袁 慧,袁 勛,沙 淘,郭金平,李蘭慧,冒俊峰,仇東群
(天虹紡織集團,江蘇 常州 213100)
近幾年,紡織市場極不穩(wěn)定,大宗商品價格飛速攀升,天虹紡織集團越來越重視成本控制。當然,控制成本不是簡單的一刀切,而應通過持續(xù)的工藝研究、技術革新、優(yōu)化勞動,穩(wěn)步降低生產(chǎn)成本。下面分析天虹紡織集團在漿紗工序降低成本的關鍵點。
經(jīng)紗為純棉品種,經(jīng)過不斷的摸索試驗,優(yōu)化漿料配方。首先,將原先大批量使用的變性淀粉逐步替換成原淀粉。其次,純棉品種取代PVA,快速降低單耗水平。在“82″ C32 S×C32 S+40 D 130×77 5/3”品種上試驗,具體數(shù)據(jù)如表1、表2所示。
表1 純棉品種配方對比
表2 24 h布機運轉數(shù)據(jù)對比
原淀粉的弊端是黏度高且不穩(wěn)定,天虹紡織集團不斷試驗,易掌控的常規(guī)品種試一桶漿約3 000 m,有風險、不易掌控的品種只試200~500 m,最終得出:在不改變漿液含固量的前提下,通過改變降黏劑的投料量控制漿液黏度,可以滿足不同紗支的上漿要求。但是,原淀粉的批次經(jīng)常變化要求工人調漿時及時與工藝員溝通,隨時調整降黏劑的投料量并及時跟蹤黏度。使用原淀粉降低了保險系數(shù),對生產(chǎn)管理提出了更高的要求,工藝質量、設備保養(yǎng)、運轉操作、漿紗氣壓等均會對上漿效果造成影響,因此,每次試驗前都會慎重評估。
經(jīng)紗為含滌的混紡類品種,滌綸纖維由于疏水性強、表面光滑,不易粘附漿料,漿膜易脫落,雖然經(jīng)紗強度高,但是紗線毛羽大,不利于織機開口。長期以來,天虹紡織集團生產(chǎn)含滌綸品種時,在用漿上總是投入大量PVA,雖然PVA具有很強的黏附性,成膜性好,但是退漿不易退凈,退漿廢液對環(huán)境易造成污染。近3年,PVA的價格飛速上漲,2019年為11 000元/t,2020年為12 000元/t,2021年為30 000元/t。生產(chǎn)成本大幅度上升,天虹紡織集團為了減少PVA的使用量,進行了多次試驗。
在“82″毛型T/R(70/30)25 S+40 D×毛型T/R(70/30)25 S+40 D 68×51 1/1”品種上試驗,具體數(shù)據(jù)如表3、表4所示。
表3 滌棉混紡品種配方對比
表4 24 h布機運轉數(shù)據(jù)對比
傳統(tǒng)漿料對滌綸的黏附性很差,要想使經(jīng)紗承受住織造過程中的摩擦,同時保證紗線不起毛、起球,就必須提高上漿率和漿液黏度。通過試驗可知,減少PVA后,只要保證漿液的含固量、控制好黏度,對布機的停臺和效率就沒有明顯的影響。此后,對同類品種均推行減少使用PVA的方法,后期還會繼續(xù)試驗不用PVA,更大幅度地降低生產(chǎn)成本。
天虹紡織集團生產(chǎn)的品種比較復雜,紗支支數(shù)為7~100 S,紡紗方式有氣流紡、渦流紡、賽絡紡、緊密紡、環(huán)錠紡、股線,原料有棉、人棉、天絲、莫代爾以及棉/粘、棉/天絲、滌/棉、滌/粘、滌/天絲/毛等混紡原料。這對剩漿的使用提出了更高的要求,要點如下。
(1)正常使用。結合已知含固量,蒸汽加熱后測量黏度,若與下一缸實際需求接近,則正常投入使用。
(2)降檔使用。含固量相同,黏度略低,根據(jù)下一缸生產(chǎn)的品種少量兌漿;兩項均不合格,嚴禁使用,聯(lián)系生產(chǎn)計劃員擇機、選擇性生產(chǎn)漿紗。
(3)提檔兌漿。臨時更改下一缸調漿配方,使之與剩漿勾兌均勻后符合下一缸的使用要求。
無論從環(huán)保角度還是成本角度,總原則都是不放漿。
傳統(tǒng)漿紗工藝對上漿率和回潮率相對保守,大上漿、小回潮、不起棉球。漿紗上漿偏大,在織造時不僅落粉大、影響車間環(huán)境,而且會增加漿料單耗。漿紗回潮率偏小,漿紗機車速慢、能耗高,織造時經(jīng)紗發(fā)脆容易大把斷頭,毛羽剛性大,緯紗飛行阻力大,停臺增加,綜合效率低,特別是斜紋、緞紋品種,停機布面浪紋嚴重,容易產(chǎn)生疵布。2021年3月份開始嘗試大回潮的做法,實際操作如下。
(1)由于漿紗機回潮儀老化,顯示的數(shù)據(jù)嚴重失真,采用手持回潮儀現(xiàn)場測試相對回潮數(shù)據(jù)。
(2)實驗室取樣測定實際回潮率和手持回潮儀現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)作比對。
(3)循序漸進,逐步提高回潮率,氣流紡為15.0%~18.0%、緊密紡為12.0%~15.0%、環(huán)錠紡為10.0%~13.0%、含滌混紡為8.0%~10.0%。
總原則:布機好開,織軸不霉變,經(jīng)紗不扭絞,充分發(fā)揮“水也是漿料”的作用。以前生產(chǎn)經(jīng)紗氣流紡品種時經(jīng)常出現(xiàn)大把斷頭和浪紋的現(xiàn)象已基本杜絕,布機綜合效率為90.0%~93.0%,織造車間環(huán)境得到改善,天虹紡織集團的外地員工約占80.0%,提高了員工的保有率。
在試驗過程中也曾發(fā)生重大質量事故,因生產(chǎn)操作失誤產(chǎn)生10 000 m的棉球疵布,結合上述4個方面,不斷摸索、試驗,現(xiàn)在每月漿料總消耗從2020年初的24~25萬元降至14~15萬元,百米單耗從20元降至9元。成本降低,產(chǎn)品質量、人員保有量提升,環(huán)境改善,為公司在嚴峻、殘酷的市場競爭中求得生機。