亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        曲軸精磨主軸連桿徑向圓跳動和圓度分析及解決方案

        2022-01-25 07:20:56吉曉可王玲雅馬錦濤
        金屬加工(冷加工) 2022年1期
        關(guān)鍵詞:圓度軸頸砂輪

        吉曉可,王玲雅,馬錦濤

        第一拖拉機(jī)股份有限公司鑄鍛廠 河南洛陽 471003

        1 序言

        曲軸在內(nèi)燃發(fā)動機(jī)中的主要作用是傳遞運(yùn)動和轉(zhuǎn)矩。它將活塞的直線運(yùn)動轉(zhuǎn)化為回轉(zhuǎn)運(yùn)動。由于曲軸在工作過程中同時受彎曲、扭轉(zhuǎn)、剪切及拉壓等交變應(yīng)力,工況十分復(fù)雜,這就要求其具有足夠的強(qiáng)度以及較高的韌性,因此對曲軸加工工藝進(jìn)行合理、有效的安排,提高其加工精度,延長其工作壽命顯得十分重要。

        隨著我國機(jī)械工業(yè)的飛速發(fā)展,曲軸加工趨近于專業(yè)化、流水線化及精細(xì)化。由于曲軸80%以上的關(guān)鍵尺寸均為磨削加工,因此數(shù)控磨床的發(fā)展以及隨動磨削技術(shù)的引進(jìn)大大提升了其加工效率。以蘭迪斯(Landis)磨床和勇克(Junker)磨床兩家公司為代表制造的專用曲軸磨床,加工工藝為精磨主軸連桿,集合了安全、優(yōu)質(zhì)、高效和低成本等特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于曲軸加工中。

        柴油發(fā)動機(jī)六缸曲軸主軸連桿軸頸共計(jì)13個,其中主軸頸7個(用M1~M7表示)、連桿頸6個(用P1~P6表示)。曲軸主軸和連桿分布及加工精度要求如圖1所示。軸頸外圓公差精度要求現(xiàn)已達(dá)到h6級,圓度要求為0.005mm。主軸徑向圓跳動以M1和M7為測量基準(zhǔn),要求M2和M6徑向圓跳動0.08mm,M3和M5徑向圓跳動0.12mm,M4徑向圓跳動0.16mm。在加工過程中要同時保證13個軸頸精度要求,難度很大。

        圖1 曲軸主軸和連桿分布及加工精度要求

        以加工某六缸曲軸為例,使用Landis專用曲軸磨床LT2H加工,兩片CBN砂輪同時磨削,兩個中心架支撐M3和M5兩個軸頸,尺寸控制使用MARPOSS隨動量儀。加工完成后,軸頸尺寸合格,表面粗糙度合格,軸頸圓度為0.004~0.007mm,軸頸M4徑向圓跳動最大為0.15~0.18mm,圓度和徑向圓跳動均超過圖樣要求較多。

        2 原磨削工藝徑向圓跳動和圓度

        外圓磨削加工過程中,軸頸產(chǎn)生徑向圓跳動,說明曲軸在磨削時發(fā)生變形。磨削后曲軸變形恢復(fù),導(dǎo)致磨削的外圓產(chǎn)生偏心。軸頸徑向圓跳動大,曲軸在高速回轉(zhuǎn)過程中,在外圓徑向圓跳動的高點(diǎn)和低點(diǎn)會產(chǎn)生沖擊,長期受沖擊會降低曲軸疲勞壽命,嚴(yán)重時可能會導(dǎo)致曲軸疲勞斷裂。原磨削工藝曲軸主軸頸徑向圓跳動與圖樣要求的對比見表1。

        表1 原磨削工藝曲軸主軸頸徑向圓跳動與圖樣要求的徑向圓跳動對比 (單位:mm)

        加工時使用ADCOLE測量儀測量13個軸頸的圓度,100%存在3~5個軸頸超差0.001~0.002mm,不符合圖樣要求。主軸頸圓度無法補(bǔ)償,連桿頸圓度可以通過ADCOLE測量儀測出來數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)償。加工過程中,中心架支撐M3和M5主軸頸,保證M3和M5的圓度,可以降低對連桿圓度的影響。軸頸產(chǎn)生圓度超差,說明磨削過程中砂輪和曲軸表面在某些時刻未完全按照預(yù)定軌跡運(yùn)動,磨削后的表面經(jīng)微觀放大后呈橢圓形或不規(guī)則形狀。圓度超差的曲軸在高速回轉(zhuǎn)時,不規(guī)則的表面會加劇軸頸和軸瓦之間相互摩擦,造成曲軸磨損速度加快,導(dǎo)致曲軸提前失效。原磨削工藝ADCOLE測量結(jié)果如圖2所示。

        圖2 原磨削工藝ADCOLE測量結(jié)果

        3 磨削過程中影響徑向圓跳動和圓度的因素

        1)工件自身徑向圓跳動超差。前序工件徑向圓跳動超差,過大的不均勻余量影響工件在加工過程中的中心架支撐,導(dǎo)致工件未磨圓,在磨削后工件徑向圓跳動和圓度仍然超差。

        2)頂尖徑向圓跳動超差。頭架頂尖徑向圓跳動超差,加工過程中曲軸產(chǎn)生徑向圓跳動,會造成曲軸徑向圓跳動和圓度均超差,此種現(xiàn)象在靠近頭架一側(cè)表現(xiàn)較為明顯。

        3)砂輪端面軸向圓跳動超差。CBN砂輪磨削時轉(zhuǎn)速為2000~2500r/min,線速度為70~120m/s,端面軸向圓跳動大,磨削時的輕微擺動會導(dǎo)致磨削后工件軸徑徑向圓跳動和圓度超差。

        4)冷卻不足。機(jī)床采用油冷方式,噴油嘴油路堵塞,磨削油沖刷壓力不足,無法及時將磨泥等雜質(zhì)帶走。磨泥會積壓在砂輪表面導(dǎo)致砂輪不鋒利,砂輪和工件接觸面得不到充分冷卻,影響磨削質(zhì)量。

        5)機(jī)床磨削參數(shù)不合適。不合適的磨削參數(shù)會導(dǎo)致機(jī)床進(jìn)刀出現(xiàn)撞刀,如前期工件相位差距大,工件余量不均勻,以及快速進(jìn)刀未留足安全距離等,可能會導(dǎo)致快速移動過程中碰到工件。輕微的碰撞會導(dǎo)致砂輪脫粒,工件輕微移動導(dǎo)致磨削出現(xiàn)問題。此外,粗加工給精加工留的余量也會影響磨削質(zhì)量。

        6)磨削過程中應(yīng)力釋放,磨削方式不合理。不合理的磨削方式會影響磨削應(yīng)力釋放,比如隨動磨削連桿時,曲軸受到較大的磨削力,導(dǎo)致曲軸在加工過程中產(chǎn)生輕微變形,加工完成后可能出現(xiàn)徑向圓跳動和圓度超差。

        7)中心架安裝不到位,中心架抬起/推出度超差。中心架的合金塊安裝在卡槽內(nèi)以后,要求合金塊可以在卡槽內(nèi)左右擺動,但不可以上下滑動。左右擺動是為了適應(yīng)曲軸毛坯形狀差異,上下滑動會導(dǎo)致中心架在加工過程中支撐不穩(wěn)定。中心架對于曲軸的抬起/推出度影響曲軸在加工過程中的受力,砂輪磨削力要和中心架支撐力相互抵消,才能使得工件在磨削時尺寸合格。

        4 針對徑向圓跳動和圓度的調(diào)整方案

        根據(jù)以上分析,優(yōu)先檢查上述第1)~第5)項(xiàng)。檢查結(jié)果如下。

        1)使用百分表測量加工前工件自身徑向圓跳動0.4mm,滿足工藝要求的<0.6mm。

        2)使用千分表測量頂尖徑向圓跳動0.004mm,不滿足要求的<0.002mm,將頂尖徑向圓跳動調(diào)整為0.001mm后進(jìn)行試加工工件,發(fā)現(xiàn)徑向圓跳動和圓度無明顯改善。

        3)使用千分表測量砂輪端面軸向圓跳動0.01mm,滿足要求的<0.025mm。

        4)機(jī)床冷卻壓力正常,將砂輪架上噴油嘴拆下來重新清理干凈后裝上,試切工件后發(fā)現(xiàn)徑向圓跳動和圓度無改善。

        5)核對機(jī)床參數(shù),發(fā)現(xiàn)有部分余量不合適,將機(jī)床快速進(jìn)刀終點(diǎn)向后調(diào)整0.1mm,觀察磨削過程快速進(jìn)刀無火花產(chǎn)生,保證快速進(jìn)刀砂輪未和工件接觸。

        以上5項(xiàng)內(nèi)容檢查后,發(fā)現(xiàn)磨削工件徑向圓跳動和圓度無明顯改善。根據(jù)第6)、第7)項(xiàng)影響因素進(jìn)行分析,從磨削方式上轉(zhuǎn)變,以及保證在磨削過程中中心架的有效支撐,來消除曲軸變形對徑向圓跳動和圓度的影響[1]。

        機(jī)床原磨削順序?yàn)椋喊刖3和M5→半精磨所有連桿→半精磨其余主軸→精磨M3和M5→精磨所有連桿→精磨其余主軸。

        以上磨削順序在精磨階段,首先將主軸M3和M5精磨完成以后磨連桿,連桿在隨動磨削過程中,會導(dǎo)致曲軸受力不均而產(chǎn)生微量變形,導(dǎo)致M3和M5受力,產(chǎn)生徑向圓跳動和圓度誤差。精磨連桿以后,M3和M5產(chǎn)生變形,中心架支撐M3和M5磨其余主軸,會造成其余主軸也產(chǎn)生徑向圓跳動和圓度誤差?;谝陨显颍{(diào)整磨削順序如下:半精磨M3和M5→半精磨所有連桿→半精磨其余主軸→第一次精磨M3和M5(留余量)→精磨所有連桿→第二次精磨M3和M5→精磨其余主軸。

        調(diào)整磨削順序以后,曲軸各個主軸頸徑向圓跳動均合格,監(jiān)控磨削4000件并統(tǒng)計(jì)平均徑向圓跳動數(shù)據(jù)。調(diào)整磨削順序后徑向圓跳動對比見表2。

        表2 調(diào)整磨削順序后徑向圓跳動對比 (單位:mm)

        根據(jù)近4000件工件的數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)徑向圓跳動均在圖樣要求范圍內(nèi),且最大徑向圓跳動僅0.07mm,加工過程穩(wěn)定。

        工件徑向圓跳動問題解決,但測量圓度依然無改善。檢查中心架的各個合金塊,將合金塊重新拆卸安裝,對每個安裝面進(jìn)行清理,保證安裝后位置正確,并且調(diào)整中心架抬起/推出度。為保證中心架始終和工件表面接觸,使用4組抬起/推出度進(jìn)行調(diào)試,分別為抬起0.005mm/推出0.008mm、抬起0.008mm/推出0.015mm、抬起0.010mm/推出0.020mm以及抬起0.015mm/推出0.025mm,使得中心架支撐曲軸的力逐漸加大。最終對比ADCOLE測量數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)抬起0.015mm/推出0.025mm時,所有主軸頸的圓度為0.003mm以下,達(dá)到工藝要求的<0.005mm。針對連桿頸進(jìn)行補(bǔ)償后,所有連桿軸頸圓度實(shí)際為0.002~0.0045mm,也滿足圖樣要求。經(jīng)調(diào)整,使用ADCOLE測量各個軸頸數(shù)據(jù)。圖3為調(diào)整后ADCOLE測量情況。

        圖3 調(diào)整后ADCOLE測量情況

        圖3與圖2對比,軸頸圓度得到明顯改善,經(jīng)3個月機(jī)床產(chǎn)品類型來回切換4次后跟蹤調(diào)整,軸頸圓度均在圖樣要求范圍內(nèi),說明合適的抬起/推出度對磨削后軸頸圓度起重要作用。

        5 結(jié)束語

        Landis專用曲軸磨床在工裝及加工參數(shù)不變的情況下,通過優(yōu)化加工程序,改變相應(yīng)的磨削順序,可以從根本上避免在磨削過程中因曲軸的變形而產(chǎn)生的徑向圓跳動,從而改善主軸頸徑向圓跳動大小。通過改變中心架的抬起/推出度,使用更合理的抬起/推出度數(shù)值,會改善軸頸在加工后的圓度。精磨主軸連桿徑向圓跳動和圓度的改善可以提高曲軸加工質(zhì)量,高質(zhì)量的曲軸在使用過程中的壽命也會得到相應(yīng)的保障。

        猜你喜歡
        圓度軸頸砂輪
        不同加載作用下砂輪片破裂失效的有限元分析
        改進(jìn)天牛須搜索算法在圓度誤差評定中的研究
        磨床砂輪修整器的改進(jìn)
        曲軸軸頸磨削變形的可疊加機(jī)理分析
        轉(zhuǎn)塔式砂輪架B軸回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)
        曲軸連桿軸頸表面鍍覆層的改性效果比較
        基于圖像處理的4mm空心杯馬達(dá)轉(zhuǎn)子圓度探究
        電子測試(2015年18期)2016-01-14 01:22:53
        曲軸軸頸車-車梳刀具工作原理及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
        應(yīng)用數(shù)控加工技術(shù)提高曲軸軸頸的粗加工精度
        砂 輪
        成年人干逼视频水好多| 日韩精品久久久中文字幕人妻| 手机av男人天堂免费网址| 日韩人妻免费视频一专区| 无遮挡18禁啪啪羞羞漫画| 少妇精品久久久一区二区三区| 精品一区二区三区在线观看l| 日韩人妖干女同二区三区| 永久亚洲成a人片777777| 人妻被黑人粗大的猛烈进出| 被暴雨淋湿爆乳少妇正在播放| 亚洲国产一区二区网站| 99久久99久久精品免费看蜜桃| 抽插丰满内射高潮视频| av在线免费观看你懂的| 在线观看麻豆精品视频| 国产尤物av尤物在线观看| 亚洲欧美日韩综合中文字幕| 日韩精品有码中文字幕| 国产成人av一区二区三区不卡| 开心五月激情综合婷婷| 韩国一级成a人片在线观看| 懂色av一区二区三区网久久| 国产公开免费人成视频| 一道久在线无码加勒比| 午夜天堂精品一区二区| 美女视频在线观看亚洲色图| 一个人看的视频www免费| 五月婷婷激情六月| 国产丝袜美腿一区二区三区| 国产亚洲一区二区在线观看| 无码欧亚熟妇人妻AV在线外遇 | 日韩亚洲无吗av一区二区| 48沈阳熟女高潮嗷嗷叫| 亚洲国产成人精品91久久久| 亚洲中文中文字幕乱码| 亚洲精品无码高潮喷水a片软| 亚洲一区二区三区成人| 亚洲中文字幕高清在线视频一区 | 亚洲丁香婷婷综合久久小说| 久久精品国产福利亚洲av|