樓昕皓,張 巍,王希河,錢 敏
(中核核電運行管理有限公司,浙江 海鹽 314300)
隨著DCS(Distributed Control System,即分布式控制系統(tǒng))在核電廠應用程度的不斷提升,核電廠的數(shù)字化水平持續(xù)提高,已形成建設“數(shù)字化核電廠”的趨勢。數(shù)字化核電廠將DCS 作為監(jiān)視和控制的核心,由DCS完成主要儀控系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集和處理、過程控制、信息顯示及操作等功能,并結合緊急操作裝置和后備盤,保證機組維持在安全狀態(tài)。
在數(shù)字化核電廠的原設計中,并非全部設備都實現(xiàn)了數(shù)字化,仍然有一部分設備因各種原因未接入DCS,再加上出現(xiàn)可靠性差、設備老化等問題,主控對這類設備的監(jiān)視、控制、干預手段有限。特別是其中的關鍵重要設備,一旦故障將不利于機組安全穩(wěn)定運行,對其進行數(shù)字化改造迫在眉睫[1]。
方家山核電廠的發(fā)電機密封油系統(tǒng)(GHE)設計用于向發(fā)電機密封件供給潤滑油,進而防止轉子軸與發(fā)電機外殼之間油封處的發(fā)電機氫冷卻劑的泄漏,并通過防止大氣污染使氫冷卻劑純度得以保持。
圖1 液位調節(jié)器GHE402MNFig.1 Liquid level regulator,GHE402MN
為了防止污染發(fā)電機,軸封供應油中不得含有溶解氣體。GHE 系統(tǒng)設計了一個真空箱GHE001CW,把油噴到該真空箱內以去除油中所含的溶解氣體。真空箱GHE001CW內的液位由液位控制閥GHE001VH 控制,來自潤滑油箱的潤滑油進行過濾后,經GHE001VH 和一組噴嘴進入GHE001CW。若GHE001CW 液位升 高,則GHE001VH 關??;反之,若GHE001CW 液位降低,則GHE001VH 開大。
GHE001VH 由液位調節(jié)器GHE402MN 控制,該液位調節(jié)器屬于基地式調節(jié)儀,包括氣動控制器、氣動傳送器、電子傳送器及機械液位開關,用于測量與控制液位、比重及液體界面,控制原理為阿基米德定律??刂苾x器上使用一個置換器,置換器配掛在一個扭力管組件上,該扭力管組件可簡單準確地將置換器動力傳輸?shù)綑C械裝置上[2]。
液位調節(jié)器GHE402MN 屬于就地設備,主控無法監(jiān)視GHE001VH 閥門指令和反饋等被控參數(shù),也無法遠程控制。一旦該液位調節(jié)器出現(xiàn)故障,可能導致GHE 真空箱液位出現(xiàn)波動,此時主控無法手動干預,只能通知維修人員檢修。
GHE 真空箱旁安裝了一個磁翻板液位計GHE302LN,可以就地監(jiān)測液位,但未設計遠傳信號,主控無法實時監(jiān)測。如果出現(xiàn)某些故障需要確認GHE 真空箱液位情況,只能安排人員前往現(xiàn)場讀數(shù),既耗費人力,又使響應滯后。
磁翻板液位計GHE302LN 本體上安裝了兩個液位開關構成了相關泵的保護停運邏輯,一個是真空箱液位高開關GHE505SN,用于自動停運真空泵GHE401PO/GHE402PO中的運行泵(真空泵正常為一用一備);另一個是真空箱液位低開關GHE605SN,用于自動停運主油泵GHE101PO。這些液位開關屬于磁性開關,可靠性較差,多次發(fā)生因開關故障問題導致誤跳真空泵/主油泵的缺陷。因液位開關無冗余功能,真空泵、主油泵的保護停運功能過于依賴單個液位開關的可靠性,一旦液位開關故障,再疊加GHE 真空箱液位主控無法實時監(jiān)測,容易造成主控操作員對GHE真空箱液位情況產生誤判。
GHE 真空箱液位控制主要存在兩方面的問題:
一方面,GHE 真空箱液位波動范圍超標。根據(jù)系統(tǒng)設計要求,GHE 真空箱液位應控制在中心線±100 mm,即可接受的液位波動正常范圍是不超過200 mm。但根據(jù)設備實際允許情況看,實際液位波動范圍約為300 mm,已經超出了正常范圍的50%。維修人員曾嘗試通過提升基地式調節(jié)儀的響應速度來改善液位控制器控制性能,但效果不明顯。
另一方面,GHE 真空箱液位控制系統(tǒng)抗擾動能力差。當機組存在大的工況變化(如啟停機),會對GHE 真空箱液位造成擾動,此時實際液位波動呈發(fā)散振蕩趨勢,容易觸發(fā)GHE 真空箱液位高/低保護停泵邏輯,不利于控制系統(tǒng)的穩(wěn)定。
進一步分析,上述問題的根本原因為液位調節(jié)器GHE402MN 設備可靠性差、響應遲滯,維修人員調整GHE402MN 調節(jié)參數(shù)后,問題有所緩解,但未能徹底解決。
可見,雖然GHE 真空箱液位控制系統(tǒng)原設計能夠實現(xiàn)液位自動控制的功能,但存在多種問題。當機組處于穩(wěn)定運行工況時,GHE 真空箱液位相對平穩(wěn),但如果出現(xiàn)工況變化、設備故障等情況,容易出現(xiàn)GHE 真空箱液位過高或過低的情況,增加了非停的風險,不利于機組安全穩(wěn)定運行。
為解決GHE 真空箱液位控制系統(tǒng)原設計存在的各類問題,可以通過應用數(shù)字化技術開展數(shù)字化改造,將GHE 真空箱液位控制功能通過DCS 實現(xiàn)[3]。包括以下內容:
1)維持原有的液位控制閥GHE001VH 閥體不變,用智能閥門定位器取代基地式調節(jié)儀,指令和反饋信號接入DCS,采用PID 控制,通過DCS 實現(xiàn)遠方手自動控制功能。
2)用雷達液位計取代磁翻板液位計和磁性液位開關,液位信號接入DCS 參與控制,實現(xiàn)遠程監(jiān)視功能,通過液位信號的模擬量定值實現(xiàn)保護跳泵邏輯。
圖2 液位計改造示意圖Fig.2 Schematic diagram of level gauge transformation
經過詳細的調研,方家山核電廠的多個液位控制系統(tǒng)已實現(xiàn)了DCS 控制,包括高壓給水加熱器系統(tǒng)、凝結水抽取系統(tǒng)、汽水分離再熱器系統(tǒng)等重要系統(tǒng),雷達液位計、智能閥門定位器廣泛應用于這些系統(tǒng)的液位控制中,屬于非常成熟的DCS 工程應用案例[4]。和原基地式調節(jié)儀的設計方案相比,這些實現(xiàn)了DCS 控制的液位控制系統(tǒng)的可靠性、冗余性存在明顯優(yōu)勢,且設備故障率更低、后備人為干預手段更多。
因此,GHE 真空箱液位控制系統(tǒng)的數(shù)字化改造在技術上是可行的。
對于液位調節(jié)器,將原基地式調節(jié)儀及相關附件拆除,替換為智能閥門定位器,并重新安裝減壓閥與供氣管線。新增的智能閥門定位器和液位控制閥GHE001VH 閥體相匹配,執(zhí)行機構控制輸入和閥位反饋輸出信號均為4 mA DC~20 mA DC。
對于液位計,將原磁翻板液位計和磁性液位開關拆除,并從GHE 真空箱原液位管道一次隔離閥后加裝新管道、三通、彎頭、二次隔離閥、測量筒、儀表支架等附件,最后水平并排安裝3 個雷達液位計GHE403MN、404MN、405MN,其中一個雷達液位計配置了磁翻板液位計,便于就地讀數(shù)。
新增現(xiàn)場設備后,需要將5 個信號接入DCS 控制機柜,包括密封油箱液位GHE403MN、404MN、405MN 與液位控制閥GHE001VH 的指令、反饋信號。由于DCS 機柜在設計時已預留了一定的裕量,上述5 個信號送至GHE 系統(tǒng)所在的KCP562AR 機柜,并分布至柜內3 塊I/O 卡件的空通道中,無需新增I/O 卡件,機柜側實施成本極低。
密封油箱液位GHE403MN、404MN、405MN 選用的雷達液位計量程為0~1100 mm,零點與原設計一致。每一個密封油箱液位GHE403MN、404MN、405MN 都設計了HH(高高)、H(高)、LL(低低)、L(低)定值,并據(jù)此設計了以下定值控制邏輯:
1)真空油箱GHE001CW 液位高高
該邏輯取代了真空箱液位高開關GHE505SN 的原設計功能,通過3 取2 邏輯塊,當GHE403MN、404MN、405MN 中至少兩個液位達到了HH 定值(1010 mm)時,會觸發(fā)報警GHE007KA“真空油箱GHE001CW 液位高高”,同時自動停運真空泵GHE401PO/GHE402PO 中的運行泵。
2)真空油箱GHE001CW 液位高
該邏輯為新增邏輯,通過3 取2 邏輯塊,當GHE403MN、404MN、405MN 中至少兩個液位達到了H定值(950 mm)時,會觸發(fā)報警GHE107KA“真空油箱GHE001CW 液位高高”,提醒主控真空箱液位存在異常,需要進行檢查和干預。
3)真空油箱GHE001CW 液位低低
該邏輯取代了真空箱液位低開關GHE605SN 的原設計功能,通過3 取2 邏輯塊,當GHE403MN、404MN、405MN 中至少兩個液位達到了LL 定值(700mm)時,會觸發(fā)報警GHE006KA“真空油箱GHE001CW 液位低低”,同時自動停運主油泵GHE101PO。
4)真空油箱GHE001CW 液位低
該邏輯為新增邏輯,通過3 取2 邏輯塊,當GHE403MN、404MN、405MN 中至少兩個液位達到了L定值(800 mm)時,會觸發(fā)報警GHE106KA“真空油箱GHE001CW 液位低”,提醒主控真空箱液位存在異常,需要進行檢查和干預。
同時,每一個密封油箱液位GHE403MN、404MN、405MN 都啟用了質量位功能,設計了質量位自動退防與報警邏輯:當GHE403MN、404MN、405MN 其中1 個信號觸發(fā)了質量位后,該信號自動剔除,真空油箱GHE001CW液位高/ 低3 取2 跳泵邏輯自動退防為2 取2;當GHE403MN、404MN、405MN 其中2 個信號觸發(fā)了質量位后,這2 個信號自動剔除,真空油箱GHE001CW 液位高/低3 取2 跳泵邏輯自動退防為1 取1;當GHE403MN、404MN、405MN 其中3 個信號都觸發(fā)了質量位后,真空油箱GHE001CW 液位高/低3 取2 跳泵邏輯自動退防為不動作。另外,當GHE403MN、404MN、405MN 任意1 個信號觸發(fā)了質量位后,都會觸發(fā)GHE102KA“密封油箱油位傳感器故障”,提醒主控真空箱液位計存在故障,需要進行檢查和維修。
對于GHE 真空箱液位控制,分手動控制和自動控制兩種模式。
自動控制模式是機組正常運行時的主要控制模式,設計了單回路PID 控制邏輯,其基本原理是先在DCS 中通過1 個中選邏輯塊將GHE403MN、404MN、405MN 三者中的次高值作為實際液位值輸出,再通過PID 邏輯塊和主控操作員輸入的設定值進行比較,計算后輸出液位控制閥GHE001VH 的開度指令。當實際液位高于設定值時,將GHE001VH 關??;當實際液位低于設定值時,將GHE001VH 開大,保持實際液位在可控范圍之內,進而實現(xiàn)GHE 真空箱液位自動控制的功能。
圖3 GHE真空箱液位控制邏輯示意圖Fig.3 GHE,Schematic diagam of level control logic of empty tank
手動控制模式需要人為干預,該模式主要用于應對重大故障或異常工況,主控操作員可以隨時通過DCS 畫面將液位控制閥GHE001VH 切至手動控制模式,并輸入閥門目標開度指令直接控制GHE001VH 的開度,進而實現(xiàn)GHE 真空箱液位手動控制的功能。
GHE 真空箱液位控制系統(tǒng)完成數(shù)字化改造后,和原設計相比優(yōu)勢明顯,主要包括以下幾點:
新增的智能閥門定位器有遠傳功能,主控可以監(jiān)視GHE001VH 的指令、反饋信號,接入DCS 后,能夠實現(xiàn)DCS 手/自動控制功能。機組正常運行時,GHE 真空箱液位由DCS 自動控制;故障或異常工況下,主控可以直接干預,切至手動控制。
新增的3 個雷達液位計GHE403MN、404MN、405MN有遠傳功能,讀數(shù)可精確至0.1 mm,主控可以實時監(jiān)視密封油箱液位。雷達液位計取代了原液位開關GHE505SN、605SN 后,通過3 取2 控制邏輯、質量位邏輯參與跳泵,單個設備故障對控制系統(tǒng)不會造成明顯擾動,可靠性和冗余性大幅提升。
圖4 GHE真空箱液位階躍試驗歷史趨勢圖Fig.4 GHE,Historical trend chart of liquid level step test of empty tank
GHE 真空箱液位控制系統(tǒng)通過DCS 實現(xiàn)PID 控制后,實際液位波動范圍不超過10 mm,遠低于改造前的300 mm;同時,抗擾動能力明顯增強,當GHE 真空箱液位存在大幅波動時,實際液位波動呈衰減振蕩趨勢,可在兩個振蕩周期內將液位重新控制到穩(wěn)定范圍內。
在核電行業(yè)數(shù)字化發(fā)展的大趨勢下,運用數(shù)字化技術提升系統(tǒng)設備的可靠性已經成為一種有效的解決方案。方家山核電廠GHE 真空箱液位控制系統(tǒng)的數(shù)字化改造項目中,在維持工藝系統(tǒng)功能不變的前提下,通過數(shù)字化技術,實現(xiàn)了遠程控制和監(jiān)視、手自動控制,及控制性能提升的目標,且未影響真空箱、閥門、油泵、真空泵等本體設備。該項目已在方家山核電廠1、2 號機組完成工程應用,系統(tǒng)運行業(yè)績良好,控制系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性、冗余性明顯提升,并增強了控制系統(tǒng)抵御單個設備故障的能力,為存在同類問題的設備開展數(shù)字化改造工作提供了經驗。
從長遠看,數(shù)字化核電廠的設備可靠性還有進一步提升的空間,推動數(shù)字化技術更深層次的應用是創(chuàng)造數(shù)字化核電廠一流運行業(yè)績的必經之路。