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        煤化工生產(chǎn)工藝中溴化鋰技術(shù)的應(yīng)用與研究

        2022-02-19 02:17:24高永麗
        氮肥與合成氣 2022年2期
        關(guān)鍵詞:水煤氣溴化鋰煤氣

        高永麗

        (晉能控股裝備制造集團(tuán)天源山西化工有限公司, 山西晉城 048400)

        晉能控股裝備制造集團(tuán)天源山西化工有限公司(簡(jiǎn)稱天源公司)現(xiàn)有9臺(tái)原料氣壓縮機(jī),其中1~6號(hào)原料氣壓縮機(jī)進(jìn)口煤氣采用尿素溴化鋰?yán)鋮s水降溫,冷卻效果較好,進(jìn)口煤氣經(jīng)溴化鋰機(jī)組冷卻后溫度可降低至22 ℃;7~9號(hào)原料氣壓縮機(jī)進(jìn)口煤氣采用地表水冷卻后溫度只能降低至28 ℃,冷卻效果較差,在夏季氣溫較高時(shí),對(duì)系統(tǒng)生產(chǎn)影響尤為嚴(yán)重[1]。

        因此,需要對(duì)7~9號(hào)原料氣壓縮機(jī)進(jìn)口煤氣進(jìn)一步降溫,以提高原料氣壓縮機(jī)打氣量,消除高溫對(duì)系統(tǒng)生產(chǎn)的影響。

        1 溴化鋰技術(shù)介紹

        目前,溴化鋰機(jī)組制冷技術(shù)已被廣泛應(yīng)用,該技術(shù)成熟、穩(wěn)定,可以低勢(shì)熱能作為動(dòng)力,不需要耗用大量電能,具有很好的節(jié)電、節(jié)能效果,裝置運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用低、經(jīng)濟(jì)性高。

        安全環(huán)保方面,整個(gè)制冷裝置在運(yùn)行過程中振動(dòng)小、噪聲低,無臭、無毒、無爆炸危險(xiǎn),安全可靠,有利于滿足安全環(huán)保的要求。

        運(yùn)行方面,冷量調(diào)節(jié)范圍寬,性能穩(wěn)定,對(duì)外界條件變化的適應(yīng)性強(qiáng)。

        1.1 溴化鋰機(jī)組制冷的基本原理

        溴化鋰機(jī)組蒸發(fā)器內(nèi)部控制壓力為6 mmHg(0.78 kPa)左右,制冷劑對(duì)應(yīng)的的蒸發(fā)溫度約為3.7 ℃,在蒸發(fā)過程中,制冷劑吸收管束內(nèi)冷媒水的熱量,從而達(dá)到制冷的目的。蒸發(fā)后的制冷劑蒸汽在冷凝器中被循環(huán)水冷凝后,經(jīng)濃溶液吸收利用[2]。

        1.2 溴化鋰機(jī)組流程

        吸收器內(nèi)的稀溶液由溶液泵送往高壓發(fā)生器,進(jìn)入高壓發(fā)生器的稀溶液被管內(nèi)飽和水蒸氣的潛熱加熱,使溶液濃度提高成為濃溶液;濃溶液與稀溶液換熱,溫度降低后進(jìn)入低壓發(fā)生器,濃溶液在低壓發(fā)生器內(nèi)經(jīng)高壓發(fā)生器蒸汽再次加熱提濃,提濃后的濃溶液經(jīng)溶液泵加壓輸送至吸收器頂部向內(nèi)噴淋,濃溶液進(jìn)入吸收器與冷卻水換熱后溫度降低并吸收水分使?jié)舛冉档统蔀橄∪芤海恢评鋭┱羝晃蘸筢尫懦龃罅康臒崃坑衫鋮s水帶走。濃溶液吸收水蒸氣后成為稀溶液,再由溶液泵送往高壓發(fā)生器。這個(gè)過程不斷循環(huán),蒸發(fā)器就連續(xù)不斷地制取冷媒水[3-4]。

        2 溴化鋰方案的確定

        結(jié)合天源公司實(shí)際情況,在不影響現(xiàn)有生產(chǎn)的前提下,擬新建1套溴化鋰機(jī)組提供冷卻水,替代7~9號(hào)原料氣壓縮機(jī)用地表水,實(shí)現(xiàn)原料氣壓縮機(jī)進(jìn)口煤氣降溫、提高打氣量的目的。

        2.1 工藝方案的確定

        擬利用7~9號(hào)原料氣壓縮機(jī)一段進(jìn)口現(xiàn)有的石墨換熱器(換熱面積為350 m2)對(duì)煤氣進(jìn)行冷卻,降溫用冷卻水由原來的地表水改為溴化鋰?yán)鋮s水。

        溴化鋰機(jī)組采用吸收式制冷,以蒸汽為動(dòng)力、水為制冷劑、溴化鋰溶液為吸收劑,制取冷媒水。結(jié)合天源公司現(xiàn)有低品位能源利用及蒸汽平衡,擬利用低壓蒸汽作為熱源。

        項(xiàng)目用蒸汽、用電等依托現(xiàn)有公用工程系統(tǒng);為降低投資,縮短建設(shè)周期,項(xiàng)目用溴化鋰機(jī)組采用二手設(shè)備。

        2.2 溴化鋰機(jī)組制冷量的確定

        原料氣壓縮機(jī)進(jìn)口體積流量為9 000 m3/h(標(biāo)況,干基),壓力為20 kPa(表壓,本地大氣壓力),氣體成分見表1。

        表1 氣體成分

        煤氣冷卻溫度要求為由35 ℃冷卻至25 ℃,經(jīng)計(jì)算,需新增1臺(tái)1.255 2×1010J制冷量的溴化鋰機(jī)組。

        2.3 設(shè)備布置方案

        結(jié)合廠區(qū)建設(shè)情況,擬做如下布置:溴化鋰制冷機(jī)、輔機(jī)設(shè)備放置在合成電站循環(huán)水東側(cè)空地;7~9號(hào)原料氣壓縮機(jī)一段進(jìn)口煤氣冷卻器利舊。

        2.4 半水煤氣降溫工藝流程

        (1)低壓蒸汽來自低壓蒸汽管網(wǎng),壓力為0.6 MPa、溫度為160 ℃,經(jīng)過調(diào)節(jié)閥進(jìn)入溴化鋰機(jī)組發(fā)生器,給溴化鋰溶液提供蒸發(fā)熱后,蒸汽冷凝液去脫鹽水槽。

        (2)循環(huán)水來自循環(huán)水總管,壓力為0.4 MPa、溫度<20 ℃,進(jìn)入溴化鋰機(jī)組,熱交換后返回循環(huán)水管網(wǎng),形成閉路循環(huán)。

        (3)冷卻水從溴化鋰機(jī)組出口去石墨換熱器,與半水煤氣換熱后通過冷水泵打入溴化鋰機(jī)組制冷,形成循環(huán)。

        半水煤氣降溫工藝流程圖見圖1。

        圖1 半水煤氣降溫工藝流程圖

        3 實(shí)施效果

        改造前后7~9號(hào)原料氣壓縮機(jī)進(jìn)口半水煤氣溫度對(duì)比見表2。

        表2 改造前后7~9號(hào)原料氣壓縮機(jī)進(jìn)口半水煤氣溫度 ℃

        由表2可以看出:原7~9號(hào)原料氣壓縮機(jī)采用地表水冷卻,原料氣壓縮機(jī)進(jìn)口平均溫度(即地表水冷卻后煤氣溫度)為28 ℃左右,改用溴化鋰?yán)鋮s水后,原料氣壓縮機(jī)進(jìn)口平均溫度(即溴化鋰?yán)鋮s后煤氣溫度)下降到24 ℃左右,降溫效果良好。

        4 經(jīng)濟(jì)效益分析

        7~9號(hào)原料氣壓縮機(jī)3臺(tái)運(yùn)行總氣體積流量為90 000 m3/h,半水煤氣溫度從28 ℃降至24 ℃,壓力為27 kPa,當(dāng)?shù)卮髿鈮毫?6 kPa。以每小時(shí)為基準(zhǔn)計(jì)算,28 ℃時(shí)半水煤氣含水質(zhì)量為2.75 t,24 ℃時(shí)半水煤氣含水質(zhì)量為2.15 t,則降溫后冷凝水質(zhì)量為0.6 t,可增加有效打氣量747 m3。

        根據(jù)天源公司現(xiàn)噸氨耗煤氣2 850 m3計(jì)算,則每小時(shí)可增加合成氨產(chǎn)量0.26 t。

        僅計(jì)算打氣量的影響,按年最高氣溫月(5月—9月)核算共計(jì)153 d,每月考慮2 d的系統(tǒng)波動(dòng)時(shí)間,即每年可增產(chǎn)合成氨895 t;按2020年天源公司合成氨平均售價(jià)2 350元/t計(jì)算,年可增加銷售收入約210萬元,經(jīng)濟(jì)效益可觀。

        5 結(jié)語

        項(xiàng)目實(shí)施后,7~9號(hào)原料氣壓縮機(jī)進(jìn)口煤氣溫度可降至24 ℃,降溫效果好于預(yù)期;原料氣壓縮機(jī)一段進(jìn)口煤氣溫度降低,增產(chǎn)效果較為明顯,年可增加銷售收入約210萬元,實(shí)現(xiàn)了提產(chǎn)增效的目的。

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