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        煙氣脫硫循環(huán)漿液泵振動原因分析與治理

        2022-02-04 08:56:22方雅欣余鑫剛王建業(yè)楊國安
        化工機(jī)械 2022年6期
        關(guān)鍵詞:振動

        方雅欣 余鑫剛 王建業(yè) 楊國安

        (1.北京化工大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院;2.中國石油烏魯木齊石化分公司煉油廠)

        近年來,隨著環(huán)保力度的不斷加大,漿液泵作為核心脫硫設(shè)備之一,在電力、石化行業(yè)有著舉足輕重的地位。 區(qū)別于清水泵,漿液泵能夠?qū)幸欢ò俜直鹊墓虘B(tài)顆粒的漿液進(jìn)行抽排[1]。某石化公司重油催化裝置煙氣脫硫循環(huán)漿液泵機(jī)組及管線存在強(qiáng)烈的振動問題。 其中,漿液泵機(jī)組由A、B兩泵并聯(lián)構(gòu)成, 作為煉油廠核心重催煙氣脫硫裝置的重要設(shè)備,泵體及葉輪采用具有良好抗腐蝕、 抗磨損性的Cr30A不銹鋼制成。 自2011年投產(chǎn)以來, 該漿液泵及其管線振動劇烈,嚴(yán)重超標(biāo)。 筆者依據(jù)現(xiàn)場振動分析和流場模擬結(jié)果提出了綜合解決方案。

        1 漿液泵運(yùn)行存在的問題

        某石化公司重油催化裝置煙氣脫硫循環(huán)漿液泵是兩端支撐式單級單吸徑向剖分式離心泵,其基本參數(shù)如下:

        流量 1 500 m3/h

        輸送介質(zhì) 漿液

        介質(zhì)密度 980 kg/m3

        介質(zhì)溫度 56 ℃

        必需汽蝕余量 6 m

        揚(yáng)程 106.7 m

        效率 72%

        入口壓力 0.1 MPa

        出口壓力 1.2 MPa

        葉輪直徑 830 mm

        電機(jī)功率 800 kW

        額定轉(zhuǎn)速 990 r/min

        該漿液泵的運(yùn)行介質(zhì)為脫硫漿液,在介質(zhì)的長期沖刷作用下,其葉輪、耐磨板、殼體磨損嚴(yán)重,在檢修拆卸后發(fā)現(xiàn)存在葉輪表面汽蝕沖蝕嚴(yán)重、葉輪流道減薄的現(xiàn)象(圖1),機(jī)組效率嚴(yán)重下滑。耐磨板密封腔內(nèi)部臺階處,沖蝕深度達(dá)15 mm(總厚度25 mm), 泵殼沖蝕造成表面分布大小不均的凹坑,最大直徑10 mm左右,出口流道處沖蝕深度最深達(dá)10 mm。

        圖1 漿液泵配件受損情況

        泵進(jìn)出口管線振動烈度過大,在對現(xiàn)場進(jìn)行振動分析之后,考慮到葉輪的過度汽蝕和流體長期偏離標(biāo)準(zhǔn)工況的湍流流動,判斷該設(shè)備振動問題使泵內(nèi)流體存在不穩(wěn)定的壓力波動[2]。圖2為管道支撐和振動測點(diǎn)圖,表1為測量振動數(shù)據(jù),測量結(jié)果表明: 入口管道振動烈度水平方向最大為16.5 mm/s,垂直方向最大為14.1 mm/s,出口管道振動烈度水平方向最大為12.5 mm/s,垂直方向最大為11.2 mm/s, 泵體振動數(shù)據(jù)也超過了ISO 10816[3]所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),振動烈度嚴(yán)重超標(biāo)。 由現(xiàn)場拆檢情況可知,泵體內(nèi)部出現(xiàn)點(diǎn)形蜂窩坑狀損傷,運(yùn)行時產(chǎn)生“噼啪”的噪音,符合典型的汽蝕表征現(xiàn)象,初步判定汽蝕是運(yùn)行故障的主要原因[4]。

        圖2 管道支撐及振動測點(diǎn)圖

        表1 管道改造前測量振動數(shù)據(jù)

        (續(xù)表1)

        2 汽蝕機(jī)理及故障原因分析

        2.1 汽蝕機(jī)理

        汽蝕現(xiàn)象是指在離心泵進(jìn)口壓力小于該溫度下流體的汽化壓力時, 流體汽化形成小氣泡,當(dāng)氣泡流經(jīng)葉輪高壓區(qū)時潰滅導(dǎo)致局部壓力變小形成空穴,周圍液體快速涌向空穴中心,產(chǎn)生高頻高壓的撞擊使得葉輪及泵體形成大小深淺不一的點(diǎn)坑[5]。

        泵內(nèi)汽蝕發(fā)生與否取決于兩個重要參數(shù):有效汽蝕余量NPSHa和必需汽蝕余量NPSHr。其中有效汽蝕余量定義為單位質(zhì)量流體經(jīng)從管路入口至泵入口處超出飽和蒸汽壓的富裕能量[6],計(jì)算表達(dá)式為:

        式中 p1——吸入液面壓力,Pa;

        pv——輸送溫度下液體的飽和蒸氣壓,Pa;

        ρ——輸送液體密度,kg/m3;

        Hg——幾何安裝高度,m;

        hw——吸入管路損失。

        由式(1)知,有效汽蝕余量與吸入壓力、吸入管道流動阻力、安裝高度有關(guān)。 且有效汽蝕余量越大,流體能量流經(jīng)吸入管路損失越少,離心泵越不容易發(fā)生汽蝕,由于流體從吸入管路入口流過葉輪時流速不斷增加, 壓力必然二次下降,通常將葉輪壓力最低處設(shè)為K, 把單位重量的液體從泵吸入口流至葉片進(jìn)口壓力最低處K點(diǎn)的壓力降,稱為必需汽蝕余量,其表達(dá)式為:

        式中 v1——葉片進(jìn)口前絕對速度,m/s;

        w1——葉片進(jìn)口前相對速度m/s;

        λ——葉片進(jìn)口壓降系數(shù)。

        由式(2)知,必需汽蝕余量與吸入室的結(jié)構(gòu)、液體在葉輪進(jìn)口處的流速等因素有關(guān),且必需汽蝕余量越小,泵越不容易發(fā)生汽蝕。

        為了更好地說明有效汽蝕余量NPSHa、 必需汽蝕余量NPSHr與泵內(nèi)汽蝕間的關(guān)系, 列出汽蝕余量與汽蝕區(qū)的關(guān)系(圖3)[7]。 由圖3可知,NPSHa=NPSHr為發(fā)生汽蝕臨界界限, 若要提高泵的抗汽蝕性能一方面可以提高NPSHa, 一方面可以減小NPSHr。

        圖3 汽蝕余量與汽蝕區(qū)關(guān)系

        2.2 故障原因分析

        已知漿液泵吸入液面壓力p1=0.2 MPa, 輸送介質(zhì)密度ρ=980 kg/m3, 輸送液體溫度為56 ℃,查表得輸送溫度下液體的飽和蒸氣壓pv=17 kPa,由廠家提供的參數(shù)知該漿液泵的必需汽蝕余量NPSHr=6 m, 若要滿足有效汽蝕余量比必需汽蝕余量大0.5 m以上,即NPSHa≥NPSHr+0.5 m[8]的要求,在忽略吸入管路損失的情況下,將以上參數(shù)代入式(1),可得漿液泵幾何安裝高度:

        由現(xiàn)場實(shí)地勘察情況可知,漿液泵的幾何安裝高度滿足設(shè)計(jì)要求,故不做出調(diào)整。 結(jié)合現(xiàn)場拆檢及振動測試數(shù)據(jù),引起振動的原因可能是漿液泵入口壓力過小及蝸殼內(nèi)壁粗糙度導(dǎo)致的汽蝕現(xiàn)象和管路布置不合理,因此在后續(xù)改造措施中對上述問題做出優(yōu)化。

        3 振動優(yōu)化措施

        3.1 漿液泵優(yōu)化措施

        3.1.1 漿液泵入口改造

        參考汽蝕機(jī)理,本次優(yōu)化首先對漿液泵在額定入口壓力(p=0.1 MPa)進(jìn)行全流場空化數(shù)值模擬校核與壓力分析,其結(jié)果如圖4a所示,分析認(rèn)為入口過濾器濾網(wǎng)目數(shù)偏高,使得過濾器壓降損失過大,考慮到漿液組分和現(xiàn)場實(shí)際情況,決定減小濾網(wǎng)目數(shù)以減小過濾器壓降損失,提高泵體入口壓力改善吸入情況[9]。 圖4b、c分別為該型離心泵在額定工況下加壓0.025 0、0.037 5 MPa的汽蝕云圖,從數(shù)值模擬結(jié)果可以看出,泵入口壓力升高之后,泵內(nèi)氣相分布明顯減少。 因此對泵前過濾器進(jìn)行改造,增大過濾器的孔徑,使得漿液流經(jīng)過濾器時阻力損失大幅降低, 相較改進(jìn)前,過濾器兩側(cè)壓差變小, 漿液泵入口壓力變大,汽蝕情況好轉(zhuǎn),大幅改善了泵體吸入性能[10]。

        圖4 離心泵氣體分布云圖

        3.1.2 漿液泵蝸殼改造

        對于蝸殼內(nèi)壁的改造,先前是通過在內(nèi)表面噴涂抗沖蝕材料, 但涂層表面粗糙且噴涂不均勻,部分區(qū)域高矮不一。 為驗(yàn)證蝸殼內(nèi)壁粗糙度對汽蝕的影響,設(shè)計(jì)了粗糙度從3.2~1 600 μm的8組數(shù)值模擬,結(jié)果如圖5所示。

        圖5 不同蝸殼內(nèi)壁粗糙度下離心泵氣體分布云圖

        分析圖5所示結(jié)果得出, 隨著蝸殼內(nèi)壁粗糙度不斷增大, 泵殼內(nèi)氣體分布區(qū)域不斷增大,在粗糙度大于100 μm后,泵內(nèi)氣體分布面積幾乎布滿整個葉輪區(qū)域,氣體密度也不斷增大,汽蝕現(xiàn)象越嚴(yán)重。 在實(shí)際工程應(yīng)用中,由于氣泡數(shù)量的增多,致使泵殼內(nèi)不平衡低壓區(qū)激增,氣泡破裂時形成的沖擊坑也越來越多,直接導(dǎo)致泵內(nèi)粗糙度增加,又加重汽蝕現(xiàn)象,惡性循環(huán)使得離心泵不斷偏離安全運(yùn)行工況。 故在二次改造時,蝸殼采用其他表面強(qiáng)化措施使得表面光潔度提高、內(nèi)壁粗糙度減小,水力損失大幅降低,汽蝕區(qū)域明顯減小。

        3.2 漿液泵管路優(yōu)化措施

        3.2.1 入口管線改造

        為了降低漿液泵的管道振動,對入口管道進(jìn)行如圖6所示的調(diào)整。 在塔底豎直管段下彎頭處設(shè)置一段較粗的橫管,該橫管能對入口管道內(nèi)的流體激振起到緩沖作用;在橫管側(cè)面分別焊接向下傾斜5°和向下傾斜8°的A泵和B泵入口管道,利于氣體的回流;石油化工金屬管道布置設(shè)計(jì)規(guī)范中規(guī)定, 當(dāng)管道輸送含有固體介質(zhì)或漿液時,水平管段上的偏心異徑管應(yīng)底平安裝,因此本次改造將原有入口管道的同心異徑管更換為偏心異徑管; 石油化工金屬管道布置設(shè)計(jì)規(guī)范中規(guī)定,對于水平吸入的離心泵, 當(dāng)進(jìn)口管有變徑時,偏心異徑管與泵的進(jìn)口間宜設(shè)置一段直管段[11],因此本次改造在原來的偏心異徑管后增加一段直管段然后進(jìn)泵。

        圖6 入口管道改造前后對比

        3.2.2 出口管線改造

        出口管道的改造如圖7所示。 將貼于地面布置的水平管段整體抬高并將泵的兩出口管道直接以45°水平斜接入該水平管道,消除管道的下U形結(jié)構(gòu), 防止氣體在下U形結(jié)構(gòu)的上部產(chǎn)生積聚。 由于出口管道配管方式發(fā)生改變,因此需要為管道重新設(shè)置支撐,所有支撐的位置如圖7b所示。

        圖7 出口管道改造前后對比

        4 整改效果

        為了檢驗(yàn)改造效果, 重新測量了改造后的出、入口管道振動測點(diǎn),測量結(jié)果見表2。 由圖8可見,改造后管道水平、垂直方向振動明顯減小。 整改后機(jī)組開機(jī)運(yùn)行,減振效果明顯,達(dá)到廠方要求,且至今運(yùn)行良好。

        圖8 管道改造前后振動數(shù)據(jù)對比

        表2 管道改造后測量振動數(shù)據(jù)

        (續(xù)表2)

        5 結(jié)束語

        結(jié)合現(xiàn)場拆檢和振動測試診斷可知,造成某石化公司重油催化裝置煙氣脫硫循環(huán)漿液泵振動的原因?yàn)闈{液泵汽蝕和管道布置不合理。 通過增大該漿液泵泵前過濾器孔徑、提高蝸殼內(nèi)表面平整度、 對進(jìn)出口管路及管線布局進(jìn)行改進(jìn),有效抑制了漿液泵管道的噪音與振動,該設(shè)備至今運(yùn)行良好,這次改進(jìn)不僅解決了石化現(xiàn)場存在的問題,而且對于解決其他同類漿液泵機(jī)組振動較大問題也有著重要的指導(dǎo)作用。

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