335℃時(shí)渣厚達(dá)到10.5cm,溫度高達(dá)1402℃時(shí)為2.5cm。鐵水包渣厚,與清理后的魚雷罐使用次數(shù),有一定的關(guān)聯(lián)性,如6月18日測(cè)量的制造命令號(hào)分別是31108299和31108337,清理后的魚雷罐使用次數(shù)分別是25次和35次,對(duì)應(yīng)的鐵水包渣厚分別高達(dá)9.0厘米和10.5厘米,而渣厚在2.0-5.0厘米的其余9包次的清理后魚雷罐使用次數(shù)的平均值是10.1次,即魚雷罐清理后的使用次數(shù)增加,則鐵水包渣厚有增厚的趨勢(shì),反之,有降低的趨勢(shì)。

        本次測(cè)量的渣厚平均為4.44厘米,與往年相比,渣厚數(shù)值最低。歷次測(cè)量的鐵水包渣厚見(jiàn)表2。

        往年測(cè)量了三次,分別是2009年、2010年和2017年,但2010年測(cè)量的鐵水包渣厚數(shù)值不穩(wěn)定,波動(dòng)太大,在3.5-14厘米,當(dāng)時(shí)渣況不良,鐵水包表面的渣呈團(tuán)塊狀,引起測(cè)量偏差大,數(shù)值客觀性不強(qiáng),故不作對(duì)比分析用。而引起前面三次渣厚值大的因素是清渣后的使用次數(shù)多引起。

        2、鐵水包渣重的計(jì)算

        鐵水包的渣重指的是熱態(tài)下的重量。鐵水包渣的直徑為344.2厘米,渣厚平均為4.44厘米。所取的鐵水包渣的冷態(tài)密度平均為2.35g/cm3,高爐渣的冷態(tài)密度平均是2.84g/cm3,熱態(tài)密度平均為3.34g/cm3,高爐渣的冷態(tài)密度比熱態(tài)密度平均小14.97%。

        在取鐵水包渣樣時(shí),由于取樣條件不具備,致使所取的渣樣不符合要求,混有泥土、揮發(fā)份和鐵,使得各鐵水包渣樣的冷態(tài)密度波動(dòng)大(2.27-2.75g/cm3),正因?yàn)槿绱耍錈釕B(tài)密度沒(méi)做成。

        而高爐渣冷態(tài)密度波動(dòng)小(2.70-2.90g/cm3),熱態(tài)密度波動(dòng)也小(3.28-3.37g/cm3),因此按高爐渣密度代替鐵水包渣密度較合理。另外,由于計(jì)算的是熱態(tài)鐵水包的渣重(所測(cè)量的渣厚也是熱態(tài)下的),故按高爐熱態(tài)渣密度計(jì)算客觀。

        鐵水包渣重按如下公式計(jì)算:

        渣重=3.14*R2*h*γ

        式中:

        R:鋼包內(nèi)徑之半,cm;

        H:渣厚,cm;

        γ:渣密度,g/cm3

        故渣重計(jì)算為:

        3.14*(344.2cm/2)2*4.44cm*3.34g/cm3=1379179.6g≈1.38噸

        由以上計(jì)算可見(jiàn),本次測(cè)量的鐵水包渣重平均為1.38噸(占鐵水重量百分比1.01%),與往年歷次測(cè)量的鐵水包渣重及占鐵水重量百分比的對(duì)照情況見(jiàn)表3。

        由表3可見(jiàn),本次測(cè)量的鐵水包渣重?cái)?shù)值接近2009年,但與2017年的有一定差距。由于往年計(jì)算渣重時(shí),使用的渣密度是冷態(tài)密度,不是熱態(tài)密度。由上所知,冷態(tài)密度比熱態(tài)密度小14.97%,故計(jì)算出的渣重客觀性不強(qiáng),因此,必須對(duì)往年計(jì)算的渣重進(jìn)行修正,才能進(jìn)行對(duì)比分析。

        本次計(jì)算鐵水包渣重時(shí),密度值是熱態(tài)下的渣密度,然后用熱態(tài)的渣厚數(shù)值進(jìn)行計(jì)算,這樣得出的熱態(tài)下的渣重比較合理。因此,對(duì)前表3中的2009年和2017年的渣重加以修正,多增加14.97%,則這三次的鐵水包中的渣重情況如表4所示。

        可見(jiàn),對(duì)前二次計(jì)算的鐵水包渣重進(jìn)行修正后,這三年的鐵水渣所占鐵水重量百分比波動(dòng)相對(duì)小了些,基本在1.0%左右。說(shuō)明梅鋼鐵水包的渣占鐵水重量百分比是相對(duì)穩(wěn)定的。因此上文中提到本次測(cè)量的鐵水包渣厚和渣重的數(shù)值是這三年三次中最低的,其實(shí)是目前煉鋼轉(zhuǎn)爐加料實(shí)現(xiàn)“大廢鋼比”而減少了鐵水包裝入量,渣也隨著減少,但從渣鐵重量百分比來(lái)看,都是基本處于同一水平。

        3、高爐鐵水渣與鐵水包渣的硫分析

        取了鐵水包渣樣9個(gè),高爐渣樣11個(gè),做了硫分析。詳細(xì)見(jiàn)表5和表6。

        由表5所示的高爐渣硫含量的情況可見(jiàn),不論是幾號(hào)高爐(渣樣編號(hào)分隔號(hào)前一位是高爐號(hào)),其渣硫含量比較穩(wěn)定,在1.0%左右,說(shuō)明高爐生產(chǎn)是穩(wěn)定的,高爐渣中的硫含量也基本穩(wěn)定,符合高爐冶煉脫硫原理,梅鋼公司高爐生產(chǎn)的原料條件和脫硫也穩(wěn)定。

        但表6所示的鐵水包渣的硫含量總體比較低,但波動(dòng)較大,最低僅0.162%,最高達(dá)1.5%以上,其中有兩包渣的硫含量達(dá)到1.547%和1.569%,經(jīng)過(guò)對(duì)比,發(fā)現(xiàn)與其對(duì)應(yīng)的清理后的魚雷罐使用次數(shù)有一定的關(guān)聯(lián)性,即清理后的魚雷罐使用次數(shù)高,則鐵水包渣的硫含量有增高趨勢(shì),這部分?jǐn)?shù)據(jù)應(yīng)該是反常數(shù)據(jù),從理論上分析,高高爐出鐵帶入魚雷罐中的渣的來(lái)源看,主要是由以下來(lái)源,高爐渣、鐵溝料、魚雷罐加廢鋼帶入渣,鐵水包中渣,而高爐渣已經(jīng)檢測(cè)出值,鐵溝料中的硫含量雖然未檢測(cè),但也不會(huì)高,魚雷罐加廢鋼所帶入的硫含量雖受廢鋼中雜質(zhì)元素比如油污等影響,但這些油污在加入時(shí)會(huì)揮發(fā),不會(huì)過(guò)多的帶入硫含量。而使硫含量增高的可直接測(cè)量的來(lái)源是鐵水包脫硫后,鐵包中殘存的鐵渣所引起,因?yàn)殍F水包脫硫是一個(gè)高效脫硫,使鐵水中硫含量聚集到鐵水渣的過(guò)程,如果鐵包渣未到干凈或者殘留,會(huì)引起鐵包取渣樣硫含量的準(zhǔn)確性。但魚雷罐清渣也是控制魚雷罐渣量的最有效的辦法,特別是魚雷罐使用次數(shù)多時(shí)。因此,當(dāng)清理后的魚雷罐的使用次數(shù)在20次以下時(shí),可以有效規(guī)避魚雷罐使用的影響。

        4、結(jié)論

        對(duì)鐵水包渣的工作,從渣厚、密度、渣重和硫含量等方面進(jìn)行了測(cè)量、檢測(cè)、統(tǒng)計(jì)和計(jì)算,相關(guān)結(jié)論如下:

        鐵水包渣厚平均為4.44厘米,比往年測(cè)量數(shù)值有不同程度的降低,主要是清渣后魚雷罐使用次數(shù)控制較好。在正常使用時(shí),鐵水包的渣厚在4.2厘米之內(nèi)。如果鐵水包渣厚過(guò)高,則首先要考慮魚雷罐使用次數(shù)這個(gè)因素。

        鐵水包渣厚與渣況(即干渣還是油渣),與魚雷罐加或不加廢鋼,與鐵水溫度的高低等,未顯示出關(guān)聯(lián)性。

        測(cè)量的鐵水包渣厚和渣重的數(shù)值比往年低,其實(shí)是目前煉鋼因?qū)崿F(xiàn)“大廢鋼比”而減少了鐵水包裝入量,渣也隨著減少,但從渣鐵重量百分比來(lái)看,都是基本處于同一水平。

        本次對(duì)渣樣分析了硫含量,發(fā)現(xiàn)鐵水包渣的硫含量波動(dòng)性大,而高爐渣硫含量穩(wěn)定性好。經(jīng)對(duì)照清理后的魚雷罐使用次數(shù),發(fā)現(xiàn)與使用次數(shù)的高低有一定的關(guān)聯(lián)性,即使用次數(shù)高,則鐵水包渣的硫含量就有高的趨勢(shì),反之,就有低的趨勢(shì)。根本原因與鐵包渣清理關(guān)系較大,今后要重點(diǎn)關(guān)注鐵水包掛渣的影響。同時(shí)也顯示出鎂粉脫硫后扒渣的重要作用。

        在本次鐵水包渣的測(cè)量工作中,最為突出的問(wèn)題就是鐵水包渣的厚度與渣中硫含量,都與清理后的魚雷罐使用次數(shù)存在如上所述的關(guān)聯(lián)性。

        參考文獻(xiàn):

        [1]張京周,鄧云川.LNG接收站工藝管道爆破吹掃技術(shù)[J].化工設(shè)計(jì),2019,29(05):21-25+1.

        [2]朱仁良.寶鋼大型高爐操作與管理.冶金工業(yè)出版社,2015,第一版

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