劉佳剛,劉巍,王亞東,沈筱彥,辛華,汪武義
(浙江石油化工有限公司,浙江舟山316000)
浙江石油化工有限公司4000萬t/a煉化一體化項目由浙江石油化工有限公司投資建設,項目位于浙江省舟山市岱山縣魚山島,總規(guī)模為4000萬t/a煉油能力,分兩期建成,兩期規(guī)劃均為2000萬t/a煉油(含500萬t/a芳烴)及140萬t/a乙烯等煉化一體化項目。
自2020年3月份開始煉油各裝置打通全流程以來,圍繞以下三個方面目標進行優(yōu)化調(diào)整:1)調(diào)整原油結(jié)構(gòu),優(yōu)化各種原油調(diào)和比例及原油加工順序,使得計劃周期內(nèi)中間物料及產(chǎn)品庫存可控、裝置原料平穩(wěn);2)關(guān)鍵下游裝置如蠟油加裂、重油催化、兩套柴油加氫裂化、石腦油加氫均保持100%以上負荷運行;3)提升PX等高效產(chǎn)品收率,同時為乙烯裂解裝置提供優(yōu)質(zhì)裂解料。
1)2020年裝置滿負荷加工,為保證裝置穩(wěn)定運行,同時盡可能加工輕油,提高輕收,分別控制兩套常減壓原油調(diào)合后的API度,1#常減壓原油控制API不大于34,2#常減壓原油控制API不大于31,有效的保證了裝置大負荷生產(chǎn),1#、2#常減壓裝置最大負荷達到130%。優(yōu)化月度原油結(jié)構(gòu),優(yōu)化各種原油調(diào)和比例及原油加工順序使得計劃周期內(nèi)中間物料及產(chǎn)品庫存可控、裝置原料平穩(wěn)。為滿足乙烯裂解對原料硫含量要求,及時調(diào)整原油調(diào)合比例控制拔頭油硫含量,確保乙烯裝置滿負荷生產(chǎn)。
2)優(yōu)化原油調(diào)和方案,降低渣油中金屬含量、殘?zhí)浚瑑?yōu)化渣油加氫裝置原料中的金屬含量。根據(jù)不同原油減壓渣油性質(zhì)不同,對原油調(diào)和方案進行優(yōu)化,確保1#常減壓減壓渣油中低金屬、低殘?zhí)?,延長渣油加氫裝置催化劑壽命。金屬含量、殘?zhí)扛叩脑驼{(diào)入2#常減壓。
3)控制高硅原油采購,優(yōu)化高硅原油加工方案。由于某些原油硅含量高,硅主要集中在減壓渣油中,高硅減壓渣油在焦化裝置加工分解成含硅小分子,進入焦化石腦油(最高達到30mg/kg)、焦化柴油(最高達到9mg/kg),對下游加氫催化劑的活性造成嚴重影響。其中較為典型的是盧拉原油和布齊奧斯原油,為保證下游裝置長周期運行,在原油采購時降低高硅原油比例,在調(diào)油時,盡可能將含硅原油調(diào)入1#常減壓,避開焦化裝置加工,利用渣油加氫裝置有效脫除渣油中的硅。采取這些措施后,焦化石腦油中的硅基本控制在4mg/kg以下,焦化柴油中的硅控制在1mg/kg以下。
4)優(yōu)化原油采購(控制輕重、酸值、調(diào)后總硫含量不大于2.5%),根據(jù)原油市場情況,適時買入沙特超輕原油(API:38.7)和美國輕質(zhì)原油WTL(API:50.4),并成功摻煉,拓寬了公司可加工原油范圍,2020年加工摻煉原油品種達到24種,為將來進一步優(yōu)化原油結(jié)構(gòu)積累寶貴經(jīng)驗數(shù)據(jù)。
表1為2020年加工原油計劃與實際對比情況。
表1 2020年加工原油計劃與實際對比情況
1)關(guān)鍵裝置高負荷運行。自3月份開始煉油裝置打通全流程開始,兩套常減壓逐步提高負荷運行,下游裝置相應調(diào)整負荷,兩套常減壓負荷自3月份平均106%逐步提高,5月份平均負荷達127.5%,其中1#常減壓負荷最高達到132%。1#輕烴回收、石腦油加氫裝置、1#芳烴抽提裝置、2#芳烴抽提、航煤加氫裝置等關(guān)鍵裝置年平均加工負荷都大于110%,高負荷運行。全年原油加工量完成2306萬t,完成設計負荷的115.3%。2020年加工產(chǎn)量負荷情況見表2。
表2 2020年年加工/產(chǎn)量負荷率統(tǒng)計
2)組織催焦柴回煉,原油罐區(qū)催焦柴實現(xiàn)降庫10.37萬t。350萬t柴油加氫裝置開工后,開工初期轉(zhuǎn)原油罐區(qū)的催焦柴開始逐步轉(zhuǎn)回中間罐區(qū)回煉。安排蠟油加裂和400萬t柴油加氫裝置持續(xù)摻煉催焦柴,全年回煉催焦柴10.37萬t,原油罐區(qū)催焦柴庫存由年初16.67萬t降至6.3萬t,提前騰出原油庫容,為二期開工原油庫存周轉(zhuǎn)創(chuàng)造條件。
3)組織高硫渣油、低硫船渣油出廠,新增低硫渣油出廠裝船線。根據(jù)公司統(tǒng)一安排,靈活調(diào)整下游焦化、渣油加氫、催化裝置負荷,組織高硫渣油、低硫渣油出廠,全年高硫渣油出廠93.2萬t,低硫渣油出廠37.4萬t。新增低硫渣油出廠管線,實現(xiàn)低硫渣油、高硫渣油分開裝船,提高裝船能力,同時,兩條線之間增加跨線,增加流程調(diào)整靈活性。
4)提高航煤加氫負荷,努力增產(chǎn)航煤。充分利用兩套常減壓常一線油,提高航煤加氫裝置負荷,預計全年加工量完成161.5萬t。
5)優(yōu)化三套加氫裂化原料性質(zhì),柴油加氫裂化裝置提高直餾柴油、二次柴油95%點溫度;蠟油加氫裂化原料適當提高了殘?zhí)砍瑯?,提高原料輕蠟油收率,高轉(zhuǎn)化率運行增產(chǎn)重石、航煤、工業(yè)白油。
6)2020年除400萬t柴油、350萬t柴油、1#重整、90萬tC1/C2分離4套裝置因投料時間和1#芳烴計劃停工外,其余27套裝置均全年366d運行,實現(xiàn)“大平穩(wěn)出大效益”保證裝置平穩(wěn)高產(chǎn),2020年損失率年累計為0.44%,見圖1。
圖1 2020年月度加工損失率
7)優(yōu)化污油回煉流程,開工初期污油,包括煉油、化工裝置所產(chǎn)生的輕輕污油、輕污油、重污油,數(shù)量大,組分雜,按設計給常減壓裝置回煉,含烯烴、含氧組分隨常減壓直餾石腦油到下游裝置,造成輕烴回收裝置脫丁烷塔塔底重沸器結(jié)垢,石腦油加氫裝置拔頭油氧含量超標等一系列問題,通過流程改造,污油部分改延遲焦化裝置回煉,有效緩解污油含烯烴、含氧等對下游裝置傷害。
8)優(yōu)化液化氣加工流程,C3/C4裝置丙烷和異丁烷,經(jīng)常不合格,具體體現(xiàn)在丙烷純度低,乙烷含量高,異丁烷硫含量不合格。通過將1#輕烴回收乙烷含量高液化氣通過中間罐區(qū)中轉(zhuǎn)送氣分裝置脫乙烷,將C1/C2含硫液化氣送產(chǎn)品精制裝置脫硫,將重整液化氣送輕烴回收裝置脫乙烷,合格后再送C3C4裝置。優(yōu)化流程后,丙烷能夠滿足丙烷脫氫裝置進料要求,異丁烷合格出廠。
1)2020年裝置滿負荷加工,累計加工原料2306萬t,PX產(chǎn)量355.3萬t。
2)各裝置完成大負荷運行和標定,為常減壓1350萬t/a改造及下游裝置配套提供技術(shù)支持。
3)所有產(chǎn)品質(zhì)量合格,為乙烯裂解裝置提供優(yōu)質(zhì)裂解料。
1)兩套常減壓負荷自3月份平均106%逐步提高,5月份平均負荷達127.5%,其中1#常減壓負荷最高達到132%。1#輕烴回收、石腦油加氫裝置、1#芳烴抽提裝置、2#芳烴抽提、航煤加氫裝置等關(guān)鍵裝置年平均加工負荷都大于110%,高負荷運行。
2)全年回煉催焦柴10.37萬t,原油罐區(qū)催焦柴庫存由年初16.67萬t降至6.3萬t,提前騰出原油庫容,為二期開工原油庫存周轉(zhuǎn)創(chuàng)造條件。
3)全年高硫渣油出廠93.2萬t,低硫渣油出廠37.4萬t。新增低硫渣油出廠管線,實現(xiàn)低硫渣油、高硫渣油分開裝船,提高裝船能力。
4)通過優(yōu)化污油回煉流程,污油部分改延遲焦化裝置回煉,有效緩解污油含烯烴、含氧等對下游裝置傷害。
5)通過優(yōu)化液化氣加工流程,丙烷能夠滿足丙烷脫氫裝置進料要求,異丁烷合格出廠。
6)2020年共24種不同原油,實際加工原油2306萬t。