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        銅冶煉閃速爐精礦噴嘴優(yōu)化與改造的生產(chǎn)實(shí)踐

        2022-02-16 09:33:28馬永明
        世界有色金屬 2022年21期
        關(guān)鍵詞:反應(yīng)塔閃速爐銅精礦

        馬永明

        (紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司,福建 龍巖 364200)

        閃速爐煉銅中,干燥的銅精礦與溶劑以及富氧空氣通過(guò)精礦噴嘴噴射入閃速爐反應(yīng)塔中進(jìn)行混合并產(chǎn)生激烈反應(yīng),從而生成冰銅和爐渣。精礦噴嘴的結(jié)構(gòu)和性能對(duì)銅精礦的著火點(diǎn)、反應(yīng)塔內(nèi)回流量、爐內(nèi)Fe3O4的生成與結(jié)瘤及煙灰發(fā)生率產(chǎn)生顯著影響[1,2]。紫金銅業(yè)閃速爐于2011年12月投產(chǎn),初始設(shè)計(jì)采用中央擴(kuò)散型噴嘴(CJD),設(shè)計(jì)產(chǎn)量20萬(wàn)噸。近年來(lái)隨著產(chǎn)能的提升,原設(shè)計(jì)精礦噴嘴難以滿足銅閃速爐生產(chǎn)的要求,嚴(yán)重影響閃速爐各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)的提升。

        1 閃速爐工藝及精礦噴嘴簡(jiǎn)介

        1.1 閃速爐工藝簡(jiǎn)介

        閃速熔煉將富氧空氣隨干燥的精礦、石英溶劑通過(guò)反應(yīng)塔頂部的精礦噴嘴噴入閃速爐的反應(yīng)塔空間,使原料在高溫氧化性氣流的作用下迅速熔化、分解和氧化,生成冰銅、爐渣和煙塵的反應(yīng)過(guò)程。其原理主要為:

        1.2 精礦噴嘴簡(jiǎn)介

        精礦噴嘴是閃速爐的核心設(shè)備,干精礦、溶劑、煙塵及富氧空氣通過(guò)精礦噴嘴噴射入爐內(nèi),精礦噴嘴的結(jié)構(gòu)與性能直接影響著閃速爐整體運(yùn)行。因此,閃速熔煉自50年代發(fā)展至今,精礦噴嘴也在不斷的發(fā)展完善。20世紀(jì)70年代以前精礦噴嘴主要是文丘里噴嘴,1971年閃速爐開(kāi)始實(shí)行富氧熔煉后,由芬蘭奧托昆普公司研制成功的中央擴(kuò)散型精礦噴嘴,成為大部分閃速熔煉工藝采用的噴嘴。中央擴(kuò)散型精礦噴嘴由殼體、調(diào)風(fēng)錐、分配器、分散錐、中央氧槍及內(nèi)部冷卻水管等組成。

        圖1 精礦噴嘴結(jié)構(gòu)圖

        2 原精礦噴嘴存在的問(wèn)題及影響

        通過(guò)對(duì)原中央擴(kuò)散型噴嘴(CJD)進(jìn)行分析,原精礦噴嘴分配器為直齒翅片,分配風(fēng)環(huán)為單排直孔型。當(dāng)生產(chǎn)負(fù)荷增大時(shí),會(huì)導(dǎo)致精礦在反應(yīng)塔中停留時(shí)間不足,精礦分散不均勻,物料偏析嚴(yán)重。對(duì)于部分著火點(diǎn)高的國(guó)內(nèi)礦,爐內(nèi)甚至出現(xiàn)“下生料”現(xiàn)象,造成爐內(nèi)渣銅不分,排放困難,熔池變小。少部分未完全反應(yīng)銅精礦被爐內(nèi)氣流帶至后方煙灰處理工序,導(dǎo)致閃速爐鍋爐、鵝頸煙道、沉塵室及電收塵積灰嚴(yán)重[3]。國(guó)內(nèi)各冶煉廠紛紛著手對(duì)精礦噴嘴進(jìn)行改造,取得了一定的成果[4-7]。

        3 精礦噴嘴分配器的優(yōu)化改造

        3.1 對(duì)分配器翅片的改造

        為提高銅精礦在閃速爐反應(yīng)塔中停留時(shí)間,加長(zhǎng)反應(yīng)物料的反應(yīng)時(shí)間,將原中央擴(kuò)散型噴嘴直翅片更改為螺旋翅片。通過(guò)不斷調(diào)整螺旋起點(diǎn),螺旋長(zhǎng)度,螺旋角度等參數(shù)并試驗(yàn),最終確定螺旋翅片分配器下方1000mm處開(kāi)始螺旋,螺旋角度90°時(shí),對(duì)爐內(nèi)反應(yīng)效果較好。同時(shí),螺旋型翅片可改變來(lái)料落點(diǎn),使得來(lái)料方向中部集中的物料隨著螺旋的軌跡分散落于側(cè)方及后方,增強(qiáng)了反應(yīng)塔物料的均勻性。

        改造圖如圖2所示:

        圖2 原精礦噴嘴中央分配器(左一)及其精礦在反應(yīng)塔中的布料情況(右上)。與改造后的精礦噴嘴中央分配器(左二)及其精礦在反應(yīng)塔中的布料情況(右下)對(duì)比圖

        圖3 原精礦噴嘴分配器(左)與改造后噴嘴分配器(右)實(shí)物對(duì)比圖

        3.2 對(duì)分配器分配風(fēng)環(huán)的改造

        圖4 分配風(fēng)環(huán)實(shí)物圖及分配風(fēng)改造前后對(duì)比圖,中圖為改造前分配風(fēng)風(fēng)向示意圖,右圖為改造后分配風(fēng)風(fēng)向示意圖

        原分配器分配風(fēng)環(huán)為單環(huán)結(jié)構(gòu),為增強(qiáng)銅精礦的分散性,加強(qiáng)銅精礦、溶劑與富氧空氣的混合效果,先后試驗(yàn)了單排孔孔徑改造,單排孔內(nèi)部方向改造,雙排孔改造,雙排孔內(nèi)部方向改造等。經(jīng)過(guò)數(shù)值模擬及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。確定雙排孔,45°傾角分配風(fēng)環(huán)效果較好。改造后,分配風(fēng)風(fēng)向由原來(lái)的中心直接發(fā)散型改為傾角45度向外,配合翅片改造可以使得精礦在反應(yīng)塔中呈旋轉(zhuǎn)狀態(tài)分布,精礦在橫截面上分布更均勻。此外,改造后分配風(fēng)環(huán)出風(fēng)面積較改造前減少了三分之一,在同樣的風(fēng)量下可以產(chǎn)生更大的風(fēng)壓,射入爐內(nèi)的物料分散更均勻。

        4 噴嘴改造使用對(duì)比

        為保障投料效果,采用同樣精礦成分,相似生產(chǎn)條件對(duì)原精礦噴嘴及改造后的精礦噴嘴進(jìn)行對(duì)比分析,工藝參數(shù)如表1所示。

        表1 精礦噴嘴對(duì)比分析生產(chǎn)參數(shù)

        4.1 閃速爐爐況對(duì)比分析

        在同等配料單的使用下,兩種分配器使用后的檢尺均正常,分離清晰,均未出現(xiàn)爐況問(wèn)題。爐前銅渣排放均正常。渣含銅無(wú)明顯區(qū)別。但使用原噴嘴時(shí)上升煙道燒嘴內(nèi)部較容易結(jié)焦,容易堆積,需要點(diǎn)化石燃料維護(hù)。使用改造后的噴嘴上升煙道燒嘴內(nèi)部結(jié)焦情況較少,上升煙道燒嘴較容易維護(hù),證明精礦噴嘴改造后,整體爐內(nèi)反應(yīng)效果有了較好的提升,煙塵較不容易在上升煙道粘結(jié)。

        4.2 鍋爐結(jié)灰情況分析

        使用原精礦噴嘴鍋爐擋渣屏結(jié)灰較嚴(yán)重,結(jié)灰粘性較大,最厚的結(jié)灰達(dá)到20cm左右,日常和爐內(nèi)點(diǎn)檢清理難度較大。

        圖5 使用原噴嘴鍋爐區(qū)域煙灰粘結(jié)情況

        使用改造后的精礦噴嘴鍋爐擋渣屏結(jié)灰較疏松,厚度3cm~4cm,較容易清理。鍋爐開(kāi)口部維護(hù)較好,鍋爐、沉塵室及電收塵結(jié)灰情況及需要清理頻次明顯下降。

        圖6 使用改造后的噴嘴鍋爐區(qū)域粘結(jié)情況

        從熔池及煙塵系統(tǒng)狀態(tài)分析,精礦噴嘴改造后,使用期間爐內(nèi)生產(chǎn)正常,不會(huì)對(duì)生產(chǎn)帶來(lái)不利影響。噸耗氧明顯增加,且閃速爐整體煙灰發(fā)生率從7.8%下降到5.8%,證明銅精礦在爐內(nèi)反應(yīng)更為充分。上升煙道、鍋爐及電收塵系統(tǒng)結(jié)灰情況有明顯改善。

        5 精礦噴嘴改造效果分析

        使用ANSYS軟件對(duì)改造后精礦噴嘴進(jìn)行數(shù)值模擬,探討使用改造后精礦噴嘴時(shí)爐內(nèi)情況。如圖7所示。

        圖7 新精礦噴嘴沿爐長(zhǎng)方向速度云圖及速度矢量圖

        圖8 反應(yīng)塔不同高度橫截面氧氣濃度分布

        圖9 閃速爐內(nèi)顆粒相運(yùn)動(dòng)軌跡及顆粒運(yùn)動(dòng)分布圖

        從新精礦噴嘴沿爐長(zhǎng)方向速度云圖及速度矢量圖可以看出反應(yīng)塔內(nèi)氣流集中于反應(yīng)塔中心一定范圍內(nèi),但在反應(yīng)塔中存在明顯回流。

        結(jié)合以上數(shù)值模擬結(jié)果可以分析得出:中央擴(kuò)散型噴嘴螺旋齒片分配器通過(guò)螺旋齒片使得物料外旋,形成料層內(nèi)部真空氣流反旋,進(jìn)一步縮減物料在反應(yīng)塔內(nèi)部反應(yīng)的物料偏析,以達(dá)到反應(yīng)程度的穩(wěn)步均勻。足夠的分配風(fēng)將進(jìn)一步分配器投影正下方位置的小顆粒與大顆粒物料送至反應(yīng)區(qū)域,達(dá)到反應(yīng)集中、更好完成碰撞交互反應(yīng)的效果。精礦反應(yīng)更為完全,使得煙塵發(fā)生率進(jìn)一步降低,且熔融態(tài)與半熔融態(tài)煙塵能夠在鍋爐合理分布,使得鍋爐內(nèi)部基本不結(jié)塊。

        6 結(jié)論

        本次改造的精礦噴嘴在提高反應(yīng)效率,減少物料在反應(yīng)塔內(nèi)偏析,降低煙灰發(fā)生率等方面具有較好的效果。改造后的精礦噴嘴對(duì)于銅精礦的適應(yīng)性有一定的提升,改善了閃速爐煙塵性質(zhì),對(duì)于上升煙道及后部鍋爐、沉塵室、電收塵等設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行有較好的幫助。

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