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        新型夾皮帶卸船機氣室維修簡介

        2022-02-13 03:29:40張廷軍
        現代食品 2022年24期

        ◎ 張廷軍

        (中儲糧(盤錦)物流有限公司,遼寧 盤錦 124000)

        中儲糧(盤錦)物流有限公司的兩臺1 000 t·h-1雙夾帶連續(xù)散糧卸船機,于2019年6月投入重載運行,使用至今單機卸船量近300 萬t。二號卸船機垂直臂氣室在2021年8月發(fā)現損壞,經過多次現場勘查、維修方案論證、審批,最終于2021年10月底完成修復。經多次來船帶糧測試,氣室及皮帶運行效果良好。筆者作為整個維修過程的親歷者和參與者,見證了國內首臺新型夾皮帶卸船機氣室的成功拆卸、維修和測試。

        1 設備及氣室結構簡介

        該卸船機為比利時維港(VIGAN)與南京港機的合作產品,整機上部結構包括垂直臂、水平臂等結構均由維港設計制造[1]。整機于2017年12月完成總裝上岸,2019年6月開始重載測試。氣室作為垂直臂乃至整機的核心部件,分別由蓋帶氣室和承載帶氣室分段組成,上部兩臺離心風機提供的氣源將物料牢牢地夾在兩條皮帶中間,隨著皮帶的高速運轉,源源不斷地將物料輸送至下游輸送設備[2],進而進入后方的筒倉儲存,詳見圖1。

        圖1 卸船機總圖

        整個氣室從上而下依次由氣囊段氣室(Air Bag Section)、上段結構、下段結構、取料頭段氣室等主要部分組成,其他輔助的側密封順延著整個垂直臂氣室分段壓在底帶氣室皮帶上,詳見圖2。氣室內部由底板、支撐筋板、弧形面板等主要結構件焊接而成,各氣室分段通過內孔螺絲連接固定。進氣段氣室分別位于上部的底帶和蓋帶氣室節(jié),連接風道和氣室插板后與風機相連。氣室面板均勻分布φ8、φ6 的進氣孔,底帶面板由單排六小四大氣孔分布組成,而蓋帶面板則由六小兩大氣孔分布組成。此外,蓋帶氣室上部為氣囊與指型密封的組合設計[3]。

        圖2 氣室總圖

        本次首先發(fā)現損壞的位置位于底帶氣室的上、下段連接處。透過側密封的橡膠壓條,可見一段長約2 ~3 cm 的起拱變形,詳見氣室損壞照片圖3。后經整個氣室拆卸解體后,發(fā)現損傷范圍較大,底帶氣室的內部面板大部分呈現“波浪形”的凸凹變形,蓋帶氣室的邊緣銜接處也出現磨損變形,詳見現場各部位的損壞照片(圖4、圖5 氣室損壞位置圖)。

        圖3 氣室上下接縫處損傷圖

        圖4 底帶氣室損傷處圖

        圖5 蓋帶氣室損傷處圖

        2 維修過程

        本次維修主要分為設備的安全加固、氣室拆卸及維修、回裝測試3 個主要步驟。由于目前該類型卸船機氣室的國內成功維修經驗是空白的,可借鑒參考的數據不多,加之其他國家的技術專利保護,整個維修過程比較困難。經過與各方人員多次現場勘查、方案論證,最終成功完成氣室的整體修復,現就主要維修環(huán)節(jié)總結如下。

        2.1 設備的安全加固

        由于整機設備的平衡性要求極高,配置了先進的力學控制保護系統(tǒng),任何大的部件拆卸均會引起結構受力發(fā)生變化,進而觸發(fā)系統(tǒng)PLC 動作保護而停止相關外部機構動作,因此氣室拆卸前的安全加固顯得極為重要,稍有不慎,極有可能發(fā)生設備傾覆的安全事故[4]。結合以往踢擺油缸拆卸經驗,主要對水平臂架和垂直臂進行加固。先將卸船機運行至錨定位置,插入行走錨定板、回轉錨定銷、拉好門架防風系纜,并使垂直臂處于豎直狀態(tài),然后利用5 t 手拉葫蘆+5 t以上吊帶,在水平臂前、后左右兩側,將水平臂與垂直臂上鉸點、水平臂與配重支架上鉸點連接,各處葫蘆拉緊(如圖6 所示,葫蘆鏈條張緊即可,不需拉過緊),后將俯仰、踢擺油缸的進、出油管閥門全部關閉,同時密切注意設備參數變化。在水平臂頭部與取料頭后部左右區(qū)域,分別引下2 根φ30 的鋼絲繩,臂架固定綁扎區(qū)域做好防割傷墊護。地面左右區(qū)域各放3 個3 t 的配重砝碼,并與上部垂下的鋼絲繩通過10 t 倒鏈各自連接固定拉緊(如圖7 所示)。同時,臂架前端左右兩側各固定一個輔助維修用的電動吊籃,便于氣室和附件的拆除。

        圖6 加固位置圖

        圖7 加固砝碼圖

        2.2 氣室的拆卸和維修

        2.2.1 附件拆除

        ①先將承載帶、覆蓋帶斷開、拆下,做好皮帶回收及防護,以便回裝時再次使用。②需拆除氣室護板、側密封蓋板、側密封、垂直臂前后側的配重等附件。③將垂直臂中間連接法蘭處的液壓油管、取料頭與垂直臂連接的液壓油管斷開。斷開前,最近的油管閥門全部關閉。同時拆除臂架下部電纜,做好標簽,便于后期回裝。

        2.2.2 氣室的拆除

        垂直臂在中部連接法蘭處斷開前,3 臺吊車就位。一臺100 t 汽車吊鉤頭就位到臂架尾部的配重橫梁處,另外兩臺50 t 汽車吊,一臺吊車鉤頭與垂直臂前部兩個吊耳相連、另一臺汽車吊利用鋼絲繩捆吊垂直臂后部(如圖8 所示)。松開垂壁中間法蘭的連接螺栓,兩臺吊車相互配合,緩慢起吊,將垂直臂下段平放在碼頭地面的墊木上;該段垂直臂自重按10 t 考慮;汽車吊起吊重量不小于10 t。緊接著利用吊車在碼頭地面抽取上、下段氣室,保持尾部吊車吊緊狀態(tài)不動。垂直臂氣室全部抽出后,立刻回裝下部垂直臂的鋼結構,以便保持整機的穩(wěn)定平衡(圖9 所示)。維修期間加固的鋼絲繩與地面配重保持拉緊狀態(tài)。

        圖8 氣室分段拆除圖

        圖9 臂架鋼結構回裝圖

        2.2.3 氣室的維修

        氣室的完好和及時有效的檢修,對于皮帶正常運行起到非常重要的作用,主要體現在以下幾方面。

        (1)影響氣室的密封性。氣室存在損傷,易引起漏氣,造成氣壓不足,進而出現皮帶能耗電流增大,增加皮帶磨損。該類型卸船機在靠近取料頭氣室段分別安裝蓋帶、底帶氣室壓力傳感器,信號遠傳至司機室觸摸屏(CCR PANEL)。其正常壓力范圍為1 000 ~2 000 Pa。氣室風機送風路線從上至下依次為消音器、風機、插板、風道和氣室。正常運行時,根據屏幕顯示的壓力數值,及時檢查上述氣源線路,使氣壓數值處于綠色顯示范圍內。一般調整時,蓋帶氣室壓力要高出底帶氣室壓力約200 ~300 Pa,當壓力值超出上述范圍,數值顯示的顏色隨之由綠變紅,以提示司機和巡檢人員注意。當出現壓力報警時,要先從垂壁上部側密封平臺處檢查該位置風量大?。辉贆z查風機消音器處的進氣格柵有無臟污。盤錦港中儲糧泊位地處環(huán)渤海遼東灣區(qū)域,春秋兩季多發(fā)大霧天氣,加之糧食粉塵,在格柵處極易形成“塵膜”,從而影響氣室進氣量。該卸船機已多次經歷上述塵膜現象。上述點位簡易排查后,若氣壓仍不能滿足使用要求,懷疑氣室內部漏氣造成,此時應及時對氣室進行拆修。

        (2)造成皮帶的磨損。氣室存在損傷后,尤其是氣室分段搭接的邊緣處,氣膜壓力低于中心區(qū)域,運行的皮帶與凸起的氣室邊緣極易發(fā)生摩擦干涉,造成皮帶過早磨損。另外該凸起處,極易卡滯糧食中的異物,從而增加劃傷皮帶及損壞氣室的風險。日常管理中,需要相關業(yè)務部門重點提醒裝船客戶注意控制糧食的質量,以降低設備損壞的風險。自投產使用至今,因船中糧食異物造成取料頭葉片、底座、襯板、液壓馬達卡死故障多達50 次以上。

        本次氣室維修期間,采取維修車間搭設維修平臺,對蓋帶和底帶氣室進行分段解體檢修。底帶氣室的損壞區(qū)域主要集中在氣室分段的搭接處,存在擠壓變形、翹邊、張口、高低差等損壞現象,蓋帶氣室相對損傷較輕,主要是搭接處的翹邊現象。針對以上損壞部位,主要采取“分段替換”法,即將損壞區(qū)域的氣室弧板整體切下,車間重新加工制作,焊接打磨找平。對于部分區(qū)域的彎曲筋板,割除重置,詳見圖10、圖11。維修的關鍵在于保證整個氣室接縫處以及首尾末端無尖銳棱角,過度圓滑。此外,對于氣室背側的皮帶返程板、支撐板也要加強檢查,其厚度低于0.5 mm 時要及時更換[5]。

        圖10 氣室面板修復圖

        圖11 氣室局部修復圖

        3 氣室回裝測試

        氣室完成維修后,采用倒運車輛將氣室分段運抵碼頭現場進行最后組裝。與拆卸過程相反,其回裝測試主要分為氣室分段與鋼結構的現場組裝、回裝主體結構、皮帶及附件回裝、整機測試等4 個主要環(huán)節(jié)。

        設備加固措施確認無誤后,各點位汽車吊就位,再次拆卸下部鋼結構至地面。采用“插入法”將四大段氣室逐一插入內部支撐結構進行連接固定,進而起吊回裝至主體結構,詳見圖12。期間密切注意司機室顯示屏的相關力值變化情況,及時調整汽車吊拉力狀態(tài)。主體回裝完畢后,接下來需進行皮帶的牽引導入及硫化,再進行側密封等附件的安裝、氣室間隙的調整。本次維修采用“重錘鉛絲法”檢查調整氣室間隙,詳見圖13,整根鉛絲與氣室中線的直線度控制在5 mm以內為宜。啟動試運行時,根據皮帶電流大小,可微調氣室間隙,同時新修復的氣室和皮帶需要兩至三條船的作業(yè)磨合期,期間注意相關電流、氣室壓力等主要參數的變化,及時作出相應的檢查調整。

        圖12 氣室回裝圖

        圖13 用于間隙調整的鉛絲圖

        4 結語

        本次維修受到疫情防控、碼頭外輪作業(yè)不斷、雨季施工等客觀原因影響較大,維修人員克服諸多不利因素歷時近40 d 成功完成氣室修復。期間還充分利用臂架皮帶去除的寶貴空檔期,完成臂架軟連接內部擋料板、尾部密封刷等平時維修受限的維保工作,讓整個設備在大修期間進行一個全面的檢查保養(yǎng)。本次氣室維修既是一個成功經驗的積累,也是一個探索學習的過程,同時也為后續(xù)相關機型的檢修提供了一個很好的借鑒和參考。

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