國(guó)能龍?jiān)措娏夹g(shù)工程有限責(zé)任公司 王 鵬
某超超臨界10 0 0 M W火電機(jī)組發(fā)電機(jī)為哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)的水—?dú)洹獨(dú)淅鋮s、靜態(tài)勵(lì)磁發(fā)電機(jī),型號(hào)為QFSN2-1120-2,額定轉(zhuǎn)速3000r/min[1]。發(fā)電機(jī)橢圓軸承置于汽、勵(lì)側(cè)端蓋內(nèi),其軸系布置如圖1所示。本文通過該新建百萬超超臨界火電機(jī)組整套啟動(dòng)期間油膜失穩(wěn)故障的現(xiàn)象、故障原因分析及處理過程,為同類型機(jī)組油膜失穩(wěn)故障處理提供實(shí)踐依據(jù)。
圖1 軸系布置圖
2022年4月26日,汽輪機(jī)首次沖轉(zhuǎn)定速3000r/min,21:45發(fā)電機(jī)開始進(jìn)行空載試驗(yàn),過程記錄見表1。00:02:31汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速下降至600r/min,00:43汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速1.8r/min,惰走時(shí)間共計(jì)62min。汽輪機(jī)跳閘前,發(fā)電機(jī)其他相關(guān)運(yùn)行參數(shù)均保持穩(wěn)定。
表1 發(fā)電機(jī)空載試驗(yàn)過程記錄
2022年4月29日11:45進(jìn)行電超速試驗(yàn),轉(zhuǎn)速升高至3045r/min,8X/9X振幅124um/147um,中止試驗(yàn)。11:52電超速試驗(yàn),8X、9X振動(dòng)大跳機(jī),最高轉(zhuǎn)速3089r/min。12:33再次進(jìn)行電超速試驗(yàn),轉(zhuǎn)速升高至3096/min,8X振幅升至132um中止試驗(yàn)。12:38時(shí),2臺(tái)交流油泵運(yùn)行,潤(rùn)滑油壓力0.227 MPa,溫度為47℃,進(jìn)行電超速試驗(yàn),轉(zhuǎn)速最高升至3106r/min,8X振動(dòng)最大162um,中止試驗(yàn),13:10汽機(jī)打閘。
分析TDM和TSI記錄的歷史振動(dòng)數(shù)據(jù),首次沖轉(zhuǎn)并定速3000r/min過程中,8X/8Y、9X/9Y振幅最大值為59um/86um、78um/80um。頻譜數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)正常運(yùn)行中#8、#9軸承軸振在低倍頻分量的作用下上下輕微波動(dòng),#8、#9軸承軸振幅值及相位見表2。
表2 #8、#9軸承軸振幅值及相位 um um∠°
2022年4月26日,發(fā)電機(jī)空載試驗(yàn)中,#8、#9軸承振動(dòng)振幅在短時(shí)間內(nèi)陡增,振幅達(dá)到高位跳機(jī)后仍繼續(xù)上升。振動(dòng)值達(dá)到最大時(shí)8X、8Y軸振頻譜如圖2所示,9X、9Y軸振頻譜如圖3所示。
圖2 振動(dòng)值最大時(shí)8X、8Y軸振頻譜
根據(jù)2022年4月29日機(jī)組帶負(fù)荷正常運(yùn)行時(shí)波形頻譜數(shù)據(jù),發(fā)電機(jī)#8、#9軸承軸振最大的3個(gè)頻率成分及振幅見表3,經(jīng)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)調(diào)整油壓對(duì)振動(dòng)影響較小,但提升潤(rùn)滑油溫度時(shí)#8、#9軸承軸振低頻振動(dòng)情況得到顯著改善。
圖3 振動(dòng)值最大時(shí)9X、9Y軸振頻譜
表3 發(fā)電機(jī)#8、#9軸承軸振最大的3個(gè)頻率成分及振幅
該機(jī)組振動(dòng)大跳機(jī)故障特征主要表現(xiàn)為振動(dòng)突增且波動(dòng)較大、低頻振動(dòng)、對(duì)潤(rùn)滑油溫度變化敏感等。通過對(duì)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子振動(dòng)的頻譜數(shù)據(jù)分析,引起發(fā)電機(jī)#8、#9軸承軸振的主要頻率為0.19倍頻,0.25倍頻和0.38倍頻等,結(jié)合低頻振動(dòng)分量與軸瓦穩(wěn)定性的關(guān)系,診斷屬典型的油膜失穩(wěn)現(xiàn)象。
機(jī)組定速3000r/min后#8、#9軸承各項(xiàng)振動(dòng)指標(biāo)及參數(shù)穩(wěn)定,根據(jù)設(shè)備廠家同類型機(jī)組類似情況,初步判定油膜失穩(wěn)源于汽端軸承輕載。為進(jìn)一步查找問題原因,對(duì)可能引起油膜失穩(wěn)的原因逐一排查。通過對(duì)發(fā)電機(jī)進(jìn)行匝間短路試驗(yàn),排除發(fā)電機(jī)匝間短路可能性;通過復(fù)查沉降數(shù)據(jù),對(duì)比發(fā)電機(jī)就位前、發(fā)電機(jī)就位、整套啟動(dòng)沉降數(shù)據(jù)排除沉降不均因素;通過對(duì)汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)設(shè)備的灌漿料及灌漿基礎(chǔ)進(jìn)行檢測(cè),各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)符合要求;檢查#8、#9軸承潤(rùn)滑油進(jìn)油管道節(jié)流孔板分別為Φ33mm、Φ30.5mm,符合設(shè)計(jì)及廠家要求。
經(jīng)對(duì)潤(rùn)滑油系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查,確認(rèn)低壓溢油閥投入正常,軸承進(jìn)、回油量正常,#8、#9軸承解體檢查后確認(rèn)軸承回油口通暢。綜合分析判定#8、#9軸承軸振陡增的主要原因是油膜失穩(wěn)造成的,需通過提高#8軸承的軸瓦載荷進(jìn)而解決油膜失穩(wěn)故障,#9軸承油膜失穩(wěn)為#8軸承故障誘發(fā)所致。
2022年5月11日10:40,機(jī)組盤車裝置、油系統(tǒng)停運(yùn),進(jìn)行油膜失穩(wěn)故障處理,經(jīng)初步分析可采用僅抬高汽端軸承的方案、減小下半軸承承載面的方案、減小軸瓦頂隙的方案及同時(shí)抬高汽端和勵(lì)端軸承的方案。采用機(jī)械加工或鉗修方法減小下半軸瓦承載面的方案實(shí)施有一定的不確定性,采用機(jī)械加工或鉗修上半軸瓦接合面減小軸瓦頂隙,需同時(shí)加工軸承蓋合縫面,微量機(jī)械加工難度較高,鉗修方法耗時(shí)較多且不可以恢復(fù),抬高汽端軸承的方案及同時(shí)抬高汽端和勵(lì)端軸承的方案,能夠達(dá)到標(biāo)高調(diào)整的預(yù)期目標(biāo)且可以恢復(fù)原狀?;谏鲜龇治?,機(jī)組第一階段油膜失穩(wěn)故障處理采用僅抬高汽端軸承的方案,因未能徹底解決油膜失穩(wěn)故障,第二階段采用在發(fā)電機(jī)底腳增加墊片的處理方案。
3.2.1 故障處理方案
通過調(diào)整#8軸承環(huán)上的墊片,使該軸承中心抬高0.2mm,整個(gè)過程不拆低發(fā)對(duì)輪,機(jī)內(nèi)排氫置換并處于常壓狀態(tài)。根據(jù)原始施工安裝記錄,使發(fā)電機(jī)汽端軸瓦抬高0.2mm不影響發(fā)電機(jī)油檔梳齒及密封瓦正常運(yùn)行,#8軸承環(huán)墊片調(diào)整如圖4所示。
圖4 #8軸承環(huán)墊片調(diào)整圖
3.2.2 故障檢查及處理過程
解體#8軸承及軸承環(huán)過程中,發(fā)現(xiàn)下半軸承環(huán)底部墊塊邊角與軸承環(huán)槽道根部接觸位置存在加工缺陷,如圖5所示,初步測(cè)量間隙約為0.1mm,下半軸承環(huán)底部墊塊及左右45°墊塊均存在同樣問題。由于軸承環(huán)底部的墊塊與軸承環(huán)之間接觸不實(shí),造成運(yùn)行中軸承下沉導(dǎo)致軸瓦處荷載下降,該間隙導(dǎo)致軸承與軸承環(huán)在運(yùn)行中無法有效傳遞支撐力至發(fā)電機(jī)端蓋,進(jìn)一步加劇了油膜失穩(wěn)故障。
圖5 軸承環(huán)槽道根部加工缺陷
處理方案為將軸承環(huán)墊塊直角處進(jìn)行倒角,確保墊塊與軸承環(huán)壓實(shí),消除間隙。完成軸承環(huán)墊片調(diào)整后,對(duì)#8軸承環(huán)各墊塊接觸面進(jìn)行調(diào)整、研磨,接觸面達(dá)到80%以上進(jìn)行回裝,檢查軸承與軸承環(huán)球面接觸情況,復(fù)查#8軸承瓦枕緊力、軸瓦頂隙及側(cè)隙及油擋間隙等并調(diào)整至合格范圍后進(jìn)行回裝,發(fā)電機(jī)汽端、勵(lì)端軸瓦間隙如圖6所示。
發(fā)電機(jī)汽端、勵(lì)端軸瓦間隙原始安裝數(shù)據(jù)及回裝記錄詳見表4。#8軸承回裝完成后對(duì)#9軸承進(jìn)行翻瓦檢查,調(diào)整軸承與軸承環(huán)的球面接觸,確保符合要求后回裝。
表4 發(fā)電機(jī)汽端、勵(lì)端軸瓦間隙原始安裝數(shù)據(jù)及回裝記錄
3.2.3 處理效果
第一階段油膜失穩(wěn)故障處理完成后于2022年5月21日重新啟動(dòng),機(jī)組在啟動(dòng)升速、定速及并網(wǎng)帶負(fù)荷過程中,機(jī)組軸系振動(dòng)狀況良好,振動(dòng)幅值較穩(wěn)定。定速3000r/min時(shí)通過TDM數(shù)據(jù)查詢,低倍頻振動(dòng)幅值得到很大程度的改善,第一階段故障處理前、后軸心軌跡如圖7、圖8所示。
圖7 第一階段故障處理前軸心軌跡圖
圖8 第一階段故障處理后軸心軌跡圖
2022年5月23日進(jìn)行電超速試驗(yàn)時(shí)再次因#8軸承、#9軸承振動(dòng)大故障跳機(jī),超速試驗(yàn)過程記錄見表5。
表5 超速試驗(yàn)過程記錄
圖9 轉(zhuǎn)速3189r/min時(shí)#8軸承X向軸振頻譜
通過頻譜數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致#8、#9軸承振動(dòng)故障跳機(jī)主要倍頻分量為0.19X和0.25X,振動(dòng)值超過跳機(jī)值254um后,振動(dòng)幅值仍有上升,隨轉(zhuǎn)速降低油膜失穩(wěn)故障消失。通過TDM調(diào)取機(jī)組轉(zhuǎn)速3189r/min時(shí)#8軸承X向軸振頻譜如圖9所示、#9軸承X向軸振頻譜如圖10所示。
圖10 轉(zhuǎn)速3189r/min時(shí)#9軸承X向軸振頻譜
2022年5月24日進(jìn)行變油溫試驗(yàn)時(shí),潤(rùn)滑油溫度降低0.5℃時(shí)8X、9X振動(dòng)陡升,潤(rùn)滑油溫停止降低后各項(xiàng)振動(dòng)參數(shù)恢復(fù)正常,#8、#9軸承振動(dòng)趨勢(shì)如圖11所示。
圖11 #8、#9軸承振動(dòng)趨勢(shì)
3.3.1 故障處理方案
圖12 #9軸承及軸承環(huán)實(shí)物圖
通過第一階段處理,油膜失穩(wěn)故障有較大改善,雖未能完全解決,但通過增加#8軸承載荷對(duì)改善機(jī)組低頻振動(dòng)效果明顯,有效緩解了油膜失穩(wěn)故障。發(fā)電機(jī)勵(lì)端#9軸承未設(shè)置調(diào)整墊片,軸承與軸承環(huán)為球面接觸,內(nèi)軸承環(huán)與外軸承環(huán)及外軸承環(huán)與軸承蓋間均為絕緣材料,如圖12所示。綜合考慮第一階段的軸瓦檢查情況及復(fù)裝數(shù)據(jù),調(diào)整發(fā)電機(jī)標(biāo)高只能在發(fā)電機(jī)底腳加強(qiáng)筋底部加裝墊片。發(fā)電機(jī)汽端、勵(lì)端同時(shí)抬高時(shí)對(duì)#7、#8、#9軸承載荷的影響見表6。
表6 發(fā)電機(jī)汽端、勵(lì)端同時(shí)抬高時(shí)對(duì)#7、#8、#9軸承載荷的影響
3.3.2 故障處理過程
通過兩個(gè)320t的液壓千斤頂與底腳頂起螺栓的配合,緩慢將發(fā)電機(jī)勵(lì)端頂起約0.4mm,將規(guī)格型號(hào)為0.1×130×500mm的墊片置于底腳加強(qiáng)筋正下方,墊片加裝完成后將發(fā)電機(jī)勵(lì)端緩慢落下壓實(shí),汽端采用同樣方法進(jìn)行標(biāo)高調(diào)整,期間不解開低發(fā)對(duì)輪和低低對(duì)輪。
3.3.3 處理效果
第二階段油膜失穩(wěn)故障處理方案實(shí)施后啟機(jī)定速3000r/min及并網(wǎng)帶負(fù)荷過程中,#7、#8、#9各軸承處軸振動(dòng)參數(shù)較調(diào)整前相同工況有一定幅度的降低,機(jī)組負(fù)荷1005MW時(shí)DCS各項(xiàng)監(jiān)控參數(shù)如圖13所示。
圖13 機(jī)組負(fù)荷1005MW時(shí)DCS各項(xiàng)監(jiān)控參數(shù)
機(jī)組帶負(fù)荷運(yùn)行期間,#8、#9軸承軸振低頻分量基本消失,最大值在50um以內(nèi)。在40℃以上范圍進(jìn)行變油溫試驗(yàn)時(shí),發(fā)電機(jī)各振動(dòng)參數(shù)基本保持不變,進(jìn)行3300r/min電超速試驗(yàn)時(shí)故障消除。
根據(jù)TDM及TSI從沖轉(zhuǎn)至帶負(fù)荷期間的歷史振動(dòng)數(shù)據(jù)、頻譜特征及原始施工安裝記錄,對(duì)故障原因進(jìn)行分析,結(jié)合運(yùn)行參數(shù)調(diào)整及試驗(yàn),綜合判定發(fā)電機(jī)振動(dòng)為油膜失穩(wěn)導(dǎo)致,軸承環(huán)底部槽道加工缺陷導(dǎo)致墊片接觸不實(shí)使#8軸承穩(wěn)定性下降。經(jīng)多方案對(duì)比采用僅抬高汽端軸承的方案,因未能徹底解決油膜失穩(wěn)故障,第二階段采用整體抬高發(fā)電機(jī)定子進(jìn)而同時(shí)抬高汽端和勵(lì)端軸承的方案進(jìn)行故障處理,有效解決了油膜失穩(wěn)故障。后續(xù)同類型機(jī)組安裝時(shí)可適當(dāng)加大發(fā)電機(jī)聯(lián)軸器的下張口,增加汽端軸承載荷,同時(shí)嚴(yán)格檢查底腳下部墊片安裝質(zhì)量。此外,可通過調(diào)整降低軸瓦頂隙,增大軸瓦緊力,減小下半軸承承載面、調(diào)整汽機(jī)側(cè)#7軸承標(biāo)高及將橢圓形軸瓦更換為可傾瓦等方案進(jìn)行油膜失穩(wěn)故障處理。