朱玉修(重慶渝泓土地開發(fā)有限公司,重慶 401336)
隨著經(jīng)濟(jì)的飛速增長,居民的生活水平在不斷提高,每日各種垃圾的產(chǎn)量也隨之增加。如圖1所示,2011年—2020年,中國生活垃圾處理量呈現(xiàn)出大幅度增長趨勢,從2011年的13 090萬噸翻倍增長到2020年25 590萬噸,垃圾滲濾液的產(chǎn)生量同樣大幅度增多,2020年已達(dá)到8 716.5萬噸。垃圾滲濾液[1]是指垃圾自身含有的水分、降雨降雪以及其他來源的水分,在堆放和填埋過程中經(jīng)過擠壓、發(fā)酵等一系列生物、化學(xué)和物理作用,在滲流作用下會產(chǎn)生含高濃度有機(jī)或無機(jī)成分的廢水。此外,垃圾在經(jīng)過衛(wèi)生填埋和焚燒前保存處理時(shí),都會產(chǎn)生大量的滲濾液。這些滲濾液[2]成分復(fù)雜、污染物濃度高,含有多種有毒三致物質(zhì),且氨氮含量高,受氣候及地理等條件影響,穩(wěn)定性差,處理難度大。
圖1 2011-2020年垃圾處理趨勢圖
目前,國內(nèi)外主要通過回灌、焚燒、蒸發(fā)、高級氧化、兩級物料膜處理法等方法處理垃圾滲瀝液濃縮液?;毓喾╗3]在操作過程中,無機(jī)鹽易累積,氨氮含量增加,滲瀝液膜系統(tǒng)去除率變低,出水回收率隨之降低,膜系統(tǒng)壽命縮短。焚燒法[4]投資大,成本高,儀器溫度要求高,操作過程復(fù)雜,焚燒結(jié)束后還需要處理有害物質(zhì)如:二噁英的排放、結(jié)焦結(jié)渣以及爐體腐蝕等問題。高級氧化技術(shù)[5]投資運(yùn)行成本高,且單一的高級氧化法無法將濃縮液處理達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。
機(jī)械蒸汽再壓縮技術(shù)(mechanical vapor recompression, MVR)[6]技術(shù)最開始應(yīng)用于乳品工業(yè),隨著儀器的精進(jìn)與能源利用率的提高,食品加工行業(yè)、環(huán)境污水處治、制堿工業(yè)、甲醇精餾等領(lǐng)域都開始逐步將其應(yīng)用到生產(chǎn)應(yīng)用中。這項(xiàng)新興技術(shù)的核心工作原理在于能量的轉(zhuǎn)換,即電能到熱能之間形式的改變。機(jī)械裝置通過壓縮、蒸發(fā)等手段產(chǎn)生大量的二次蒸汽,同時(shí)提高熱焓,產(chǎn)物循環(huán)進(jìn)入機(jī)械裝置再次蒸發(fā)加熱,以低價(jià)位電能循環(huán)利用熱能,節(jié)約能源。
對此,本文展開對負(fù)壓低溫MVR蒸發(fā)設(shè)備處理滲濾液濃縮液的工程應(yīng)用研究,考察對處理廢水采取低溫負(fù)壓蒸發(fā)技術(shù)的節(jié)能性及持久性,推動(dòng)滲濾液處理方法發(fā)展和完善。
采用負(fù)壓低溫MVR蒸發(fā)技術(shù)處理滲濾液濃縮液,具有以下幾個(gè)方面的優(yōu)勢:首先儀器可以強(qiáng)制循環(huán)閃蒸,在蒸發(fā)過程中氣液分離效果好,防止霧沫夾帶損壞壓縮機(jī),致使冷凝水水質(zhì)變差;強(qiáng)制循環(huán)流量大,流速高,不易結(jié)垢,換熱效果更佳;適合處理高粘度易結(jié)垢的料液,母液最終可達(dá)更高濃度。物料不在換熱器內(nèi)蒸發(fā),降低了結(jié)垢的可能性。其次,采用負(fù)壓低溫蒸發(fā)方式,蒸發(fā)壓力和蒸發(fā)溫度低,蒸發(fā)壓力31 kPa左右,蒸發(fā)溫度70 ℃左右,不易結(jié)垢結(jié)焦;低溫對材料腐蝕性小,設(shè)備使用壽命長;臭氣量少,且易從真空泵出口收集;產(chǎn)水水質(zhì)更佳,冷凝水COD,氨氮和含鹽量低。最后,儀器采用撬裝設(shè)計(jì),土建工程量小、成本低、周期短,避免交叉施工,模塊化設(shè)計(jì),設(shè)備緊湊,拆裝運(yùn)輸方便;主體設(shè)備安裝周期短,可以一鍵啟動(dòng)裝置,具有穩(wěn)定且完善的電氣控制程序,自動(dòng)化程度高,操作簡單,人工成本低。此外,濃縮液處理后的產(chǎn)物還具有穩(wěn)定出鹽的特點(diǎn),蒸發(fā)器高濃母液進(jìn)入臥螺離心機(jī)離心脫鹽,將鹽分從系統(tǒng)中脫出,避免鹽分在系統(tǒng)累積,離心出的鹽含水率低至20%。
該垃圾填埋場位于重慶市,是典型的山谷型垃圾處置場,填埋場占地面積約1 037畝(1畝≈677 m2),其中填埋區(qū)面積約570畝,設(shè)計(jì)庫容約1 400萬m3。該填埋場于2003年投入使用,2016年關(guān)停,2018年開始進(jìn)行原址規(guī)范封場修復(fù)。垃圾填埋場現(xiàn)有設(shè)計(jì)能力為1 730 t/d的滲濾液處置設(shè)備,包括400 t/d的MBR + DTRO設(shè)備和1 330 t/d的STRO應(yīng)急設(shè)備,目前MBR + DTRO設(shè)備每天產(chǎn)生約100 t濃縮液,STRO設(shè)備每天產(chǎn)生約400 t濃縮液,產(chǎn)生的濃縮液混合后存儲在填埋場內(nèi)的調(diào)節(jié)池內(nèi),其中填埋區(qū)內(nèi)存儲約3.8萬立方米,填埋區(qū)外目前已存儲約14萬立方米。
本項(xiàng)目設(shè)計(jì)滲濾液濃縮液處理系統(tǒng)中濃縮液主要分兩股,一股為生化深度處理的MBR + DTRO的濃縮液,一股沒有經(jīng)過生化的STRO濃縮液,兩類濃縮液水質(zhì)相差較大,本項(xiàng)目處理對象為混合濃縮液。
從垃圾填埋場取樣檢測,將檢測報(bào)告中水質(zhì)情況與垃圾來源結(jié)合考慮,如表1所示,確定實(shí)際工程運(yùn)轉(zhuǎn)中初始進(jìn)水水質(zhì)。如表2所示,滲濾液最終處理后出水水質(zhì)情況需要達(dá)到GB 16889—2008 《生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》要求。
表1 垃圾滲濾液混合濃縮液進(jìn)水水質(zhì)
表2 生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)
在實(shí)際工程運(yùn)用中,以滲濾液濃縮液的進(jìn)出水流量、水質(zhì)硬度等特點(diǎn)和處理后出水要求等為指標(biāo),本項(xiàng)目濃縮液采用的全量化工藝為:軟化預(yù)處理+預(yù)濃縮+負(fù)壓低溫蒸發(fā)MVR+產(chǎn)水達(dá)標(biāo)保障系統(tǒng)+末端處理。如圖2所示,濃縮液經(jīng)提升至預(yù)處理儲槽,進(jìn)行pH調(diào)節(jié)軟化除硬,并采用管式軟化膜進(jìn)行分離,去除原液中的鈣鎂硬度和硅,大大減緩后續(xù)工藝的結(jié)垢趨勢,提高了HPRO的濃縮倍數(shù),同時(shí)也減少了蒸發(fā)結(jié)垢風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)處理分離出的清液進(jìn)入后續(xù)系統(tǒng),污泥采用污泥脫水進(jìn)行脫水,干泥與蒸發(fā)鹽泥和末端尾渣分區(qū)填埋,脫水清液回流系統(tǒng)。經(jīng)預(yù)處理后的清液有機(jī)物濃度低、硬度低,進(jìn)入預(yù)濃縮系統(tǒng),降低蒸發(fā)系統(tǒng)處理規(guī)模,降低投資運(yùn)營成本。預(yù)濃縮系統(tǒng)主要采用碟管式膜技術(shù),膜組件的流道和內(nèi)部的過流方式與傳統(tǒng)的卷式膜截然不同,采用開放式流道,專利的流道設(shè)計(jì)形式與特殊的水力學(xué)設(shè)計(jì)和導(dǎo)流盤波點(diǎn)設(shè)計(jì)使處理液在壓力作用下流經(jīng)濾膜和導(dǎo)流盤表面時(shí)遇波點(diǎn)碰撞時(shí)形成擾動(dòng)和湍流,避免濃差極化,增加透過速率和自清洗功能,從而有效地避免了膜堵塞和易結(jié)垢問題,大幅度降低了膜組件的清洗頻次,成功地延長了膜片的使用壽命。由于影響膜系統(tǒng)截留率的因素較少,不受可生化性、炭氮比等因素的影響,所以系統(tǒng)出水水質(zhì)很穩(wěn)定,預(yù)濃縮系統(tǒng)的高倍濃縮膜清液由于污染物濃度未達(dá)標(biāo),與蒸發(fā)系統(tǒng)產(chǎn)水混合進(jìn)入產(chǎn)水保安系統(tǒng)進(jìn)行深度處理,產(chǎn)水保安系統(tǒng)采用深度反滲透分離裝置與離子交換系統(tǒng),確保最終出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到GB 16889—2008《生活垃圾填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》中表2標(biāo)準(zhǔn)。
圖2 工藝流程圖
蒸發(fā)系統(tǒng)對預(yù)濃縮系統(tǒng)產(chǎn)生的濃縮液進(jìn)行進(jìn)一步的高倍濃縮,真空泵抽走不凝氣實(shí)現(xiàn)負(fù)壓工況,料液經(jīng)過預(yù)熱后進(jìn)入換熱器強(qiáng)制循環(huán)不斷升溫蒸發(fā),蒸汽經(jīng)過壓縮機(jī)壓縮后作為熱源加熱料液,蒸汽冷凝成水排出,母液罐配置攪拌和冷卻,母液進(jìn)入母液罐進(jìn)一步冷卻出鹽,母液從母液罐底部泵入離心機(jī)出鹽,鹽泥噸袋封裝,上清液部分泵回蒸發(fā)器繼續(xù)濃縮,部分進(jìn)入末端處理系統(tǒng)進(jìn)行處理,最終形成殘?jiān)庋b后填埋,蒸發(fā)產(chǎn)水由于其污染物未達(dá)標(biāo),進(jìn)入后續(xù)產(chǎn)水保安系統(tǒng)進(jìn)行深度處理,蒸發(fā)母液進(jìn)入末端處理系統(tǒng)進(jìn)行處理,最終形成殘?jiān)庋b后填埋。
濃縮液處理系統(tǒng)的處理對象為膜濃水后的污水,成分復(fù)雜,含有大量的一價(jià)和二價(jià)鹽離子、難降解有機(jī)物等物質(zhì),采取常用的物理、化學(xué)和生物方法進(jìn)行處理,難以達(dá)到規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。因此,本項(xiàng)目設(shè)計(jì)采用軟化預(yù)處理+預(yù)濃縮+負(fù)壓低溫蒸發(fā)MVR+產(chǎn)水達(dá)標(biāo)保障系統(tǒng)+末端處理處理濃縮液,處理后產(chǎn)物為符合填埋要求的干化污泥、符合排放要求的產(chǎn)水和可回收利用的鹽類。負(fù)壓低溫MVR蒸發(fā)處理設(shè)備運(yùn)行參數(shù)如表3所示。
表3 負(fù)壓低溫MVR蒸發(fā)處理設(shè)備運(yùn)行參數(shù)
本工程于2021年4月調(diào)試完工并投入運(yùn)行,經(jīng)過了7個(gè)月的穩(wěn)定運(yùn)行,工程處理效果的實(shí)際監(jiān)測數(shù)據(jù)見表4,清水回收率可達(dá)95%,出渣率為5%左右。濃縮液、進(jìn)水、出水、出鹽對比如圖3所示,負(fù)壓低溫MVR蒸發(fā)系統(tǒng)處理出水符合本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的出水排放濃度限值。
圖3 進(jìn)出水情況對比圖
表4 各處理單元實(shí)際出水水質(zhì)
我國垃圾滲濾液堆積量大,處理難度系數(shù)高,對設(shè)施設(shè)計(jì)及運(yùn)行要求高。近年來,國家頒布大量法律法規(guī),加大垃圾處理設(shè)施存量治理力度,通過新建或改造等處理手段,使處理后的滲濾液各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)排放標(biāo)準(zhǔn),因此,垃圾滲濾液處理行業(yè)市場前景廣闊。
本項(xiàng)目研究成果適用于存量垃圾滲濾液全量化處理、高鹽廢水處理、滲濾液濃縮液全量化處理、危險(xiǎn)廢水處理等,國內(nèi)外垃圾填埋場、火電站脫硫廢水處理廠、化工企業(yè)等均可推廣應(yīng)用。在實(shí)際工程運(yùn)轉(zhuǎn)中需要注意以下兩點(diǎn):(1)蒸發(fā)器的進(jìn)水需經(jīng)過預(yù)處理工藝,去除進(jìn)水中的鈣鎂及硅等物質(zhì),有利于蒸發(fā)器長期穩(wěn)定的運(yùn)行,延長清洗周期,保證換熱效率;(2)蒸發(fā)的母液濃度較高,存在堵管風(fēng)險(xiǎn),在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)規(guī)避彎道,減少母液管路變徑和彎頭,母液出口接近出鹽設(shè)施,母液管路設(shè)置放坡。負(fù)壓低溫MVR蒸發(fā)設(shè)備處理經(jīng)過半年左右連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),確定了運(yùn)行參數(shù)、工藝路線等操作條件,為蒸發(fā)技術(shù)在處理垃圾滲濾液領(lǐng)域的推廣應(yīng)用提供了設(shè)計(jì)參考。