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        制酸系統(tǒng)酸冷卻器在線檢修實(shí)踐

        2022-01-26 10:02:50鐘瑞晨
        硫酸工業(yè) 2021年11期
        關(guān)鍵詞:制酸冷卻器吸收塔

        鐘瑞晨

        (江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司貴溪冶煉廠,江西貴溪 335424)

        江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司貴溪冶煉廠(以下簡稱貴冶)硫酸車間的濕法制酸系統(tǒng)硫酸產(chǎn)能為1 850 kt/a。硫酸車間制酸一系列自1985年12月建成并投產(chǎn),到目前已運(yùn)行超過30年,其中部分設(shè)備屬于超齡使用。貴冶使用的酸冷卻器為陽極保護(hù)型濃酸冷卻器,是一種間壁式換熱器,溫度較高的濃硫酸通過特定材質(zhì)的換熱管壁與對流的循環(huán)水進(jìn)行熱量交換,從而降低高溫濃硫酸的溫度使其符合工藝控制要求;被加熱的循環(huán)水通過循環(huán)水系統(tǒng)釋放多余的熱量,冷卻后回到濃酸冷卻器的水側(cè)循環(huán)利用[1]。對于濃酸冷卻器而言,換熱管壁為其工作的核心部件,一旦發(fā)生故障損毀需要立即進(jìn)行檢修,否則將嚴(yán)重影響到制酸系統(tǒng)的正常生產(chǎn)。制酸一系列酸冷卻器換熱管已使用23年,常年的腐蝕已導(dǎo)致?lián)Q熱管壁變薄,酸冷卻器一旦漏酸,必須停車檢修,將嚴(yán)重影響前端轉(zhuǎn)爐的投礦量。

        針對制酸一系列酸冷卻器漏酸事故頻發(fā)的情況,為減少對上游工序生產(chǎn)的影響,同時提升檢修安全性、降低勞動強(qiáng)度,硫酸車間對制酸一系列的酸冷卻器進(jìn)行了詳細(xì)的排查,對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了分析,并提出了在線檢修改造方案,取得了良好的效果。

        1 酸冷卻器存在的問題

        1.1 使用年限過長導(dǎo)致?lián)Q熱管拉裂

        在生產(chǎn)過程中,由于工況即時變化,進(jìn)入酸冷卻器的硫酸溫度會隨系統(tǒng)負(fù)荷波動,酸冷卻器的殼體和換熱管也會隨溫度的變化熱脹冷縮,并進(jìn)一步導(dǎo)致最薄弱的換熱管被拉裂。酸側(cè)的濃硫酸由此進(jìn)入水側(cè),在泄漏點(diǎn)附近產(chǎn)生高溫稀硫酸,并急劇腐蝕換熱管,將裂縫迅速擴(kuò)大[2]。若該情況下不進(jìn)行應(yīng)急處理,最終將導(dǎo)致酸冷卻器的換熱管龜裂,發(fā)生應(yīng)力形變或脫落造成工藝事故。

        1.2 換熱器列管存在沙眼

        由于酸冷卻器投入使用的時間已達(dá)23年,設(shè)備本身也逐漸出現(xiàn)腐蝕。酸冷卻器水側(cè)使用的循環(huán)水中含有一定量的氯,在多年的使用過程中逐漸積累在水側(cè)壁上,導(dǎo)致?lián)Q熱管的管壁發(fā)生點(diǎn)蝕、孔蝕而出現(xiàn)沙眼。另外,水側(cè)循環(huán)水中的懸浮物等雜質(zhì)也會導(dǎo)致?lián)Q熱管產(chǎn)生沙眼[3]。

        1.3 傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝存在限制

        貴冶硫酸車間采用的酸冷卻器在流體傳熱部分的設(shè)計并不一致,以制酸一系列酸冷卻器為例,其使用的流體傳熱方式為并流傳熱,實(shí)際傳熱效率不如廣泛使用的對流傳熱[4]。而對于現(xiàn)場建成的既定設(shè)備而言,大部分管道已經(jīng)固定在現(xiàn)場無法隨意更改,將并流變更為對流現(xiàn)階段無法實(shí)現(xiàn)。同時由于傳統(tǒng)工藝中單臺酸冷卻器的熱交換量較小,2臺并聯(lián)的酸冷卻器均需投入使用方可保證生產(chǎn)穩(wěn)定,對檢修工作造成了一定的困擾。

        2 在線檢修方案

        對于制酸系統(tǒng)而言,最理想的不影響上游工序的處理方式為不停車檢修,即在線檢修。制定的在線檢修方案如下:

        1)正常生產(chǎn)情況下,制酸二系列的風(fēng)機(jī)閥門開度為22%,需要在線檢修時,將其開度提高到35%,使二系列滿負(fù)荷運(yùn)行,降低一系列的煙氣處理量。

        2)改變干燥塔和吸收塔之間的串酸方式,減少吸收硫酸的混合熱和稀釋熱,降低酸冷卻器的負(fù)荷。

        3)一系列一吸塔有2臺酸冷卻器,在1#酸冷卻器進(jìn)行檢修時增加2#酸冷卻器的冷水進(jìn)口量,從而增加2#酸冷卻器的處理量,使1#酸冷卻器孤立進(jìn)而實(shí)現(xiàn)在線檢修。

        4)經(jīng)過現(xiàn)場考察與研究,在酸冷卻器的酸側(cè)與水側(cè)各加裝1對進(jìn)出口閥門,在故障檢修時可將其中一套酸冷卻器孤立而不影響其他設(shè)備的運(yùn)行。

        5)對酸冷卻器部件檢修更換。針對年久失修的換熱器管件部分,采取故障部件、損壞部件直接更換的方法進(jìn)行處理;對于缺少檢修條件的設(shè)備部件,如焊接固定的換熱器壁,采用焊補(bǔ)處理有沙眼的部分。同時,在酸冷卻器的水側(cè)恢復(fù)pH值監(jiān)測對可能的漏酸情況進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測[5],在發(fā)現(xiàn)異常情況時及時處理,做到維修與監(jiān)管并行。

        3 效果評價

        自2020年3月11日至今,制酸一系列2臺酸冷卻器共計漏酸5次,均采用了創(chuàng)新的酸冷卻器在線檢修方案實(shí)施檢修。2020年12月1日2#酸冷卻器發(fā)生漏酸,在未停車的狀態(tài)下實(shí)施在線檢修,一系列吸收塔的硫酸入塔溫度在65~70 ℃波動,處于可接受范圍內(nèi)[6]。由此說明,在線檢修對吸收塔入塔硫酸溫度穩(wěn)定性的影響較小。

        在酸冷卻器檢修期間,對上游工序的投礦量進(jìn)行統(tǒng)計,結(jié)果見表1。

        表1 酸冷卻器檢修期間上游工序投礦量數(shù)據(jù)

        由表1可見:實(shí)行酸冷卻器在線檢修,可顯著減少檢修期間對上游工序投礦量的影響。與酸冷卻器停車檢修相比,在檢修持續(xù)時間不變的情況下,檢修期間上游工序總投礦量可增加近400 t。銅品位按60%計,成品銅價格以69 740元/t計,每次在線檢修可提高產(chǎn)品收入約1 700萬元。

        對酸冷卻器檢修期間的直接經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行核算:

        1)前三次為停車檢修,單次設(shè)備檢修費(fèi)用計4 500元;因停車檢修額外使用液堿2罐,液堿以9 000元/罐計,共計1.8萬元;因檢修導(dǎo)致成品酸產(chǎn)量降低,硫酸按500元/t,硫酸產(chǎn)量按產(chǎn)能折合約211 t/h計,因停車損失的成品酸約36.9萬元。酸冷卻器停車檢修期間的經(jīng)濟(jì)損失合計39.15萬元。

        2)后兩次為在線檢修,因系統(tǒng)維持生產(chǎn)沒有液堿消耗與成品酸損失,單次設(shè)備檢修費(fèi)用不變,仍計4 500元,即酸冷卻器在線檢修期間的經(jīng)濟(jì)損失為0.45萬元。

        由上述分析可知,酸冷卻器采用在線檢修,檢修一次硫酸車間的經(jīng)濟(jì)損失由39.15萬元減少到0.45萬元,經(jīng)濟(jì)效益得到明顯提升。

        4 結(jié)語

        貴冶結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,通過調(diào)整制酸一系列和二系列的煙氣處理負(fù)荷、改變干燥塔和吸收塔間的串酸方式、增加正常運(yùn)行的酸冷卻器的冷水進(jìn)口量、在酸側(cè)與水側(cè)加裝進(jìn)出口閥門等措施,實(shí)現(xiàn)了酸冷卻器的在線檢修。實(shí)施酸冷卻器在線檢修,每次檢修可比傳統(tǒng)方式檢修增加產(chǎn)品收入約1 700萬元,同時減少直接經(jīng)濟(jì)損失約38.7萬元,檢修成本降低到約4 500元,經(jīng)濟(jì)效益明顯。因此,酸冷卻器的在線檢修方式對于同行業(yè)的酸冷卻器檢修具有較好的推廣應(yīng)用價值。同時,對于現(xiàn)有采用并流方式進(jìn)行換熱的酸冷卻器,考慮利用后續(xù)制酸系統(tǒng)改造的機(jī)會將相關(guān)的管道閥門進(jìn)行統(tǒng)一處理使其可以吻合對流換熱的模式,提高酸冷卻器的換熱效果。

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