張聰泰,王亞東,李 川,曹 強,趙洪山
(酒泉鋼鐵集團公司宏晟電熱公司,甘肅嘉峪關(guān) 735100)
某電廠擁有350 MW 大型超臨界燃煤空冷發(fā)電機組4 臺,總裝機容量1 400 MW,發(fā)電機組勵磁系統(tǒng)采用瑞士ABB 公司生產(chǎn)的UNITROL6800 型機端自并勵靜止勵磁系統(tǒng),配置3 套整流系統(tǒng),3 套同時運行,1 套備用。該廠#2 機組出現(xiàn)過因單套整流橋控制接口板(型號CCI PC D231 B,以下簡稱CCI)電源模塊故障,導(dǎo)致機組跳閘的事故案例,在全國并不多見,將檢查情況、原因分析及處理方法進行總結(jié)。
2019 年9 月23 日#2 機組帶310 MW 負荷 運行,05:43#2機組DCS監(jiān)控畫面電氣光字牌發(fā)“勵磁系統(tǒng)故障報警”,發(fā)變組保護C 柜非電量保護裝置“勵磁系統(tǒng)故障”動作出口,滅磁開關(guān)跳閘、發(fā)電機出口3302 斷路器跳閘、#2 汽輪機主汽門關(guān)閉,廠用電源切換至啟備變。運行人員在勵磁調(diào)節(jié)器就地ECT界面查看動作記錄:05:43:03.341 CCI1 失電報警,05:43:04.387 CCI1 失電報警自動復(fù)歸(失電46 ms);05:43:05.897 CCI1失電報警,05:43:06.910 CCI1失電報警自動復(fù)歸(失電13 ms);05:43:07.395 CCI1 失電報警并退出運行,05:43:07.399 CCI2 失電并退出運行,05:43:07.399 CCI3失電并退出運行,05:43:08.417 CCI2、CCI3失電報警復(fù)歸。
繼電保護維護人員到達現(xiàn)場后,檢查發(fā)變組保護動作正確,檢查勵磁調(diào)節(jié)器發(fā)現(xiàn)3 面整流橋控制板(CCP)LED 燈光報警(紅色常亮),面板顯示“FAULT20001”代碼;電源分配器Q802、Q812(將24 V直流電源分配給CCI1、CCI2、CCI3)。第一路輸出均發(fā)報警(紅色燈亮),手動復(fù)歸無效,測量輸出電壓為0 V,測量CCI1 電源輸入端子阻值為0 Ω。電源配置見圖1。將CCI1 拆除更換備件后,電源分配器Q802、Q812報警復(fù)歸。對CCI1進行解體檢查,板件無明顯損壞痕跡,電源驅(qū)動模塊有明顯焦糊味。見圖2。由于現(xiàn)場無專用檢測工具,隨后將板件寄回ABB 中國有限公司技術(shù)部進行檢測,確認該電源驅(qū)動模塊存在故障無法修復(fù)。
圖1 電源配置圖
圖2 CCI1故障點
根據(jù)電源模塊(輸入:100~240 VAC/50~60 Hz,輸出:24 V DC/10 A)短路過載動作特性曲線(圖3),分別對電源模塊G80、G81 進行特性試驗,試驗結(jié)果(表1)與短路過載動作特性曲線相符(負載電流超過15 A時,輸出電壓閉鎖),滿足使用要求。
表1 電源模塊短路過載動作特性試驗數(shù)據(jù)
圖3 電源模塊短路過載動作特性曲線
根據(jù)電源分配器電流特性曲線(圖4),分別對電源分配器Q802、Q812進行過流動作特性試驗,試驗結(jié)果(表2)與電流特性曲線相符,滿足使用要求。
圖4 電源分配器電流特性曲線
表2 電源分配器過流動作特性試驗數(shù)據(jù)
通過對現(xiàn)場磁調(diào)節(jié)器報警事件記錄及電源模塊、電源分配器的試驗結(jié)果綜合分析,造成此次機組跳閘主要有以下原因[1-2]。
勵磁調(diào)節(jié)器CCI1共發(fā)生三次電源故障報警,第一、第二次CCI1 板件電源輕微故障,故障電流較小且故障時間短,電源分配器未動作斷開CCI1板件電源,且未造成電源模塊輸出電壓閉鎖,因此沒有影響機組安全運行。
隨著CCI1 板件電源劣化,第三次CCI1 板件電源故障電流較大,且故障瞬間電源分配器Q802 OUT1、Q812 OUT1 均未及時斷開,使電源模塊Q80與Q81 電壓輸出全部閉鎖,造成三套CCI 板件同時失電后,#1、#2、#3 整流橋全部退出運行,勵磁調(diào)節(jié)器判斷為勵磁系統(tǒng)故障,發(fā)變組保護接收到勵磁系統(tǒng)故障信號后保護動作,機組跳閘。
查閱電源布局設(shè)計及實際配置,勵磁調(diào)節(jié)器整流柜控制電源配置存在缺陷,單套CCI 板件供電回路嚴重故障時,無法保證在上級電源模塊電壓輸出閉鎖前,可靠迅速切除故障電源供電回路。從而導(dǎo)致事故擴大,造成勵磁系統(tǒng)故障,機組跳閘。
另外,此次事故暴露出管理技術(shù)人員對重要設(shè)備的運行可靠性評價工作開展不力,對進口設(shè)備的可靠性過于依賴,對設(shè)備存在的潛在風險辨識不足,未能發(fā)現(xiàn)電源設(shè)計布局不合理的缺陷,是此次事故的管理原因。
針對以上原因分析,對CCI 板件電源布局進行了優(yōu)化(見圖5),使電源模塊G80、G81 在原設(shè)計的基礎(chǔ)上增加至6 塊,電源分配器Q802、Q812 增加至6 塊,構(gòu)成電源模塊與電源分配器之間一拖一完全獨立的布局,使其分別給3 塊CCI 提供雙電源,保證每個CCI板件兩路電源完全獨立。在發(fā)生類似故障時,能夠做到三套CCI板件電源互不影響,從而保證勵磁調(diào)節(jié)器穩(wěn)定運行,避免發(fā)電機組因勵磁系統(tǒng)單套CCI板件故障導(dǎo)致機組停機的事故發(fā)生。
圖5 優(yōu)化后電源配置圖
對勵磁調(diào)節(jié)器電源進行優(yōu)化改造完成后,避免了在運行過程中發(fā)生單套CCI板件故障造成電源模塊輸出電壓閉鎖,引起其他2 套CCI 板件全部退出運行,導(dǎo)致機組跳閘事故的發(fā)生;同時給維護人員提供足夠時間檢查處理單套CCI 板件故障,盡快恢復(fù)機組正常運行。此次改造提高了機組勵磁系統(tǒng)靜態(tài)穩(wěn)定性,從而保證機組運行更加安全、可靠、經(jīng)濟。