牛晉林
(山西焦煤霍州煤電集團(tuán)同安煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 呂梁 033500)
巷道在掘進(jìn)過程中受施工工藝、煤層賦存、地質(zhì)條件等影響,巷道頂板出現(xiàn)破碎現(xiàn)象,巷道頂板一旦破碎后不僅破壞了頂板整體承載梁結(jié)構(gòu),降低了頂板整體穩(wěn)定性,而且頂板破碎后產(chǎn)生高密度裂隙,隨著應(yīng)力加大,裂隙不斷擴(kuò)張延伸[1],在高密度裂隙頂板中采用單一的錨桿(索)支護(hù)時,鉆孔施工難度大、塌孔現(xiàn)象嚴(yán)重,而且錨桿(索)錨固失效現(xiàn)象嚴(yán)重,降低了錨桿(索)支護(hù)拱和支護(hù)梁作用,所以裂隙破碎頂板進(jìn)行二次重組,對提高巷道支護(hù)質(zhì)量具有重要意義。本文以同安煤礦回風(fēng)巷為例,同安煤礦為了提高巷道頂板永久支護(hù)質(zhì)量,及實現(xiàn)破碎巖體二次重組作用,決定對巷道破碎頂板采取注漿加固技術(shù)。
同安煤礦總回風(fēng)巷北接回風(fēng)立井馬頭門總回巷開口,該巷南部42.72 m為4號層回風(fēng)大巷(未掘),西部、東部為實體區(qū)。
總回風(fēng)大巷與回風(fēng)立井馬頭門連接,以方位角180°開口位置沿4號煤層頂板下山施工至回風(fēng)大巷,沿煤層頂板施工,平均坡度-5°。巷道設(shè)計掘進(jìn)水平距離42.72 m,矩形斷面,采用錨網(wǎng)索噴+W型鋼帶支護(hù),掘進(jìn)寬度5 200 mm,掘進(jìn)高度為4 600 mm。
總回風(fēng)巷采用采用錨網(wǎng)索噴+W型鋼帶+噴漿聯(lián)合支護(hù);頂板采用MSGLW-400/22×2 400 mm左旋無縱肋螺紋鋼錨桿,間距900 mm,排距900 mm,錨固劑為兩支藥卷,一支為MSK2335,一支為MSZ2360,錨固力不低于152 kN,預(yù)緊力不低于330 N·m。
總回風(fēng)采用綜合機(jī)械化掘進(jìn)工藝,截至目前巷道已掘進(jìn)540 m,巷道掘進(jìn)至535 m處揭露一條F3正斷層,斷層落差為1.8 m,傾角為52°,受斷層影響,在斷層附近巖體出現(xiàn)裂隙、破碎現(xiàn)象,局部區(qū)域出現(xiàn)垮落,導(dǎo)致原巷道頂板支護(hù)效果差,無法滿足巷道頂板支護(hù)要求。
通過對破碎圍巖施工注漿鉆孔,并高壓注入化學(xué)注漿材料如馬麗散、聚氨酯等,注漿材料在高壓作用下滲入細(xì)小裂隙內(nèi)凝固后,對破碎煤巖體進(jìn)行粘接填充,既阻止了圍巖裂隙范圍進(jìn)一步擴(kuò)大,又提高了圍巖整體穩(wěn)定性,從而保證了錨桿(索)支護(hù)質(zhì)量[2]。
1)通過技術(shù)研究可選取的抓緊材料主要由水泥與水玻璃混合液、馬麗散與催化劑混合液以及聚氨酯材料等;通過對比分析發(fā)現(xiàn),水泥與水玻璃混合液成本費(fèi)用相對較低,取材方便,但是該注漿材料滲透效果差,最大滲透半徑為1.2 m,注漿材料凝固時間達(dá)5~8 h,且凝固體成脆性,粘接效果差[3];聚氨酯化學(xué)材料粘接效果好,滲透能力強(qiáng),但是該化學(xué)材料成本費(fèi)用高,注漿后在凝固期間產(chǎn)生放熱反應(yīng),不利于煤層自燃性高或通過不暢的采掘工作面。
2)通過對比分析總回風(fēng)破碎頂板注漿液決定采用馬麗散注漿材料,該材料成本費(fèi)用相對較低,滲透能力強(qiáng),粘接效果好,而且注漿材料凝固后形成凝固體具有較強(qiáng)的韌性,適應(yīng)圍巖蠕動變形現(xiàn)象[4]。
1)總回風(fēng)掘進(jìn)至540 m處時對頂板開始施工注漿鉆孔,鉆孔施工在煤壁上,每排布置三個注漿鉆孔,鉆孔距頂板距離為1.2 m,鉆孔深度為5.0 m,鉆孔仰角為45°鉆孔終孔位置位于頂板2.0 m以上。
2)三個注漿鉆孔間距為1.5 m,其中中部鉆孔(1號鉆孔)水平角為0°,兩幫鉆孔(2號、3號鉆孔)鉆孔水平角為30°;鉆孔施工完后需對鉆孔孔口處進(jìn)行封孔處理[5]。
1)為了提高注漿效果,學(xué)對仰斜注漿鉆孔進(jìn)行封孔處理,首先對鉆孔進(jìn)行擴(kuò)孔施工[6],擴(kuò)孔深度為1.0 m,擴(kuò)孔后鉆孔直徑為108 mm。
2)鉆孔擴(kuò)孔完成后對擴(kuò)孔段安裝一根長度1.0 m,直徑為100 mm的套管,套管與孔壁之間采用膨脹水泥進(jìn)行封堵[7],在套管外端安裝法蘭盤和截止閥,如圖1所示。
圖1 注漿鉆孔封孔及孔口管安裝平面示意圖
3)在套管里端頭采用卡纜固定注漿花管,注漿花管長度為2.0 m,花管直徑為45 mm,花管四周布置若干個直徑為15 mm的注漿射孔。
注漿鉆孔封孔完成后將注漿管與孔口截止閥進(jìn)行連接,注漿管另一端與專用注漿泵進(jìn)行連接[8],如圖2所示;注漿時注漿壓力控制在1.2~2.0 MPa,單孔注漿量為40 kg,注漿時間不得低于15 min。
圖2 注漿施工平面示意圖
2020年3月21日開始對總回風(fēng)巷頂板施工注漿鉆孔,并進(jìn)行注漿施工,截止28日,巷道已完全過斷層應(yīng)力區(qū),共計施工5排注漿鉆孔,注漿量為600 kg馬麗散注漿液,注漿施工完成后巷道在后期掘進(jìn)過程中,巷道頂板未出現(xiàn)破碎、離層現(xiàn)象,頂板整體穩(wěn)定性相對較好;注漿完成后對頂板施工錨桿(索)支護(hù)時,支護(hù)錨固效果好,錨桿(索)失效率降低至2%以下,有效控制了應(yīng)力區(qū)頂板失穩(wěn)現(xiàn)象。
山西焦煤霍州煤電集團(tuán)同安煤業(yè)有限責(zé)任公司通過技術(shù)研究,對總回風(fēng)巷過F3斷層應(yīng)力區(qū)期間,頂板出現(xiàn)破碎、下沉現(xiàn)象,提出了注漿支護(hù)技術(shù),通過實際應(yīng)用效果來看,注漿施工工序相對簡單、注漿施工速度快,注漿后可對破碎圍巖進(jìn)行二次重組,提高了破碎圍巖整體穩(wěn)定性,降低了頂板在應(yīng)力作用下出現(xiàn)下沉、離層現(xiàn)象,保證了巷道安全快速掘進(jìn)。