丁 杰
(山西交通控股集團有限公司晉城高速公路分公司,山西 晉城 048000)
橋梁運營使用一段時間后,受車輛荷載、氣候、降雨等因素的影響,會逐漸出現(xiàn)很多病害,降低橋梁使用性能,甚至影響行車安全。通過特殊檢查對北深溝特大橋病害進行調(diào)查,確定橋梁存在的特殊病害和常規(guī)病害,發(fā)現(xiàn)部分吊桿安全系數(shù)小于規(guī)范最小值,必須進行更換。結合施工現(xiàn)場實際情況,確定吊桿更換施工方案,并制定監(jiān)控方案在施工過程中開展高程和內(nèi)力監(jiān)控。通過開展施工監(jiān)控,將吊桿更換過程中高程變化、更換前后的橋面高程和吊桿索力控制在合理范圍內(nèi),達到了設計要求,可用于類似橋梁養(yǎng)護維修工程的參考。
北深溝特大橋位于山西省S80陵侯高速公路陽城至關門段,橋梁分左、右兩幅,中心樁號為K135+783,橋梁全長683 m,橋面總寬23.0 m。跨徑組合為3×40 m(裝配式預應力混凝土連續(xù)T梁橋)+3×40 m(裝配式預應力混凝土連續(xù)T梁橋)+凈跨260 m(中承式鋼管混凝土拱橋)+4×40 m(裝配式預應力混凝土連續(xù)T梁橋)。
北深溝特大橋于2010年建成通車,隨著路段內(nèi)交通量的逐年增加,加之該橋梁已經(jīng)運營將近10年,由于受到車輛荷載、氣候、環(huán)境等因素的作用和影響,橋梁結構產(chǎn)生了很多病害,已嚴重影響橋梁的正常使用。2018年12月,由具有相關資質(zhì)的檢測機構對橋梁進行了特殊檢查,經(jīng)技術評審確定該大橋技術狀況總體評價為3類,需要進行養(yǎng)護維修。
主橋部分吊桿錨杯保護罩螺栓缺失、銹蝕,錨杯銹蝕、滲水、積水。特殊檢查中對主橋除吊桿1、吊桿1′(吊桿長度較短不具備頻率法測試條件)外的所有吊桿采用振動頻率法測試索力;2號及2′號吊桿存在安全系數(shù)小于規(guī)范最小值2.5的情況,存在安全風險;其他吊桿安全系數(shù)滿足規(guī)范要求。
部分吊桿安全系數(shù)偏小的原因主要有:施工成橋后,原始索力分配不均導致;設計計算橋面線型時采取的邊界條件(溫度等)與合攏成橋時狀態(tài)不同,引起索力重分配導致。本項目吊桿體系的腐蝕主要原因是由于部分錨頭吊桿保護罩缺失、保護罩螺栓缺失及保護罩與錨箱結合部銹蝕嚴重等現(xiàn)象,造成雨水從縫隙滲入錨桿保護套內(nèi),而防腐體系的密封性使水分無法排出或蒸發(fā),進而造成錨頭銹蝕。
原橋梁使用的為OVMLZM-Ⅰ型平行鋼絲冷鑄錨體系,為保證新舊吊桿結構類型的統(tǒng)一,更換的部分吊桿仍選用該型號。該體系采用φ7 mm鋼絲作為主受力筋,鋼材強度1 670 MPa,索體通過改進設計采用低應力全防腐型拉索PES(FD)代替HDPE,可有效地提高吊索的安全性及耐久性。主橋吊桿檢測結果并未發(fā)現(xiàn)吊桿鋼束存在明顯銹蝕,因此只對部分破損吊桿進行更換。為了保證同排吊桿內(nèi)力及耐久性的協(xié)調(diào),對破損吊桿同排吊桿也一并進行更換。本次更換的吊桿包括2號短吊桿(PESC7-73型吊桿,同排共4束)、3號長吊桿(PESC7-61型吊桿,同排共4束),并在更換后對舊吊桿破損、銹蝕程度進行精確評定,作為整橋吊桿破損程度的參考。
橋梁吊桿更換過程中,通常采用內(nèi)力和標高雙控制,并以標高控制為主。北部深溝特大橋吊桿更換施工監(jiān)控以標高控制為主,吊桿標高監(jiān)控包括更換過程中監(jiān)控和更換后監(jiān)控,更換過程中采用量程10 mm百分表進行觀測,標高變化范圍控制在-3 mm~+3 mm之內(nèi);更換后的標高監(jiān)控采用精密水準儀進行監(jiān)測,控制吊桿更換前后橋面標高差值不得大于1.6 mm[1]。
吊桿更換前,采用精密水準儀對橋面標高進行測量,確定橋面標高的初始位置。另外,根據(jù)高程觀測需要,在吊桿上下吊點等位置布置測點,并合理布置觀測路線。吊桿更換過程中,對橋面標高、被更換吊桿的伸長量和對臨時吊桿加載的油壓表讀數(shù)等進行跟蹤測量[2]。
吊桿更換過程中,采用油壓表測量張拉力,吊桿更換完成后,對該跨吊桿內(nèi)力進行通測,控制吊桿內(nèi)力差值不得超過10%,否則應進行調(diào)整。吊桿內(nèi)力監(jiān)控采用振動頻率法,選用JMM-268索力動測儀,通過敲擊吊桿使其產(chǎn)生振動,收集綁扎在吊桿上部的信號采集器傳遞回來的吊索的自振頻率,確定吊桿內(nèi)力。吊桿更換后,對橋面標高、新吊桿索力等進行測量,并與初始標高和理論索力進行對比,如果發(fā)現(xiàn)存在較大偏差,應及時調(diào)整。
4.1.1 吊桿更換過程中高程監(jiān)控結果分析
在吊桿更換過程中,采用臨時吊桿輔助進行體系轉換。吊桿更換過程中采用百分表對各吊點標高進行檢測,檢測結果如表1所示。
表1 吊桿更換過程中各吊點高程變化量統(tǒng)計表 mm
結合表1所示各吊點高程變化量測量結果,最大值為2.9 mm,最小值為1.1 mm,滿足設計要求的標高變化范圍控制在-3 mm~+3 mm之內(nèi),說明施工過程中吊桿的高程控制滿足要求。另外,根據(jù)表1所示吊桿更換過程中各吊點的高程監(jiān)控結果,吊桿左右吊點高程不一致,最大高差為1.2 mm,不超過2.5 cm。這是由于吊桿更換過程中所產(chǎn)生的施工誤差和高程監(jiān)控過程中產(chǎn)生的監(jiān)控誤差疊加造成的。
4.1.2 吊桿更換前后路面高程監(jiān)控結果分析
分別在橋梁左右兩側布置測點,進行吊桿更換前后高程測量。為了降低溫度對高程監(jiān)控結果的影響,盡量選擇氣溫較低的早晨進行觀測,本項目選擇早晨7:00~8:00進行觀測,吊桿更換前后各吊點高程變化量統(tǒng)計結果如表2所示[3-4]。
表2 吊桿更換前后各吊點高程變化量統(tǒng)計表
結合表2所統(tǒng)計的數(shù)據(jù),2號、3號吊桿更換前后各吊點高程差最大值為1.4 mm,滿足設計要求的橋面標高差值不得大于1.6 mm。個別吊點高程差超過了1 mm,這是由于橋面施工機械移動使荷載增大造成的。
在吊桿施工過程中,采用內(nèi)力監(jiān)控進行輔助控制。本項目采用振動頻率法對吊桿索力進行監(jiān)控,根據(jù)監(jiān)控結果進行調(diào)索,同時做好高程控制,2號,3號兩根吊桿更換前后吊桿索力監(jiān)測結果如表3所示[5]。
表3 吊桿更換前后左右吊桿索力監(jiān)測結果
分析表3所列左、右吊桿索力監(jiān)測結果,吊桿更換后左右各吊點索力最大差值為4.27%,最小值為0.29%。更換后左右吊桿索力偏差遠低于規(guī)范要求的10%,說明左、右吊桿索力分布較均勻。
結合北深溝特大橋S80陵侯高速公路維修工程,根據(jù)橋梁吊桿病害調(diào)查結果制定主橋吊桿更換方案,并在吊桿更換施工過程中對高程和吊桿內(nèi)力進行監(jiān)控。分析高程監(jiān)控結果,得出吊桿更換過程中高程變化在-3 mm~+3 mm范圍內(nèi),更換前后橋面高差小于1.6 mm,滿足設計要求。分析吊桿內(nèi)力監(jiān)控結果,更換后吊桿左右側索力偏差最大值為4.27%,滿足設計與規(guī)范要求。綜上所述,主橋吊桿施工過程中采用以高程控制為主,內(nèi)力控制為輔的方式進行吊桿施工質(zhì)量監(jiān)控,分析監(jiān)控結果得出吊桿更換后高程和索力偏差均滿足要求,施工質(zhì)量合格。