劉 偉,韋 俊,方 凌,黃 榮
(柳州鋼鐵股份有限公司煉鐵廠,廣西柳州 545002)
煉鐵廠環(huán)水車間負(fù)責(zé)煉鐵廠各高爐配套凈環(huán)軟水系統(tǒng)、渣處理系統(tǒng)、環(huán)保除塵系統(tǒng)的生產(chǎn)運(yùn)行管理,其中凈環(huán)水系統(tǒng)、渣處理系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中,由于蒸發(fā)、排污、用戶消耗、水渣帶水等原因,系統(tǒng)水量存在一定的消耗,需要補(bǔ)充工業(yè)新水。水耗是車間除了電耗之外的第二大能耗指標(biāo),水耗的高低直接影響車間成本指標(biāo)的完成。2021 年5 月份,柳鋼煉鐵廠環(huán)水車間噸鐵水耗大幅上升,出現(xiàn)超過(guò)控制指標(biāo)的情況。針對(duì)工業(yè)水耗異常、超標(biāo)情況進(jìn)行分析和排查,制定控制措施和改進(jìn)方案,逐步實(shí)施后達(dá)到降低水耗和生產(chǎn)成本的目的。[1]
煉鐵廠環(huán)水車間管轄的生產(chǎn)區(qū)域非常廣,各生產(chǎn)、用水點(diǎn)分散在煉鐵廠各個(gè)區(qū)域,全面現(xiàn)場(chǎng)排查非常困難,由于煉鐵廠在動(dòng)力能源介質(zhì)管網(wǎng)上,安裝有完善的二級(jí)計(jì)量、三級(jí)計(jì)量?jī)x表,并且開發(fā)了煉鐵廠高爐信息系統(tǒng),高爐信息系統(tǒng)上對(duì)各動(dòng)力能源介質(zhì)三級(jí)計(jì)量數(shù)據(jù)有實(shí)時(shí)的監(jiān)控。對(duì)于車間主要?jiǎng)恿δ茉唇橘|(zhì)的工業(yè)水系統(tǒng),車間也要求各主要用水崗位對(duì)每班補(bǔ)水?dāng)?shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)控,錄入煉鐵廠補(bǔ)水?dāng)?shù)據(jù)錄入系統(tǒng)。通過(guò)對(duì)信息系統(tǒng)二級(jí)計(jì)量、三級(jí)計(jì)量數(shù)據(jù)及崗位錄入補(bǔ)水?dāng)?shù)據(jù)的對(duì)比,來(lái)排查分析系統(tǒng)的異常。
所謂二級(jí)計(jì)量數(shù)據(jù),是指動(dòng)力廠供應(yīng)煉鐵廠區(qū)域總管的計(jì)量數(shù)據(jù),是該廠核算水耗成本的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)。結(jié)合該廠各生產(chǎn)系統(tǒng)區(qū)域分布情況和動(dòng)力廠公司工業(yè)水管網(wǎng)現(xiàn)狀,該廠的生產(chǎn)區(qū)域和工業(yè)水補(bǔ)水管網(wǎng)主要?jiǎng)澐譃锳 區(qū)(3#高爐、4#高爐及配套區(qū)域)、老區(qū)(1#爐A、1#爐B、5#高爐、6#高爐及其配套區(qū)域)及2#爐(2#高爐及配套區(qū)域)區(qū)域。
通過(guò)查閱二級(jí)計(jì)量表數(shù)據(jù),煉鐵廠三個(gè)區(qū)域2021年1至5月日均用水量數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 煉鐵廠各區(qū)域日均新水消耗統(tǒng)計(jì)表 單位:m3
對(duì)表1 中二級(jí)計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,從圖1中可以發(fā)現(xiàn):全廠水耗除了1月份較低外,2~4月保持穩(wěn)定,5 月份大幅上升;按區(qū)域看,2#爐區(qū)域水耗基本保持穩(wěn)定,A 區(qū)除1 月份水耗較低外,其余各月基本穩(wěn)定,5 月份小幅上升,主要是老區(qū)水耗變化較大,特別是5月份增加較多,增幅達(dá)19.3%。
圖1 煉鐵廠二級(jí)計(jì)量數(shù)據(jù)曲線圖
三級(jí)計(jì)量數(shù)據(jù),是指煉鐵廠范圍內(nèi)各個(gè)終端用戶的計(jì)量數(shù)據(jù),對(duì)于工業(yè)水系統(tǒng),煉鐵廠環(huán)水車間的主要終端用戶有各高爐配套凈環(huán)水系統(tǒng)、沖渣水系統(tǒng)、渣?;到y(tǒng)、空冷器噴淋水補(bǔ)水系統(tǒng)、脫濕鼓風(fēng)循環(huán)水系統(tǒng)等。通過(guò)對(duì)三級(jí)計(jì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析,我們可以很容易發(fā)現(xiàn)存在異常補(bǔ)水情況的系統(tǒng)和異常時(shí)間段。
從煉鐵廠高爐信息系統(tǒng)導(dǎo)出各三級(jí)計(jì)量表數(shù)據(jù),整理完成后得到的車間范圍內(nèi)工業(yè)水主要補(bǔ)水點(diǎn)2021年1至5月日均用水量數(shù)據(jù),如表2所列。
通過(guò)對(duì)表2 中新水消耗數(shù)據(jù)進(jìn)行分類對(duì)比分析,結(jié)合各生產(chǎn)系統(tǒng)的工藝流程和特點(diǎn),我們分為凈環(huán)系統(tǒng)、沖渣系統(tǒng)、空冷器噴淋及脫濕系統(tǒng)三部分進(jìn)行對(duì)比分析。
表2 煉鐵廠環(huán)水車間工業(yè)水主要補(bǔ)水點(diǎn)日均新水消耗統(tǒng)計(jì)表 單位:m3
從圖2 中我們可以看出:6 個(gè)凈環(huán)水系統(tǒng)里面,1#爐A 凈環(huán)系統(tǒng)保持長(zhǎng)期穩(wěn)定、低耗;1#爐B、5#爐凈環(huán)系統(tǒng)補(bǔ)水?dāng)?shù)據(jù)變化較大,但總體消耗較低;2#爐凈環(huán)系統(tǒng)水耗數(shù)據(jù)波動(dòng)不大,但長(zhǎng)期處于高位;6#爐凈環(huán)、3#4#爐凈環(huán)系統(tǒng)水耗呈現(xiàn)急劇上升狀態(tài)。
圖2 環(huán)水車間凈環(huán)系統(tǒng)三級(jí)計(jì)量數(shù)據(jù)曲線圖
從圖3 中我們可以看出:6 個(gè)沖渣水系統(tǒng)里面,2#爐、5#爐、6#爐沖渣系統(tǒng)保持長(zhǎng)期穩(wěn)定、低耗;3#爐、4#爐沖渣系統(tǒng)新水消耗量較大,特別是3#爐沖渣系統(tǒng)5 月份補(bǔ)水消耗大幅上升;1#爐沖渣系統(tǒng)水耗長(zhǎng)期處于高位,且5月份水耗呈現(xiàn)急劇上升狀態(tài)。
圖3 環(huán)水車間沖渣系統(tǒng)三級(jí)計(jì)量數(shù)據(jù)曲線圖
從圖4 中我們可以看出:A 區(qū)脫濕鼓風(fēng)系統(tǒng)新水消耗較少;3#、4#爐空冷器補(bǔ)水從3月份開始呈現(xiàn)急劇上升區(qū)域;1#爐AB、5#、6#空冷器區(qū)域水耗較高,但5#、6#爐區(qū)域4月份補(bǔ)水量有大幅下降。
圖4 環(huán)水車間空冷器補(bǔ)水、脫濕系統(tǒng)三級(jí)計(jì)量數(shù)據(jù)曲線圖
結(jié)合二級(jí)、三級(jí)計(jì)量數(shù)據(jù)對(duì)比分析情況,有針對(duì)性地開展了現(xiàn)場(chǎng)排查,排查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)以下異常情況。
(1)1#爐沖渣水系統(tǒng)在1#爐凈環(huán)、軟水區(qū)域廢水排入渣池的情況下,水耗仍長(zhǎng)期偏高。主要是由于行車從渣池抓渣裝倉(cāng)上皮帶外運(yùn),水渣中帶水較多,大量沖渣水隨水渣經(jīng)皮帶運(yùn)輸?shù)捷o材物流站,物流站區(qū)域水渣濾出的水未回收至1#爐渣池。
(2)6#高爐冷卻壁漏水多,改接凈環(huán)水冷卻后,從風(fēng)口平臺(tái)接凈環(huán)冷卻水水源,使用后從爐底排至外排水溝,未回收循環(huán)利用。
(3)1#爐B 軟水新增空冷器及1#爐A 軟水5#空冷器存在水箱補(bǔ)水浮球閥使用不正常,空冷器噴淋水存在長(zhǎng)期溢流至外排水溝的情況。[2]
(4)1#爐A 凈環(huán)工業(yè)水補(bǔ)水管埋地部分存在腐蝕泄漏情況,長(zhǎng)期大量漏水外排。
(5)2#爐供5#、6#爐礦槽除塵冷卻用凈環(huán)水管網(wǎng),與工業(yè)水管網(wǎng)間設(shè)置有保安止回閥組,止回閥內(nèi)漏,導(dǎo)致凈環(huán)水串水至工業(yè)水管網(wǎng)。
(1)針對(duì)1#爐沖渣系統(tǒng)抓渣裝倉(cāng)時(shí)帶水多的情況,要求行車班增加抓斗上的排水孔,更換損壞漏渣的抓斗,延長(zhǎng)抓渣滯空時(shí)間,盡量增加抓渣過(guò)程中的濾水量,減少水渣的帶水量;督促?zèng)_渣崗位做好與物流站崗位的溝通、配合,實(shí)現(xiàn)物流站區(qū)域水渣濾水回收循環(huán)利用;后續(xù)計(jì)劃對(duì)物流站料倉(cāng)進(jìn)行改造,實(shí)現(xiàn)濾水功能。
(2)針對(duì)6#爐區(qū)域冷卻壁使用凈環(huán)水后大量外排的情況,第一步先將部分外排的凈環(huán)水回收至6#爐渣?;?,實(shí)現(xiàn)車間內(nèi)部循環(huán)使用;第二步將漏水冷卻壁的冷卻水系統(tǒng)改為由爐底常壓總管供水,從風(fēng)口平臺(tái)出水回收至凈環(huán)水回水箱,實(shí)現(xiàn)凈環(huán)水系統(tǒng)的循環(huán)利用,減少外排水量。
(3)對(duì)各軟水泵房區(qū)域空冷器普遍存在浮球閥使用異常、空冷器水箱長(zhǎng)期溢流、外排的情況,督促各班組做好浮球閥的管理和維護(hù),完善水箱溢流回收管路,減少空冷器區(qū)域工業(yè)水外排情況。
(4)1#爐A凈環(huán)工業(yè)水補(bǔ)水管爐更新項(xiàng)目開工已有近一年,但施工進(jìn)展緩慢,車間督促施工單位、班組、管理人員,要求限期完成,減少漏水浪費(fèi)。
(5)針對(duì)5#、6#爐礦槽除塵區(qū)域凈環(huán)水串水至工業(yè)水管網(wǎng)的情況,指導(dǎo)崗位暫時(shí)關(guān)閉管網(wǎng)水總閥,后續(xù)對(duì)管網(wǎng)水安保管路閥門進(jìn)行更新。
經(jīng)過(guò)兩周的排查和調(diào)控、處理,車間范圍內(nèi)對(duì)應(yīng)系統(tǒng)的工業(yè)新水消耗有了明顯下降,車間各工業(yè)水補(bǔ)水點(diǎn)日均補(bǔ)水量由5月份日均18 029 m3下降至15 779 m3,降幅達(dá)12%,其中1#爐沖渣系統(tǒng)日均水耗由5 月份日均2 613 m3下降至1 007 m3,降幅達(dá)61.5%;1#爐B 凈環(huán)系統(tǒng)日均水耗由641 m3下降至0 m3;5#爐凈環(huán)系統(tǒng)日均水耗有1 145 m3下降至98 m3。其余大部分凈環(huán)、沖渣等系統(tǒng)水耗異常情況也明顯改善,水耗降低效果顯著。
6#爐凈環(huán)系統(tǒng)原計(jì)劃改接爐底凈環(huán)水水源,從風(fēng)口平臺(tái)回收,在施工過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)爐底常壓水總管上原有DN200 預(yù)留閥門閥板脫落,無(wú)法打開,因此改接水源施工無(wú)法開展,導(dǎo)致水耗未按計(jì)劃降低,下一步車間將結(jié)合現(xiàn)狀繼續(xù)開展改進(jìn)、回收工作。
煉鐵廠設(shè)備逐年老化,故障率升高,導(dǎo)致噸鐵水耗持續(xù)上升。在對(duì)系統(tǒng)異常情況進(jìn)行仔細(xì)、全面的排查,采取針對(duì)、有效的防控措施后,水耗逐步下降至正常水平。因此工業(yè)新水消耗等動(dòng)力介質(zhì)消耗是需要長(zhǎng)期關(guān)注、管控的指標(biāo),即使設(shè)備、設(shè)施逐步老化,只要日常加強(qiáng)異常排查,及時(shí)采取改進(jìn)、控制措施,也能較好的完成控制指標(biāo)。[3]