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        燈泡貫流式水輪發(fā)電機組故障診斷方法淺析

        2022-02-22 00:38:40
        中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2022年22期
        關(guān)鍵詞:號機水導(dǎo)管型

        王 佩 萬 元

        (湖南五凌電力科技有限公司,湖南 長沙 410004)

        0 前言

        隨著國民經(jīng)濟發(fā)展對電力工業(yè)需求的不斷增長,低水頭段的燈泡貫流式水電站得到了迅猛發(fā)展,主機設(shè)備也經(jīng)歷了技術(shù)引進、合作生產(chǎn)、自主研發(fā)的快速發(fā)展歷程[1]。受早期設(shè)計、加工制造水平的限制以機組投運時間的增長,早期投運的燈泡貫流式機組設(shè)備的缺陷問題也逐步凸顯[2],且相同電站同批次相同型號的設(shè)備也可能存在特性問題,排查難度極大。

        某電站共裝機9臺燈泡貫流式水輪發(fā)電機組,總裝機容量為270MW。自電站機組投運以來,其中8號機組一直存在水導(dǎo)軸承水平振動超標(biāo)的問題,滿負(fù)荷運行時水導(dǎo)水平振動最高可達(dá)300μm以上,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了國標(biāo)120μm的標(biāo)準(zhǔn),振動情況嚴(yán)重,極易引發(fā)設(shè)備故障,導(dǎo)致機組僅能限負(fù)荷運行,嚴(yán)重影響機組的安全穩(wěn)定運行及經(jīng)濟效益[3]。

        1 問題分析

        2014年,電廠通過研究分析,判斷水力因素是導(dǎo)致電廠8號機水導(dǎo)振動偏大的主要原因,次要原因為機械不平衡[4-5]。2015年,電廠組織機組A修對水導(dǎo)振動問題進行重點排查,一是對8號機軸線進行了調(diào)整,二是轉(zhuǎn)輪返廠維修中進行了槳葉翼型修復(fù)、槳葉安放角調(diào)整、轉(zhuǎn)輪靜平衡試驗等工作,三是安裝時嚴(yán)格控制水導(dǎo)間隙和槳葉間隙,四是對槳葉協(xié)聯(lián)進行了優(yōu)化。檢修后,在相同水頭和負(fù)荷條件下,8號機水導(dǎo)振動比檢修前下降了約30μm,其中四倍頻下降明顯,說明槳葉安放角調(diào)整等工作對減振起到了一定效果,但是8號機組振動超標(biāo)的根本原因仍未找到。

        根據(jù)8號機組A修的成果,可以徹底排除槳葉同步性、槳葉與轉(zhuǎn)輪間隙、導(dǎo)槳葉協(xié)聯(lián)關(guān)系、槳葉翼型、軸線以及水輪機機械不平衡力等因素對水導(dǎo)振動的影響,檢修取得了一定成果,但機組在常見的2至11米水頭下帶高負(fù)荷時仍然存在水導(dǎo)水平振動超標(biāo)的現(xiàn)象,導(dǎo)致機組出力受限。

        為徹底解決8號機水導(dǎo)振動偏大的問題,結(jié)合8號機組A修的檢修成效和現(xiàn)有的研究成果分析,該文制定了系統(tǒng)性的試驗方案來對故障進行逐一排查。一是結(jié)合力傳遞對比試驗和管型座模態(tài)對比試驗分析8號機水導(dǎo)振動的振源,并對比運行良好的機組,檢查機組管型座支撐系統(tǒng)是否存在問題;二是通過應(yīng)力應(yīng)變對比試驗和水導(dǎo)相關(guān)配合間隙對比分析判斷機組水導(dǎo)軸承體、支撐環(huán)及支架配合問題;三是進行多運行工況下的機組穩(wěn)定性試驗和流道三維測繪,檢查機組進水口流態(tài)是否存在異常;四是進行導(dǎo)葉開口測量,對比分析8號機導(dǎo)葉開口的偏差是否存在不一致的現(xiàn)象。

        2 研究排查

        2.1 管型座支撐系統(tǒng)問題排查

        2.1.1 力傳遞試驗

        為檢查8號機的振動傳遞方向,分別在8號機導(dǎo)流錐、水導(dǎo)軸承支架、內(nèi)配水環(huán)和管型座沿途布置若干個低頻振動傳感器,對機組進行變負(fù)荷試驗,從8MW開始每次增加2MW,直至28MW,用綜合測試儀分別記錄各試驗工況下傳感器的輸出,并應(yīng)用專業(yè)分析軟件分析各測點的變化情況。同時選取運行狀況良好的4號機組,在相同的位置布置傳感器并在相同水頭下進行試驗,將試驗結(jié)果進行對比分析。試驗結(jié)果表明:1)4號機的各水平振動測點通頻雙幅值均比8號機小,在機組均帶28MW左右負(fù)荷時,4號機水導(dǎo)X向振動最大值為45μm,而8號機水導(dǎo)X向振動最大值為279μm。2)對比分析4號機組和8號機組各水平振動測點部位的一倍幅值發(fā)現(xiàn),其中8號機組各水平振動測點的主頻均為一倍頻即機組轉(zhuǎn)頻,且一倍幅值存在較明顯的從水導(dǎo)處水平振動→內(nèi)配水環(huán)水平振動→管型座水平振動的振動遞減趨勢,因此可推斷8號機組水平振動傳遞方向是從水導(dǎo)振動向管型座方向傳遞。但4號機組僅有水導(dǎo)軸承附近,包括導(dǎo)流錐X向、水導(dǎo)X向、水導(dǎo)軸承與內(nèi)配把合處水平表現(xiàn)出較為明顯的以一倍頻率為主頻的特征,且其一倍幅值隨負(fù)荷變化存在遞減趨勢,但內(nèi)配水環(huán)至管型座段各測點的一倍幅值隨負(fù)荷變化較平穩(wěn),與8號機的變化趨勢不一致。3)對受迫振動,一般振動的相位滯后于作用力的相位,由于振動是從振源位置向遠(yuǎn)處傳播,因此離振源的距離越遠(yuǎn),相位滯后的角度就越大。對比分析8號機不同負(fù)荷下各部位水平振動的一倍相位,可發(fā)現(xiàn)振動相位規(guī)律為從水導(dǎo)處至內(nèi)配水環(huán)處,再到管型座處的相位是逐漸滯后的。

        因此,結(jié)合各個測點幅值和相位的變化規(guī)律,可以推斷8號機組水平振動傳遞方向是從水導(dǎo)振動向管型座方向傳遞,即導(dǎo)致8號機水導(dǎo)水平振動且遠(yuǎn)大于其他機組的振源為水導(dǎo)軸承位置。

        2.1.2 管型座模態(tài)試驗

        為進一步排查管型座支撐對水導(dǎo)振動的影響,有必要分別對4號機組和8號機組進行管型座模態(tài)試驗。由于管型座結(jié)構(gòu)復(fù)雜且操作不便,常規(guī)的錘擊法難以取得有效的試驗結(jié)果,因此該文在全廠機組全停的情況下將燈泡體簡化為單平面結(jié)構(gòu),采用環(huán)境激勵法對管型座進行模態(tài)試驗。試驗結(jié)果表明,4號機組和8號機組的固有頻率和振型基本一致,結(jié)合力傳遞試驗的試驗結(jié)果可以判斷管型座支撐不是導(dǎo)致8號機水導(dǎo)振動異常的原因。

        2.2 機組水導(dǎo)軸承體、支撐環(huán)及支架配合問題排查

        分別在水導(dǎo)軸承支撐環(huán)板和水導(dǎo)軸承托環(huán)布置若干個應(yīng)變片,從小到大單向手動調(diào)整負(fù)荷,分別穩(wěn)定在6MW、8MW、10MW、12MW、14MW、16MW、18MW、20MW、22MW、24MW、26MW、28MW工況點,每個工況穩(wěn)定3min,并分別用動態(tài)應(yīng)力應(yīng)變測試分析儀記錄各試驗工況下傳感器的輸出,采集數(shù)據(jù)后,提取各位置應(yīng)力測點隨負(fù)荷變化的最大值進行對比分析。試驗結(jié)果表明,兩臺機組各位置振動應(yīng)力的主頻均為轉(zhuǎn)頻,并隨負(fù)荷的增加而增加,兩臺機組的應(yīng)力應(yīng)變試驗結(jié)果基本一致。此外,對比兩臺機組的檢修數(shù)據(jù)可發(fā)現(xiàn)機組水導(dǎo)軸承瓦與主軸、水導(dǎo)軸承瓦與支撐環(huán)的配合間隙等數(shù)據(jù)基本一致,因此可以排除機組水導(dǎo)軸承體、支撐環(huán)及支架配合問題對8號機組水導(dǎo)振動異常的影響。

        2.3 機組進水口流態(tài)問題排查

        為進一步排查水流流態(tài)對機組振動的影響,該文組織對8號機進行多工況下的穩(wěn)定性試驗,試驗工況見表1。待7、8、9號機組運行穩(wěn)定后,使用綜合測試儀分別對8號機組各測點的穩(wěn)定性數(shù)據(jù)進行錄波,并同時對機組進水口的水流流態(tài)進行拍照記錄,逐步完成以上所列各運行方式下的試驗錄波后,對8號機組相關(guān)數(shù)據(jù)和照片進行對比分析。

        表1 不同運行工況情況表

        試驗結(jié)果表明,在不同機組的組合開機工況下,8號機組水導(dǎo)X向振動均隨負(fù)荷增加而增大,且在負(fù)荷超過20MW時超過國標(biāo)報警限值,工況差異對8號機組水導(dǎo)振動影響差異不大,說明進水口流態(tài)對機組振動影響較小,但不能完全排除8號機兩個進水口流量不均造成的沖擊漩渦對機組振動的影響。

        因此,該文分別利用三維激光掃描技術(shù)對4號機組和8號機組的流道進行三維測繪,共測量11站,獲取了流道的整體點云數(shù)據(jù),拼接精度1mm,整體測量精度確保在3mm以內(nèi)。試驗結(jié)果表明,雖然8號機組的流道偏差大于4號機組,但最大偏差約為1.2%,遠(yuǎn)小于國標(biāo)規(guī)定的貫流式機組流道允許偏差標(biāo)準(zhǔn)±2%[6],8號機流道偏差滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。因此可以判斷水流流態(tài)不是導(dǎo)致8號機水導(dǎo)振動異常的根本原因。

        2.4 導(dǎo)葉開口不一致問題排查

        為檢查導(dǎo)葉開口是否存在不一致的現(xiàn)象,該文分別對不同開度下4號機和8號機各導(dǎo)葉間內(nèi)、中、外三個位置的進水口距離、出水口距離、對角距離以及導(dǎo)葉最小間距(即導(dǎo)葉開口)進行測量。測量位置示意圖如圖1所示,其中1號測點代表1號導(dǎo)葉與2號導(dǎo)葉之間的開口數(shù)據(jù),16號測點代表16號導(dǎo)葉與1號導(dǎo)葉之間的開口數(shù)據(jù),A、B、C分別為內(nèi)、中、外三個位置。

        圖1 導(dǎo)葉測量位置示意圖

        測量結(jié)果表明,4號機的導(dǎo)葉最小僅有2個數(shù)據(jù)超過平均值的±1%,導(dǎo)葉進口、導(dǎo)葉出口和導(dǎo)葉對角距離均無超標(biāo)現(xiàn)象。8號機的導(dǎo)葉進口、導(dǎo)葉出口和導(dǎo)葉最小距離均存在超標(biāo)現(xiàn)象,其中導(dǎo)葉最小距離有3個數(shù)據(jù)超過平均值的±2%,13個數(shù)據(jù)超過平均值的±1.5%,49個數(shù)據(jù)超過平均值的±1%。不同導(dǎo)葉開度下8號機導(dǎo)葉最小間距與其平均值的相對偏差(單位mm)如圖2所示,可見8號機導(dǎo)葉開口在不同開度下均存在整體向右側(cè)(面朝上游)偏的現(xiàn)象。

        圖2 導(dǎo)葉開度偏差分布示意圖

        3 導(dǎo)葉開口偏差問題核算

        為判斷導(dǎo)葉開口偏差對水導(dǎo)軸承振動的影響,該文采用CFD仿真技術(shù)對相關(guān)數(shù)據(jù)進行核算?;顒訉?dǎo)葉采用整體全周期造型,網(wǎng)格采用四面體網(wǎng)格,網(wǎng)格數(shù)約220萬(節(jié)點數(shù)約42萬)。轉(zhuǎn)輪采用1/4周期造型,網(wǎng)格采用四面體網(wǎng)格,1/4周期轉(zhuǎn)輪網(wǎng)格數(shù)約80萬(節(jié)點數(shù)約65萬)。在前處理軟件中將1/4周的轉(zhuǎn)輪網(wǎng)格陣列成全周期,保證每1/4周期的轉(zhuǎn)輪葉片網(wǎng)格相同。

        湍流模型采用RNG k-ε模型。導(dǎo)葉為靜止域,導(dǎo)葉進口為計算進口,按計算工況給定相應(yīng)流量,來流方向垂直于進口邊界曲面。轉(zhuǎn)輪為旋轉(zhuǎn)域,按計算工況相應(yīng)轉(zhuǎn)速設(shè)置,轉(zhuǎn)輪出口為計算出口,給定平均靜壓為0。導(dǎo)葉與轉(zhuǎn)輪之間設(shè)置動靜接觸面,按frozen rotor方式連接。仿真計算模型如圖3所示。

        圖3 仿真計算模型示意圖

        計算的模擬工況為水頭9m時100%、70%、35%額定出力共3種情況。為了驗證導(dǎo)葉偏差對水導(dǎo)振動的影響,該文分別計算了兩種狀態(tài)下轉(zhuǎn)輪所受的徑向力。一種是導(dǎo)葉完全同步的狀態(tài),另一種是將1~10號導(dǎo)葉按正常轉(zhuǎn)角增大1%造型,將11~16號導(dǎo)葉按正常轉(zhuǎn)角縮小1%造型,模擬導(dǎo)葉開度不同步的狀態(tài)。

        核算結(jié)果表明,從受力來看,當(dāng)導(dǎo)葉不同步時,機組轉(zhuǎn)輪的徑向力遠(yuǎn)大于同步狀態(tài),且在導(dǎo)葉開度大于70%后出現(xiàn)激增的現(xiàn)象,與電廠8號機水導(dǎo)水平振動的增加趨勢基本一致。其中在100%出力工況下,轉(zhuǎn)輪在非同步導(dǎo)葉條件下受徑向力43.88N,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于同步導(dǎo)葉條件下受徑向力0.49N,前者大約是后者的90倍,非同步導(dǎo)葉條件下轉(zhuǎn)輪受徑向力方向如圖4所示。

        圖4 非同步導(dǎo)葉(100%出力)時轉(zhuǎn)輪徑向力方向示意圖

        此外,從流態(tài)上來看,在同步導(dǎo)葉開度條件下,各個方向的流量分布相對均勻,而非同步狀態(tài)下左下方向的流量大于右上方向的流量,與徑向力的方向一致。因此可以判斷導(dǎo)葉開口不均為導(dǎo)致電廠8號機水導(dǎo)水平振動異常的主要原因。

        4 結(jié)語

        該文針對某電廠8號機組水導(dǎo)軸承水平振動偏大的問題進行研究,根據(jù)現(xiàn)有的研究基礎(chǔ)制定了系統(tǒng)性的試驗和檢查策略,利用停機試驗和機組小修逐步排除了管型座支撐系統(tǒng)問題等可能導(dǎo)致水導(dǎo)軸承振動異常的因素,最終確定水導(dǎo)振動異常的主要原因為導(dǎo)葉開口不均,并通過水力仿真對判斷結(jié)果進行了驗證。下一步,電廠將對導(dǎo)葉開口調(diào)整并進行相關(guān)試驗,徹底消除水導(dǎo)水平振動異常的安全隱患。

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